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660MW鍋爐空氣預(yù)熱器運行調(diào)整清堵探討

2020-01-20 12:19王云鵬
中國設(shè)備工程 2020年16期
關(guān)鍵詞:差壓吹灰積灰

王云鵬

(新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司,河南 長垣 453400)

空氣預(yù)熱器堵灰是運行中常見的現(xiàn)象,一般廠家都配套設(shè)置暖風(fēng)器、熱風(fēng)再循環(huán)、蒸汽吹灰等,但這些只能起緩解作用,不能有效消除空氣預(yù)熱器堵塞??諝忸A(yù)熱器清堵效果最好的方式是將機組停運,將空氣預(yù)熱器受熱面吊出,逐個進行高壓水沖洗,但這種方式費用高,工期長,沖洗后還遺留處理廢水的問題。為此2019年11月份公司對1#機空氣預(yù)熱器采用運行調(diào)整的方式清堵,依據(jù)空氣預(yù)熱器堵灰機理,采用提升負荷的方式,最終將空氣預(yù)熱器差壓調(diào)至正常范圍。

1 情況簡介

公 司 2×660MW 鍋 爐 型 號 為 DG2060/26.15-Ⅱ2 型超超臨界直流爐,單爐膛,平衡通風(fēng),全懸吊Π型布置。每臺鍋爐配備2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,2臺50%容量的靜葉可調(diào)軸流式汽動引風(fēng)機,2臺50%容量的動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機,2臺50%容量的動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機??諝忸A(yù)熱器為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn),冷熱端各配置1臺吹灰器,采用熱風(fēng)再循環(huán)方式用于冬季冷端加熱。2019年11月下旬,隨著環(huán)境溫度下降,鍋爐排煙溫度越來越低,1#機空氣預(yù)熱器差壓逐漸增大,430MW時兩臺空氣預(yù)熱器差壓最高達3.2kPa,2臺引風(fēng)機頻繁搶風(fēng),2天搶風(fēng)5次,嚴重影響鍋爐的安全運行。考慮到停機沖洗既影響發(fā)電量又增加費用,于是,采用運行調(diào)整的方式將空氣預(yù)熱器疏通。

2 原因簡析

通??諝忸A(yù)熱器積灰原因主要有2個,一個低溫腐蝕積灰,另一個是硫酸氫銨粘污積灰。低溫腐蝕積灰主要是燃料中的硫引起,燃料中的硫燃燒后生成的SO3與H2O反應(yīng)生成硫酸,硫酸露點溫度高,易在空氣預(yù)熱器的冷端凝結(jié)造成灰垢黏附,導(dǎo)致加熱元件通道堵塞。硫酸氨銨粘污積灰主要是由SCR系統(tǒng)脫硝噴氨引起,由于脫硝過程中氨逃逸不可避免地存在,在空氣預(yù)熱器的中下層與煙氣中的SO3形成硫酸氫銨,硫酸氫銨在不同的溫度下分別呈氣態(tài)、液態(tài)、顆粒狀,其中的液態(tài)區(qū)為ABS區(qū),對于燃煤機組,ABS區(qū)范圍為146~207℃,液態(tài)硫酸氫銨捕捉飛灰能力極強,與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合,黏附在空氣預(yù)熱器傳熱元件上形成融鹽狀的積灰。對于公司空氣預(yù)熱器的積灰,硫酸氫銨粘污積灰更為突出,主要是由較高硫分經(jīng)濟煤種的摻配及超低排放的要求引起。公司SCR煙氣脫硝NOx含量入口設(shè)計值是650mg/Nm3,出口設(shè)計值是195mg/Nm3,而實際運行當中660MW時入口NOx含量高達700mg/Nm3,出口卻受超低排放限制必須小于50mg/Nm3,因此,正常運行中的噴氨量比設(shè)計值多,氨逃逸偏多,再加上較高硫分的經(jīng)濟煤種的摻配,更易導(dǎo)致硫酸氫銨粘污積灰。

