楊 林,周 強(qiáng),朱錦燕
(中國石油寧夏石化公司 寧夏銀川 750026)
中國石油寧夏石化公司化肥三廠合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)型號(hào)為EHNKS40/36/20,屬于單缸冷凝式汽輪機(jī)。該汽輪機(jī)輸出功率19 683 kW,轉(zhuǎn)速10 840 r/min,進(jìn)汽壓力11.9 MPa,進(jìn)汽溫度510 ℃,進(jìn)汽流量238.6 t/h,排汽壓力0.015 9 MPa(絕壓),使用的汽輪機(jī)油牌號(hào)為ISO VG46。在該汽輪機(jī)單試前,對(duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、調(diào)試,發(fā)現(xiàn)速關(guān)閥無法打開。
速關(guān)閥是動(dòng)力蒸汽管路與汽輪機(jī)之間的主要切斷機(jī)構(gòu),在緊急狀態(tài)下斷開進(jìn)汽輪機(jī)的動(dòng)力蒸汽,從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)機(jī)組的快速停機(jī),以達(dá)到保護(hù)機(jī)組不受損壞的目的[1]。如圖1所示,速關(guān)閥由閥門本體部分和油缸部分組成,其中閥體部分用于切斷主蒸汽管路,油缸部分相當(dāng)于執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
在速關(guān)閥未打開時(shí),由于彈簧力的作用,活塞靠試驗(yàn)活塞定位在油缸右部,此時(shí)活塞盤與活塞處于未接觸狀態(tài)。當(dāng)啟動(dòng)油壓建立后,啟動(dòng)油進(jìn)入油缸活塞右端,活塞在啟動(dòng)油壓推動(dòng)下克服彈簧力向左移動(dòng),直至與活塞盤密封面接觸并形成密封。之后,速關(guān)油E進(jìn)入油缸活塞盤左側(cè),隨著速關(guān)油壓的建立,啟動(dòng)油開始有控制地泄放,此時(shí)活塞盤和活塞作為一個(gè)整體在兩側(cè)油壓差的作用下向右移動(dòng),直至被試驗(yàn)活塞限位。由于活塞盤與閥桿是連接在一起的,所以隨著活塞盤的移動(dòng),速關(guān)閥也隨之開啟。在汽輪機(jī)正常運(yùn)行過程中,速關(guān)閥通過速關(guān)油克服彈簧的阻力保持開啟。當(dāng)速關(guān)油失壓后,無法平衡彈簧力,在彈簧力的作用下,油缸內(nèi)的活塞盤與活塞脫開,此時(shí)速關(guān)油進(jìn)入活塞內(nèi)部彈簧空間并通過活塞上的泄油孔與排油口T1相通,使速關(guān)油瞬間泄去,活塞盤與閥桿、閥碟被彈簧力推向速關(guān)閥關(guān)閉位置[2]。
汽輪機(jī)安裝完成后放置時(shí)間較長,其間將控制油系統(tǒng)隔離,對(duì)潤滑油管路進(jìn)行了油系統(tǒng)運(yùn)行。汽輪機(jī)準(zhǔn)備單試前進(jìn)行靜態(tài)調(diào)試,在機(jī)組掛閘指令發(fā)出后,啟動(dòng)油壓、速關(guān)油壓均建立正常,但速關(guān)閥不動(dòng)作。從故障現(xiàn)象分析其不動(dòng)作的可能原因主要有2個(gè)方面,即速關(guān)閥油缸卡澀以及速關(guān)閥閥桿彎曲變形,故決定拆檢速關(guān)閥油缸部分進(jìn)行驗(yàn)證。
拆檢速關(guān)閥,脫開啟動(dòng)油、速關(guān)油、回油管線,并拆卸油缸底部絲堵將油排盡。將速關(guān)閥油缸從支座脫開后,用手拉動(dòng)活塞盤,閥桿能夠自由活動(dòng),表明速關(guān)閥不動(dòng)作與閥桿無關(guān)。
解體檢查油缸,但活塞取出困難,發(fā)現(xiàn)油缸內(nèi)壁出現(xiàn)銹蝕,有銹渣存在,其他部件也存在不同程度的銹蝕痕跡,由此判斷是由于銹渣致使活塞發(fā)生卡澀而導(dǎo)致無法動(dòng)作[3]。將油缸完全解體后對(duì)各個(gè)部件進(jìn)行除銹清理,內(nèi)部進(jìn)行打磨清理,處理完成后回裝速關(guān)閥。
回裝結(jié)束后,啟動(dòng)油壓建立正常,速關(guān)油壓建立后迅速下降為零。通過多次掛閘試驗(yàn),均表現(xiàn)出相同的現(xiàn)象。從現(xiàn)場(chǎng)速關(guān)閥閥位指示來看,速關(guān)閥動(dòng)作,但打開后又很快自動(dòng)關(guān)閉。
