周 成 ,劉英俊 ,孫 振 ,孫學(xué)方 ,袁建明
(1.北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160;2.礦冶過程自動控制技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100160;3.礦冶過程自動控制技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100160;4.扎蘭屯市國森礦業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古扎蘭屯 021008)
隨著選廠自動化和智能化的發(fā)展趨勢,以及對取樣代表性觀念的轉(zhuǎn)變,全自動的取樣系統(tǒng)及成套設(shè)備正成為現(xiàn)代化選礦廠必不可少的一部分,用以取代人工手動取樣所產(chǎn)生的較高人力成本以及消除不可控的人為取樣偏差;同時,選廠對經(jīng)濟(jì)效益的追求對金屬量計(jì)算的準(zhǔn)確性也提出了很高的要求,因此具有取樣代表性的全自動取樣器及系統(tǒng)對選廠具有重要的實(shí)用意義[1]。
北京礦冶科技集團(tuán)有限公司為國森礦業(yè)有限公司二道河鉛鋅礦選廠設(shè)計(jì)了成套的BOXA在線X熒光品位和BPSM在線粒度濃度一體化分析系統(tǒng),包含10多套全自動TMC型管道取樣器用于1、2系列磨浮原、精、尾礦及中間工藝流程的取樣。整套系統(tǒng)于2016年完成安裝調(diào)試并投入運(yùn)行,現(xiàn)已穩(wěn)定運(yùn)行約兩年。隨著生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定和礦體的深入開采,原礦中Pb品位出現(xiàn)了較大變化,Pb品位變高且有一定波動。經(jīng)過一段時間運(yùn)行,該廠發(fā)現(xiàn)當(dāng)Pb品位高于1%時,原有管道取樣器系統(tǒng)取出的班樣樣品用于金屬量計(jì)算會導(dǎo)致每月Pb精礦盤庫脹庫現(xiàn)象,而Zn精礦處于可控范圍。
本文針對上述問題和廠方實(shí)際需求,于2018年初對現(xiàn)場進(jìn)行了原因排查和問題分析,分階段定制化設(shè)計(jì)了M1350線性移動刀口一次取樣器和M1860二次縮分取樣器,替換1、2系列旋流器溢流原礦取樣點(diǎn)原有的TMC管道取樣器系統(tǒng),有效改善了出現(xiàn)的問題,滿足了現(xiàn)場的需求。
二道河鉛鋅礦廠有兩個呈對稱分布的磨礦浮選系列。兩個系列旋流器溢流原礦礦漿都采用TMC固定刀口一次取樣器進(jìn)行取樣,取樣樣品流量70~150 L/min。取樣系統(tǒng)受BOXA熒光品位分析儀控制,當(dāng)需要測量時,取樣器氣控箱接到BOXA的取樣指令進(jìn)行前沖洗、取樣、后沖洗等動作,所取得的樣品通過敷設(shè)的高分子管道自流到熒光房MAX多路分配器平臺,多路分配器一方面按照設(shè)定的頻次和周期進(jìn)行礦漿樣品取班樣動作,另一方面將礦漿樣品輸送到BOXA儀進(jìn)行品位測量,測量后的樣品和多路器旁路樣品流入泵池最終泵送返回到工藝流程,如圖1所示。
圖1 1、2系列旋流器溢流原礦取樣分析系統(tǒng)
TMC型管道取樣器結(jié)構(gòu)原理圖如圖2所示。其取樣為重力自流的原理,根據(jù)礦漿流動性質(zhì)進(jìn)行流體力學(xué)仿真專門設(shè)計(jì)的箱體和D字型刀口保證進(jìn)入刀口的樣品能全部流出,從而保證取樣代表性。此外,由于管道取樣器采用固定刀口,其取樣代表性會受到礦漿混合均勻性的影響,因此取樣器安裝位置的選擇便至關(guān)重要。
圖2 TMC固定刀口取樣器結(jié)構(gòu)原理
二道河鉛鋅礦為新建礦山,隨著采礦生產(chǎn)的深入推進(jìn),Pb品位>1%、Zn品位>10%的高品位礦石越來越多。系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行一年半后,發(fā)現(xiàn)原礦TMC管道取樣器系統(tǒng)在高品位礦石生產(chǎn)時取樣偏差變大,出現(xiàn)Pb精礦脹庫現(xiàn)象。分析認(rèn)為導(dǎo)致問題出現(xiàn)有以下幾個原因:1)Pb屬于重金屬,原礦中Pb品位變高后礦漿物理性質(zhì)發(fā)生變化,導(dǎo)致礦漿更易分層,TMC管道取樣器取樣受此影響;2)TMC取樣器到MAX多路器樣品管道長約130 m,且為自流管道,樣品中Pb在管道中逐漸分層以及富集Pb的泡沫掛壁,導(dǎo)致MAX多路分配器的取班樣出現(xiàn)偏差。
