耿宙
(云南曲煤焦化實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,云南 曲靖 655331)
5.5m搗固焦?fàn)t,配套FRC5541型除塵攔焦車,是咸陽(yáng)四環(huán)工業(yè)裝備公司研發(fā)的大型煉焦關(guān)鍵設(shè)備,現(xiàn)已在全國(guó)廣泛使用。該設(shè)備運(yùn)行于焦?fàn)t出焦側(cè)的軌道上,作用是將炭化室內(nèi)推出的紅焦,通過車上的導(dǎo)焦柵、刮板機(jī)完全接運(yùn)進(jìn)熄焦車內(nèi),實(shí)現(xiàn)接焦和消塵的機(jī)械化作業(yè)。機(jī)車上的爐前刮板機(jī),因接觸高溫易損壞,且難以修復(fù),最終會(huì)造成整個(gè)尾焦回收刮板機(jī)組無法使用。由此帶來人工鏟運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度增加、單爐操作時(shí)間延長(zhǎng)、頭尾焦回收不徹底、焦粉二次揚(yáng)塵污染等問題,一直成為困擾著同行的難題。
除塵攔焦車,基本上操作安全便捷,只是頭尾焦收集裝置,作為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)行單元,自投用后很快就成為檢修的重點(diǎn)。該單元主要由4條刮板輸送機(jī)首尾相接組成,起到將摘門和推焦過程中的小粒焦輸送到熄焦車廂內(nèi)的作用。生產(chǎn)中,由于煉焦生產(chǎn)垮焦現(xiàn)象普遍存在,當(dāng)爐門摘開后部分灼熱的焦炭塌下,并堆積在爐前刮板機(jī)格柵上和前廂體處。操作人員須及時(shí)用水沖滅這些紅焦后,才能靠近鏟除,然后繼續(xù)生產(chǎn)。爐前刮板機(jī),在這種工況下,讓原來看似堅(jiān)固的刮板機(jī)格柵蓋板輻條斷裂和大量翹起,大塊紅焦進(jìn)入機(jī)廂內(nèi)。前廂體也因變形嚴(yán)重,使刮條在運(yùn)行中受阻,導(dǎo)致強(qiáng)行拉斷鏈條或因過載損壞減速機(jī)、電機(jī)。許多公司曾嘗試加固或更換鑄鐵等材料,為此付出很多人力財(cái)力,但最終由于效果不佳,只能頻繁檢修維持,甚至放棄使用。
爐前刮板機(jī),在短時(shí)間內(nèi),承受溫差大、頻次高:從常溫很快被烘烤到1200℃的高溫,再被冷水沖淋降溫;經(jīng)受著升溫、降溫的驟然變化,金屬熱脹冷縮下產(chǎn)生交變應(yīng)力,超過了金屬本身及焊接強(qiáng)度,因而很快損壞。掌握變形損壞部位金屬材料在使用溫度下的變化情況,并重新改進(jìn)受熱部位的結(jié)構(gòu),滿足金屬材料在不同溫度范圍內(nèi)的形變規(guī)律,才能盡量避免溫度帶來的變形和應(yīng)力破壞。同時(shí)本著科學(xué)合理、低成本的原則,實(shí)現(xiàn)惡劣工況下刮板機(jī)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
原格柵蓋板每塊規(guī)格為600 mm×500mm,由φ25×500mm的圓鋼,間隔40mm焊接在2根600 mm的5號(hào)角鋼上,依次鋪蓋在刮板機(jī)上部。出焦過程中,每天約產(chǎn)生頭尾焦6t。這些小的焦丁、焦粉、焦油塊等雜物,自然從圓鋼間距中漏下,然后通過各條刮板機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至熄焦車內(nèi),密封環(huán)保地完成機(jī)械化運(yùn)輸。但格柵一旦因圓鋼受熱變形或脫焊損壞,很多大塊焦也進(jìn)入刮板機(jī)內(nèi),堵塞和超出刮板機(jī)運(yùn)輸量后造成無法運(yùn)行。
圓鋼的實(shí)際變化計(jì)算:
式中:α為線膨脹系數(shù),1/℃;L為膨脹前長(zhǎng)度,mm;t為升高的溫度,℃;ΔL為膨脹量,mm。
從(1)式得知,500 mm長(zhǎng)的圓鋼在高溫工況下膨脹量為10mm(被冷水噴灑后收縮量也一樣)。由此產(chǎn)生的應(yīng)力,在實(shí)際使用中,足以拉斷焊縫或拉變形整個(gè)格柵。在采用加粗圓鋼和加固焊縫的方法后依然如此。新格柵蓋板結(jié)構(gòu)考慮伸縮量不是很多,可以讓圓鋼自由伸縮,自然消除熱脹冷縮帶來的應(yīng)力破壞。改進(jìn)實(shí)施中,保持原材料和尺寸不變,蓋板的一端依然是圓鋼與角鋼焊接固定,另一端則增加圓鋼卡。將一截角鋼反扣,與5號(hào)角鋼焊接固定,圓鋼另一頭在角鋼卡內(nèi)被定位,但沒焊接。各根圓鋼在管卡內(nèi)實(shí)現(xiàn)自由伸縮,改造前、后蓋板如圖1所示。
