尤祥宇 彭馬留 尚東平 范茂青
摘 要:打包流程對于很多加工企業(yè)來說都非常重要,但目前的工廠打包卻存在帶條分布不均勻而造成的不合格現(xiàn)象,基于此,設計研發(fā)一種基于打包流程的光電開關(guān)固定裝置,性能試驗表明,文章設計的開關(guān)可以優(yōu)化打包帶間距不均勻情況的出現(xiàn),具有重要的實際意義和價值。
關(guān)鍵詞:打包;優(yōu)化;光電開關(guān);帶距極差
0.引言
在復烤加工企業(yè)的工藝設計中,復烤煙葉裝箱打包是其最后一道工序,其工藝任務是在復烤煙葉裝箱后對其進行捆扎(打包),打包機光電開關(guān)與打包機所保持的位置對打包帶的分布情況起了關(guān)鍵作用,均勻分布且與打包機相對穩(wěn)定的光電開關(guān)位置可使打包機打出均勻分布的打包帶,目前各商家的打包機配套實施基本相同,打包機固定在地面上,而光電開關(guān)安裝在煙箱輸送輥道上,而為了維修或換件的方便,打包機的光電開關(guān)采均用螺母固定在輥道上,噪聲、機器震動等因素使得固定螺母經(jīng)常出現(xiàn)松動現(xiàn)象,同時在更換打包帶及維修打包機后均會使得四個光電開關(guān)與打包機的位置變動,從而使得復烤煙葉裝箱打包帶分布不均,而當打包帶出現(xiàn)歪斜等不均勻分布現(xiàn)象時,在運輸或堆高等過程中還會對復烤煙葉包裝用紙箱造成磨損。隨著客戶對復烤煙葉裝箱質(zhì)量也提出了更高的要求,對影響打包帶均衡的流程進行優(yōu)化設計具有重要的現(xiàn)實意義。
1.現(xiàn)狀
打包機的不均勻性主要和打包帶均勻性、打包機的輥道設計以及光電開關(guān)的控制有關(guān),因此,如果進行相應的優(yōu)化也需要從這三個角度出發(fā),提高打包帶的均勻性相對來說是比較容易實現(xiàn)的途徑,可以節(jié)省資源,但是打包帶需要工作人員進行調(diào)整加固,并且要定時監(jiān)控,費時費力也存在一定的安全隱患,人為的主觀控制比較嚴重,優(yōu)化效果也比較差。如果對打包機的輥道進行重新的優(yōu)化設計,可以避免這種分時的工作人員安全問題,但是輥道占據(jù)的空間很大,進行維修非常不方便,優(yōu)化成本也比較高,盡管作業(yè)比較穩(wěn)定,但是依然不是最佳選擇,最后考慮的是光電開關(guān)固定裝置的優(yōu)化,光電開關(guān)固定裝置的穩(wěn)定優(yōu)化可以很大程度上的提高打包帶均勻性,盡管在開關(guān)的研發(fā)方面需要投入較大的人力,也需要在技術(shù)上進行攻堅,但良好的效果以及并不雙高的成本依然值得著重考量。
2.光電開關(guān)固定裝置優(yōu)化設計
2.1原理分析
在設計的過程中,需要考慮打包機的移動鎖架、彈簧等,移動鎖定架利用鎖定彈簧將兩支承架的彎頭壓緊在打包機框架上,同時需要實現(xiàn)左支承架、移動鎖定架、右支承架的聯(lián)動。因左右支承架上各承載著兩光電開關(guān),光電開關(guān)的位置需一定,故支承架的尺寸設計受到客觀條件限制,同時支承架的彎頭寬度對移動鎖定架的內(nèi)徑存在關(guān)系,故在設計計算本固定裝置時應先確定支承架尺寸,然后再確定移動鎖定架尺寸及配套彈簧尺寸。
2.2圖紙設計
2—左支承架,21—左支承架左卡盒槽,22—左支承架左卡盒蓋,23—左支承架卡盒彈簧導向塊,24—左支承架右卡盒蓋, 25—左支承架右卡盒槽, 26—左卡盒彈簧,3—右支承架,31—右支承架左卡盒槽, 32—右支承架左卡盒蓋,33—右支承架卡盒彈簧導向塊,34—右支承架右卡盒蓋,35—右支承架右卡盒槽,36—右卡盒彈簧,4—移動鎖定架,41—左鎖定彈簧,42—右鎖定彈簧。
在設計上,固定支架只起到支撐及供支承塊滑動作用,不影響打包帶的均勻性,通過分析計算,確定了本固定裝置零部件的尺寸及尺寸范圍,在設計仿真中,該設計包含最初的目的預定,可以滿足設計要求。
根據(jù)設計的尺寸要求,復烤企業(yè)使用較多的紙箱尺寸有1136mm和1115mm兩種型號。為方便理解,以1136mm型號進行說明,紙箱的長度為L=1136mm,打包帶數(shù)量為n(n=4),在打包帶數(shù)量均勻分布的情況下,紙箱寬高面與鄰近打包帶的間距以及中間打包帶的相鄰間距均為d=L/(n-1+2)=L/5=1136/5=227.2mm),光電開關(guān)的長寬高尺寸為:長X寬X高=L1XD1XH1=80mmX26mmX70mm,打包機框架寬D2=100mm,煙箱輸送輥道高H2=400mm
