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燃料破損情況下大修停堆過程放射化學(xué)控制研究

2020-02-07 09:46史慧梅蔡金平賴宏宇
中國核電 2020年6期
關(guān)鍵詞:包殼穩(wěn)壓器雙氧水

史慧梅,蔡金平,賴宏宇

(福建福清核電有限公司,福建 福清 350318)

核電壓水堆機(jī)組與冷卻劑接觸的金屬材料的腐蝕及磨蝕產(chǎn)物經(jīng)堆芯輻照后轉(zhuǎn)化成放射性活化產(chǎn)物,機(jī)組停堆過程中,一回路冷卻劑溫度和pH值的降低、溶解氫含量下降、空氣進(jìn)入以及主泵的擾動(dòng),使放射性腐蝕產(chǎn)物溶解度增加,沉積的腐蝕產(chǎn)物不斷剝落、溶解、遷移使腐蝕活化產(chǎn)物的釋放率大幅度躍升[1],采取氧化運(yùn)行即在冷停堆時(shí)注入雙氧水,使水中和設(shè)備內(nèi)壁的腐蝕活化產(chǎn)物快速溶解,并在金屬表面形成致密的氧化膜,減緩活化腐蝕產(chǎn)物的進(jìn)一步溶解和剝落[2],同時(shí)對(duì)主冷卻劑進(jìn)行凈化及過濾,減少腐蝕活化產(chǎn)物在系統(tǒng)表面的沉積,降低設(shè)備、管道的輻射水平。

燃料破損的情況下,裂變產(chǎn)物通過破損的包殼間隙向一回路冷卻劑釋放,使冷卻劑中的總放射性及放射性核素活度增加[3],在功率運(yùn)行期間,包殼破損將影響到機(jī)組效率和機(jī)組安全運(yùn)行,但由于某核電本次燃料破口微小,功率運(yùn)行時(shí)一回路溫度壓力相對(duì)穩(wěn)定,水中的放射性核素釋放達(dá)到一個(gè)基本平衡的狀態(tài),總體可控。而反應(yīng)堆停堆期間,一回路溫度、壓力急劇變化,燃料包殼中的氣態(tài)放射性核素釋放加速,甚至有裂變碎片反沖通過包殼間隙進(jìn)入一回路冷卻劑[4],使一回路冷卻劑中的放射性核素監(jiān)測(cè)和控制存在一定的不可預(yù)測(cè)性。

近年來,國內(nèi)新投運(yùn)的M310機(jī)組首循環(huán)運(yùn)行階段出現(xiàn)燃料包殼破損情況,某核電在首循環(huán)運(yùn)行階段也出現(xiàn)燃料包殼破損。本文通過對(duì)某核電燃料包殼破損下首次大修停堆過程水化學(xué)放射性參數(shù)控制效果進(jìn)行了總結(jié),針對(duì)主要階段關(guān)鍵核素種類和比活度變化、控制手段及效果進(jìn)行分析,并對(duì)遇到的異常現(xiàn)象進(jìn)行了初步原因分析,提出了優(yōu)化建議。為后續(xù)同類核電廠提供經(jīng)驗(yàn)借鑒,對(duì)燃料包殼破損下反應(yīng)堆停堆過程中核安全控制、降低集體劑量、縮短大修工期、提高換料大修經(jīng)濟(jì)效益等方面均有重要指導(dǎo)意義。

1 燃料破損情況下大修停堆主要放射性化學(xué)參數(shù)

1.1 裂變產(chǎn)物

燃料元件破損時(shí),堆芯中的裂變產(chǎn)物會(huì)通過破口進(jìn)入冷卻劑,通過對(duì)冷卻劑的取樣分析檢測(cè)其中裂變產(chǎn)物的種類和數(shù)量變化,主要是碘核素、惰性氣體(Xe)核素[3],裂變產(chǎn)物的監(jiān)測(cè)能指導(dǎo)化學(xué)控制手段,同時(shí)為換料期間破損燃料檢查提供依據(jù)。

