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萬邦3#高爐長期燜爐快速復(fù)產(chǎn)實(shí)踐

2020-03-10 15:37:30強(qiáng)
山東冶金 2020年1期
關(guān)鍵詞:單環(huán)結(jié)瘤鐵口

王 強(qiáng)

(武安裕華鋼鐵有限公司,河北 武安056300)

1 前言

山東濱州萬邦3#高爐(450 m3)2018年11月4日因環(huán)保及安全因素影響計(jì)劃燜爐1個(gè)月,休風(fēng)焦比1.2 t/t。因市場(chǎng)等外部原因,高爐未能如期開爐,直至2019年4月30日送風(fēng)復(fù)產(chǎn),實(shí)際燜爐時(shí)間177 d。高爐燜爐前爐況不順,休風(fēng)后觀察4#~9#風(fēng)口方向2 m料線以下爐墻結(jié)瘤明顯,厚度2 m,兩探尺相差1.5 m,不見瘤根,并且高爐整體料柱已完全到常溫,上部負(fù)荷料多已粉化,復(fù)產(chǎn)難度很大。初步計(jì)劃扒爐重開,3月26日開始扒爐料線至8 m,要想達(dá)到4月30日開爐的必須節(jié)點(diǎn)幾乎不可能,遂決定不再繼續(xù)扒爐,簡單處理掉爐墻結(jié)瘤,按原定時(shí)間節(jié)點(diǎn)開爐。通過優(yōu)化方案、精心操作,克服恢復(fù)過程中遇到的不利影響,22 h風(fēng)口開全,無懸料無壞套,接近全風(fēng)操作,2 d達(dá)產(chǎn)。

2 復(fù)產(chǎn)前準(zhǔn)備

2.1 處理爐墻

考慮到該高爐燜爐前較長時(shí)間爐況不順,爐缸堆積,爐墻結(jié)瘤,爐內(nèi)存料已經(jīng)降到常溫,復(fù)產(chǎn)難度大,加上時(shí)間緊迫,扒爐至料線8 m后,采用焊加長鋼釬清理、燒氧配合打水等措施處理掉爐墻結(jié)瘤,為下一步恢復(fù)爐況創(chuàng)造了有利條件。

2.2 崗位必備條件

因?yàn)橥.a(chǎn)時(shí)間過長,提前20 d已經(jīng)開始對(duì)必須更換的部分設(shè)備進(jìn)行采購并更換,對(duì)工作量大的整改項(xiàng)目外委施工。各崗位提前1周開始對(duì)各自設(shè)備進(jìn)行試車調(diào)試,確保不影響正常使用。高爐提前2 d啟動(dòng)1臺(tái)常壓泵和1臺(tái)高壓泵,清理堵塞的6組冷卻壁,保證了所有冷卻設(shè)備出水正常。爐前圍好干渣坑,主溝內(nèi)打好免烘烤料并墊上焦粉烤干。

2.3 熱風(fēng)爐烘爐

熱風(fēng)爐烘爐前用盲板封住高爐所有送風(fēng)彎頭,避免影響爐前其他工作。提前2 d用木柴烘地下煙道,然后利用4#高爐煤氣提前5 d開始按制定曲線烘熱風(fēng)爐。在熱風(fēng)爐拱頂溫度烘到1 200℃以上且煙道溫度>400℃難以控制時(shí),配合高爐風(fēng)機(jī)啟動(dòng)試車時(shí)機(jī),打開4個(gè)送風(fēng)彎頭盲板,堵好各風(fēng)口,在周圍做好警戒防護(hù)情況下按正常送風(fēng)程序送風(fēng)壓40 kPa至送風(fēng)彎頭,按此程序繼續(xù)進(jìn)行燒爐、送風(fēng)轉(zhuǎn)換約2 d,保證了熱風(fēng)管道預(yù)熱充分,熱風(fēng)爐蓄熱能力充足。

2.4 送風(fēng)前補(bǔ)充料線

扒爐到8 m處理完?duì)t墻結(jié)瘤,考慮料線過深不易提頂溫,決定裝料先將料線提至4 m。填充料為正常料:燒結(jié)礦6 800 kg+球團(tuán)礦1 200 kg+螢石100 kg+硅石 250 kg+焦炭4 300 kg,堿度按 1.05([Si]2.5%)校核,濕焦負(fù)荷1.86,焦比795 kg/t。

