李曉林
【摘? 要】本文內(nèi)容主要針對微反應(yīng)器在濕法磷酸凈化工藝中萃取工藝段的應(yīng)用作了相應(yīng)研究,重點對實驗過程和實驗現(xiàn)象進(jìn)行了總結(jié),并提出其可行性。
【關(guān)鍵詞】微反應(yīng)器;濕法磷酸凈化;應(yīng)用研究
引言
目前,國內(nèi)濕法磷酸凈化生產(chǎn)工藝普遍采用乳化泵作為萃取器,因其工藝特性,決定了其能耗較高,且乳化泵的故障較為頻繁。為解決這一難題,嘗試用靜設(shè)備代替動設(shè)備,即使用微反應(yīng)器來取代乳化泵,從而達(dá)到降低能耗,提升系統(tǒng)運行率和運行周期。
1.實驗方案
將年產(chǎn)24萬噸/年的濕法磷酸凈化生產(chǎn)裝置中的單乳化萃取系列中的部分工藝路線作相應(yīng)整改后,增加如圖一所示的工藝管道和設(shè)備來進(jìn)行實驗,實驗期間會給原生產(chǎn)裝置帶來一定的影響。
安裝說明:
①過濾器安裝在微反應(yīng)器附近,過濾器進(jìn)出口都要有壓力計;
②配制一根工廠空氣管(DN50)到過濾器安裝位置,當(dāng)過濾器清洗時作為反吹氣源。
③過濾器的進(jìn)酸管、濾液管、排渣管需配備DN100閥門,反吹空氣管管徑為DN50。排渣管最好使用球閥,可快速排渣,反沖效果更好。
2實驗運行情況
11月25日13:40開始投料開車,于12月6日凌晨1:30停車,微反應(yīng)器開車運行時間合計252小時。期間,11月27日7:00至15:00停車清理一次微反應(yīng)器,11月29日15:00停溶劑泵重啟一次,負(fù)荷由11 m3/h升至14 m3/h,12月1日5:00停車,5:05開車,溶劑流量由20 m3/h升至60 m3/h,12月5日21:00負(fù)荷為11 m3/h,停車半小時后開車仍無效果,最終于12月6日1:30負(fù)荷降至4.5 m3/h停車。
3實驗效果對比
在實驗時間內(nèi)總計使用預(yù)處理酸3300m3,萃取負(fù)載溶劑平均含磷量為11.6%,實驗過程中均按照4:1的相比開車(與乳化泵萃取相同),與乳化泵萃取相比萃取負(fù)載溶劑中P2O5含量見下表:
4實驗現(xiàn)象
4.1微反應(yīng)器使用情況
實驗期間,系統(tǒng)運行較為平穩(wěn),11月27日凌晨00:30至6:30溶劑流量由50降至19 m3/h,停車拆開微反應(yīng)器發(fā)現(xiàn)酸分散通道內(nèi)有酸垢堵塞,且每個小通道內(nèi)都有不同程度結(jié)垢的現(xiàn)象,溶劑分散器沒有出現(xiàn)結(jié)垢堵塞的情況。
在之后的開車過程中出現(xiàn)流量下降時,立即停溶劑泵或給料酸泵相互反沖1至2分鐘后重新開車,負(fù)荷能夠維持15m3/h,直至12月6日21:00流量開始下降,再重復(fù)反沖、停泵重啟等一系列措施都沒有效果。拆開微反應(yīng)器發(fā)現(xiàn)微反應(yīng)器堵塞嚴(yán)重,初步判斷此類垢塊為管道和儲槽內(nèi)壁脫落下來的,且為過濾后的酸管道。
4.2給料酸過濾器使用情況
按照最初設(shè)計使用工廠空氣(0.6MPa)再生過濾器效果不佳,再結(jié)合工藝水同時反沖過濾棒再生時間較長,且不徹底,導(dǎo)致二次使用時間短;后來改為使用次中壓蒸汽(1.0MPa)吹掃再生,再生時間少,且效果明顯。單臺15m2過濾面積的過濾器能夠滿足單系列單級微反應(yīng)萃取開車,再生平均時間為1至1.5小時之間。
5結(jié)束語
通過上述實驗情況可以看出,利用微反應(yīng)器作為萃取器從萃取效果分析,使用一級微反應(yīng)器萃取還達(dá)不到兩級乳化器萃取效果;從生產(chǎn)操作分析,沒有乳化器萃取運行平穩(wěn),使用微反應(yīng)器需要定時或不定時用溶劑和給料酸相互反沖后才能夠達(dá)到提高生產(chǎn)負(fù)荷,對給料酸的要求較高,且15m2過濾面積的過濾器只能滿足單系列一級萃取開車,在本次實驗中,微反應(yīng)器萃取管道結(jié)垢速率基本與乳化泵萃取相當(dāng),清理周期都能夠保持在10到15天,但進(jìn)微反應(yīng)器的酸管道以及儲槽內(nèi)壁所形成的垢塊一旦脫落后連同給料酸一起進(jìn)入微反應(yīng)器就會導(dǎo)致微反應(yīng)器很快堵塞,這樣就會停車清理微反應(yīng)器;從節(jié)能分析,目前使用乳化泵作為萃取器單系列兩臺乳化泵每年將產(chǎn)生約115萬度電耗,而使用微反應(yīng)器則可節(jié)約這部分能耗,具有顯著優(yōu)勢。
綜合分析,作為工業(yè)化生產(chǎn),必須滿足安全、長周期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、滿負(fù)荷運行條件,如將微反應(yīng)器應(yīng)用到濕法磷酸凈化工藝中,則需考慮在前段工序中將酸中的固體雜質(zhì)盡量消除,且需要進(jìn)一步進(jìn)行工藝優(yōu)化,達(dá)到長周期穩(wěn)定運行。
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