国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

煤儲運裝置控制系統(tǒng)改造

2020-04-25 13:01趙皓遲祖濤
今日自動化 2020年12期
關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)

趙皓 遲祖濤

[摘? ? 要]簡述某廠公用工程煤儲運裝置控制系統(tǒng)現(xiàn)狀及問題,介紹輸煤系統(tǒng)控制方案,分析了輸煤系統(tǒng)停機問題和改造措施。

[關(guān)鍵詞]煤儲運;控制系統(tǒng);停機和改造措施

[中圖分類號]TM76 [文獻標(biāo)志碼]A [文章編號]2095–6487(2020)12–00–02

[Abstract]This paper introduces the present situation and problems of coal storage and transportation equipment control system in public works of a certain plant, introduces the control scheme of coal transportation system, and analyzes the shutdown problem and transformation measures of coal transportation system.

[Keywords]coal storage and transportation; control system; shutdown and renovation measure

某廠的煤儲運裝置控制系統(tǒng)采用西門子S7-400H冗余PLC控制系統(tǒng),包含1個主站,10個遠程I/O子站,以及皮帶輸送機上的63套除塵控制器,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)龐大臃腫,現(xiàn)場環(huán)境惡劣,經(jīng)常由于除塵控制單元故障,造成輸煤主控制器癱瘓,輸煤系統(tǒng)停運,嚴(yán)重威脅到全廠安全生產(chǎn)。針對煤儲運系統(tǒng)的特點,合理制定輸煤系統(tǒng)方案,對保證主裝置安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要。

1 概述

1.1 工廠現(xiàn)狀

某廠屬于大型煤化工企業(yè),煤儲運裝置提供廠內(nèi)生產(chǎn)源料,占有重要地位。隨著煤化工項目大型化和規(guī)?;l(fā)展,輸煤系統(tǒng)需同時為鍋爐裝置提供燃料煤和煤氣化裝置提供原料煤,煤耗量大。

1.2 煤儲運裝置控制系統(tǒng)

某廠原有一套煤儲運上料系統(tǒng),采用西門子S7-400H冗余PLC控制系統(tǒng),包括上料部分和除塵部分。上料部分遠程I/O站采用西門子ET200系統(tǒng),控制器和遠程I/O站采用光纖Profibus DP總線通訊方式;除塵部分采用S7-200PLC進行控制,采用Profibus DP轉(zhuǎn)光纖的方式作為一個I/O站接入到系統(tǒng)中。上位機由一臺工程師站和一臺操作員站組成,組態(tài)軟件采用WINCC組態(tài)軟件,每臺上位機安裝兩塊西門子CP1623專用以太網(wǎng)卡和PLC之間通訊。

1.3 改造意義

當(dāng)輸煤系統(tǒng)發(fā)生故障或異常時,鍋爐系統(tǒng)和氣化裝置只能依靠其給煤煤倉內(nèi)儲煤來實現(xiàn)運轉(zhuǎn)功能。如果不能在極短時間內(nèi)消除輸煤系統(tǒng)故障,將面臨給煤煤倉枯竭而被迫停爐停機的危險局面,從而產(chǎn)生時間長、面積廣的停產(chǎn)事故,造成極大的經(jīng)濟損失。

輸煤系統(tǒng)正常運行也可以保障煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)安全、正常運轉(zhuǎn)。因為當(dāng)輸煤系統(tǒng)發(fā)生故障或異常時,煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)在倉內(nèi)煤炭儲滿后,只能選擇其他方式運輸煤炭,無法通過輸煤系統(tǒng)進行煤炭輸送,勢必對煤礦生產(chǎn)造成影響,從而造成經(jīng)濟損失。

2 系統(tǒng)技術(shù)方案

2.1 原系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

原煤儲運控制系統(tǒng)中遠程站包括654—657共4個單元子站(如圖1所示),654單元子站由7套ET200站和20套S7-200系統(tǒng)組成,655單元子站由2套ET200站和26套S7-200系統(tǒng)組成,656單元子站由4套S7-200系統(tǒng)組成,657單元子站由1套ET200站、13套S7-200系統(tǒng)組成。