1)凈焦7批30.1 t,螢石2 t,單環(huán)α焦20°(8);

2)正常料5批,礦批8 t,單環(huán)α礦20°(8)α焦23°(8);

3)凈焦3批12.9 t,單環(huán)α焦24°(8);

4)正常料3批,礦批8 t,單環(huán)α礦21°(8)α焦24°(8)。

2.5 風(fēng)口處理

烘爐結(jié)束后,提前1 d清理所有剩余風(fēng)口的堵磚堵泥,扒出碎焦及冷凝渣鐵塊,要求盡量見大塊焦炭,根據(jù)各風(fēng)口凝結(jié)物的多少做好相應(yīng)記錄。所有掏開風(fēng)口用新焦炭填充空間,每個(gè)風(fēng)口撒3鍬工業(yè)鹽。除 1#、2#、13#、14#風(fēng)口外,其他每個(gè)風(fēng)口小套前端至少堵一整袋有水炮泥(25 kg裝),盡量包住上沿及端頭,然后小套內(nèi)先堵有水炮泥200 mm,再放置修割好的輕質(zhì)磚,外端再堵有水炮泥至小套1/2確保堵嚴(yán)。

2.6 三通處理

長期燜爐開爐與新開爐不同處主要在于風(fēng)口到鐵口間有渣鐵凝殼,送風(fēng)前必須保證鐵口兩邊送風(fēng)風(fēng)口與鐵口之間的暢通。因?yàn)闆]有煉鋼,也沒有管道氧氣,所以不考慮鐵口埋氧槍。送風(fēng)前12 h組織人員0°角平燒鐵口深度3.5 m,從鐵口1.5 m向上挑燒,從1#、14#風(fēng)口向下燒。大約10 h鐵口進(jìn)風(fēng)有吸力,蓋上爐頂大放散燒鐵口時(shí)從1#、14#冒煙順暢,說明三通燒成,再簡單把鐵口上方4個(gè)風(fēng)口左右互相燒通,裝好風(fēng)口保證具備送風(fēng)條件。

3 復(fù)風(fēng)操作

3.1 送風(fēng)過程控制

高爐14個(gè)風(fēng)口,總面積0.149 1 m2,開鐵口上方4個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積0.042 m2。2019年4月30日18:06高爐送風(fēng),熱風(fēng)壓力40 kPa,冷風(fēng)流量600 m3/min,熱風(fēng)溫度全用360℃,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速196 m/s,實(shí)際風(fēng)速303 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能14 600 kg(f)·m/s。處理完風(fēng)口跑風(fēng)后,逐步把熱風(fēng)壓力加到100 kPa,風(fēng)溫750℃,風(fēng)量800 m3/min,在出第1爐鐵前保持穩(wěn)定。送風(fēng)3.5 h鐵口見渣,燒透鐵口大噴后堵口。送風(fēng)6 h打開鐵口出第1爐鐵,渣鐵量約5 t左右進(jìn)入干渣坑。隨著開風(fēng)口逐步加風(fēng),至送風(fēng)10 h風(fēng)口開到10個(gè),熱風(fēng)壓力加到200 kPa時(shí),鐵口堵口后泥炮退不出來,處理7 h,逐步減風(fēng)至100 kPa,多個(gè)風(fēng)口涌渣,為避免吹管進(jìn)渣甚至灌渣,壓力維持在80 kPa左右。處理好泥炮及鐵口時(shí)有4個(gè)風(fēng)口前端糊住,正常出凈渣鐵后,觀察風(fēng)口明亮度,捅開糊住的風(fēng)口,繼續(xù)加風(fēng),送風(fēng)后22 h風(fēng)口開全,熱風(fēng)壓力達(dá)到正常水平的80%。水沖渣管道因長期未用造成嚴(yán)重堵塞,水壓水量不足,高爐開爐1周以內(nèi)斷斷續(xù)續(xù)沖水渣配合放干渣操作,風(fēng)壓風(fēng)量一直維持在正常的80%~90%。高爐送風(fēng)后操作參數(shù)見表1。

表1 送風(fēng)后參數(shù)控制

3.2 引煤氣操作

為了提高風(fēng)溫,考慮盡快引煤氣。由于外網(wǎng)沒有氮?dú)?,送風(fēng)前布袋箱體提前8 h用外網(wǎng)煤氣置換完成并進(jìn)行保壓操作,送風(fēng)2 h后每隔10 min做一次煤氣爆發(fā)試驗(yàn),大約送風(fēng)2.5 h后煤氣合格,完成引煤氣操作。

