朱少杰
(山西煤炭運銷集團(tuán) 盛泰煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
在工作面回采過程中常常會遇到斷層、陷落柱等特殊的地質(zhì)構(gòu)造,受這些特殊地質(zhì)構(gòu)造的影響,其周圍煤巖體特性發(fā)生了改變,煤巖體強(qiáng)度下降,加之采動或外力的影響使煤巖體發(fā)生了破碎[1-2]。尤其出現(xiàn)在工作面頂板附近時,破碎的頂板導(dǎo)致整個采場圍巖穩(wěn)定性下降,承載能力不足,常常發(fā)生頂板冒落,甚至造成冒頂事故,嚴(yán)重影響礦井的安全生產(chǎn)[3-4]。本文針對盛泰煤業(yè)15201綜采工作面頂板破碎的問題,通過采用工作面煤壁預(yù)注漿技術(shù),使得采場圍巖穩(wěn)定性增加,保證了礦井安全生產(chǎn)。
盛泰煤業(yè)位于山西省高平市陳區(qū)鎮(zhèn),隸屬于晉能集團(tuán)晉城有限公司,井田面積14.554 1 km2,主要開采3號、15號煤層,現(xiàn)開采15號煤層,煤層厚度2.8~4.1 m,平均厚度3.5 m,平均傾角3.5°,設(shè)計生產(chǎn)能力120萬t/a。15201工作面位于二采區(qū)中部,工作面推進(jìn)長2 620 m,切眼長200 m,采用綜合機(jī)械化一次采全高采煤法,全部垮落法管理頂板。
工作面回采至600 m時,110號支架開始向機(jī)尾頂板有1層厚夾矸,為灰黑色泥巖,延伸至126號架時為2 m厚,根據(jù)現(xiàn)場實際揭露判斷,為落差3 m的逆斷層,機(jī)尾段G4號架至回風(fēng)巷為上盤,126~110號架位置為下盤,本段留有底煤,如圖1所示。由于126~G6號架頂板破碎、漏矸,導(dǎo)致支架錯差較大,傾斜嚴(yán)重、出現(xiàn)咬架情況,現(xiàn)場決定采用注漿加固的方法對工作面破碎段進(jìn)行治理。
圖1 15201 綜采工作面破碎段示意
由于破碎區(qū)域存在于工作面煤壁,生產(chǎn)期間垮落的矸石膠結(jié)性差,生產(chǎn)過程中隨采隨冒,嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)作業(yè)。因此需要對工作面煤壁頂板進(jìn)行預(yù)注漿加固,通過預(yù)注漿液擴(kuò)散到破碎矸石裂隙內(nèi),達(dá)到一定時間后,漿液會將破碎區(qū)域內(nèi)的矸石膠結(jié)在一起,而且注漿材料注入頂板巖層后,滲透進(jìn)細(xì)小的裂縫膨脹,產(chǎn)生二次壓力,將破碎區(qū)域內(nèi)的矸石更好地膠結(jié)為一個整體,對工作面破碎頂板起到有效的固結(jié)作用,有利于采煤機(jī)滾筒切割之后及時的支護(hù)作業(yè)。
根據(jù)工作面煤壁、頂板破碎煤巖體的賦存特征和采煤工藝要求,選擇化學(xué)注漿加固材料?;瘜W(xué)漿材料是一種高分子聚合物,具有較好的滲透性、較高的粘合力和較強(qiáng)的機(jī)械性能[5]。該材料由A、B兩種組分組成,比例按照1∶1進(jìn)行配比,并通過實驗室對材料水灰比進(jìn)行測試,選擇水灰比1∶1的材料進(jìn)行注漿。
