高瑞飛,翟鵬霄,田明
(1.建投邢臺熱電有限責(zé)任公司,河北 邢臺 054000;2.邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河北 邢臺 054000)
當(dāng)前,由于國家環(huán)保形勢的嚴(yán)峻,加上京津冀地區(qū)持續(xù)的霧霾天氣,國家對華北地區(qū)的超低排放提出了更高的要求。NOx作為電廠煙氣中的主要污染物,須要經(jīng)過煙氣脫硝后才能排入大氣中。其中選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)成為電廠煙氣脫硝的主要技術(shù)措施。選擇性催化還原法(SCR)的優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)相對已經(jīng)成熟,脫硝的效率高,維護(hù)人員工作量小,設(shè)備可靠性高[1]。
在290~400 ℃溫度及催化劑V2O5作用下,NH3選擇性將NO 和NO2還原成N2,并且不發(fā)生NH3與O2的反應(yīng),提高N2的選擇性,減少NH3的用量。反應(yīng)的化學(xué)方程式如下:
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O;
8NH3+6NO2=7N2+12H2O;
4NH3+3O2=2N2+6H2O;
4NH3+5O2=4NO+6H2O;
2NH3?N2+3H2。
氨逃逸現(xiàn)象的發(fā)生是由于部分NH3未能參加反應(yīng),隨煙氣排放。同時在這個過程中也會進(jìn)行一些副反應(yīng),例如V2O5在催化降解NOx的過程中,也會催化SO2的氧化。
SCR 催化劑的活性受諸多因素的影響,其中包括砷中毒、堿金屬中毒和重金屬中毒等,外界因素中機(jī)械沖蝕、顆粒堵塞和高溫同樣會影響催化劑的活性。因此,機(jī)組在運(yùn)行時,應(yīng)當(dāng)對燃煤中的砷、堿等金屬等進(jìn)行監(jiān)測分析,并采取洗脫等措施,同時控制一次風(fēng)量避免過分的對催化劑沖蝕。
煙氣溫度為300~420 ℃時是NH3和NOx的最佳反應(yīng)條件,煙氣的溫度主要影響催化劑的使用效果,進(jìn)一部影響氨的逃逸率。溫度過低時,NH3無法全部與NOx反應(yīng)。所以要控制好煙氣溫度,須要嚴(yán)格配煤,保證煤質(zhì),值長以及鍋爐監(jiān)盤人員都必須及時了解煤質(zhì)情況,輸煤值班員和煤化驗(yàn)員必須定期向值長匯報煤質(zhì)情況[2]。
NOx的生成受燃燒調(diào)整、供氧量、磨煤機(jī)運(yùn)行方式、二次風(fēng)門的大小、NOx風(fēng)門的大小、一次風(fēng)中煤粉濃度等因素影響。合理使用 NOx風(fēng),根據(jù)鍋爐燃燒情況及時調(diào)整 NOx風(fēng)門大小。在工況相同的情況下,NOx風(fēng)門大小影響煙氣中的NOx生成量。
V2O5催化劑的使用年限為5~6年,脫硝設(shè)備運(yùn)行到一定周期后催化劑活性會逐漸降低,導(dǎo)致脫硝效率減小,氨逃逸率增加。因此為了保證煙氣氮氧化物在允許的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),應(yīng)利用機(jī)組大小修時,對V2O5催化劑進(jìn)行清洗或更換,在保證逃逸率合格的同時,也能使NOx排放符合國家要求。
煙氣溫度為300~420 ℃時是NH3和NOx的最佳反應(yīng)條件,要控制好煙氣溫度,須要嚴(yán)格配煤,保證煤質(zhì),值長以及鍋爐監(jiān)盤人員都必須及時了解煤質(zhì)情況,輸煤值班員和煤化驗(yàn)員必須定期向值長匯報煤質(zhì)情況。如長時間煙氣溫度達(dá)不到要求,應(yīng)聯(lián)系省調(diào)申請漲負(fù)荷[3]。
NH3噴氨格柵不均勻,將直接導(dǎo)致氨氣與NOx無法充分接觸反應(yīng),造成氨逃逸。應(yīng)當(dāng)每半年在線調(diào)節(jié)一次噴氨格柵均勻性,并且做催化劑性能測試實(shí)驗(yàn),要求無論在什么工況下,經(jīng)過噴氨格柵后,氨氣應(yīng)該均分分布。
合理的自動調(diào)節(jié)滿足NOx的排放要求,減少超量排放次數(shù),并且降低氨逃逸率,使噴入NH3能夠及時和NOx反應(yīng)。因此,如果存在由于出口NOx波動較大或者催化劑原因?qū)е驴刂菩Ч荒軡M足要求,可以從以下幾點(diǎn)改善調(diào)節(jié)品質(zhì)。
1)改變調(diào)節(jié)器參數(shù)。
2)吹灰工作按規(guī)定進(jìn)行,不得停止蒸汽吹灰。
3)采用能夠更快速預(yù)測NOx變化的信號,例如燃料量、氧量。
4)嚴(yán)格控制一、二次風(fēng)比及一次風(fēng)與煤量的配比,嚴(yán)禁超限運(yùn)行。
5)啟停磨煤機(jī)時操作應(yīng)緩慢,防止給煤量、風(fēng)量大幅波動。
6)低負(fù)荷須停運(yùn)磨煤機(jī)時,保證爐內(nèi)動力工況平衡。
通過分析氨逃逸情況出現(xiàn)的原因,結(jié)合實(shí)際總結(jié)出一些調(diào)整經(jīng)驗(yàn)和處理措施。本文中難免有一些不成熟的觀點(diǎn),需要進(jìn)一步改進(jìn)和探索。在今后工作中,通過進(jìn)行噴氨分布均勻性試驗(yàn)、噴氨適應(yīng)性調(diào)整試驗(yàn)方式,以期能夠得到更好的數(shù)據(jù)和改造,為降低氨逃逸率和氮氧化物排放得到更好的數(shù)據(jù)支撐。