姬島州,寧 靜
(中海石油化學(xué)有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司二期合成裝置氨輸送泵(2101J),結(jié)構(gòu)為立式9級葉輪泵,A/B泵配置,由電機驅(qū)動;泵的軸總長約6m,葉輪在泵的下端,形成懸臂梁的不穩(wěn)定結(jié)構(gòu),泵的軸端密封采用國內(nèi)某公司制造的機械密封,為彈簧式兩級串聯(lián)結(jié)構(gòu),一級密封在內(nèi)側(cè),采用輸送介質(zhì)回流冷卻密封;二級密封在外側(cè),采用甲醇冷卻密封,甲醇來自外置高位貯槽。氨輸送泵的主要作用是把來自氨罐(2201A/B)的常壓液氨(-33℃)經(jīng)氨輸送泵提壓至2.78MPa,輸送至氨預(yù)熱器。該泵的詳細參數(shù)如表1所示。
表1 氨輸送泵詳細參數(shù)
該泵自原裝機械密封國產(chǎn)化以來,一直運行不穩(wěn),機械密封泄漏故障較為頻繁,檢修頻率較高,近兩年尤為嚴重。據(jù)統(tǒng)計,該泵在2017年5月至2018年5月總共檢修7次,均為機械密封泄漏故障。由于氨輸送泵并非常開設(shè)備,在需要降低氨罐液位或提高尿素裝置負荷情況下才運行該泵,平均每月開停車兩次,運行總時長約200h,平均每套機封運行不足400h就發(fā)生泄漏,因此如何解決氨輸送泵的頻繁泄漏,成為生產(chǎn)中亟待解決的問題。
經(jīng)過多次對機械密封的故障拆檢,發(fā)現(xiàn)靜環(huán)密封圈損壞嚴重,原密封圈為包覆型,包覆材料為聚四氟乙烯,內(nèi)部O形圈為丁晴橡膠。由于密封圈包覆層太硬,彈性比較差,包覆層和內(nèi)部的橡膠存在間隙,在安裝時過壓容易變形,且易壓扁或安裝不到位;在過壓情況下容易損壞包覆層,導(dǎo)致密封失效;在低溫情況下,受壓的包覆材料更易老化破裂,破裂后內(nèi)部丁晴橡膠密封圈將直接被腐蝕,最終引起泄漏。
原靜環(huán)材質(zhì)為石墨+硬質(zhì)合金(鈦材),鑲裝式結(jié)構(gòu),該材質(zhì)有良好的潤滑性能,摩擦系數(shù)較低,耐磨性好,但是強度低、彈性模量變量小,再加上鑲裝式結(jié)構(gòu),輸送冷氨介質(zhì)時溫度較低,容易發(fā)生變形脆裂。
氨輸送泵停機運行時檢查,發(fā)現(xiàn)機械密封軸套有向下位移,約1.5mm,軸套向下位移后,一級密封壓縮量隨之減小,二級密封壓縮量增大,最終導(dǎo)致一級泄漏。
氨輸送泵在運行周期較短的情況下,動靜摩擦副也出現(xiàn)不同程度磨損,動環(huán)表面產(chǎn)生輕微的溝槽,靜環(huán)座內(nèi)側(cè)也附著許多從靜環(huán)上磨損下來的粉末。
從機械密封拆解來看,密封端面磨損主要是由于干摩擦所造成。經(jīng)分析,由于機械密封端面比壓過大,在運行中,端面產(chǎn)生的熱量較高,而液氨在常壓下沸點較低,動靜環(huán)在運行中端面所產(chǎn)生的液膜在高溫下發(fā)生汽化,摩擦副由液膜摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)楦赡Σ?,致使密封磨損而造成泄漏。
原機械密封一級密封為多彈簧式結(jié)構(gòu),輔助密封為動環(huán)內(nèi)的密封圈,該密封圈不但要起到動環(huán)與軸的密封作用,還要求必須有較好的浮動性,而這兩者間又存在矛盾共存關(guān)系,如果密封圈與軸套貼合太緊,動環(huán)浮動性就要降低,如果貼合不緊,則容易泄漏。此外密封圈在低溫下又容易降低彈性,影響使用性能。