根據(jù)破碎區(qū)的影響范圍,結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)組織,將注漿孔深度確定為5.0 m,角度為斜向頂板15~30°,孔間距3 000 mm,開孔位置位于頂板下方1 000~1 500 mm處。每兩架液壓支架布置1個鉆孔,共布置1排鉆孔,如圖2所示,采用打一孔注一孔的方式進(jìn)行注漿,直至將破碎區(qū)域所有孔注完再進(jìn)行生產(chǎn),按照 “注漿—生產(chǎn)—注漿”的循環(huán)方式進(jìn)行組織。
圖2 注漿孔布置示意(mm)
由于工作面超前應(yīng)力及二次采動影響,頂板較為破碎,尤其工作面來壓期間。在打鉆施工過程中易出現(xiàn)卡鉆等現(xiàn)象,為了保證順利注漿,在打鉆過程中采用了分段成孔工藝。
1) 注漿打孔采用直徑為42 mm鉆頭鉆進(jìn)3 m,退鉆,下套管(注漿管2 m,花管1 m),于1.5~2 m處上封孔器,封孔器直徑為38 mm,套筒外端焊高壓法蘭,套筒示意見圖3。
圖3 套管示意
2) 連接好法蘭進(jìn)行第一次注漿,主要加固孔口破碎區(qū)域內(nèi)矸石,保證注漿壓力,盡可能保證漿液滲入到孔口破壞區(qū)域矸石裂隙間,達(dá)到注漿效果,封孔。
3) 封孔1 h后,打開法蘭,繼續(xù)鉆孔,直至達(dá)到5 m為止。鉆孔過程中遇到卡鉆等問題時,及時退鉆,合上法蘭,重新注漿,注漿結(jié)束后,繼續(xù)鉆孔。
4) 鉆孔達(dá)到設(shè)計深度后,連接管路進(jìn)行注漿。
注漿采用2ZBQ-6/12氣動高壓雙液注漿泵和QB500型氣動攪拌桶進(jìn)行注漿。將A、B料運至注漿泵進(jìn)料口,距泵體1 m處,并將吸料管插入料桶中底部。A料氣動閥門打開,當(dāng)A料在出料管口流出的時候關(guān)閉氣動閥門,開啟B料氣動閥門,當(dāng)B料流出的時候關(guān)閉B料閥門,然后同時開啟A、B料氣動閥門調(diào)試A、B料的流量,比例控制在1∶1,在調(diào)試比例的時候A、B料流入固定的容器中,當(dāng)比例調(diào)試穩(wěn)定后,關(guān)閉A、B氣動閥。按照水灰比1∶1將注漿材料在攪拌桶內(nèi)攪拌均勻,然后將配比好的漿液利用注漿泵注入注漿孔內(nèi),注漿過程中要保證壓力,使得漿液能充分滲透到破碎矸石裂隙之間。注漿結(jié)束后,待50~60 s觀察漿液凝固效果及加固效果。
為了驗證注漿效果,特對距工作面煤壁不同距離處,注漿前后頂板下沉量及超前支撐應(yīng)力進(jìn)行了對比分析。圖4為距工作面煤壁不同距離處注漿前后頂板下沉量變化。由圖4可知,隨距離工作面煤壁距離增加,頂板下沉量也在增加,但是注漿后頂板下沉量明顯降低,距離工作面煤壁12 m處注漿前頂板下沉量為401 mm,注漿后為210 mm,下降了47.6%。注漿后頂板穩(wěn)定性明顯增加。
圖4 距煤壁不同距離處注漿前后頂板下沉量變化
圖5為距煤壁不同距離處注漿前后超前支撐應(yīng)力變化,由圖5可以看出,注漿前后,工作面超前支撐應(yīng)力明顯下降,注漿前超前支撐應(yīng)力最大值為25.3 MPa,注漿后超前支撐應(yīng)力最大值為20.6 MPa。超前支撐壓力降低了18.6%。
圖5 距煤壁不同距離處注漿前后超前支撐壓力變化
通過對工作面破碎段采用注漿加固技術(shù)后,圍巖穩(wěn)定性明顯提升,承載能力明顯增加,頂板管控質(zhì)量明顯提高,為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。