為了從根本上解決出現(xiàn)的問題,通過實(shí)地考察和測繪,擬采用最具代表性的M1350線性移動刀口取樣器替換現(xiàn)有的TMC固定刀口管道取樣器,通過取樣對比來鎖定問題的最終原因,再根據(jù)實(shí)際效果決定是否采用就地班取樣器。
線性移動刀口取樣器取樣原理[2]可簡單地概括為:取樣刀口在電機(jī)或氣缸的帶動下以穩(wěn)定的線速度垂直于礦漿流動的方向切割整個礦漿流,從中取出一定量的礦漿以滿足在線檢測或?qū)嶒?yàn)室化驗(yàn)需求。如圖3所示,線性移動刀口取樣器的主要技術(shù)特點(diǎn)是:1)根據(jù)礦漿粒度、濃度和流量參數(shù)專門設(shè)計(jì)的“D”型刀口結(jié)構(gòu),保證切下來的每“一片”礦漿以無阻力、無噴濺的方式全部進(jìn)入取樣刀口;2)線性移動刀口以合理的速度截取整個工藝流的礦漿,切“一片”礦漿出來,而不是取固定的1個或是幾個位置的礦漿作為樣品;3)根據(jù)礦漿濃度、粒度、流速等參數(shù)進(jìn)行線性移動刀口的尺寸和移動速度的定制性設(shè)計(jì),保證礦漿中的每一個顆粒都有均等的機(jī)率流入刀口。
圖3 M1350移動刀口取樣器結(jié)構(gòu)原理
由圖2和圖3取樣器結(jié)構(gòu)原理圖可判斷,TMC管道取樣器的安裝基本不占用工藝管道的高差,而線性移動刀口取樣器由于需要形成礦漿瀑布面,對出入口工藝管道的高差有一定的要求。通過現(xiàn)場測繪,旋流器溢流管道規(guī)格為DN350,按照移動刀口取樣器的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),現(xiàn)場無安裝空間。為此,根據(jù)實(shí)際測繪結(jié)果定制化設(shè)計(jì)了滿足現(xiàn)場安裝條件的M1350移動刀口取樣器。
取樣器的設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)在于:1)旋流器溢流豎直管道向下直接進(jìn)直線振動除雜篩,如何在旋流器和除雜篩之間形成平穩(wěn)的礦漿流以滿足取樣器的安裝使用條件;2)如何小型化設(shè)計(jì)取樣刀口,在有限的高差下滿足取樣量和取樣代表性的問題;3)由于取樣器工藝入口和出口高差有限的原因,如何防止工藝礦漿流濺射進(jìn)入取樣樣品箱中污染樣品進(jìn)而影響取樣代表性的問題。
旋流器溢流管道從上方平臺豎直向下布置,而M1350移動刀口取樣器入口為帶有一定傾角的水平管道,為降低較高的礦漿流速,在取樣器入口前增加方形的轉(zhuǎn)角箱體用以改變礦漿流向,同時降低流速。將取樣器礦漿入口設(shè)計(jì)成放射狀的喇叭口,可進(jìn)一步降低流速,還能形成穩(wěn)定的礦漿瀑布面。礦漿入口的設(shè)計(jì)由于將寬度方向上的尺寸拉長了一倍以上,因此取樣器入口的高度降低至原來的二分之一以下。這樣便于取樣刀口的小型化設(shè)計(jì)截取全礦漿流,同時也降低了取樣器出入口的高差要求,滿足了安裝條件。定制版MB50移動刀口取樣器見圖4。
圖4 定制版M1350移動刀口取樣器結(jié)構(gòu)圖(左)和現(xiàn)場安裝圖(右)
礦漿入口轉(zhuǎn)角箱的設(shè)置和放射狀礦漿入口管的設(shè)計(jì),都能有效降低礦漿流速,形成平穩(wěn)的瀑布面。礦漿進(jìn)入取樣器箱體后,按照設(shè)計(jì)軌跡下降到底部箱壁,避免了與側(cè)壁碰撞導(dǎo)致礦漿飛濺。M1350取樣器ICE箱體與樣品箱之間增設(shè)防濺橡膠簾子,可以滿足刀口樣品出口管的來回線性移動,同時防止工藝礦漿飛濺進(jìn)入樣品箱中。
由于取樣器安裝在除雜篩之前,移動刀口取樣器能夠取到大顆粒礦物以及雜質(zhì),為防止樣品中的雜質(zhì)堵塞輸送距離超過100 m的自流樣品管路,在取樣器樣品箱出口單獨(dú)設(shè)計(jì)了除雜箱用于過濾礦漿樣品中的雜質(zhì)。