131I、133Xe是機(jī)組運(yùn)行期間裂變產(chǎn)物的主要成分也是破損燃料最先釋放進(jìn)主系統(tǒng)的裂變產(chǎn)物[3]。當(dāng)燃料包殼存在缺陷時(shí),133Xe的放射性增加會(huì)很快被發(fā)現(xiàn),故133Xe是一種很好的燃料包殼密封性指示核素。在燃料包殼破損時(shí),133Xe占主系統(tǒng)中裂變氣體總數(shù)的70%。131I對(duì)工作人員的輻射毒性強(qiáng),主要損害器官是甲狀腺,以氣體分子形式存在氣相,同時(shí)以化合物形態(tài)存在于液相中。某核電對(duì)133Xe以及以氣體分子形式存在的131I主要通過掃氣和除氣去除;對(duì)于以碘離子形式存在的131I通過除鹽床來凈化。

1.2 腐蝕產(chǎn)物

核電廠機(jī)組功率運(yùn)行期間,金屬材料腐蝕產(chǎn)物58Ni(n,p)58Co反應(yīng),使58Co在一回路系統(tǒng)內(nèi)大量存在,因此成為了腐蝕產(chǎn)物控制的主要核素。對(duì)于腐蝕活化產(chǎn)物主要通過氧化運(yùn)行的手段進(jìn)行控制。通過向主系統(tǒng)添加雙氧水,使冷卻劑還原性環(huán)境向氧化性環(huán)境轉(zhuǎn)變,快速溶解腐蝕產(chǎn)物,并通過凈化系統(tǒng)去除;同時(shí),也使主系統(tǒng)相關(guān)管線上形成氧化膜保護(hù)層,抑制或大幅減緩基體金屬的釋放,從而控制有效可溶性氧化物的溶解。

2 某核電廠燃料破損情況下大修停堆過程水化學(xué)控制

本文對(duì)機(jī)組降功率前(穩(wěn)壓器汽腔吹掃)至汽腔淹沒、氧化凈化、主泵停運(yùn)到穩(wěn)壓器人孔打開、反應(yīng)堆水池充水,這四部分主要放射性核素趨勢(shì)及控制情況做詳細(xì)分析,并提出相應(yīng)的優(yōu)化建議。

2.1 機(jī)組降功率前(穩(wěn)壓器汽腔吹掃開始)至汽腔淹沒階段

此階段的主要水化學(xué)參數(shù)為133Xe和131I,穩(wěn)壓器汽腔吹掃到穩(wěn)壓器滅汽腔階段133Xe和131I變化趨勢(shì)如圖1所示。

從圖1可以看出,從機(jī)組解列至次臨界再至開始降溫降壓期間,出現(xiàn)明顯的133Xe與131I峰,機(jī)組降溫降壓同樣使133Xe與131I裂變產(chǎn)物明顯增長,驗(yàn)證了破損燃料的存在,并說明破損燃料存在時(shí)裂變產(chǎn)物的釋放受功率、溫度、壓力變化而明顯變化。

從①可以看出穩(wěn)壓器汽腔吹掃使133Xe明顯降低,而131I無明顯影響,從②硼回收系統(tǒng)除氣器投運(yùn)后133Xe下降明顯增快,131I未明顯下降,反受之后的降溫降壓影響而增加,穩(wěn)壓器滅汽腔后使133Xe明顯增加;在穩(wěn)壓器汽腔吹掃前,隨著投運(yùn)第二組下泄孔板,下泄流量增大后,131I下降明顯,133Xe有不降反增的趨勢(shì),說明131I絕大部分為離子態(tài)主要以除鹽床凈化。

綜上所述,建議此階段如下優(yōu)化措施:1)持續(xù)保持穩(wěn)壓器汽腔吹掃和化學(xué)和容積控制系統(tǒng)容控箱吹掃,以去除氣相中放射性核素133Xe;2)熱停堆后盡早使用硼回收系統(tǒng)除氣器除氣,并盡可能使用,提高效率,以去除氣相中放射性核素,如133Xe;3)需將化學(xué)和容積控制系統(tǒng)下泄凈化流量調(diào)整至該工況下最大,并保持除鹽床有效性,以去除水中放射性核素。

圖1 穩(wěn)壓器汽腔吹掃到穩(wěn)壓器汽腔淹沒階段133Xe與131I變化趨勢(shì)Fig.1 Change trend of 133Xe and 131I during the purge phase to the submerged phase of pressurizer

2.2 氧化凈化階段

氧化凈化主要是通過加入雙氧水氧化運(yùn)行,并經(jīng)過除鹽床進(jìn)行凈化,目的是使腐蝕活化產(chǎn)物集中釋放,快速溶解并凈化,為后續(xù)檢修工作爭取時(shí)間;同時(shí),在管道上形成氧化膜,阻止活化產(chǎn)物的進(jìn)一步溶解和剝落,以減少檢修人員的受照劑量。

