張躍民
摘 要:卷煙生產(chǎn)企業(yè) GPT25A貯絲柜長(zhǎng)期使用過程,由于行車軌道磨損、變形造成分配行車啟動(dòng)時(shí)滾輪打滑、步進(jìn)不到位,導(dǎo)致堵料停車現(xiàn)象頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。在分配行車主動(dòng)滾輪旁邊加裝一套滾輪,主動(dòng)滾輪和新加滾輪采用鏈輪、鏈條傳動(dòng),使新加滾輪和主動(dòng)滾輪同步運(yùn)動(dòng),滾輪由單驅(qū)動(dòng)變?yōu)殡p驅(qū)動(dòng)。實(shí)施后,分配行車打滑造成故障為0。減少了流量波動(dòng),從而保證了成品煙絲的質(zhì)量穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:分配行車;滾輪;打滑;雙驅(qū)動(dòng)
在制絲生產(chǎn)流水線設(shè)置了大量的貯柜,貯柜具有摻配、并進(jìn)一步使葉、絲梗水分、溫度或料液趨于均勻,讓植物纖維組織充分吸收,調(diào)節(jié)生產(chǎn)能力,利于均衡生產(chǎn),以滿足制絲工藝要求,保證制絲質(zhì)量。卷煙生產(chǎn)企業(yè)制絲車間使用秦皇島煙機(jī)廠生產(chǎn)的GPT25A型號(hào)貯絲柜。在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,由于軌道變形,造成分配行車啟動(dòng)時(shí)滾輪打滑步進(jìn)不到位,導(dǎo)致堵料停車現(xiàn)象頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。在充分分析了其故障情況后,擬對(duì)其進(jìn)行有效的修理改造。
1 存在問題
2019年3月-5月份貯絲柜故障停機(jī)10次,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)和成品煙絲質(zhì)量,對(duì)故障原因進(jìn)行調(diào)查,由計(jì)量管堵料、電器故障、減速機(jī)故障的造成故障停機(jī)比例較小,行車打滑故障嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。進(jìn)一步對(duì)分配行車打滑情況進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),分配行車滾輪打滑頻繁發(fā)生,單批次最高達(dá)到10次,平均每批次為6次。因此解決分配行車啟動(dòng)打滑是首先考慮的問題。
2 故障分析
2.1 貯絲柜鋪料行車和分配行車工作原理
卷煙生產(chǎn)企業(yè)制絲車間貯絲柜是秦皇島煙機(jī)廠生產(chǎn)的型號(hào)為GPT25A,共有貯絲柜20臺(tái)。貯絲柜有效長(zhǎng)度34000mm、寬2000mm,最上層安裝有分配行車,它的下面是布料行車和貯料底帶。如圖1所示:
2.2 分配行車滾輪打滑的故障原因
1)分配行車組成。分配行車長(zhǎng)度25250mm、寬度為1100mm,重量為3630kg,由機(jī)架、輸送帶及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、清掃輥等組成。機(jī)架由八組鑄鐵滾輪支撐。輸送帶驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)輸送帶作連續(xù)性運(yùn)動(dòng),將物料輸送到貯絲柜上的布料行車上。由圖2可見,貯絲柜分配行車驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)由減速器4,傳動(dòng)軸3、軸承2、滾輪1組成。減速機(jī)4和傳動(dòng)軸3直連,將動(dòng)力傳遞分配行車主動(dòng)滾輪1,驅(qū)動(dòng)分配行車在工字鋼軌道上作間歇往返運(yùn)動(dòng),軌道材料10號(hào)工字鋼型,軌道長(zhǎng)50000mm。
2)打滑原因。(1)分配行車運(yùn)行的軌道在水平方向不平,局部有凹陷或波浪形。這使小車運(yùn)行到凹陷或波浪形時(shí),滾輪便有一個(gè)懸空或輪壓很小,造成打滑。(2)小車軌道接頭的上下、左右有偏差,造成打滑?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量軌道接頭處高低偏差≤1mm,軌道接頭處左右錯(cuò)位誤差≤1mm,屬于正常。(3)同一截面內(nèi)兩軌道的標(biāo)高差過大滾輪打滑。由于兩根軌道凹陷的部位不在同一截面,通過水平儀測(cè)量,兩導(dǎo)軌相對(duì)標(biāo)高平均偏差為5mm,雖然小于標(biāo)準(zhǔn)10mm。在現(xiàn)場(chǎng)通過觀察,分配行車和軌道在運(yùn)行時(shí)都產(chǎn)生彈性變形,達(dá)到極限值時(shí),兩個(gè)主動(dòng)滾輪輪壓差距過大,造成主動(dòng)滾輪打滑。
3 改造方案及實(shí)施
1)加裝雙驅(qū)動(dòng)裝置。通過越野汽車在惡劣的道路上行駛,為防止打滑車輪采用四驅(qū)驅(qū)動(dòng)的原理受到啟發(fā)。設(shè)計(jì)在行車主動(dòng)滾輪旁邊加裝一套滾輪,通過一套加裝的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),使主動(dòng)滾輪的動(dòng)力傳動(dòng)新加的滾輪上,使主傳動(dòng)由單驅(qū)動(dòng)改為雙驅(qū)動(dòng)。當(dāng)分配行車主傳動(dòng)滾輪產(chǎn)生打滑現(xiàn)象時(shí),安裝于主傳動(dòng)滾輪上的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),通過傳動(dòng),帶動(dòng)新加的一套滾輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)分配行車?yán)^續(xù)正常運(yùn)動(dòng)。
2)雙驅(qū)動(dòng)裝置的設(shè)計(jì)。在行車主動(dòng)滾輪旁邊新加裝一套滾輪和傳動(dòng)機(jī)構(gòu),使主動(dòng)滾輪的動(dòng)力傳動(dòng)新加的滾輪上,使主傳動(dòng)由單驅(qū)動(dòng)改為雙驅(qū)動(dòng)。當(dāng)分配行車主傳動(dòng)滾輪產(chǎn)生打滑現(xiàn)象時(shí),通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu),帶動(dòng)新加的一套滾輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)分配行車?yán)^續(xù)正常運(yùn)動(dòng)。根據(jù)設(shè)備安裝位置、尺寸和傳動(dòng)特點(diǎn),傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用鏈輪鏈條傳動(dòng)。
如圖3所示,在電機(jī)6的驅(qū)動(dòng)下,分配行車向前運(yùn)動(dòng),當(dāng)行車主傳動(dòng)軸5上面的滾輪2打滑時(shí),主傳動(dòng)滾輪2上的鏈輪3隨之繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),繼而通過鏈條1傳動(dòng),帶動(dòng)新加的一套從動(dòng)軸上面的滾輪繼續(xù)步進(jìn),從而保證分配行車?yán)^續(xù)正常運(yùn)動(dòng)。
3)雙驅(qū)動(dòng)裝置實(shí)驗(yàn)。利用停產(chǎn)期間進(jìn)行了安裝調(diào)試,投入生產(chǎn)后運(yùn)行情況良好。
4 效果驗(yàn)證
實(shí)施完成后,分配行車打滑次數(shù)由平均每批次不足1次,故障停機(jī)80%降為0。達(dá)到了預(yù)期的目的。改造后的貯絲柜傳動(dòng)裝置運(yùn)行平穩(wěn)、可靠性好。已推廣到混絲柜、梗絲柜分配行車。
參考文獻(xiàn)
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