顏庭煜 張馭駒 魯碧桐 吳曉龍
(國電東北新能源發(fā)展有限公司,123200)
2019年,全球風電新增裝機容量達到60.4GW,風電是現(xiàn)階段最具開發(fā)潛力得到可再生能源之一.[1]風電機組是在波動風場環(huán)境中,實現(xiàn)風能捕獲、傳遞和轉(zhuǎn)換的復雜機電液一體化裝備,其運行工況復雜多變,面臨高溫、高海拔、強沙塵、臺風等多種極端惡劣環(huán)境條件,涉及多學科交叉領域,技術難度極大.[2]風電機組變流器(變頻器)作為風力發(fā)電機組將所發(fā)電能并入電網(wǎng)的核心系統(tǒng),其可靠性、安全性直接決定了風電機組的安全性和穩(wěn)定性.隨著早期大面積開發(fā)的風電項目逐步進入故障高發(fā)期,而外環(huán)境對風電場、風電機組運行的經(jīng)濟性和可靠性往往還維持比較高的標準,而機組的設備可利用率直接決定上述指標.在機組運行年限逐漸增加的情況下,對某種機型,或者說對于某風場的某種特定機型的批量性故障、易發(fā)性故障、重復性故障和重大故障等進行分析與研究,以期查明真實故障點和故障原因,同時為后續(xù)減少重復性故障,避免重大故障等提供理論和事實依據(jù).
D風電場總裝機容量49.5MW,安裝單機容量1.5MW的三葉片、上風向、永磁直驅(qū)、變速變槳風力發(fā)電機組33臺,#24風機變頻器采用Freqcon1.5MW(B)型全功率變流器,主控系統(tǒng)采用倍福基于PC的控制系統(tǒng).
某日上午09時09分,風機SCADA系統(tǒng)報警,提示D風電場#24風機報出變流器直流電壓低故障;09時32分,風機SCADA系統(tǒng)再次報警,提示D風電場#24風機報出變流器直流電壓低故障;5分鐘后,SCADA系統(tǒng)顯示D風電場#24風機機組通訊丟失.由于雷雨及大風天氣,無法到達機位處理故障,待天氣正常后,檢修人員到達#24風機,檢查發(fā)現(xiàn)變流器柜體及內(nèi)部大面積燒損.
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)變流器頂部冷卻風扇熏黑,塔基平臺至塔筒第一次平臺間部分熏黑,檢查塔上至塔下動力電纜、信號電纜等外觀均無損傷,檢查發(fā)現(xiàn)5個柜體均有不同程度的燒毀、熏黑的情況.
檢查發(fā)現(xiàn)變流器IGBT1柜和IGBT2柜從下至上均大面積燒損但燒損嚴重程度不同.如圖1控制柜上部電氣運檢燒損情況,控制柜上部PLC部分、電源模塊、接觸器和繼電器等電氣部件燒損嚴重,柜子上部已經(jīng)熏黑.
測量制動電阻無阻值,電容柜上部接觸器、線槽等燒損,低壓配電柜上部輕微燒損,其余電容、刀熔開關等未見異常,如圖2電容柜上部燒損情況.
檢查開關動作情況發(fā)現(xiàn)變流器網(wǎng)側斷路器未斷開,發(fā)電機側斷路器正常斷開,檢查箱變低壓側斷路器為跳閘狀態(tài).
圖1 控制柜上部電氣運檢燒損情況 圖2 電容柜上部燒損情況
根據(jù)機組報出故障的先后順序,檢查機組主控主控PLC生成了1個故障F文件和2個故障B文件.分別為“f***_0909_450.html”和B文件“b***_0909_450.txt,b***_0932_450.txt”.
圖3 機組故障F文件變流器信號
如圖3機組故障F文件變流器信號部分.可知,機組故障時刻變流器信號,檢查發(fā)現(xiàn)機組erro_converter_signal_DC_link_min信號為on(觸發(fā))狀態(tài),表示故障時刻觸發(fā)故障為變流器直流電壓低,與機組SCADA系統(tǒng)顯示的故障一致.
根據(jù)機組制造商給出的變流器直流電壓低故障觸發(fā)邏輯,該故障停機等級為7,觸發(fā)變流器故障緊急停機,變槳系統(tǒng)回槳速度為6°/s,變流器調(diào)制和斷路器同時斷開.
圖4 故障文件變頻器部分模擬量信號
如圖4故障文件變頻器部分模擬量信號.可以看出故障時刻除4號IGBT為29.7℃外,其余9個IGBT溫度均在40℃附近,但converter_DC_inductor_temperature顯示溫度為71℃.檢查變流器冷卻系統(tǒng)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)IGNT冷卻風扇1、2和塔基冷卻風扇轉(zhuǎn)速設定均為68%,電容冷卻風扇轉(zhuǎn)速設定為74.67%,判斷故障時刻變流器冷卻系統(tǒng)工作正常.