由于現(xiàn)場環(huán)境惡劣,部分S7-200控制系統(tǒng)或通訊單元損壞,造成了PLC主站與I/O通訊負(fù)荷過大,S7-400控制系統(tǒng)CPU出現(xiàn)死機的現(xiàn)象。為了保障上料系統(tǒng)穩(wěn)定運行,利用大修期間對控制系統(tǒng)進行改造。

2.2 改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

本次改造將原有S7-200除塵系統(tǒng)的通訊從上料系統(tǒng)中分離出來,獨立組網(wǎng),改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。

新增除塵主控制器采用S7-412PLC,并采用單CPU處理器、單電源系統(tǒng)、單網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)方式構(gòu)成可靠的控制系統(tǒng),新增除塵系統(tǒng)安裝在控制室PLC控制柜內(nèi)。上料系統(tǒng)ET200站保持不變,與原S7-400H組成獨立控制系統(tǒng)。除塵控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)接入上料系統(tǒng)交換機中,上位機的畫面保持不變,重新修改除塵部分的數(shù)據(jù)地址。因657單元除塵網(wǎng)絡(luò)中,連接有3#皮帶電子稱重儀,為保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸,將657單元除塵網(wǎng)絡(luò)單獨連接到除塵CPU集成的DP口上。

原操作站有一臺工程師站和一臺操作員站,不便于操作人員監(jiān)控畫面,根據(jù)工藝要求,本次改造增加兩臺操作站,每臺操作站安裝一塊CP1623以太網(wǎng)卡,分別與工業(yè)以太網(wǎng)交換機連接,操作站通過以太網(wǎng)與三套PLC進行通訊,實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的監(jiān)控。

3 改造前后控制系統(tǒng)比較

①改造前控制系統(tǒng)中,硬件組態(tài)如圖3所示。

原系統(tǒng)硬件組態(tài)圖中,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有較高的復(fù)雜程度,根據(jù)以往CPU停機現(xiàn)象和日志分析,63個S7-200的通訊質(zhì)量對于主線上料系統(tǒng)的正常運行有較大影響。

②改造后控制系統(tǒng)中,硬件組態(tài)如圖4、5所示。

最下面一排為657單元的除塵控制器,其中第1個從站為4#轉(zhuǎn)運站上實物校驗裝置的S7-300控制系統(tǒng),因為該S7-300系統(tǒng)負(fù)責(zé)與就地3#皮帶秤電子稱重儀進行MODBUSASCII通訊。本次改造中,為進一步保證3#皮帶秤電子稱重儀的數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸,將657單元的除塵控制器單獨連接到CPU集成的MPI/DP接口。

改造后控制系統(tǒng)中,對除塵程序進行了剝離,除塵系統(tǒng)作為主線上料的輔助系統(tǒng),且數(shù)量較多,個別通訊中斷或者硬件損壞,不應(yīng)對主線輸煤造成停機;經(jīng)過分離硬件和軟件,以及采取獨立通訊,更進一步穩(wěn)定了主線的運行。

4 結(jié)束語

工業(yè)自動化的發(fā)展趨勢為分散控制和集中管理。在原系統(tǒng)中,過度的集中控制,對于系統(tǒng)的正常運行造成了一定影響。本次改造通過剝離除塵系統(tǒng),使主線上料系統(tǒng)和除塵系統(tǒng)分別獨立運行,保證工廠穩(wěn)定生產(chǎn)運行,大大減少了非正常停車次數(shù)。

參考文獻

[1] 范煥杰.給煤控制系統(tǒng)的技術(shù)改造與實現(xiàn)[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2015,14(22):50-52.

猜你喜歡
控制系統(tǒng)
消防泵控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用現(xiàn)狀
著艦控制系統(tǒng)性能評估指標(biāo)體系分析
石油化工企業(yè)儀表自動化控制系統(tǒng)應(yīng)用研究
對電氣自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計要點分析
基于PLC的自動切蛋糕機的控制方案
Ka頻段衛(wèi)星通信自適應(yīng)抗雨衰控制系統(tǒng)設(shè)計
基于PLC的鋼廠熱連軋感應(yīng)加熱爐控制系統(tǒng)實現(xiàn)
風(fēng)力發(fā)電機組電氣與控制系統(tǒng)快速檢修思路探索