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硫磺造粒機(jī)產(chǎn)能提升的研究

2020-04-20 05:51張慶恩顏會龍
世界有色金屬 2020年3期
關(guān)鍵詞:鋼帶硫磺熔融

袁 滔,張慶恩,顏會龍

(深圳市中金嶺南金屬股份有限公司丹霞冶煉廠,廣東 韶關(guān) 512000)

中金嶺南丹霞冶煉廠是國內(nèi)第一家實現(xiàn)熔硫生產(chǎn)的廠家。硫磺生產(chǎn)采用的是浮選~熔硫~熱濾工藝,造粒機(jī)是其核心生產(chǎn)設(shè)備之一。本文從造粒機(jī)的工作原理、實際生產(chǎn)中遇到的問題進(jìn)行分析總結(jié),并提出具體的改進(jìn)措施,實現(xiàn)造粒機(jī)高效穩(wěn)定運行,具有一定的參考借鑒意義。

丹霞冶煉廠采用的是CF型回轉(zhuǎn)鋼帶造粒機(jī),型號為CF1.5-16.6-3,主要構(gòu)造部件為:鋼帶、布料器、滾軸等。

1 造粒機(jī)的工作原理及性能特點

(1)工作原理。CF回轉(zhuǎn)帶式冷凝造粒成型裝置是利用物料的低熔點特性,對尚處于可流動的熱融態(tài)物料,依據(jù)其不同溫度下的粘度變化范圍,通過特殊的布料裝置,將熔融料快速、均勻地滴落在其下方勻速移動的鋼帶上。

(2)性能特點。CF型回轉(zhuǎn)鋼帶造粒機(jī)性能特點如下:①采用薄鋼帶傳熱和霧化噴淋強(qiáng)制冷卻,使熱熔料得到迅速冷凝、固化,同時由于熔融硫磺通過薄鋼帶進(jìn)行冷卻,避免了與水接觸,不僅減少了二次污水處理,還保證了硫磺含水量≤0.8%;②布料器與鋼帶均采用變頻無級調(diào)速驅(qū)動裝置,可根據(jù)生產(chǎn)能力及物性參數(shù)調(diào)節(jié)控制,確保物料狀態(tài)的穩(wěn)定及系統(tǒng)操作的穩(wěn)定、可靠;③物料溫度采用智能測定,及時調(diào)整到最佳以確保了物料狀態(tài)穩(wěn)定,造粒品質(zhì)量可靠。

2 造粒機(jī)存在的問題

(1)布料器堵塞及布料不均。在實際生產(chǎn)中,由于熱濾后的液態(tài)硫磺含有0.2%~0.8%的雜質(zhì),這些雜質(zhì)含有較高的粘度,在進(jìn)入布料器時就會堵塞布料孔,造成布料不均和造粒機(jī)的產(chǎn)能下降,由于布料器堵塞造成硫磺在布料器內(nèi)部凝固,加上布料孔直徑很小,清理很不方便,需加熱清理,存在污染并有安全環(huán)保隱患。

(2)鋼帶使用過程中易變現(xiàn)出現(xiàn)裂紋。造粒機(jī)在運轉(zhuǎn)過程中,140℃的液態(tài)硫滴落在鋼帶上,使鋼帶受熱變形,鋼帶在受熱的情況下長期運行產(chǎn)生疲勞變形,加上下方的噴淋冷卻效果不好,使得鋼帶受熱不均,從而產(chǎn)生不同的張力,拉裂鋼帶;同時由于冷卻效果差,硫磺在進(jìn)入卸料端時還不能完全凝固,造成部分硫磺殘留在鋼帶上,運轉(zhuǎn)到滾筒時受到擠壓,鋼帶局部受力,產(chǎn)生應(yīng)力變形,久而久之就會產(chǎn)生裂紋,同時當(dāng)鋼帶回轉(zhuǎn)帶過來的硫磺又會對現(xiàn)場環(huán)境造成污染。

3 改進(jìn)措施

(1)布料器的優(yōu)化改進(jìn)。隨著硫磺的不斷涌入,整個進(jìn)料孔被充填滿,多余的硫磺就通過徑向小孔流入到滑塊里,在滑塊的作用下通過噴嘴均勻流道外筒體的小孔中,最終以半球狀散布在鋼帶上。

圖2 布料器結(jié)構(gòu)簡圖

從圖2可以看出,造成布料器堵塞及布料不均的原因有以下幾種:①伴熱介質(zhì)溫度低,造成熔融的硫磺進(jìn)入進(jìn)料孔后迅速冷卻,從而堵塞滑塊;②硫磺中含有雜質(zhì),雜質(zhì)隨著硫磺進(jìn)入布料器堵塞滑塊及外筒體小孔;③滑塊因磨損、堵塞產(chǎn)生變形,造成硫磺布料不均。