氨輸送泵機械密封為彈簧式兩級串聯(lián)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,在安裝過程中容易造成裝配不良;各零部件容易受到損壞,摩擦副端面受到擦傷,輔助密封圈受到損傷等,這些裝配問題最終會導(dǎo)致安裝密封效果大大降低,失去密封作用。
由于氨輸送泵溫度較低,主軸及機械密封靜環(huán)座裸漏在外側(cè),極易結(jié)冰冷凍,在運行該泵時需要對該泵進行解凍;另外,該泵一級密封采用外置甲醇密封,甲醇罐的壓力及液位偏低時,一級密封也容易泄漏。
1)將原靜環(huán)密封材料整體改為乙丙橡膠,乙丙橡膠有良好的耐氨腐蝕性能,沖擊彈性和低溫性能也較好。
2)采用碳化硅硬質(zhì)合金做機械密封靜環(huán)端面材質(zhì),碳化硅屬于工程陶瓷,化學(xué)穩(wěn)定性很好,適用于強腐蝕介質(zhì),而且導(dǎo)熱系數(shù)高、膨脹系數(shù)小、在低溫下性能波動不大、耐磨性能好。經(jīng)與機械密封廠家溝通,將氨輸送泵一級機械密封靜環(huán)材質(zhì)由石墨改為碳化硅整體式結(jié)構(gòu),以增加靜環(huán)端面耐磨性。
3)原軸套鎖緊螺釘一共有6顆,其中3顆鎖緊軸,3顆鎖緊軸套,由于軸的鎖緊力不足,導(dǎo)致軸套移位;將鎖緊環(huán)上再增加3顆鎖軸螺釘,增大鎖緊力,改進后運行未發(fā)現(xiàn)軸向位移,效果良好。
4)為適應(yīng)運行工況,結(jié)合該泵的具體條件,采取了2種措施來降低密封的端面比壓。①降低彈簧比壓,改變彈簧形式為波紋管式。②根據(jù)石油大學(xué)流體動密封研究室的實驗,在密封面上開圓弧槽可顯著提高液膜的承載能力,增加密封穩(wěn)定性[1]。經(jīng)與密封廠家溝通,僅在機械密封的石墨動環(huán)表面上加工了12個半圓形凹槽,增加凹槽后增強了端面液膜的承載能力,降低了端面比壓,并使密封的潤滑性能得到了改善,降低了摩擦副的摩擦因數(shù),減少了端面的摩擦熱及由溫度升高引起的端面汽化現(xiàn)象,避免了干摩擦的出現(xiàn)。
5)將原機械密封一級密封改為焊接金屬波紋管結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)中將輔助密封圈的滑動結(jié)構(gòu)改為靜密封結(jié)構(gòu),不僅消除了一個動密封點,同時消除了動環(huán)輔助密封圈所產(chǎn)生的遲滯,為波紋管提供浮動性[2]。這樣既保證了動環(huán)的追隨性,又沒有輔助密封圈限制,密封壓力又更加均勻。
6)嚴把質(zhì)量安裝關(guān);機械密封的使用壽命與安裝質(zhì)量密切相關(guān),機械密封裝配過程中,不僅需要肉眼觀察,同時使用游標卡尺及深度尺對動靜環(huán)的安裝位置進行測量找正,要求偏差在0.1mm以內(nèi),對各零部件安裝時擦拭吹掃干凈,保證清潔度,對機械密封壓縮量嚴格控制在總壓縮量的60%,對安裝步驟嚴格按照要求進行;同時還要定期對檢修人員的技術(shù)培訓(xùn),從技術(shù)上提供有效保證。
在操作運行該泵時,嚴格按照工藝操作規(guī)程,實施崗位責任制,按時巡檢,精心操作,確保安全正常運行。
針對泵氨輸送泵機械密封的泄漏故障,對氨輸送泵機械密封一級密封進行多次改造工作,從材料、結(jié)構(gòu)、設(shè)計等方面解決了一系列問題,最終徹底解決泄漏問題,改造至今,氨輸送泵已經(jīng)正常運行超過12個月,基本實現(xiàn)無泄漏,實踐證明,氨輸送泵使用波紋管機械密封是成功的??梢赃_到長周期運行,減少了故障停車造成的損失,降低了設(shè)備檢修費用,最終達到運行要求。