国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

熔劑性球團(tuán)生產(chǎn)的試驗(yàn)室研究

2020-05-07 14:02魏瓊花
河南冶金 2020年1期
關(guān)鍵詞:熔劑堿度球團(tuán)

魏瓊花

(河北鋼鐵集團(tuán)邯鄲公司)

0 前言

熔劑性球團(tuán)礦是指在混合料中添加含CaO 的熔劑(如生石灰、 石灰石等)生產(chǎn)的球團(tuán)礦。關(guān)于熔劑性球團(tuán)礦的堿度,國內(nèi)外尚無統(tǒng)一定論,但從大量研究和生產(chǎn)實(shí)踐報(bào)導(dǎo)來看,熔劑性球團(tuán)的堿度多在0.8 ~1.3(倍)之間,或是將熔劑性球團(tuán)礦定義為二元堿度大于0.6 倍的球團(tuán)礦[1]。球團(tuán)礦和燒結(jié)礦作為高爐主要的入爐料,球團(tuán)礦生產(chǎn)的明顯優(yōu)勢(shì)在于能耗低、污染小、含鐵品位高?;谇驁F(tuán)的以上優(yōu)點(diǎn),很多發(fā)達(dá)國家加大了球團(tuán)礦配比(如瑞典瑞鋼達(dá)到97.2%),甚至有的高爐達(dá)到100%球團(tuán)礦冶煉(如加拿大竇伐斯科鋼廠)[2]。我國由于歷史原因,高堿度燒結(jié)礦大規(guī)模生產(chǎn),球團(tuán)礦配比一直處于較低水平,提高球團(tuán)礦堿度的空間有限,致使我國熔劑性球團(tuán)的發(fā)展明顯落后于發(fā)達(dá)國家。近年來,在鋼鐵生產(chǎn)節(jié)能減排的壓力下,我國球團(tuán)礦的生產(chǎn)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。隨著球團(tuán)礦入爐比例的繼續(xù)增加,大力發(fā)展熔劑性球團(tuán)也將成為可能。

1 原料性能及試驗(yàn)方案

1.1 試驗(yàn)用料及性能

試驗(yàn)所用原料均取自于現(xiàn)場,表1 為原料的化學(xué)成分,由化驗(yàn)室提供。

表1 試驗(yàn)用原料化學(xué)成分 %

試驗(yàn)所用含鐵精粉直接為現(xiàn)場混好的混勻料,混勻料是由邯邢精粉、智利精粉、安徽精粉和密云精粉按一定比例混合而成。由表1 可知,除了安徽精粉的含鐵量略低以外,其余均在65%以上,其中邯邢精粉的S 含量較高,為0.087%。

各原料的粒級(jí)分布見表2。

表2 原料粒級(jí)分布

球團(tuán)配加白云石后,為避免生球表面出現(xiàn)白點(diǎn),白云石進(jìn)行研磨,粒級(jí)-100 目。從表2 可以看出,智利精粉的粒級(jí)較細(xì),-200 目的高達(dá)96%,而邯邢精粉和密云精粉的粒級(jí)卻較粗,-200 目的分別為47.85%和55.25%,幾種精粉混合后的混勻料粒級(jí)(-200 目)的占比為79.10%。

1.2 試驗(yàn)方案

本次試驗(yàn)共設(shè)計(jì)5 個(gè)方案,各方案的原料配比見表3,表3 中的混勻料由表2 中的含鐵料按一定比例混合而成。其中,基準(zhǔn)方案未添加白云石,為自然堿度,其余方案將堿度分別設(shè)定為R=0.6、0.8、1.0、1.2。試驗(yàn)前,對(duì)方案進(jìn)行了初步演算,得出的結(jié)論為:膨潤土配比不宜過高,若膨潤土配比仍按平時(shí)的2.5%,當(dāng)堿度R=1.0 時(shí),球團(tuán)的含鐵量僅為58.74%,因此在實(shí)際試驗(yàn)中降低了膨潤土的配比,將其加入量設(shè)定為1.8%。

表3 試驗(yàn)方案

2 試驗(yàn)方法

本次研究試驗(yàn)包括造球試驗(yàn)和焙燒試驗(yàn)兩部分,具體流程如圖1 所示。

2.1 造球試驗(yàn)