主要腐蝕活化產(chǎn)物為58Co。在加入雙氧水進(jìn)行氧化運(yùn)行后,主系統(tǒng)中58Co的比活度約增至氧化前的10倍,加入18 L濃度30%的雙氧水后35分鐘,58Co出現(xiàn)峰值。隨著凈化的進(jìn)行,58Co比活度逐漸下降,具體如圖2所示。

圖2 氧化凈化階58Co和總γ段變化趨勢(shì)Fig.2 Change trend of 58Co and totalγ in oxidation and purification stage

從圖2看出,降溫降壓至加入雙氧水除氫①階段總伽馬上升趨勢(shì)明顯,58Co基本穩(wěn)定,說明破損燃料裂變產(chǎn)物的釋放受溫度、壓力變化較腐蝕活化產(chǎn)物58Co明顯;②處58Co和總γ出現(xiàn)一次階躍,是由于溶解氫反彈后采取注入7 L雙氧水進(jìn)行化學(xué)除氫操作,溶解氫很快下降至3 ml/kg(STP),腐蝕產(chǎn)物被部分氧化釋放。③處出現(xiàn)一個(gè)平臺(tái),建議若必需化學(xué)除氫,溶氫合格后盡快加入足量雙氧水進(jìn)行氧化,可以減小此平臺(tái),縮短大修工期。

氧化階段,如上圖一回路氧化效果良好,氧化出現(xiàn)58Co和總γ峰值較高,與同類機(jī)組首次換料大修相當(dāng),但④處下降緩慢58Co和總γ峰頂較寬,初步分析與化學(xué)和容積控制系統(tǒng)凈化流量調(diào)至最大時(shí)間延遲有關(guān),建議出現(xiàn)峰值后溶氧>1 mg/kg即調(diào)至最大凈化流量。但58Co和總γ的最高值出現(xiàn)時(shí)間較同存在破損燃料的機(jī)組首次換料大修稍早,與溶解氫反彈后加入雙氧水化學(xué)除氫有關(guān),也與吸收了同類電廠的經(jīng)驗(yàn)反饋增加了雙氧水的加入量有關(guān)。

凈化階段,此次凈化因硼回收系統(tǒng)除鹽床(氫型混合樹脂)無法投運(yùn),使用化學(xué)和容積控制系統(tǒng)除鹽床(鋰型混合樹脂),從上圖看出⑤階段與⑥階段下降斜率相當(dāng),此凈化期化學(xué)和容積控制系統(tǒng)除鹽床凈化效率達(dá)90%以上(含1RCV001FI的過濾效率)。⑦處出現(xiàn)平臺(tái),因1RCV001FI堵塞,旁路除鹽床達(dá)6 h之久,直接拉長了凈化時(shí)間,影響大修工期。優(yōu)化建議為:提高對(duì)1RCV001FI的關(guān)注度,提前檢查過濾效率,并作好更換的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。因化學(xué)和容積控制系統(tǒng)除鹽床較硼回收系統(tǒng)除鹽床容量小,且鋰型樹脂較氫型樹脂貴,交換效率理論上相對(duì)較弱,結(jié)合同類電廠經(jīng)驗(yàn)建議優(yōu)先使用硼回收系統(tǒng)除鹽床。

2.3 主泵停運(yùn)到穩(wěn)壓器人孔打開階段

此階段的主要水化學(xué)參數(shù)為133Xe,主泵停運(yùn)到穩(wěn)壓器人孔打開期間133Xe變化趨勢(shì)如圖3所示。

圖3 主泵停運(yùn)到穩(wěn)壓器開人孔期間133Xe變化趨勢(shì)Fig.3 Change trend of 133Xe during shutdown of primary pump to manhole opening of pressurizer

從圖3可以看出133Xe、131I出現(xiàn)回升及波動(dòng),主要是因?yàn)橹飨到y(tǒng)壓力的變化導(dǎo)致。還可以看出133Xe的波動(dòng)幅度比131I大,說明主系統(tǒng)壓力變化對(duì)133Xe的釋放影響更大。圖示133Xe每次反彈后133Xe下降斜率不同。主要是由化學(xué)和容積控制系統(tǒng)容控箱的吹掃流量不同所致,吹掃流量越大下降越快。131I的下降斜率僅受化學(xué)和容積控制系統(tǒng)凈化流量的影響。

