(南京誠(chéng)志清潔能源有限公司,江蘇 南京 210047)
南京誠(chéng)志清潔能源有限公司甲醇裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為30萬(wàn)t/a,合成工段采用華東理工大學(xué)開(kāi)發(fā)的甲醇合成工藝技術(shù),具體由惠生工程 (中國(guó))有限公司設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的兩套合成系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的甲醇精餾裝置分別為“3+1”式精餾塔和MTO級(jí)別兩塔精餾塔。2014年后30萬(wàn)t MTO裝置運(yùn)行正常,“3+1”式精餾塔只開(kāi)預(yù)塔,脫輕后粗甲醇直接作為MTO進(jìn)料。
公司甲醇裝置以煤為原料經(jīng)氣化爐反應(yīng)后的合成氣經(jīng)變換、低溫甲醇洗最終進(jìn)入合成單元,合成得到的粗甲醇經(jīng)過(guò)精餾預(yù)處理后,作為MTO合成裝置的進(jìn)料。預(yù)精餾塔塔釜溫度為74 ℃的粗甲醇直接提壓進(jìn)入MTO界區(qū),MTO甲醇進(jìn)料溫度得到提高,MTO反應(yīng)器進(jìn)料閃蒸罐的蒸汽用量減少。由于MTO粗甲醇直接進(jìn)料,后續(xù)的加壓塔、常壓塔和回收塔不需要,因此停用,工藝流程得到了簡(jiǎn)化。
由于MTO對(duì)甲醇進(jìn)料純度要求的降低,甲醇回收塔停用,兩套精餾預(yù)塔不凝氣中存在少量的甲醇沒(méi)有回收,直接去往火炬燃燒,這會(huì)造成資源的浪費(fèi)。針對(duì)上述問(wèn)題,公司進(jìn)行了技改,具體如下:一套預(yù)精餾塔和二套預(yù)精餾塔塔頂放空PV-8003/PV-8803不凝氣配管進(jìn)入回收塔底部(再沸器)氣相分布器,與塔頂回流管線(xiàn)進(jìn)入的脫鹽水進(jìn)行逆流洗滌,洗滌后回收塔底部液體通過(guò)原先的回流泵加壓,一部分作為回收塔進(jìn)料,另一部分作為采出進(jìn)入預(yù)塔萃取槽。經(jīng)過(guò)回收塔頂部脫鹽水洗滌后的不凝氣在進(jìn)塔頂冷凝器前,再通過(guò)新配管線(xiàn)進(jìn)入精餾內(nèi)部火炬管網(wǎng)。
回收塔改造后,用脫鹽水1~2 m3/h,將原先預(yù)精餾塔萃取水停掉或減少1~2 m3/h,由于洗滌后回收塔底部甲醇濃度較低,需要循環(huán)一部分作為回收塔的進(jìn)料,循環(huán)洗滌流量用現(xiàn)有進(jìn)料調(diào)節(jié)閥控制,用采出去萃取槽的物料量控制塔釜液位穩(wěn)定。流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。
圖1 回收塔改水洗塔流程示意圖
回收塔改造后主要存在以下風(fēng)險(xiǎn):①原回流泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程為50 m,流量3.4 m3/h,可以滿(mǎn)足改造后不到3 m3/h的用量;由于回流泵改造后有兩處直接和脫鹽水管線(xiàn)連接,在正常生產(chǎn)中脫鹽水壓力都高于泵出口壓力,為避免甲醇串入脫鹽水管網(wǎng)內(nèi),在兩處都增加盲板;②一套精餾開(kāi)車(chē)生產(chǎn)國(guó)標(biāo)甲醇時(shí),回收塔需要運(yùn)行的情況下,先將預(yù)精餾塔放空切回原火炬,此處需要增加盲板隔離;③不凝氣中甲醇洗滌是放熱反應(yīng)(甲醇溶解導(dǎo)致),由于回收塔正常操作溫度在100 ℃以上,洗滌溶解后塔內(nèi)溫度目前最高為80 ℃,再加上塔內(nèi)有多處溫度監(jiān)控,在可監(jiān)控范圍內(nèi);④不凝氣中雜質(zhì)除醇以外的,脂、醚、酮、CO、氫氣等水都不溶,水洗后塔內(nèi)溫度除寒冬(脫鹽水進(jìn)水溫度<10 ℃),溫度均在35 ℃以上,基本不低于預(yù)精餾塔現(xiàn)有的放空溫度;即使有影響,該股液體還需進(jìn)入萃取槽,再返回預(yù)精餾塔精餾一次;⑤由于存在CO2以及輕組分,塔內(nèi)屬于弱酸環(huán)境,塔釜液酸值分析在0.007%左右,塔內(nèi)件為不銹鋼材質(zhì),塔筒體和管道為碳鋼,存在輕微腐蝕,大檢修期間需監(jiān)測(cè)。泄漏后為低壓低濃度甲醇,風(fēng)險(xiǎn)可接受;⑥由于利用現(xiàn)有的調(diào)節(jié)閥和泵,介質(zhì)成分的變化導(dǎo)致運(yùn)行參數(shù)測(cè)量的誤差,通過(guò)儀表修訂可以控制在合理范圍內(nèi);⑦通過(guò)我廠近兩年運(yùn)行,回收塔改造后效果較好,僅出現(xiàn)過(guò)幾次彎頭砂眼泄漏,停車(chē)補(bǔ)焊過(guò)程中,管道割開(kāi)只有一處進(jìn)料管線(xiàn)分支口有明顯減薄現(xiàn)象,此管線(xiàn)已運(yùn)行12年。
理論數(shù)據(jù):預(yù)精餾塔設(shè)計(jì)進(jìn)料量為39.5 t,產(chǎn)生40 ℃不凝氣0.517 t,其中甲醇含量為23%(質(zhì)量為0.118 t),實(shí)際合成不凝氣放空溫度在45 ℃,一二期精餾塔負(fù)荷都在100%以上,回收塔直徑 0.9 m、高度23 m。
實(shí)際運(yùn)行情況:2018年6月—2019年6月,年度脫鹽水平均值為1.3 t,塔釜甲醇含量為10.6%,塔頂氣象甲醇<0.1%。年實(shí)際回收甲醇1 295 t,年計(jì)算時(shí)間8 400 h,年經(jīng)濟(jì)效益260萬(wàn)元。我廠甲醇的單耗為1.62 t標(biāo)煤,年節(jié)能2 098 t標(biāo)煤。
節(jié)能就是盡可能地減少能源消耗量。在同等消耗情況下,產(chǎn)出更多的產(chǎn)品,甲醇預(yù)精餾塔不凝氣回收,通過(guò)原先停車(chē)的塔用脫鹽水進(jìn)行洗滌,減少火炬排放量夾帶的產(chǎn)品。以上風(fēng)險(xiǎn)分析以及我廠回收塔改造后兩年多實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,改造后的生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可控、投資較少、效益明顯。