造球試驗(yàn)在規(guī)格為Φ550 mm×120 mm 的造球盤內(nèi)進(jìn)行,相關(guān)造球工藝參數(shù)見表4。

圖1 研究熔劑性球團(tuán)的試驗(yàn)流程

表4 造球試驗(yàn)工藝參數(shù)

造球試驗(yàn)步驟:先測(cè)定鐵精粉中的原始水分,然后按計(jì)算水分潤濕到7.5%,再按表3 方案中各種料的配比,加入白云石和膨潤土一起混勻,悶料20 min 后,直接將混勻好的造球料一次性全部放入造球盤中;啟動(dòng)造球盤,同時(shí)開啟加水控制器,按照一定的加水速度在6 min 內(nèi)將水加完,到8 min時(shí)結(jié)束試驗(yàn);造球結(jié)束后,將盤中的料全部取出,按照20 mm、16 mm、12.5 mm、10 mm、9 mm、5 mm的粒級(jí)進(jìn)行篩分,以>9 mm 粒級(jí)百分?jǐn)?shù)作為成球性指數(shù),9 ~16 mm 的為成品球率。

2.2 焙燒試驗(yàn)

球團(tuán)連晶性能的測(cè)定首先需要對(duì)球團(tuán)進(jìn)行焙燒,該試驗(yàn)在臥式爐內(nèi)進(jìn)行,它由三個(gè)爐管組成,分別起到預(yù)熱、焙燒和均熱作用。根據(jù)每段爐管的溫度場分布的特點(diǎn),確定球團(tuán)在爐管內(nèi)預(yù)熱、焙燒以及均熱的位置和時(shí)間,以期達(dá)到模擬現(xiàn)場生產(chǎn)的試驗(yàn)效果,相關(guān)的焙燒試驗(yàn)參數(shù)見表5。

表5 焙燒試驗(yàn)工藝參數(shù)

3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

按照2.1 中的造球步驟,完成生球成球試驗(yàn),并測(cè)得各方案生球的粒級(jí)分布、成球性能及強(qiáng)度,結(jié)果見表6。將生球干燥后按照不同的焙燒工藝參數(shù)進(jìn)行焙燒,焙燒球強(qiáng)度見表7。

從表6 可以看出,相對(duì)于基準(zhǔn)來說,球團(tuán)在添加了白云石后,生球的抗壓強(qiáng)度均有所降低,并且隨著堿度的升高,生球的抗壓強(qiáng)度有逐漸降低的趨勢(shì),但變化不大;生球成球性指數(shù)和落下強(qiáng)度未出現(xiàn)明顯的規(guī)律性變化。當(dāng)R=0.8 時(shí),生球的成球性指數(shù)為28.49%;R=1.2 時(shí),成球性指數(shù)為30.42%,屬于四個(gè)堿性球團(tuán)方案中成球性較好的方案。

表6 造球結(jié)果

表7 焙燒結(jié)果

從表7 可以看出,相對(duì)于基準(zhǔn)方案而言,堿性球團(tuán)的焙燒強(qiáng)度整體偏低,但球團(tuán)之間尚未出現(xiàn)相互粘結(jié)現(xiàn)象。(1)在1 號(hào)焙燒試驗(yàn)的條件下,堿性球團(tuán)的焙燒強(qiáng)度隨著堿度的提高逐漸降低,由1 674 N/個(gè)降至774 N/個(gè),并且都未達(dá)到現(xiàn)場對(duì)球團(tuán)強(qiáng)度的要求,一般要求焙燒球的強(qiáng)度≥2 000 N/個(gè)。(2)在2 號(hào)試驗(yàn)的焙燒條件下,即相對(duì)1 號(hào)焙燒試驗(yàn),將焙燒時(shí)間由10 min 延長到15 min,各方案的焙燒強(qiáng)度均有所提高,堿性球團(tuán)強(qiáng)度隨著堿度的提高呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢(shì),其中R=0.8 時(shí),強(qiáng)度最好,為1 543 N/個(gè),不達(dá)標(biāo)。(3)3 號(hào)焙燒條件相對(duì)1 號(hào)來說,提高了焙燒溫度,由1 250 ℃提高到1 280 ℃,各方案強(qiáng)度的焙燒均有所提高,堿性球團(tuán)強(qiáng)度出現(xiàn)先升后降再升的變化趨勢(shì),R=0.8 時(shí),強(qiáng)度最高,為2 412 N/個(gè),達(dá)標(biāo),其余堿性球團(tuán)方案強(qiáng)度均低于2 000 N/個(gè)。(4)4 號(hào)試驗(yàn)相對(duì)于1號(hào)來說,延長了均熱時(shí)間,由之前的5 min 延長到10 min,相對(duì)于1 號(hào)焙燒條件下的球團(tuán),強(qiáng)度均有所提高,R=0.8 時(shí),強(qiáng)度最高,為1 730 N/個(gè),不符合生產(chǎn)需求。(5)延長焙燒時(shí)間、提高焙燒溫度和增加均熱時(shí)間有助于提高焙燒球的強(qiáng)度,其中提高焙燒溫度效果最為明顯,這是由于隨著球團(tuán)堿度的提高,球團(tuán)中的熔劑量增加,因而碳酸鈣和碳酸鎂分解需要的熱量增加,這時(shí)就需要更高的焙燒溫度來滿足額外增加的熱量需求[3]。這一結(jié)果說明,在實(shí)際生產(chǎn)中,隨著球團(tuán)堿度的提高,球團(tuán)焙燒溫度也相應(yīng)提高。

