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PLC在臥式吊具改造中的應用

2020-03-16 02:31李川
電子技術與軟件工程 2020年24期
關鍵詞:鋁錠夾鉗額定電流

李川

(廣西南南鋁加工有限公司 廣西壯族自治區(qū)南寧市 530000)

1 引言

某企業(yè)主要做鋁深加工,對產品質量與效率要求很高。該公司對生產過程中的每一個環(huán)節(jié)都十分重視。熱軋中厚板車間,主要生產工序是加熱鋁錠,軋制鋁錠。加熱加熱爐的吊具是主要的輔助設備,臥式吊具是夾鋁錠的主要工具。把需要生產的鋁錠利用臥式吊具夾住,吊入加熱爐加熱。臥式吊具是傳統(tǒng)的繼電器控制電路,操作遙控用電纜往下引出,生產工人操作天車稍微不小心就會把遙控器線扯斷,直接影響生產和經濟效益,因而迫切需要在原有的基礎上進行改造,讓操作工人減少誤操作、減少維修時間,保證正常生產,取得更高的經濟效益。以下闡述改造思路。

2 臥式吊具簡介

2.1 設備簡介

臥式吊具是生產的重要工具,生產工人使用它來夾鋁錠,裝入加熱爐子加熱,它左右兩邊有夾鉗,每一側的夾鉗由電動機帶動,控制電動機的正反轉,從而實現(xiàn)夾鉗的打開與夾緊。臥式吊具實物如圖1 所示。

技術說明:本吊具額載31T,適用于鋁錠寬度1240-2650,設計開口度1150-2850,傳動系統(tǒng)為電機通過鏈輪鏈條帶動絲桿螺母運動,實現(xiàn)夾鉗的開合。夾緊電機的扭矩給鉗腿一個初始緊力,當夾緊時鉗腳與鋁錠產生摩擦力使鉗腳下滑,鋁錠夾緊。

2.2 流程控制要求

設備功能如下,按下遙控器按鈕SB1,電動機1 反轉,左側夾鉗松開,直到極限位,碰到限位開關SQ1 電動機1 停止。按下SB3,電動機2 反轉右側夾鉗松開,直極限位碰到及限位開關SQ3電動機2 停止。按下SB2 電動機1 正轉,左側夾鉗夾緊,夾鉗與鋁錠接觸的地方裝有限位開關,當SQ2 斷開時,證明鋁錠已經夾緊,電動機停止正轉。按下SB4 電動機2 反轉,右側夾鉗夾緊,當SQ4斷開時,鋁錠已經夾緊,電動機2 停止正轉。按下SB5,電動機1、電動機2、同時反轉,兩側同時打開,按下SB6 電動機1、電動2、同時正轉,兩側同時夾緊。在操作的過程中,如果發(fā)現(xiàn)緊急情況,按下SB7 急停按鈕,所有電動停止。電氣原理圖如圖2 所示。

3 改造方案

3.1 改造目標與總體方案

通過對臥式吊具的改造,在盡可能利用現(xiàn)有設備的基礎上,添加必要的智能化設備,并且能安全可靠的運行,使維護更加方便,以降低改造成本,提高運行效益為目標。原臥吊是使用轉統(tǒng)電力拖動作為控制,現(xiàn)將其更換使用可編程邏輯控制器(PLC)控制,原臥吊操作遙控是使用有線遙控進行操作,為了減少事故發(fā)生將更換為無線遙控器,并在原有的基礎上增加電動機的過載、短路保護。在其原有的基礎上增加自動夾緊,自動松開功能。

3.2 設備選型

根據本次改造要求,對兩臺夾緊5.5KW 夾緊電機做控制,在原有的電路基礎上增加可編程邏輯控制器、熱繼電器、熔斷器與無線發(fā)射器、接收器。

圖1:臥式吊具實物

3.2.1 熱繼電器

電器的首要功能是短路保護,過載保護,確保設備的正常啟停,可以在電機出現(xiàn)長時間超過負載的情況下自動斷開電路,這中元件可以保護三相異步電動機在電路中過載的情況。一般情況下,兩相結構的熱繼電器就能滿足要求,但在三相電壓的均衡性較差,工作環(huán)境惡劣或電動機無人看管的情況下,三相結構的熱繼電器就更符合要求。所選用的熱繼電器的額定電流應大于電動機額定電流,應根據滿足這一條件的額定電流來選擇對應熱繼電器的型號。熱元件的額定電流應略大于電動機額定電流。如果電動機的啟動電流為其額定電流的6 倍或啟動時間不超過5S,就應該把熱元件的整定電流調節(jié)到等于電動機的額定電流;而當電動機的啟動時間較長、拖動沖擊性負載或不允許停車時,熱元件整定電流則要調節(jié)到電動機額定電流的1.1-1.15 倍。根據設計的要求,這里選擇1.15 倍。

表1:JR20 系列熱繼電器參數(shù)

表2

圖2:電氣原理圖

電動機1:IFR1 =11×1.15A=12.65A

電動機2:IFR1 =11×1.15A=12.65A

圖3:無線接收器與遙控器

圖4:改造后的吊具電路

確定整定電流之后根據表1 選擇JR20-25 型號熱繼電器。

3.2.2 熔斷器

由于各種電器設備都具有一定的過載能力,允許在一定條件下較長時間運行;而當負載超過允許值時,就要求保護熔體在一定時間內熔斷,還有一些設備啟動電流很大,但啟動時間很短,所以要求這些設備保護性要適應設備運行的需要,要求熔斷器在電動機啟動時不熔斷,在短路電流的作用下,超過允許符合電流時,能可靠熔斷。單臺電動機直接啟動應該選擇電動的額定電流1.5-2.5 倍。根據設計的要求。這里選擇2.5 倍。

