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(山西潞安郭莊煤業(yè)有限公司,山西 長(zhǎng)治 046100)
郭莊煤業(yè)主井為JKMD3.25×4(III)E型多繩摩擦落地式提升機(jī),滾筒直徑為3.25m,寬1.7m,在長(zhǎng)期使用過(guò)程中頻繁出現(xiàn)摩擦輪疲勞破斷情況,嚴(yán)重影響了提升機(jī)的正常使用。為了提升摩擦輪結(jié)構(gòu)的可靠性,提高提升機(jī)工作穩(wěn)定性和安全性,本文首先對(duì)近年來(lái)的摩擦輪失效原因進(jìn)行了分析,然后針對(duì)性地提出了楔形壓塊連接結(jié)構(gòu)而且將支環(huán)改為一體式連接的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,并利用ANSYS仿真分析軟件對(duì)優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行仿真分析,證明了優(yōu)化方案的可靠性。根據(jù)優(yōu)化后的摩擦輪在郭莊煤業(yè)的應(yīng)用情況表明,優(yōu)化后不僅降低了摩擦輪結(jié)構(gòu)的整體重量,而且極大地提高了結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,增加了摩擦輪的使用壽命。目前該結(jié)構(gòu)已在郭莊煤業(yè)的兩個(gè)提升機(jī)系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。
摩擦輪91.5%的失效均發(fā)生在摩擦輪的壓塊和滾筒配合的螺釘孔位置,原因主要在于摩擦輪滾筒上設(shè)置有大量的通孔。摩擦輪的壓塊通過(guò)螺栓連接固定在滾筒外側(cè),摩擦輪在長(zhǎng)期使用過(guò)程中,連接位置頻繁受到摩擦擠壓作用,逐漸發(fā)生疲勞損壞,產(chǎn)生裂紋。同時(shí)由于需要加工大量的通孔,在加工過(guò)程中不可避免的會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力集中的作用,加速疲勞破壞。郭莊煤業(yè)提升機(jī)的摩擦輪結(jié)構(gòu)如圖1所示。
針對(duì)摩擦輪結(jié)構(gòu)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的疲勞損壞情況,應(yīng)優(yōu)先采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),避免出現(xiàn)應(yīng)力集中情況。本文提出了一種新型的楔形槽型配合結(jié)構(gòu),將摩擦襯墊和摩擦輪通過(guò)楔形槽進(jìn)行連接,同時(shí)為了避免出現(xiàn)難拆卸的情況,將楔形槽的內(nèi)側(cè)角度設(shè)置為25°~45°的漸變結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)固定可靠性和更換便捷性的統(tǒng)一。為了避免采用壓塊螺栓連接帶來(lái)的加工復(fù)雜、易產(chǎn)生應(yīng)力集中的問(wèn)題,本文提出將各個(gè)楔型槽先進(jìn)行焊接,然后在槽內(nèi)區(qū)域增加加強(qiáng)板結(jié)構(gòu),提高整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,最后將整體采用外支環(huán)方式和摩擦輪外表面相連。支撐結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 提升機(jī)摩擦輪結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 楔形槽配合結(jié)構(gòu)示意圖
利用三維建模軟件建立提升機(jī)摩擦輪結(jié)構(gòu)的三維模型,然后將其導(dǎo)入到ANSYS仿真分析軟件中。根據(jù)摩擦輪實(shí)際材料情況,設(shè)置其屈服強(qiáng)度為345MPa,其工作時(shí)的彈性模量為200GPa。根據(jù)實(shí)際測(cè)量的摩擦輪工作時(shí)的受力情況,設(shè)置工作受力為35MPa,利用ANSYS對(duì)該工況下摩擦輪的應(yīng)力和應(yīng)變情況進(jìn)行分析,結(jié)果如圖3所示。
圖3 摩擦輪結(jié)構(gòu)仿真分析結(jié)果
由仿真分析結(jié)果可知,摩擦輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,在工作過(guò)程中其最大應(yīng)力約為36.55MPa,遠(yuǎn)低于材料的屈服強(qiáng)度極限,且應(yīng)力集中的位置分布相對(duì)較為分散,特別是在承載區(qū)域,未出現(xiàn)明顯的應(yīng)力突變,表明結(jié)構(gòu)合理,滿足正常工作要求。在工作過(guò)程中摩擦輪的最大變形量約為0.37mm,變形區(qū)域主要集中在摩擦輪兩側(cè)位置,這主要是由于摩擦輪取消壓塊后采用了一體化的外支環(huán)連接方式,導(dǎo)致兩側(cè)結(jié)構(gòu)相對(duì)較弱,但在實(shí)際工作中該區(qū)域內(nèi)只是用于對(duì)鋼絲繩進(jìn)行擋護(hù),實(shí)際受力較小,因此0.37mm的變形量滿足結(jié)構(gòu)使用需求。
對(duì)提升機(jī)摩擦輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化后,目前已經(jīng)在郭莊煤業(yè)主井處的提升機(jī)上進(jìn)行了應(yīng)用。由于采用了一體化的連接方式,取消了壓塊和連接螺栓等,使摩擦輪整體的結(jié)構(gòu)重量比優(yōu)化前降低了約9.3%。通過(guò)對(duì)應(yīng)用以來(lái)該摩擦輪使用情況的監(jiān)測(cè),其工作過(guò)程中穩(wěn)定性較好,未出現(xiàn)摩擦輪過(guò)度磨損、襯墊脫落等異常。目前已將對(duì)摩擦輪的全面檢測(cè)周期由1個(gè)月調(diào)整到了3個(gè)月,節(jié)約了大量的人力,取得了較好的應(yīng)用效果。郭莊煤業(yè)主井提升機(jī)結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 郭莊煤業(yè)主井提升機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
針對(duì)郭莊煤業(yè)主井JKMD3.25×4(III)E型多繩摩擦落地式提升機(jī)在長(zhǎng)期使用過(guò)程中頻繁出現(xiàn)摩擦輪疲勞破斷情況,本文提出了一種一體式結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,利用楔形機(jī)構(gòu)和一體化的外支環(huán)連接方式取代了原先采用螺栓連接的方式,利用仿真分析軟件對(duì)優(yōu)化后的應(yīng)力和應(yīng)變情況進(jìn)行了分析,通過(guò)在郭莊煤業(yè)主斜井的實(shí)際應(yīng)用表明:
(1)郭莊煤業(yè)提升機(jī)摩擦輪失效的原因主要在于摩擦輪滾筒上設(shè)置有大量的通孔,摩擦輪的壓塊以螺栓連接的方式固定在滾筒外側(cè),摩擦輪在長(zhǎng)期使用過(guò)程中,連接位置頻繁受到摩擦擠壓作用,逐漸發(fā)生疲勞損壞,產(chǎn)生裂紋。
(2)摩擦輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,在工作過(guò)程中其最大應(yīng)力約為36.55MPa,遠(yuǎn)低于材料的屈服強(qiáng)度極限,且應(yīng)力集中的位置分布相對(duì)較為分散,最大變形量約為0.37mm,變形區(qū)域主要集中在摩擦輪兩側(cè)位置,變形量滿足結(jié)構(gòu)使用需求。
(3)采用了一體化的連接方式,取消了壓塊和連接螺栓等,使摩擦輪整體的結(jié)構(gòu)重量比優(yōu)化前降低了約9.3%。