3.3 裝料制度

由8 m到4 m填充料線單環(huán)布料-3°,并保證螢石布在中心。4 m以上料線使用α焦24°、α礦22°單環(huán)-2°焦差,隨料線提升按1 m 2°調(diào)整。后續(xù)料在第1爐鐵前濕焦負(fù)荷1.86,干焦比795 kg/t,開至10個(gè)風(fēng)口時(shí)負(fù)荷濕焦負(fù)荷2.2,礦批12 t。處理泥炮期間加凈焦30 t+螢石3 t+硅石2 t,礦批縮到6 t,濕焦負(fù)荷1.8。出鐵正常后,隨著開風(fēng)口加風(fēng)調(diào)整礦批、負(fù)荷,因?yàn)闆]有噴煤,最高干焦負(fù)荷加到2.8。

3.4 開風(fēng)口操作

以水溫差>1℃作為開風(fēng)口的基本參照,連續(xù)觀察要開風(fēng)口旁已開風(fēng)口的工作狀態(tài),以出鐵前風(fēng)口前不能有涌渣、呆滯、大量生料甚至有鐵液為根據(jù)。第1次鐵前沒有開風(fēng)口,隨著出鐵出渣排放正常,以每次出鐵開1~2個(gè)風(fēng)口的頻率,送風(fēng)10 h已經(jīng)10個(gè)風(fēng)口送風(fēng),期間因泥炮粘住7 h未出鐵沒有開風(fēng)口,出鐵正常后兩爐鐵風(fēng)口開全。期間遇有風(fēng)口涌渣、鐵液波動(dòng)適當(dāng)減風(fēng),同時(shí)角度過小時(shí)適當(dāng)加角,加強(qiáng)料柱透氣透液性。隨著風(fēng)口數(shù)增多,有效改善了氣流偏行影響,物理熱和化學(xué)熱也很快達(dá)到正常控制范圍。

3.5 出鐵情況

送風(fēng)后3.5 h鐵口見渣,燒開大噴后堵口。6 h開始出第1次鐵,出渣鐵5 t左右流入干渣坑。為保證鐵口與風(fēng)口通道的暢通,前5爐堵口后,爐前收拾好之后連續(xù)出鐵。在渣鐵量少時(shí)大噴鐵口,渣鐵量增多后盡量避免過噴鐵口,保證下一次開口間隔30~60 min。至送風(fēng)10 min,泥炮被粘住,處理7 min后出2爐干渣后,送風(fēng)后約20 min開始使用臨時(shí)撇渣器2爐,23 min轉(zhuǎn)入大撇渣器正常出鐵。爐外出鐵記錄見表2。

表2 爐外出鐵記錄

4 結(jié)論

4.1 超過1個(gè)月的長期燜爐開爐必要前提是至少處理好鐵口與上方兩個(gè)風(fēng)口的三通,沒有管道氧氣和無法埋氧槍時(shí),需要提前兩個(gè)班開始處理。

4.2 燜爐開爐初期風(fēng)口以上是通透的,只要鐵口渣鐵排放正常、流動(dòng)性好,適宜快開風(fēng)口,這是快速達(dá)產(chǎn)的關(guān)鍵。堵風(fēng)口時(shí)間越長,偏行堆積越嚴(yán)重,壞套概率越大。

4.3 提前烘好熱風(fēng)爐后,用助燃風(fēng)機(jī)反吹或風(fēng)機(jī)低壓送風(fēng)可以提高初期風(fēng)溫使用水平。無富氧情況下快引煤氣、加快換爐頻率能保證后續(xù)較高風(fēng)溫,利于提高渣鐵物理熱。

4.4 在出第1爐鐵前可以采取超出風(fēng)口數(shù)匹配的熱風(fēng)壓力的20%,風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能也可以適當(dāng)提高,利于提高風(fēng)溫和加快后續(xù)凈焦的下達(dá)。待正常出鐵后因?yàn)樵F流動(dòng)性低于平常,爐缸滲透性不強(qiáng),應(yīng)控制風(fēng)壓、風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能低于正常水平。

4.5 出第1爐鐵后,渣鐵量和物理熱不足時(shí),應(yīng)該加快出鐵節(jié)奏,保證上下通道的暢通,堵炮后盡快退炮以免粘住。

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