圖1 格柵蓋板改造前后對(duì)比圖
原廂體采用10mm厚的Q235鋼板,焊接成一個(gè)400×400mm的凹型廂體。在鏈輪的帶動(dòng)下,刮板從上到下循環(huán)運(yùn)行。主刮板機(jī)總長(zhǎng)9.5m,在炭化室出焦時(shí),約有4 m長(zhǎng)的廂前板,會(huì)被許多紅焦堆積燒烤。
從(1)式得知,廂體在4m長(zhǎng)的范圍內(nèi),膨脹量達(dá)84.5mm。由此產(chǎn)生的應(yīng)力,頻繁拉斷10 mm厚的鋼板焊縫,或?qū)е虑皫鍑?yán)重變形,進(jìn)而造成刮條在運(yùn)行中卡阻損壞。無論加固加厚鋼板,或?qū)⒉牧细鼡Q為鑄鐵板,都不能解決問題。而且,由于廂體是焊接封閉的,不可能再采用自由伸縮式的結(jié)構(gòu)。新的改進(jìn)是:從結(jié)構(gòu)上,在前廂體受熱部位增加一個(gè)寬80mm的夾層,中間充水形成水夾套。利用水的沸點(diǎn)最高為100℃的特性,確保前廂板從常溫20℃,最高只能升到100℃。此時(shí),在4m廂體的伸縮量?jī)H為5.6mm,產(chǎn)生的應(yīng)力也很小,不會(huì)造成損壞。為避免夾套內(nèi)水的高溫蒸發(fā),在刮板機(jī)旁,設(shè)計(jì)安裝高度適合的、容量為1t的補(bǔ)水箱。用φ25的鋼管與水夾套連通,利用落差自動(dòng)補(bǔ)充夾套水,保持水量的恒定。同時(shí),在夾套的最高點(diǎn),安裝一根排氣管,可及時(shí)排出產(chǎn)生的水蒸汽。改造前、后結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 刮板機(jī)廂改造前后對(duì)比圖
3.1.1 尾焦回收率
據(jù)統(tǒng)計(jì),煉焦生產(chǎn)平均每天產(chǎn)生頭尾焦約6t,因人工回收不徹底,每天損失小粒焦在1t以上。刮板機(jī)修復(fù)后,一年至少多回收365t。按焦產(chǎn)品中最低價(jià)格的焦粉850元/t計(jì)算,每年可增收365×870=317550元。另外,雖不便計(jì)算人工、機(jī)車配合耽擱的生產(chǎn)時(shí)間,但降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度和煉焦生產(chǎn)緊張系數(shù)也是明顯的。
3.1.2 改造成本
改造成本詳見表1。
表1 刮板機(jī)改造成本一覽表
3.1.3 降低檢修費(fèi)用
改造后,每年降低的檢修費(fèi)用詳見表2。
表2 每年節(jié)省的檢修費(fèi)用
兩臺(tái)攔焦車爐前刮板機(jī)改進(jìn)后,大修周期由3個(gè)月延長(zhǎng)到2年,檢修費(fèi)用、備件費(fèi)用大幅降低,為裝置的穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠的保障,且尾焦回收率100%。因此,本次改造達(dá)到了預(yù)期的回收目標(biāo),徹底解決了原來一周修數(shù)次,一個(gè)季度大修一次的情況。在全國(guó)同類設(shè)備中,率先實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)行,滿足了生產(chǎn)操作的需要,并且每年增加的經(jīng)濟(jì)效益在40萬元以上。
刮板機(jī)正常使用后,由于是封閉式的收集運(yùn)輸,產(chǎn)生的焦丁焦粉全部回收,避免了二次揚(yáng)塵帶來的環(huán)境污染,減少粉塵對(duì)員工的身體危害,降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了降本增效、減少環(huán)境污染的目的。
通過改造,將溫度帶來的應(yīng)力破壞,采用改變結(jié)構(gòu)的方式消除。兩種新的結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)科學(xué)合理、簡(jiǎn)單實(shí)用、針對(duì)性強(qiáng),特點(diǎn)是投資小,效果好。生產(chǎn)實(shí)踐證明,設(shè)備運(yùn)行完全可靠,運(yùn)行效率也明顯提高。本次的改進(jìn)措施,具有在同工況設(shè)備上引用推廣的價(jià)值。