任 琳
(潞安集團(tuán)鐵路運(yùn)營公司,山西 長治 046031)
在SS4G 型電力機(jī)車當(dāng)中,主變壓器是該型電力機(jī)車的心臟部件。該電力機(jī)車的主變壓器次邊設(shè)計(jì)安裝有RC 吸收電路,輸入電壓為變壓器次邊電壓,該RC 吸收電路主要作用是用于抑制操作過電壓和整流器換向過電壓。在機(jī)車正常運(yùn)行當(dāng)中,過電壓吸收回路可以利用電容吸收能量,從而產(chǎn)生大量熱能,該電阻安裝在功補(bǔ)柜內(nèi),由于機(jī)車功補(bǔ)柜結(jié)構(gòu)和工作條件限制,無法及時(shí)將熱能散去,運(yùn)行時(shí)間過長就會(huì)致使功補(bǔ)柜內(nèi)的溫度過高,主變壓器中的線路和環(huán)氧玻璃布板等零部件在過熱狀態(tài)下容易加快老化,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致主變壓器電阻接線過熱和燒損故障發(fā)生,影響SS4G 型電力機(jī)車的安全行車。
2018 年,山西某鐵路運(yùn)輸公司SS4G 0622 機(jī)車在運(yùn)行期間突然主斷跳開,司機(jī)確認(rèn)弓網(wǎng)正常后,重新閉合主斷給流,當(dāng)電流達(dá)到600 A 時(shí),主斷再次跳開,“主接地”燈亮。機(jī)械間檢查發(fā)現(xiàn)A 節(jié)功補(bǔ)柜室內(nèi)有電阻燒損。次日對(duì)該機(jī)車進(jìn)行3 次小修,檢查發(fā)現(xiàn)A 節(jié)功補(bǔ)柜內(nèi)電阻也有嚴(yán)重過熱現(xiàn)象。針對(duì)此類問題,探索采用增大功補(bǔ)柜電阻散熱空間、增加隔熱材料的方法,防止功補(bǔ)柜過熱、燒損故障。
SS4G型電力機(jī)車的過電壓主要包括雷擊過電壓、過分相后電網(wǎng)相序變化過電壓、操作過電壓等[1-2]。對(duì)以上幾種產(chǎn)生過電壓的規(guī)律總結(jié)發(fā)現(xiàn)其回路電量參數(shù)會(huì)發(fā)生突變。SS4G 型電力機(jī)車其實(shí)是一種高頻設(shè)備過電壓,雷電波會(huì)沿接觸網(wǎng)傳入機(jī)車電路當(dāng)中,其過電壓最大峰值電壓為175 kV。在運(yùn)行過程中以上過電壓的產(chǎn)生就會(huì)造成SS4G 型電力機(jī)車PFC 開關(guān)柜牽引繞阻過壓吸收電阻頻繁燒損的主要原因。
SS4G 型電力機(jī)車PFC 開關(guān)柜布置密集,其布置空間的有限,在電力機(jī)車進(jìn)行全面檢修時(shí)PFC 開關(guān)柜的故障電阻很難進(jìn)行有效的檢修和更換。同時(shí)因?yàn)樵揝S4G 型電力機(jī)車在運(yùn)行過程中過電壓吸收電阻導(dǎo)致的持續(xù)發(fā)熱會(huì)不斷對(duì)PFC 開關(guān)柜內(nèi)的線簇烘烤。其結(jié)果是塑料蛇形管及相應(yīng)電纜絕緣層烤熔引發(fā)電路短路故障。
過電壓吸收電阻與吸收電容串聯(lián)后組成阻容保護(hù)電路,分別并聯(lián)在主變壓器4 個(gè)牽引繞組上,用以限制或吸收大氣過電壓、電網(wǎng)變化過電壓、操作過電壓、整流器換向過電壓等。它是利用電容能夠吸收能量、電容兩端電壓不能突變以及電阻能夠消耗能量的特性進(jìn)行工作的,其原理圖如圖1 所示[3-4]。
圖1 過電壓吸收電阻原理示意圖
SS4G 型機(jī)車主變壓器四個(gè)牽引繞組過電壓吸收電阻(73R、74R、83R、84R)采用RXG800A,6.2 Ω,800 W 兩根電阻并聯(lián)的形式分別安裝于開關(guān)柜后,其布置如下頁圖2 所示。