3 清堵措施

(1)清堵方案的選擇??諝忸A(yù)熱器清堵措施通常有三種,即提高受熱面溫度、蒸汽吹灰、水沖洗。傳統(tǒng)的提高受熱面溫度及蒸汽吹灰等措施一般廠家均配套設(shè)置,如暖風(fēng)器、熱風(fēng)再循環(huán)、冷熱端蒸汽吹灰等,但這些措施只能起減緩作用,不能有效疏通。水沖洗措施理論上能有效疏通,但不停爐在線水沖洗風(fēng)險大,效果甚微,一般不可用。停爐不吊出受熱面沖洗,很難做到?jīng)_洗均勻,公司1#機2019年3月就采用停爐不吊出受熱面清洗過一次,但因疏通不均,機組啟動后爐膛負壓波動200Pa以上,對鍋爐穩(wěn)燃影響很大,后被迫于2019年4月再次停爐清洗。停爐吊出受熱面沖洗效果最好,2019年4月就用這種方式。當時,為了節(jié)省工期及費用,只沖洗外三圈,上層及中層外三圈吊出清洗,下層外三圈不吊出清洗,清洗后663MW時空氣預(yù)熱器差壓1.39kPa,基本能滿足運行要求,但這種方式費用高、費時長,且沖洗后的廢水還難處理,如本次工期20天,沖洗費用60萬元,沖洗廢水2000t,處理廢水近兩個月。倘若能在不停爐的情況下通過運行調(diào)整的方式將空氣預(yù)熱器疏通,將是一個很不錯的選擇,這樣既不影響發(fā)電量,也能節(jié)約費用,還能解決處理廢水的難題。

(2)運行調(diào)整清堵方案可行性分析。運行調(diào)整清堵的理論依據(jù)是硫酸氫銨熱解機理、低溫腐蝕機理、硫酸氫銨ABS區(qū)域形成機理,其主要手段是提升機組負荷,輔助手段是投運熱風(fēng)再循環(huán)和空氣預(yù)熱器吹灰。提升機組負荷的作用有3個,一是提升空氣預(yù)熱器受熱面溫度,二是增大煙氣流速,三是低氧燃燒。熱風(fēng)再循環(huán)及蒸汽吹灰的作用也是提高受熱面溫度,另外,空氣預(yù)熱器吹灰還有直接清灰的作用。提高受熱面溫度能后移硫酸結(jié)露的位置,后移ABS區(qū)域的位置,熱解硫酸氫銨。增大煙氣流速可以增加煙氣中的飛灰對積灰結(jié)塊的削磨。低氧燃燒有利于減少SO3的生成,從而減少硫酸氫銨的生成。因此,用提升負荷的方法對空氣預(yù)熱器清堵是可行的。

(3)清堵措施實施。2019年11月25日,公司決定用運行調(diào)整的方式疏通空氣預(yù)熱器,調(diào)整方法如下。降低入爐煤硫分,公司入爐煤硫份設(shè)計值1.3%,結(jié)合相關(guān)理論將硫分調(diào)整到1%以下。全開熱風(fēng)再循環(huán),依據(jù)廠家提供的冷端綜合溫度曲線,盡量將冷端綜合溫度提高至150℃以上??諝忸A(yù)熱器冷端投連續(xù)吹灰,按照廠家資料的指導(dǎo),保持冷端吹灰壓力不低于1.2MPa,溫度不低于338℃??諝忸A(yù)熱器扇形板盡量往下壓低,減小漏風(fēng),并根據(jù)空氣預(yù)熱器電流波動情況調(diào)整,空氣預(yù)熱器主電機額定電流53.5A,正常運行時電流18A,調(diào)整過程中若電流超過28A則適當抬升扇形板,電流下降后再試探下壓。根據(jù)空氣預(yù)熱器差壓及汽動引風(fēng)機轉(zhuǎn)速帶負荷,空氣預(yù)熱器差壓以不超過3.5kPa為宜,汽動引風(fēng)機轉(zhuǎn)速不超過5700rpm。以上指標均不超標情況下,負荷盡量往上升,調(diào)整時,注意2臺一次風(fēng)機、兩臺送風(fēng)機電流要平衡,2臺汽動引風(fēng)機小機調(diào)門開度要一致,防止發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象。

4 調(diào)整效果

2019年11月25日13:00開始調(diào)整,此時,負荷380MW,空氣預(yù)熱器差壓2.8kPa,8h后負荷能升至462MW,空氣預(yù)熱器差壓達最高值3.43kPa,30h后負荷能升至550MW,空氣預(yù)熱器差壓明顯下降,至27日晚高峰期間625MW時,差壓降至1.55kPa,基本恢復(fù)至正常狀態(tài)。

5 結(jié)語

通過本次實踐證明,空氣預(yù)熱器堵塞后是可以通過運行調(diào)整的方式清堵的,這種方式能讓鍋爐恢復(fù)到正常運行狀態(tài)。這種方式方便、快捷,不影響機組發(fā)電,不用考慮處理廢水的問題,還能節(jié)約沖洗費用。

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