對(duì)故障所表現(xiàn)出的現(xiàn)象進(jìn)行分析,判斷速關(guān)油管路存在泄漏,決定采取故障排除法對(duì)故障部件進(jìn)行查找,以縮小查找范圍。汽輪機(jī)控制油系統(tǒng)與速關(guān)油壓相關(guān)的部件為速關(guān)組件、危急遮斷油門、速關(guān)閥,分別采取措施將其逐一隔離斷開后,通過建立速關(guān)油壓進(jìn)行檢查,以排除無故障部件。由于之前已對(duì)速關(guān)閥油缸進(jìn)行了拆檢,因此重點(diǎn)排查危急遮斷油門和速關(guān)組件。
危急遮斷油門結(jié)構(gòu)示意如圖2所示。在正常工作狀態(tài)下,控制油經(jīng)接口P進(jìn)入油門的速關(guān)油控制腔,控制滑閥建立正常油壓的保安油通過接口E供至速關(guān)組件E1接口并經(jīng)過電磁閥形成速關(guān)油。先將接口E處的油管路斷開,安裝量程為0.0~1.6 MPa的壓力表,然后進(jìn)行機(jī)組掛閘試驗(yàn)。通過危急遮斷油門手柄復(fù)位建立保安油,壓力表顯示油壓為0.8 MPa并能長時(shí)間保持,證明危急遮斷油門無故障。將E接口處壓力表拆除,恢復(fù)油管路。
如圖3所示,與速關(guān)油相關(guān)的油路有:①高壓油從P口進(jìn)入,經(jīng)手動(dòng)停機(jī)閥(2250)后,一路經(jīng)電磁閥(2222)進(jìn)入停機(jī)卸荷閥(DG40),克服彈簧力使閥處于關(guān)閉狀態(tài);另一路經(jīng)電磁閥(2223)進(jìn)入停機(jī)卸荷閥(DG40),克服彈簧力使閥處于關(guān)閉狀態(tài)。正常運(yùn)行時(shí),通向DG40的速關(guān)油不泄油,其中任何一個(gè)元件有故障,均會(huì)導(dǎo)致速關(guān)油壓不足。②危急保安裝置出來的保安油由E1口經(jīng)過關(guān)閉電磁閥(1842)形成速關(guān)油,速關(guān)油通過E2接口由外管路通往速關(guān)閥,電磁閥關(guān)閉及插裝閥(DG16)有故障,也會(huì)導(dǎo)致速關(guān)油壓不足。
檢查處理過程:將速關(guān)組件上連接速關(guān)閥的速關(guān)油、啟動(dòng)油油管路脫開,并將速關(guān)油E2接口、啟動(dòng)油F接口分別用絲堵堵住,即把速關(guān)閥隔離出速關(guān)油路;然后進(jìn)行機(jī)組掛閘試驗(yàn),依次建立啟動(dòng)油、速關(guān)油,均能正常建立且油壓正常,故可排除速關(guān)組件故障的原因。
將與速關(guān)油壓相關(guān)的部件危急遮斷油門、速關(guān)組件排除后,故障就只能是在速關(guān)閥油缸上,故決定對(duì)速關(guān)閥油缸進(jìn)行拆檢。
拆檢速關(guān)閥油缸,活塞無卡澀現(xiàn)象。移出活塞,檢查缸體內(nèi)的2道密封環(huán),均無損壞變形,密封表面光滑、平整。拆開油缸后蓋檢查,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)活塞安裝錯(cuò)誤,即倒轉(zhuǎn)了180°安裝,這將造成速關(guān)閥油缸動(dòng)作發(fā)生變化。如圖1所示,試驗(yàn)活塞右側(cè)內(nèi)徑大于活塞外徑,一旦裝反,就無法對(duì)活塞限位,從而造成活塞行程超過限位后,活塞盤與活塞脫開,速關(guān)油進(jìn)入活塞與彈簧空間并經(jīng)回油口排出,速關(guān)油迅速卸壓,活塞盤在彈簧力的作用下左移,使速關(guān)閥關(guān)閉。
對(duì)試驗(yàn)活塞重新安裝并完成速關(guān)閥回裝后,再次進(jìn)行汽輪機(jī)掛閘試驗(yàn),啟動(dòng)油壓、速關(guān)油壓均正常建立,速關(guān)閥順利開啟。
通過對(duì)速關(guān)閥故障的查找、處理,故障直接原因是試驗(yàn)活塞安裝錯(cuò)誤。盡管原因很簡單,但查找過程卻比較復(fù)雜,正是這種極容易被忽略的安裝錯(cuò)誤給故障的判斷帶來了很大的困難。因此,在設(shè)備檢修過程中一定要控制好檢修質(zhì)量,設(shè)備主管技術(shù)人員對(duì)設(shè)備檢修的關(guān)鍵步驟一定要做好檢查確認(rèn)工作。