王耀斌,朱耀斌,王春燕,要如磊
(陽煤集團太原化工新材料有限公司,山西 太原 030400)
陽煤集團太原化工新材料有限公司(簡稱陽煤太化)14萬t/a己二酸裝置采用苯部分催化加氫生成環(huán)己烯,環(huán)己烯水合反應生成環(huán)己醇[1],硝酸氧化環(huán)己醇生成己二酸,再經(jīng)過結(jié)晶、增濃、離心、干燥等一系列工序,得到成品己二酸。
目前國內(nèi)己二酸的應用主要是在尼龍66和聚氨酯領(lǐng)域。面對殘酷的市場競爭,掌握高品質(zhì)己二酸的生產(chǎn)技術(shù),是立足己二酸市場的關(guān)鍵。因此,陽煤太化對己二酸裝置高負荷運行時的問題及產(chǎn)品質(zhì)量影響因素等進行了分析,并采取了相應的改進措施,現(xiàn)介紹如下。
環(huán)己醇在與硝酸發(fā)生反應過程中,首先轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)己酮,之后在催化劑銅和釩的作用下,生成己二酸[2]。轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)己酮的這一步是產(chǎn)生氧化反應熱和NOx氣量最多的一步[2]。高負荷運行時,相對KA油(環(huán)己醇及環(huán)己酮的混合物)與硝酸反應工藝,環(huán)己醇直接與硝酸反應操作更難控制,有效輸送處理NOx是裝置高負荷運行的操作重點。
己二酸裝置在反應過程中產(chǎn)生的NOx,需在氧化工段補入氧氣,將NO轉(zhuǎn)化為NO2,之后經(jīng)液環(huán)壓縮機壓縮后進入三級填料吸收塔,經(jīng)吸收液逆流吸收得到稀硝酸回用,合格尾氣排入大氣?;瘜W反應分為2步,反應方程式見式(1)、(2):
由上述反應可知,氧氣補入量和吸收液量是NOx有效處理的關(guān)鍵。
在原料環(huán)己醇和硝酸直接氧化反應時,高負荷狀態(tài)下,為保證氧化反應負壓條件,NOx氣量的增加會導致氧化工段氧氣補入量減少,NO無法有效轉(zhuǎn)化為NO2。同時吸收液無法穩(wěn)定供應的情況下,很容易出現(xiàn)NOx吸收不合格,尾氣冒黃煙,不符合環(huán)保要求。
1.2.1 調(diào)整NOx總管壓力,增加空氣補入量
調(diào)整NOx總管壓力,增加壓縮機吸氣量,增大空氣補入量,滿足氧化反應100%負荷運行。調(diào)整NOx總管壓力前后空氣補入量對比見表1。
表1 調(diào)整NOx總管壓力前后空氣補入量對比
調(diào)整NOx總管壓力前,氧化反應負荷升至86%時,空氣補入量明顯減少,甚至出現(xiàn)冒黃煙現(xiàn)象。調(diào)整NOx總管壓力后,氧化反應100%負荷時,2臺壓縮機同時運行,一臺壓縮機抽取氧化A線NOx,另一臺壓縮機抽取氧化B線NOx及其他輔助工段NOx。氧化A線空氣補氣量可達1 200 m3/h左右,氧化B線空氣補氣量可達800 m3/h,空氣補入閥根據(jù)NOx總管壓力自動調(diào)節(jié)開度,開度在40%~50%,運行穩(wěn)定。
1.2.2 調(diào)整吸收塔吸收液輸送閥自控條件
吸收液收集輸送系統(tǒng)示意圖見圖1。原吸收塔吸收液輸送閥門開度根據(jù)吸收液中間罐液位進行調(diào)節(jié),輸出量受結(jié)晶器運行影響,存在不穩(wěn)定性。將吸收塔吸收液輸送閥自控條件調(diào)整為根據(jù)負荷設定輸送流量,同時根據(jù)液位進行補水,保證吸收液足量、穩(wěn)定輸送,滿足NOx吸收要求。
圖1 吸收液收集輸送系統(tǒng)示意圖
SH/T 1499.1—2012《精己二酸》[3]中給出了己二酸產(chǎn)品的熔點、鐵含量、灰分、硝酸含量指標要求,見表2,這4項指標也是影響下游產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵指標。
表2 SH/T 1499.1—2012中己二酸產(chǎn)品技術(shù)指標要求
己二酸產(chǎn)品熔點越接近153℃越純凈;熔點越低,產(chǎn)品中含雜質(zhì)越多。己二酸產(chǎn)品中的鐵離子和硝酸根離子屬于有色雜質(zhì),會導致下游產(chǎn)品聚酯多元醇的色度偏深。另外,鐵離子含量會直接影響灰分指標,灰分高時,影響下游產(chǎn)品光透過率。