如圖5機組故障B文件1(b***_0909_450.txt)功率、電壓曲線圖、圖6機組故障B文件1(b***_0909_450.txt)轉(zhuǎn)速、變流器狀態(tài)信號圖、圖7機組故障B文件1(b***_0909_450.txt)停機無功、變流器狀態(tài)信號圖,分析可知:
顯示故障時刻前,直流母線電壓未出現(xiàn)電壓波動等異常情況,電壓始終穩(wěn)定在1106VDC附近,而制動電阻啟動電壓值1220V,未達到觸發(fā)值.數(shù)據(jù)上看,網(wǎng)側電壓穩(wěn)定.而在故障時刻直流母線電壓對稱瞬降至780VDC(粉紅色線).
IGBT4內(nèi)部失效,造成正負母線間有輕微短路放電致母線電壓瞬降,放電引起制動模塊反并聯(lián)二極管短時失效,投入制動電阻過流,Converter Chopper I電流值瞬間增大到750A曲線降低(藍色線),導致制動電阻損壞失效.
檢查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),故障后20s轉(zhuǎn)速降到0時,系統(tǒng)測量記錄仍有400kW的有功功率,判斷為假值.此時profi_in_converter_IGBT_ok信號一直為1,無功功率維持在-90Kvar,故障后無功功率增加,說明故障后網(wǎng)側始終在調(diào)制,網(wǎng)側IGBT單元無故障.
圖5 機組故障B文件1(b***_0909_450.txt)功率、電壓曲線圖
圖6 機組故障B文件1(b***_0909_450.txt)轉(zhuǎn)速、變流器狀態(tài)信號圖
圖7 機組故障B文件1(b***_0909_450.txt)停機無功、變流器狀態(tài)信號圖
如圖8機組故障B文件2(b***_0932_450.txt)變流器側曲線圖、圖9機組故障B文件2(b***_0932_450.txt)變流器信號圖.
圖8 機組故障B文件2(b***_0932_450.txt)變流器側曲線圖
圖9 機組故障B文件2(b***_0932_450.txt)變流器信號圖
分析可知,此次觸發(fā)為第二次觸發(fā)b文件,機組已經(jīng)處于停機狀態(tài).直流母線電壓為+436V和-419V.母線電壓偏低、不對稱但未發(fā)生波動,判斷此時母線還未發(fā)生短路故障,機組始終觸發(fā)直流電壓低故障.同時,變流器未觸發(fā)使能和調(diào)制信號.
但變流器網(wǎng)側斷路器始終為合閘狀態(tài),機組有功功率始終維持在-120kW左右,判斷機組始終在從電網(wǎng)吸收電能,結合機組整流電壓為0,直流電流給定為0.說明機側始終未工作,判斷機側正常,可以初步判斷故障點在網(wǎng)側或母線側.
直流母線電壓存在不對稱偏低,可能原因是母排電容小范圍失效導致母線電壓不平衡.故障時刻,母線電壓存在瞬間降低,可以判斷母線存在非正常放電,可能原因是由于母線短路.
母排電容小范圍失效,進一步導致母線不平衡.故障時刻,母線正對負短路放電,加之變流器網(wǎng)側斷路器未正常跳閘,網(wǎng)側始終與電網(wǎng)相連,進一步導致IGBT4反并聯(lián)二極管失效,電網(wǎng)能量集中到IGBT,加劇IGBT電容大面積失效,進而導致IGBT本體失效.
因故障時刻母線正對負短路,結合制動電阻動作情況,可以判斷制動電阻正常工作,但由于反向擊穿電流導致制動模塊被動失效,加之網(wǎng)側斷路器仍為合閘狀態(tài),導致故障現(xiàn)象進一步加劇,由于雷雨天氣檢修人員未能及時到達機位,導致故障現(xiàn)象進一步擴大,最終導致柜體燒損.
變流器系統(tǒng)作為直驅(qū)型風力發(fā)電機組最主要的系統(tǒng)之一,直驅(qū)型機組功率變流器系統(tǒng)是故障率最高的子系統(tǒng).[3]其運行可靠性直接關系機組安全性.機組運行環(huán)境較為惡劣,且隨著機組運行年限的增加,變流器功率模塊、控制器等電力電子元器件均存在由于高低溫運行、積灰等原因?qū)е率У目赡?,斷路器機械結構等存在由于機械設備維護保養(yǎng)不到位導致斷路器卡澀甚至卡死,斷路器分合閘線圈、儲能電機等也存在失效導致斷路器不能正常工作的風險.
在對風電機組日常檢修維護中,要以年度或季度為單位對變流器功率模塊、電容、二極管單元、控制器等進行專項維護,主要完成電力電子元件電氣性能檢測,積灰清理等,對發(fā)現(xiàn)異常的設備及時進行更換,同時對斷路器進行專項維護,確保斷路器分合閘、保護功能等正常且滿足機組運行要求.通過對變流器系統(tǒng)進行常規(guī)和專項維護,以期延長設備使用壽命,提高變流器系統(tǒng)運行的可靠性和安全性,避免重大事故的發(fā)生.同時通過自動消防、火災報警、視頻監(jiān)控等技術手段有效降低事故擴大的可能性,提升風電機組運行的經(jīng)濟性.