姜明利,孫銘君
(中國水利水電科學研究院,北京100048)
與常規(guī)水輪發(fā)電機組相同,蓄能機組也存在機械、電磁和流體振動以及噪聲等問題,不同的是,抽水蓄能電站具有發(fā)電、抽水兩種運行工況,且具有機組水頭高、容量大,轉(zhuǎn)速快、工況轉(zhuǎn)換頻繁、運行區(qū)域跨度大、水力動態(tài)特性復(fù)雜等特點,致使蓄能電站的機組和廠房振動不穩(wěn)定性、噪聲較大等現(xiàn)象比較突出。工作人員長期在高強度噪聲的環(huán)境下工作,會產(chǎn)生身體的不適,影響身體健康,進而對正常的工作和生活產(chǎn)生不良影響。
本次試驗電站為某大型抽水蓄能電站,總裝機1 200 MW,4 臺混流可逆式水泵水輪發(fā)電電動機組,單機容量為300 MW,機組由我國自主研究、設(shè)計、制造、安裝。機組投運后,廠房內(nèi)和引水管道周邊環(huán)境存在較為明顯的噪聲問題,影響到電站的安全穩(wěn)定運行,也影響到周邊居民的生活。
通過測試,對電站廠房內(nèi)部分區(qū)域噪聲進行分析,對噪聲特性和特點進行了解,為電站機組的噪聲分析提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
電站水輪機工況設(shè)計額定水頭430 m,額定轉(zhuǎn)速428.6 r/min,額定出力300 MW;水泵工況最高揚程475 m,最低揚程421 m,最大入力321.09 MW,額定轉(zhuǎn)速428.6 r/min。水輪機的活動導葉數(shù)20 片,轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)9 片。機組轉(zhuǎn)頻為7.14 Hz,2 倍葉片過流頻率為128.58 Hz。
廠房內(nèi)噪聲測試布置如下:一個測點布置在水輪機進人門處,另一個測點布置在尾水管進人門處,兩個測點傳感器距離進人門1 m,地面以上1 m。
噪聲傳感器采用AWA14423 聲級計,準確度等級為1 級,配合AWA14604 前置放大器。對各試驗工況噪聲聲壓進行采集,并通過計算得到A 計權(quán)聲壓級,噪聲測量采樣頻率為2 000 Hz。
圖1 噪聲傳感器布置圖
噪聲試驗工況為:機組變負荷各工況(160 MW、180 MW、210 MW、240 MW、270 MW、300 MW)和 機組抽水工況。
每個工況測量記錄聲壓(Pa)測量結(jié)果,通過計算RMS 值,得到聲壓有效值,由公式Lp=20 lg(p/p0)計算出聲壓級,加權(quán)得到初始A 計權(quán)聲壓級dB(A)。
試驗機組為2 號機組,1 號機組處于停機檢修狀態(tài)。試驗時,2、3、4 號機組處于發(fā)電狀態(tài),其中3、4 號機組帶額定300 MW 負荷運行。
表1 2 號水輪機噪聲試驗數(shù)據(jù)表格
試驗期間,機組全部停機噪音作為背景噪音,變負荷發(fā)電工況運行期間,3 號和4 號機組處于帶300 MW 負荷發(fā)電狀態(tài);抽水工況,2 號、3 號、4 號機組帶額定300 MW 負荷抽水狀態(tài)。根據(jù)IEC 規(guī)程的相關(guān)規(guī)定,需對A 計權(quán)聲壓級噪聲試驗結(jié)果進行修正。
依照IEC 61063:1991 標準,A 聲級噪聲修訂規(guī)定如表2。
表2 修正值規(guī)定表
結(jié)合現(xiàn)場實測背景噪聲數(shù)據(jù),對實測A 計權(quán)聲壓級數(shù)據(jù)進行修正,結(jié)果見表3、表4。
表3 測量噪音與背景噪音的差值
表4 修正后的噪音數(shù)據(jù)表格
試驗結(jié)果顯示:①機組在發(fā)電工況水輪機進人門處的噪聲為:95.89~101.74 dB(A),尾水管進人門處的噪聲90.70~94.29 dB(A)。抽水工況,水輪機進人門處的噪聲為90.08 dB(A),尾水管進人門處的噪聲89.03 dB(A)。②機組在300 MW 滿負荷工況,兩個測點的噪聲明顯增大。③滿負荷發(fā)電工況兩個測點的噪聲比滿負荷抽水工況的噪聲大。
噪聲頻譜分析可以看出,各個試驗工況(不同負荷發(fā)電工況和抽水工況)噪聲的主要頻率是128.6 Hz 左右,為機組轉(zhuǎn)輪葉片通流頻率的2 倍(電站機組轉(zhuǎn)速為428.6 r/min,機組轉(zhuǎn)頻為7.14 Hz,轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)為9 個,轉(zhuǎn)輪葉片通流頻率是64.26 Hz)。
停機狀態(tài),2 個測點頻譜圖中沒有發(fā)現(xiàn)128.5 Hz頻率成分,停機狀態(tài)主要的噪音來源為:通風系統(tǒng)的噪聲,各種水泵設(shè)備、空壓機系統(tǒng)、技術(shù)供排水系統(tǒng)等運行中產(chǎn)生的噪聲。再者,抽水蓄能電站,存在大量未固定的器件,機組運行時,這些未固定器件與地面或器件相互之間發(fā)生碰撞,從而成為廠房內(nèi)噪聲生源之一。
本次試驗過程中,同時進行了以下試驗測試:①機組三導擺度;②上機架、下機架及水輪機頂蓋振動;③蝸殼進口、無葉區(qū)、頂蓋下等測點的壓力脈動。各測點的主要頻率見表5。
從表5、表6 中可以看出:①水輪機頂蓋振動的主頻是128.6 Hz,上機架垂直振動主頻、下機架3 個方向的振動主頻都是128.6 Hz。②蝸殼進口壓力脈動主頻是128.6 Hz,無葉區(qū)壓力脈動的主要頻率是64.3 Hz、128.6 Hz 以及7.1 Hz。
這幾個測點的主頻都是128.6 Hz,為機組水輪機轉(zhuǎn)輪葉片通流頻率的2 倍。
圖4 部分工況測點噪聲頻譜圖
表5 水導及壓力脈動測點負荷工況下各測點主頻 單位:Hz
表6 上機架、下機架負荷工況下測點主頻 單位:Hz
機組的上機架、下機架、頂蓋振動和壓力脈動的主頻主要成分為128.6 Hz,是水輪機轉(zhuǎn)輪葉片通流頻率的2 倍,該頻率的形成是機組水輪機轉(zhuǎn)輪運行中動靜干涉的結(jié)果。機組運行過程中的噪聲測試,兩個測點的噪聲頻率主要成分為128.6 Hz,與機組的振動和壓力脈動的主頻相同,說明電站廠房內(nèi)該頻率成分的噪聲產(chǎn)生主要是由水力因素引起的,是廠房噪聲產(chǎn)生的主要來源。
另外,抽水蓄能電站通風系統(tǒng),空壓機系統(tǒng),技術(shù)供排水系統(tǒng)等運行中產(chǎn)生的噪聲,也是廠房噪聲的來源之一。
抽水蓄能電站廠房內(nèi)噪聲現(xiàn)象是普遍存在的,如何有效地降低廠房內(nèi)噪聲,是電站亟需解決的問題。