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飽和潛水系統(tǒng)氣體管路密性工藝方案設計

2020-02-26 05:05:04王公利錢步婁
科技與創(chuàng)新 2020年2期
關鍵詞:增壓泵氦氣潛水

王公利,錢步婁

飽和潛水系統(tǒng)氣體管路密性工藝方案設計

王公利,錢步婁

(上海振華重工(集團)股份有限公司,上海 200125)

飽和潛水是一種在大深度條件下,開展長時間作業(yè)的潛水方式,而飽和潛水系統(tǒng)氣體管路是飽和潛水系統(tǒng)的重要組成部分,其密性試驗又是驗證氣體管路安裝是否符合要求的重要試驗手段。如何在復雜的船舶建造過程中,經(jīng)過合理的密性工藝方案設計,檢驗氣體管路是否符合嚴格的密性試驗要求是研究的重點。通過對某型飽和潛水系統(tǒng)的管路密性試驗工藝方法進行深入分析,剖析飽和潛水系統(tǒng)氣體管路密性在施工過程中遇到的重難點問題,形成了一套符合實際需求的密性工藝方案。

飽和潛水;氣體管路;氣體管路密性;工藝方案

按照國際慣例,當潛水作業(yè)深度超過120 m、時間超過1 h,一般都需要采用飽和潛水作業(yè)方式。以300 m飽和潛水系統(tǒng)為例,其氣體管路系統(tǒng)主要由氣體管理系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)、自動化加減壓系統(tǒng)、高壓救生系統(tǒng)及潛水鐘系統(tǒng)組成。氣體管路總長約為10 000 m,其中涉及的管路尺寸從1/8''~2''1/2不等,涉及的最大工作壓力從3.2~20 MPa。

1 飽和潛水系統(tǒng)氣體管路密性簡介

飽和潛水系統(tǒng)氣體管路的密性對潛水系統(tǒng)而言是一項非常重要的技術(shù)指標,目前國際通用的方法是使用泄漏率作為飽和潛水系統(tǒng)密性的驗收指標。泄露率指在最大工作壓力條件下,使用工作氣體進行檢測。常用的單位為壓力降%/6 h或壓力降%/24 h。

2 設備與試驗狀態(tài)

2.1 試驗設備

根據(jù)密性試驗的要求,需要通過增壓泵將密性試驗用氣體加壓至管路的最大工作壓力,在使用檢漏液檢查管路系統(tǒng)無氣泡溢出的情況下,保持增壓泵不工作,檢查氣體管路系統(tǒng)在最大工作壓力下維持6~24 h的壓力降,如果在考慮溫度的情況下,其壓力降不超過0.25%~1%,則系統(tǒng)滿足要求。結(jié)合上述要求,具體試驗設備清單如表1所示。

表1 試驗設備清單

序號名稱型號數(shù)量/個備注 1數(shù)字壓力傳感器0~35 MPa(含檢測證書)2 2數(shù)字壓力傳感器0~100 MPa(含檢測證書)2 3氣體增壓泵工作壓力31 MPa1 4溫度傳感器-10~50 ℃(含檢測證書)2 5多頻道圖形記錄儀12通道2 6Sweage lock檢漏液 若干

2.2 試驗介質(zhì)

對于飽和潛水系統(tǒng)而言,“工作氣體”指在一定組分配置的氦氧混合氣體,在250~500 m飽和深度下,其氦氣的百分占比需達到94%~98%。但是在飽和潛水系統(tǒng)驗收過程中,如果按照“工作氣體”的配比進行泄漏性檢測,其代價是非常昂貴的。因此本系統(tǒng)結(jié)合國際通用做法,采用10%氦氣+90%氮氣混合氣作為試驗介質(zhì),其原理如下。

在系統(tǒng)發(fā)生泄漏的過程中,由于氦氣的分子體積小,因此漏出的氣體首先為氦氣,因此當使用10%氦氣+90%氮氣進行泄漏試驗時,其可以直接代表高濃度氦氣的泄漏率。

2.3 試驗安全預防

針對高壓密性試驗,用風險源分析其存在的風險點如下:①高壓氣體打擊風險。試驗過程中最高試驗氣體壓力達20 MPa,且試驗時間長,一旦出現(xiàn)接頭泄露將會對周圍的人和物造成極大的傷害。②氮氣泄漏窒息風險。整個試驗過程中需使用大量的氮氦混合氣,且多處于室內(nèi),通風狀態(tài)差,極易造成人員窒息。