機(jī)電過電壓吸收電阻燒損會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)車的運(yùn)行安全,必須進(jìn)行有效改造。針對(duì)SS4G 機(jī)車主變壓器的實(shí)況,設(shè)計(jì)了如下改進(jìn)方案。將同步主變壓器進(jìn)行移位改造、設(shè)計(jì)并制造同步主變壓器安裝支架及安裝底板。安裝支架使用的是30 mm×5 mm 的角鐵,尺寸如圖3 所示;安裝底板采用10 mm 厚環(huán)養(yǎng)玻璃布板,示意圖如圖4 所示。
圖2 布置示意圖
圖3 安裝支架尺寸示意圖(單位:mm)
圖4 安裝底板示意圖(單位:mm)
同時(shí)還必須做好過電壓吸收電阻的運(yùn)用保養(yǎng)作業(yè),主要包括以下幾點(diǎn):設(shè)計(jì)增加絕緣隔離板,安裝在過電壓吸收電阻、功補(bǔ)放電電阻和同步變壓器之間;對(duì)機(jī)車的濾塵網(wǎng)進(jìn)行定期和不定期檢查,并及時(shí)清洗濾塵網(wǎng)保障其通風(fēng)良好;對(duì)電壓吸收電容進(jìn)行及時(shí)檢查及維修更換;定期檢查電阻連接導(dǎo)線是否有斷股、電阻是否過熱變色,螺栓是否松動(dòng)現(xiàn)象,定期清掃電阻表面灰塵,防止爬電現(xiàn)象以及改善電阻散熱條件。
對(duì)SS4G 機(jī)車局部安裝和布線結(jié)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn),其安裝和布線的不合理是造成散熱不良、局部過熱和絕緣破壞的主要原因。針對(duì)這一情況,采取以下措施能有效解決負(fù)載電阻過熱問題。
1)針對(duì)環(huán)氧玻璃布板容易燒損的問題,采用瓷絕緣子進(jìn)行代替,同時(shí)在設(shè)計(jì)時(shí)瓷絕緣子支撐增高25 mm,可以有效解決因過熱導(dǎo)致的環(huán)氧玻璃布板燒損問題。
2)引出線進(jìn)行調(diào)整,將以往的2.5 m2調(diào)整為6 mm2高壓聚稀烴電纜,該改進(jìn)措施可以有效解決接頭與電阻引出銅排接觸面小、引發(fā)導(dǎo)線和接頭發(fā)熱[5-6]。
3)采用螺栓安裝進(jìn)行固定,在安裝鐵板上鉆孔。改造后PFC 柜布局圖如圖5 所示。改進(jìn)后的RC 電路電阻的散熱情況得到了大幅度改善,在近2 a 的使用過程當(dāng)中,因電阻過熱燒損問題而產(chǎn)生的故障降低了95%,有效提高了設(shè)備運(yùn)行的安全性。
圖5 改造后PFC 柜布局圖
電力機(jī)車主變壓器次邊保護(hù)電路電阻過熱故障的改進(jìn)方案,既無需對(duì)PFC 柜進(jìn)行大的改造,又能解決RC 電路電阻過熱燒損的問題,實(shí)用性較好。盡管該改造設(shè)計(jì)增加了部分材料成本費(fèi)用,但相對(duì)比改造前因電阻發(fā)熱導(dǎo)致的主變壓器故障損失來講,安全經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。
采用該改進(jìn)設(shè)計(jì)方案對(duì)山西某鐵路運(yùn)輸公司前期接入的4 臺(tái)SS4G 機(jī)車進(jìn)行了改造,從2018 年5月起對(duì)改造后的機(jī)車功補(bǔ)柜的質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤觀察,改造后功補(bǔ)柜已無過熱燒損現(xiàn)象發(fā)生及相應(yīng)故障產(chǎn)生,有效提高了機(jī)車主變壓器各部件的使用壽命,提高了機(jī)車的運(yùn)行安全。