圖5:改造后的開關程序

圖6:加緊提示原理圖

電機1:FU= 11×2.5A=27.5A

電機2:FU= 11×2.5A=27.5A

確定熔斷器電流,選擇正泰RT28N-32 三相快速式熔斷器。

3.2.3 可編程邏輯控制器

PLC 是以不斷循環(huán)掃描的方式進行工作的,只要PLC 進入RUN 模式,PLC 就會不斷循環(huán)的掃描和執(zhí)行,PLC 在每一次循環(huán)中都是采集所有的數(shù)字和模擬量輸入信號。它的運行過程共分為三個基本階段:PLC 輸入掃描階段,采集信號送到CPU 的過程;PLC 用戶程序執(zhí)行階段,CPU 根據用戶定好的規(guī)律,對采集到的信號進行判斷和運算,知道該怎么樣反應;PLC 的輸出刷新階段,在程序執(zhí)行階段已經根據控制規(guī)律得到該怎么樣輸出的結論,通過輸出映像寄存器輸出到外圍的輸出執(zhí)行機構,實現(xiàn)用戶要求的動作

據本人了解,西門子公司和三菱公司生產的PLC 是最具有競爭力的,所以在此次改造中選用三菱公司的FX2N-32MR 型PLC,控制規(guī)模為32 個點,繼電器方式的16 個輸入和16 個輸出。

3.2.4 無線器件

為了滿足設計需要,選擇臺灣禹鼎無線發(fā)射、接收器作為PLC控制電路的輸入。F21-E1 接收器工作電源為交流36V,220V,380V 可選擇或直流12V,24V,擁有8 個5A 密封式繼電器輸出,F(xiàn)21-E1B 遙控器有8 個按鈕,分別對應接收器8 個輸出。它通過無線發(fā)射器F21-EB 發(fā)射無線信號給接收器F21-E1,實現(xiàn)8 個繼電器通斷。硬件如圖3 所示。

4 工程實施

4.1 硬件操作

根據工藝的需求繪制出主電路、和控制電路。改造后的吊具電路如圖4 所示。

4.2 軟件操作

根據原理圖確定輸入、輸出口元件地址的分配表。FX2n-32RM I/O 元件地址分配表如表2 所示。

4.3 自動打開、關閉功能

在實際的操作過程當中,操作人員須要用兩個手來操作,同時夾緊注定,有些時候比較麻煩,為了滿足現(xiàn)場需要,本次改造增加了自動打開,兩臺電機同時工作,實現(xiàn)左右夾鉗同步打開,自動夾緊功能。程序如圖5 所示。

4.4 加緊提示功能

為了讓操作人員更加方便的操作設備,本次改造還增加了夾緊提示功能,當夾鉗夾緊鋁錠時,PLC 會發(fā)出一個信號,讓指示燈得電工作。程序如圖6 所示。

當X12、X13 閉合時,Y5 得電輸出,指示燈點亮,實現(xiàn)夾緊鋁錠提示功能。

4.5 功能調試

對照控制電路圖紙,先從控制電路開始檢查,檢查每個元件的接線是否與圖紙相同。PLC 的輸出是否連接好每個接觸器的線圈,輸出是否連接好每個開關、按鈕。由于PLC 輸入輸出比較多,所以在運行之前,需要在次檢查接線端與導線是否有良好接觸在一起。檢查2 臺電動機是否完好,測量主電路、控制電路有無短路以及接地故障,如有故障排除在通電,先接接通QF1 供電斷路器,然后在接通控制電路電源,合上QF4,無線接收器通電,PLC 得電工作,模擬運行各種工況,檢查PLC 的各輸入輸出是否正常,檢查各接觸器、繼電器動作是否正常,4 個行程開關是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。在確定控制電路滿足要求以后,合上主電路電源QF2、QF3.檢查電動機的轉向是否正確,如有問題逐一解決。都正常后將吊具夾鋁錠測試,經過幾次測試確認無誤之后,指導操作人員掌握具體的操作過程和應急處理的辦法,并在監(jiān)測一段時間,確保設備達到控制要求正常運行以后,即能投入使用。

5 總結

本次臥式吊具改造經過一段時間的試用,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,動作可靠,能實現(xiàn)無線遙控的控制,在原來的基礎上增加了自動控制、電動機的保護。硬件設計方面,根據電動機的控制要求,對熱繼電器、熔斷器仔細慎重的選型,主在完成保護電氣選型的基礎之上,根據臥式吊具的工作原理、自動控制程序控制要求,選擇了三菱PLC控制系統(tǒng)為系統(tǒng)的硬件設備。在軟件設計方面,本系統(tǒng)的軟件設計是以三菱的GX-Develop 為程序開發(fā)系統(tǒng),集成了主程序、自動控制程序、構成了整個軟件控制系統(tǒng),此次改造大大的減少了設備故障率,這足以體現(xiàn)了現(xiàn)代化只能控制設備在生產生活中的優(yōu)越性能。這次技術改造不僅降低了操作人員操作難度,還節(jié)省了操作時間,提高了企業(yè)的經濟效益。

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