對布料器的改進(jìn)如下:①提高伴熱介質(zhì)溫度,并采取監(jiān)控措施,保證硫磺處于液態(tài);②取消滑塊結(jié)構(gòu);③優(yōu)化布料器的布料孔,將孔徑由φ2.5mm改為φ4mm~5mm。

(2)鋼帶的焊接及運行模式的優(yōu)化改進(jìn)。鋼帶的原有運行模式為鋼帶在摩擦托條上滑動運行,運行阻力大,同時運行中的托條將冷卻水刮掉,導(dǎo)致鋼帶冷卻效果差,這些都是鋼帶變形的主要原因。通過觀察分析,將滑動運行改為滾動運行,降低了摩擦阻力,具體措施為在鋼帶下方安裝多組尼龍輥子組成的托輥。

(3)冷卻系統(tǒng)的改進(jìn)。隨著產(chǎn)能的提升,冷卻系統(tǒng)已不能滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)條件,熔融的硫磺被布到鋼帶上,不能快速冷卻,從而造成鋼帶受熱變形,原冷卻水泵流量15m3/h,揚程20m,冷卻水回流溫度35℃左右。

改進(jìn)措施如下:①將原先的冷卻水噴嘴進(jìn)行優(yōu)化,由霧狀噴嘴改成暴雨式噴嘴,延長冷卻水與鋼帶的接觸時間,增加冷卻效果;②將冷卻水泵改大,流量25m3/h,揚程30m;③增加通風(fēng)冷卻效果,加大離心風(fēng)機(jī)的功率,同時將通風(fēng)管改大;④在布料器出口處增加兩臺防爆風(fēng)扇,第一時間將布料器出來的硫磺進(jìn)行降溫散熱;⑤由于硫磺的熔點為119℃,為保證硫磺完全熔融,將粗硫池溫度控制在140℃~145℃,轉(zhuǎn)到精硫池后溫度控制在125℃~128℃。

(4)傳動裝置的升級優(yōu)化。原傳動裝置的減速電機(jī)與主動滾筒為直連形式,電機(jī)功率4KW,轉(zhuǎn)速1450r/min,鋼帶最大線速度1.5m/s,設(shè)計產(chǎn)能5t/h,為匹配現(xiàn)有的生產(chǎn)量,硫磺產(chǎn)量必須達(dá)到7t/h~8t/h,每秒鐘布到鋼帶上硫磺重量大約2.2kg,鋼帶重量151kg,選取摩擦系數(shù)0.2~0.3,其摩擦重量約為30kg~45kg,加上滾筒等所受的摩擦,電機(jī)需要拖動重約250kg的重量才能滿足生產(chǎn)要求。選用幾種電機(jī)型號進(jìn)行對比,如表1所示。

根據(jù)表1以及考慮到后續(xù)產(chǎn)能的進(jìn)一步提升,將傳動裝置進(jìn)行升級,改用7.5KW的減速電機(jī),同時將連接方式改為彈性柱銷聯(lián)軸器連接。

表1 各型號參數(shù)對應(yīng)表

4 改進(jìn)效果

通過以上改進(jìn)措施,布料器堵塞及布料不均得到解決,在生產(chǎn)中未出現(xiàn)因堵塞或布料不均而停機(jī)檢修;同時硫磺冷卻效果進(jìn)一步加強(qiáng),冷卻水回流溫度降到27℃左右,鋼帶變形開裂得到控制,造粒機(jī)產(chǎn)能提升至7t/h~8t/h,解決了硫精礦投入與產(chǎn)出的平衡,保證了整個生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運行。硫磺單位產(chǎn)量設(shè)備單耗由約14元降為約6元,每月可節(jié)約成本30余萬元,同時硫磺的年產(chǎn)量由原來20902t/a提高到33244t/a,按硫磺單價500元/t計算,每年可為工廠創(chuàng)造的617萬元的經(jīng)濟(jì)效益。

5 結(jié)語

硫磺造粒機(jī)因設(shè)計選型所限與現(xiàn)有的產(chǎn)能不匹配,不能很好的進(jìn)行生產(chǎn),通過一系列的改進(jìn)優(yōu)化措施,使造粒機(jī)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其設(shè)計產(chǎn)能,保證了生產(chǎn)流程的穩(wěn)定,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,降低了安全環(huán)保風(fēng)險。

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