2.2.1 降低產(chǎn)品灰分
己二酸裝置運行前期,己二酸產(chǎn)品灰分最高達到7×10-6。通過調(diào)整輔料投加量、增加空氣過濾等措施,己二酸產(chǎn)品灰分指標明顯改善,降至4×10-6以下;為了進一步優(yōu)化己二酸產(chǎn)品質(zhì)量,系統(tǒng)增加了原料過濾器,增加原料過濾器前后己二酸產(chǎn)品灰分對比見表3。
表3 增加原料過濾器前后己二酸產(chǎn)品灰分對比
由表3可知,增加原料過濾器后,己二酸產(chǎn)品灰分明顯下降,灰分指標穩(wěn)定在3×10-6左右;在鐵離子指標控制較好時,產(chǎn)品灰分指標可穩(wěn)定在2.5×10-6左右。
2.2.2 控制產(chǎn)品中丁二酸、戊二酸含量
2.2.2.1 丁二酸、戊二酸含量高對己二酸產(chǎn)品的影響
研究發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)中二元酸含量也對己二酸產(chǎn)品熔點、灰分、鐵離子、硝酸含量等指標有影響[4]。對2018年3月27日—31日27個批次共1 350 t產(chǎn)品進行了檢驗,精己二酸質(zhì)量分數(shù)指標100%達優(yōu),但產(chǎn)品熔點達優(yōu)率只有14.8%,說明精己二酸產(chǎn)品純度不夠,含有丁二酸、戊二酸等雜質(zhì),影響了產(chǎn)品等級。同期二元酸采出量和回收酸中二元酸含量統(tǒng)計分別見表4和表5。由表4和表5可知,副產(chǎn)品二元酸產(chǎn)量與己二酸產(chǎn)量比值正常,未發(fā)現(xiàn)副產(chǎn)品二元酸產(chǎn)量明顯增加,但是同期回收酸中二元酸含量越來越高,說明系統(tǒng)中二元酸含量越來越高,影響了己二酸產(chǎn)品熔點。
表4 二元酸采出量統(tǒng)計
表5 回收酸中二元酸質(zhì)量分數(shù)統(tǒng)計
己二酸氧化反應是在串聯(lián)的6臺反應器內(nèi)進行的,根據(jù)相關(guān)模擬計算[1],經(jīng)過6個反應器后的己二酸溶液中丁二酸質(zhì)量分數(shù)約1.6%,戊二酸質(zhì)量分數(shù)約8.59%,且戊二酸與己二酸熔點的差值大于丁二酸與己二酸熔點的差值。從丁二酸、戊二酸質(zhì)量分數(shù)以及其熔點差值可以看出,戊二酸含量是影響己二酸產(chǎn)品熔點的關(guān)鍵因素。
另外,由于丁二酸、戊二酸等黏度比己二酸高,造成結(jié)晶時附著的雜質(zhì)較多,使得離心機洗滌效果不好,對己二酸產(chǎn)品的灰分、鐵離子、硝酸含量造成影響。因此,產(chǎn)品中丁二酸、戊二酸含量高也會直接影響己二酸產(chǎn)品雜質(zhì)含量。
2.2.2.2 控制措施
控制己二酸產(chǎn)品中丁二酸、戊二酸含量,不僅要控制系統(tǒng)中二元酸的含量,還要控制丁二酸、戊二酸的結(jié)晶量。
管控系統(tǒng)中二元酸的含量,即控制系統(tǒng)中二元酸的生成量,保證有效采出副產(chǎn)品二元酸,穩(wěn)定系統(tǒng)中的二元酸含量,使氧化反應向正反應進行。影響二元酸生成量的因素主要有反應溫度、亞硝酸濃度、催化劑濃度等[5]。需及時監(jiān)測氧化酸中的二元酸含量,控制其質(zhì)量分數(shù)在8%~9%。
管控丁二酸、戊二酸結(jié)晶量,減少己二酸產(chǎn)品中丁二酸、戊二酸含量。影響丁二酸、戊二酸結(jié)晶量的因素主要是結(jié)晶器出料溫度,可通過提高結(jié)晶器出料溫度來控制,建議粗酸結(jié)晶器出料溫度控制在25℃~30℃,精酸結(jié)晶器出料溫度控制在20℃~25℃。
在實際生產(chǎn)中,環(huán)己烯水合反應生成己二酸的裝置較少,陽煤太化通過不斷地優(yōu)化改進,精己二酸產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量均有了突破。通過控制空氣補入量和吸收液量,滿足高負荷運行時NOx的輸送及處理要求;通過增加原料過濾器,控制己二酸產(chǎn)品灰分指標;通過控制系統(tǒng)中二元酸含量,使氧化反應向正反應進行;通過結(jié)晶控制二元酸的產(chǎn)出量,降低己二酸產(chǎn)品中雜質(zhì)含量。