預防措施如下:進行充分風險識別,制定應急預案,并對所有參與試驗的人員進行安全技術(shù)培訓和技術(shù)交底,使參與人員充分認識安全風險;制定完善技術(shù)工藝文件、操作手冊,并對參與實驗人員進行培訓;試驗區(qū)進行足夠的通風,布置足夠的應急呼吸設備(EEBD),設置固定式的氣檢測點,并且與聲光報警系統(tǒng)聯(lián)動,一旦出現(xiàn)泄露及時發(fā)現(xiàn),人員及時撤離;對實驗區(qū)域進行管制,控制人員進出,嚴格進行工作審批。

2.4 密性試驗前狀態(tài)

氣體管路密性試驗作為管路施工工作的最后一步,需要在完成管路壓力試驗、清潔及最終安裝之后才可以進行,同時整個系統(tǒng)需要處于完備狀態(tài),凡是后續(xù)出現(xiàn)任何的修改或者拆卸等工作都將會導致密性試驗工作重新進行。

3 密性試驗程序

本船入籍DNV,結(jié)合DNV-OS-E402 J303的要求,在實施密性試驗的過程中,密性試驗時間最少為6 h,因此轉(zhuǎn)換后6 h的泄漏率不得超過試驗壓力的0.25%。

利用氣體管路原理圖及設備外形圖,找到合適的設備取樣口,在取樣口位置外接2個三通接頭,分別安裝2套壓力和溫度傳感器,并將溫度和壓力傳感器連接至外部數(shù)據(jù)記錄儀,通過數(shù)據(jù)記錄儀24 h不間斷監(jiān)測系統(tǒng)壓力和溫度變化;檢查試驗管路的閥件狀態(tài),保證試驗管路所有閥件處于打開狀態(tài),同時檢查試驗管路末端,保證閥件處于關閉狀態(tài);根據(jù)現(xiàn)場實際情況劃定逃生路線,合理布置EEBD、氧氣檢測儀;取樣口位置預留的端口為氣體加注口,根據(jù)系統(tǒng)原理圖,將氣源、增壓泵、取樣口按圖連接完畢,并準備開始加壓。為了防止?jié)撛陲L險和不必要的浪費,加壓過程中需控制加壓速率和溫度變化。

考慮到氦氣的價格要遠遠高于氮氣,為了節(jié)約成本,采用采購純氮和純氦進行現(xiàn)場混合的方式進行密性試驗,以試驗壓力為20 MPa的氣體管路密性試驗為例,其他試驗壓力管路以此類推。首先使用氮氣對試驗管路進行逐級加壓,在單級加壓結(jié)束后,穩(wěn)定10 min,觀察壓力和溫度是否有明顯變化,并使用Sweage lock檢漏液對整個測試管路進行檢查,特別是接頭和閥件部分,如無明顯泄漏,則繼續(xù)加壓至下一級,以此循環(huán),一直加壓到系統(tǒng)壓力的90%。在加壓或檢查過程中如果出現(xiàn)泄漏,則需要將內(nèi)部壓力完全釋放之后,才能夠進行相關漏點的維修。

4 結(jié)語

飽和潛水系統(tǒng)氣體管路密性是一個復雜的檢驗過程,一方面要兼顧試驗的可行性,另一方面考慮到氦氣高昂的價格,因此需要從可行性和經(jīng)濟性角度出發(fā),探索出一套合適的氣體管路密性試驗方案。本文結(jié)合300 M飽和潛水系統(tǒng)的具體要求和DNVGL船級社的相關規(guī)范,從試驗設備及材料準備、試驗介質(zhì)使用以及試驗過程等方面進行了深入的探索和研究,最終得出了一套合理的密性工藝方案,為后續(xù)建造同類型或相似類型船舶提供了寶貴經(jīng)驗。

[1]陳鴻鈞,俞海泉,崔海良,等.用空氣代替氦氣測定飽和潛水系統(tǒng)泄露率的研究[J].海洋工程,1987(2):74-82.

[2]陳寶松.氮氧飽和潛水減壓的研究[J].海洋學報,1983(1):115-118.

U661.43

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.02.037

2095-6835(2020)02-0100-02

〔編輯:嚴麗琴〕

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