2018年6月初,技術(shù)人員將1、2系列原礦TMC管道取樣器替換成M1350線性移動刀口取樣器,并在完成取樣器改造后,進(jìn)行了取樣對比試驗(yàn)。由于原系統(tǒng)TMC管道取樣器是全封閉的,無法就地取樣;而M1350移動刀口取樣器在樣品出口部分增加了除雜箱,可就地手動取樣。為判斷原礦礦漿樣品流經(jīng)一百多米的高分子樣品管道樣后是否會產(chǎn)生取樣誤差,選取M1350移動刀口取樣器樣品出口的除雜箱和MAX多路器的取樣口兩處作為對比試驗(yàn)采樣點(diǎn),樣品都來源于M1350移動刀口所取下的一次礦漿樣品。取樣對比試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 1系列、2系列原礦多路分配器和M1350取樣器處班樣對比 %
由表1可以看到,1系列Pb平均品位1.33%,Zn平均品位9.3%;2系列Pb平均品位1.07%,Zn平均品位8.36%。1系列多路器處班取樣Pb、Zn的化驗(yàn)結(jié)果比M1350處的班樣化驗(yàn)結(jié)果普遍偏低,且Pb的相對偏差較大,Zn的結(jié)果在正常偏差范圍內(nèi);2系列多路器處班樣Pb、Zn的化驗(yàn)結(jié)果與M1350處的班樣化驗(yàn)結(jié)果偏差在可接受控范圍內(nèi),化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)互有高低。1、2系列數(shù)據(jù)對比,從圖5可以直觀地看出1系列Pb品位偏差明顯高于2系列,1、2系列Zn品位偏差值大小基本一致。分析結(jié)果表明,采用M1350移動刀口取樣器后,2系列取樣偏差滿足金屬平衡計(jì)算要求,而1系列Pb取樣偏差有所改善,但仍然不滿足金屬平衡計(jì)算要求。導(dǎo)致這一結(jié)果的主要原因是1系列樣品管道比2系列樣品管道長度更長、管道走向更加復(fù)雜,使得多路器入口出的礦漿混合不均勻,取班樣仍然存在較大偏差。的自流管道,1系列原礦在多路器處取得的班樣仍然不能滿足金屬平衡計(jì)算要求。為進(jìn)一步提高取班樣的準(zhǔn)確性,決定在M1350一次取樣器和除雜箱之間就地安裝M1860班樣器,以排除相關(guān)的影響因素,安裝示意見圖6。M1860班樣器取樣原理與M1350取樣器類似,按照設(shè)定頻次和周期,通過氣缸帶動取樣刀口來回移動,全斷面截取豎直流下的一次樣品流進(jìn)入樣品柜中的班樣桶中。
圖5 對比樣中Pb和Zn的偏差曲線
圖6 班取樣器安裝示意
由于更換M1350取樣器后,礦漿樣品經(jīng)過較長
班樣器于2019年2月改造完成。將通過自動取樣系統(tǒng)完成金屬平衡計(jì)算獲取的回收率與質(zhì)檢部門給出的真實(shí)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對比,對比結(jié)果如表2所示。
表2 原礦取樣器改造前后Pb、Zn金屬回收率變化 %
原礦一次取樣器改造后,二道河鉛鋅選廠鉛金屬平衡計(jì)算偏差出現(xiàn)明顯改善,但仍然較大;鋅金屬平衡計(jì)算偏差基本維持在原來可接受的范圍。進(jìn)一步改善系統(tǒng)增加就地M1860班樣器后,由表2可以看出,鉛和鋅金屬平衡計(jì)算偏差已降至1%以內(nèi)。由于原礦鋅金屬品位比鉛金屬品位高一個數(shù)量級,反應(yīng)到生產(chǎn)實(shí)際的效果便是,每月鋅金屬盤庫已無脹庫和虧空現(xiàn)象;而鉛金屬盤庫從改造前脹庫300余噸降低至100 t以內(nèi)。
通過分階段試驗(yàn)的方法,將二道河鉛鋅礦選礦廠 1、2系列原礦TMC固定刀口取樣器更換成M1350線性移動刀口取樣器+M1860班樣器的取樣系統(tǒng),有效改善了因原礦中Pb品位變高而帶來的取樣偏差增大現(xiàn)象。系統(tǒng)改造后,Pb金屬每月脹庫已從300 t降低在100 t以內(nèi),Zn金屬已無脹庫現(xiàn)象,每月基本實(shí)現(xiàn)金屬平衡。取樣系統(tǒng)的改造對選廠生產(chǎn)調(diào)控和計(jì)劃起到了積極的指導(dǎo)作用,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益。由于現(xiàn)場磨礦采用含有藥劑的回水系統(tǒng),觀察到旋流器溢流礦漿中漂浮有富集Pb金屬的不均勻塊狀泡沫。這些泡沫雖然能被M1350移動刀口取到,但由于M1860班樣器刀口開度較小,可能存在大塊泡沫不能進(jìn)入到班樣桶導(dǎo)致班樣中Pb品位偏低,從結(jié)果上來看每月仍存在脹庫現(xiàn)象。要想進(jìn)一步消除金屬平衡計(jì)算偏差,需要進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化。