在停堆過程中,主系統(tǒng)降溫降壓會(huì)導(dǎo)致破損燃料棒內(nèi)部壓力變化,從而造成裂變產(chǎn)物從破口中釋放出來。為了確保主系統(tǒng)降壓到開口時(shí),131I、133Xe等裂變產(chǎn)物不出現(xiàn)較大反彈導(dǎo)致超過穩(wěn)壓器開人孔的控制限值,某核電101大修在主系統(tǒng)降壓到2.5 MPa平臺(tái)后反復(fù)進(jìn)行了數(shù)次升降壓,直到131I、133Xe釋放比較充分后才進(jìn)行穩(wěn)壓器開人孔。避免了主系統(tǒng)開口后放射性核素反彈到超過系統(tǒng)開口的放射性核素限值要求的情況。

根據(jù)上述分析,建議該階段應(yīng)在保證核安全的前提下,盡量提高化學(xué)和容積控制系統(tǒng)容控箱的吹掃流量或硼回收系統(tǒng)除氣器除氣量。同時(shí),在主系統(tǒng)降壓到2.5 MPa平臺(tái)后應(yīng)考慮進(jìn)行數(shù)次升降壓,直至133Xe、131I釋放充分,以免主系統(tǒng)開口后出現(xiàn)大量反彈的情況。

2.4 反應(yīng)堆排水至換料水池充水前

如圖4所示。

圖4 反應(yīng)堆排水至換料水池充水前58Co、133Xe變化趨勢(shì)Fig.4 Change trend of 58Co and 133Xe during the reactor draining to the refueling tank filling

反應(yīng)堆開始排水至法蘭面10.5 m過程中,一回路總γ、58Co、133Xe均明顯上漲。其主要原因是:1)穩(wěn)壓器及主系統(tǒng)過渡段未充分凈化的水隨RRA泵的帶入;2)一回路水循環(huán)方式被打破,因一回路下泄流隨經(jīng)過化學(xué)和容積控制系統(tǒng)除鹽床凈化直接排至硼回收系統(tǒng),而非回到一回路。

建議在堆池排完水后,盡快恢復(fù)上充流量,形成一回路水循環(huán),穩(wěn)定溫度壓力環(huán)境。

3 燃料破損情況下大修停堆過程水化學(xué)控制優(yōu)化建議

3.1 裂變產(chǎn)物的控制

131I、133Xe是破損燃料在停堆過程中釋放的裂變產(chǎn)物主要成分,為了確保在停堆后安全殼空氣中活度盡量低,避免大修人員接收不必要的劑量。主要措施有:

1)提前進(jìn)行穩(wěn)壓器汽腔吹掃;2)盡早投用硼回收系統(tǒng)除氣器;3)持續(xù)容控箱吹掃;4)盡可能保持除鹽床以最大流量凈化;5)在主泵停運(yùn)后至穩(wěn)壓器開人孔前階段133Xe、131I出現(xiàn)反彈,考慮在2.5 MPa平臺(tái)后進(jìn)行反復(fù)升降壓,直至133Xe、131I釋放充分,以免主系統(tǒng)開口后出現(xiàn)較大反彈的情況。

3.2 腐蝕活化產(chǎn)物控制

核電廠腐蝕產(chǎn)物控制的主要核素為58Co,本次大修監(jiān)測(cè)到的主要腐蝕產(chǎn)物還包括60Co、51Cr等,主要通過氧化停堆和系統(tǒng)凈化的手段進(jìn)行控制,優(yōu)化建議如下:

1)穩(wěn)壓器滅汽腔后可通過控制穩(wěn)壓器抬水位速率在一個(gè)較低水平控制溶氫反彈,一旦出現(xiàn)反彈,為節(jié)約主線工作時(shí)間,考慮進(jìn)行化學(xué)除氫,氫含量合格后及時(shí)加入足量雙氧水;

2)氧化停堆時(shí)雙氧水的加入量應(yīng)充足,首次大修因系統(tǒng)雜質(zhì)較多,應(yīng)適當(dāng)提高雙氧水的加入量;

3)氧化停堆過程58Co峰值出現(xiàn)且溶氧>1 mg/kg后,需盡快調(diào)整排污至最大凈化流量以縮短凈化時(shí)間,同時(shí)凈化過程中需考慮樹脂床前過濾器的堵塞,提前檢查更換。

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