4 礦相分析

礦相分析選取的樣品球是通過以下焙燒條件燒制而成的:預(yù)熱時(shí)間5 min,預(yù)熱溫度950 ℃;焙燒時(shí)間10 min,焙燒溫度1 280 ℃;均熱時(shí)間5 min,均熱溫度950 ℃,即表7 中的3 號(hào)焙燒試驗(yàn)條件?;鶞?zhǔn)至堿度R=1.2在100 倍光學(xué)顯微鏡下焙 燒球中心區(qū)域的顯微結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

圖2 焙燒球顯微結(jié)構(gòu)

礦相分析:基準(zhǔn)方案中心區(qū)域的磁鐵礦較多,少量存在于外環(huán),有單獨(dú)存在的脈石顆粒,氧化不充分;堿度R=0.6 的礦相幾乎看不到脈石,空隙度變高,由團(tuán)簇狀連接而成,內(nèi)部殘存磁鐵礦,外部也有發(fā)現(xiàn);堿度R=0.8 的微氣孔進(jìn)一步增多,粘結(jié)相增加,團(tuán)簇狀鐵酸鎂更多;堿度R=1.0 的鐵酸鎂隨著往外移動(dòng),成片增多;堿度R=1.2 的鐵酸鎂成片,呈片狀或板柱狀,邊緣分布更多。總的來說,隨著堿度的升高,微氣孔逐漸增加,當(dāng)堿度R=0.8 時(shí),粘結(jié)相最多,這就解釋了為何其強(qiáng)度最好。

5 結(jié)束語

在相同的成球條件下,堿性球團(tuán)較酸性球團(tuán)而

言,生球抗壓強(qiáng)度略低;隨著球團(tuán)堿度的升高,可適當(dāng)延長焙燒時(shí)間,提高焙燒溫度,這有助于提高球團(tuán)強(qiáng)度,但焙燒溫度不宜過高,以免出現(xiàn)液相流出,導(dǎo)致球團(tuán)之間相互粘結(jié);在3 號(hào)焙燒條件下,堿度R=0.8 時(shí)的成品球強(qiáng)度達(dá)到2 412 N/個(gè),球團(tuán)未出現(xiàn)粘結(jié),符合生產(chǎn)需求。

猜你喜歡
熔劑堿度球團(tuán)
燒成溫度對(duì)Bi2 O3-B2 O3-SiO2 系低熔點(diǎn)玻璃熔劑性能的影響*
基于電位滴定法的海水總堿度分析儀校準(zhǔn)方法研究
池塘水質(zhì)調(diào)控不能忽略總堿度
球團(tuán)配加硫酸渣的生產(chǎn)試驗(yàn)
CeO2對(duì)無鉛低溫熔劑結(jié)構(gòu)和性能的影響
鋁型添加劑替代熔劑型添加劑工藝研究
內(nèi)配碳含鋅球團(tuán)烘干及造球參數(shù)探究
溫度對(duì)內(nèi)配碳含鋅球團(tuán)還原的影響探究
天津地區(qū)總堿度對(duì)南美白對(duì)蝦外塘養(yǎng)殖放苗成活率的影響
不同堿度下普通小球藻對(duì)焦酚的響應(yīng)研究