因該裝置為對稱結(jié)構(gòu),故對支承架尺寸設計以左支承架為例進行分析
設選用卡盒蓋厚度d1=1.5mm,則兩卡盒外側(cè)間距d2=d+D1+2Xd1=227.2+26+2X1.5=256.2mm,兩卡盒內(nèi)側(cè)間距d3= =d-D1-2Xd1=……,即卡盒彈簧自由態(tài)壓縮后長度應為199mm,右卡盒蓋外側(cè)邊緣與整個支承架右側(cè)邊緣距離d4=d-D1-D2=227.7-26-100=101.2mm≈101mm,支承架右支承面與整個支承架右側(cè)邊緣距離d5設定為d5=60mm。設計卡盒尺寸的外長寬高為:86mmX32mmX73mm,內(nèi)徑長寬高≥80mmX26mmX70mm??ê幸驈椈蔀榉窃O計件,故彈簧尺寸根據(jù)實際需要確定參數(shù)范圍后進行采購成品,外直徑d6≤H1=70mm,最大可壓縮長度≥D1=26mm,原尺寸L1長度范圍為222—250mm
支承架滑槽只需具備滑動功能,其尺寸設計只與固定支架本身選材的大小有關(guān),而彈簧為非設計件,故彈簧尺寸根據(jù)實際需要確定參數(shù)范圍后進行采購成品,單一鎖定彈簧最大可壓縮長度≥D2/2=100/2=50mm, 外直徑d7≤80mm, 原尺寸L1長度范圍為100—200mm。移動鎖定架考慮與打包機框架的夾抱穩(wěn)定性,在設計其內(nèi)外徑尺寸時其原則是盡量偏窄。具體內(nèi)尺寸d8>2Xd5+D2=2X60+100=220,考慮鎖定彈簧的安裝,本次d8設計為390mm。移動鎖定架滑槽除需具備滑動功能外還應起到固定作用,本次設計為 “凸”槽。固定支架只起到支撐及輥道作用,不影響打包帶的均勻性,故滿足功能即可,其高度H3≥H2=400mm,本次設計高度H3=445mm,其長度L2≥4Xd=4X225=900mm,本次設計L2=1000mm。尺寸的設計為組件的選擇提供了重要的思路,下面對裝置的安裝和性能的測試進行研究。
3.試驗分析
在設計的基礎之上,對光電開關(guān)進行實際的改造和研究,首先對結(jié)構(gòu)進行機構(gòu)組裝,組裝后,需要進行具體的性能測試以驗證設計的合理性,首先對裝置進行安裝,安裝過程為,先安裝直固定架,隨后安裝右支撐架和移動鎖架,之后安裝左側(cè)的支撐架,安裝左右卡盒彈簧及其卡蓋,安裝左右鎖定彈簧,夾緊打包機框架,最后安裝光電管。
安裝過程完成之后需要對狀態(tài)進行測量,測量知初始狀態(tài)時,四個光電開關(guān)之間的距離均為225mm,且四個光電管與打包機框架的距離依次為400mm、175mm、175mm、400mm。固定裝置正常使用一天后測其四個光電開關(guān)之間的距離均為225mm,四個光電管與打包機框架的距離依次為400mm、175mm、175mm、400mm。四個光電開關(guān)的位置較穩(wěn)定,△d恒定為0,與打包機的位置變化為0。
最后對性能進行測試,測試需要在裝置安裝和距離調(diào)試結(jié)束之后進行,測試使用的是實際的打包流程,并通過測算帶距極差來衡量裝置效果,試驗前抽查60箱成品箱煙,帶距極差平均為40mm,采用該裝置后,平均帶距極差降低為15mm,說明裝置設計可以很好的滿足前期的要求,設計合理、裝置有效。
和原有的技術(shù)相比,本文中的裝置設計減了光電開關(guān)換件的裝卸時間,且現(xiàn)在完成安裝后無需再調(diào)校光電開關(guān)位置。投入使用后確保了打包質(zhì)量,減少了紙箱損壞程度,也節(jié)省了相當多的人力和物力,在技術(shù)成本、工藝成本、人工成本上都有提高,增強了經(jīng)濟效益。
4.總結(jié)與展望
不僅僅是針對于煙草類企業(yè),對于很多包裝類的廠商,打包問題都是需要研究的重點問題,文章首先對目前打包流程打包帶不均勻的問題進行了分析,針對于問題,提出了幾點改良方案,并且選擇了最具實用價值的光電開關(guān)裝置設計進行了設計分析,性能試驗結(jié)果表明,設計合理,優(yōu)化效果良好,設計研發(fā)結(jié)果可以為未來打包廠商和光電裝置研發(fā)領域提供一定的思路。
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