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水口快換鑄坯潔凈度分析與應(yīng)用

2020-05-07 14:02武志杰石建強姜麗梅韓闖闖
河南冶金 2020年1期
關(guān)鍵詞:潔凈度鑄坯水口

武志杰 石建強 程 迪 姜麗梅 韓闖闖

(河北鋼鐵集團邯鋼公司)

0 前言

板坯連鑄機浸入式水口在線快速更換技術(shù)是提高連澆爐數(shù)、保證生產(chǎn)高效穩(wěn)定的關(guān)鍵技術(shù)[1]。由于浸入式水口在澆注過程中受高溫鋼水沖涮、Al2O3夾雜物在水口附近富集堵塞以及保護渣的侵蝕等作用,無法連續(xù)澆注,使中間包與浸入式水口的壽命不一致。浸入式水口在線快速更換技術(shù)能有效提高單中間包連澆爐數(shù),較少產(chǎn)出因換包導(dǎo)致的鑄坯切頭、切尾以及中包澆余,提高了鑄坯收得率,具有較高的經(jīng)濟效益。

浸入式水口快換過程屬于典型的非穩(wěn)態(tài)澆注過程,在水口更換過程中受到拉速變化、低拉速澆注、結(jié)晶器液面波動、鋼水二次氧化等諸多因素的影響,易造成夾雜物卷入、鋼水二次氧化、鋼中成分波動等一系列質(zhì)量問題的產(chǎn)生[2-4]。

河鋼邯鋼邯寶煉鋼廠擁有2 臺意大利達涅利公司設(shè)計制造的雙流板坯連鑄機,具有浸入式水口在線快速更換技術(shù)。自投產(chǎn)以來,針對高端汽車板和家電板的產(chǎn)品定位,通過技術(shù)攻關(guān),總結(jié)出一套完整的水口快換標準化操作方法,對換水口過程中的塞棒關(guān)閉時間、液面補償高度、換水口后提拉速等操作均有明確規(guī)定,有效降低了非穩(wěn)態(tài)澆注過程中的鑄坯質(zhì)量波動。

但是對換水口鑄坯潔凈度和優(yōu)化使用方面的研究較少,目前換水口鑄坯均采用直接降級處置,該方法較為粗放,會造成鑄坯質(zhì)量不合格,導(dǎo)致生產(chǎn)成本升高。因此,需要對換水口部位鑄坯潔凈度進行細致分析,為鑄坯精細化和質(zhì)量層級式管理提供理論基礎(chǔ)。

1 取樣方法

采用氮氧含量分析、大樣電解分析、掃描電解分析和能譜分析等手段對水口快換鑄坯潔凈度的變化規(guī)律進行了研究,從而指導(dǎo)換水口鑄坯質(zhì)量細分和精細化利用,進一步提高了鑄坯利用率。

為分析換水口操作對鑄坯潔凈度的影響,選取典型超低碳鋼水口快換鑄坯和正常鑄坯,對二者進行取樣分析。在換水口位置前后每隔1 m 取鑄坯樣,前后各取4 m,并對所取鑄坯樣進行編號,換水口前的編號分別為1、2、3、4,換水口后的分別為A、B、C、D。取樣位置在鑄坯寬度方向1/4 處,取樣大小為100×100×240 (單位:mm),便于后續(xù)進行氮氧成分分析和大樣電解分析。正常鑄坯選取換水口前一塊鑄坯,取樣位置與換水口鑄坯相同。換水口鑄坯的取樣位置如圖1 所示。

2 實驗結(jié)果及分析

2.1 鋼中氮、氧含量分析

圖1 鑄坯取樣位置

鋼中氮、氧含量均是鋼水潔凈度的重要指標,鋼中氧含量即T[O],是鋼中溶解氧與結(jié)合氧之和,其中結(jié)合氧以內(nèi)生夾雜物和外來夾雜物的形式存在于鋼中,因此該成分可直接表征顯微夾雜物水平[5]。鋼中氮含量同樣是鋼中有害元素,會降低鋼的韌性、焊接性,增加鋼的脆性,造成開裂,因此高品質(zhì)鋼均對氮含量有嚴格的控制要求。

為研究換水口鑄坯氮、氧含量的變化規(guī)律,對超低碳鋼的水口快換鑄坯和正常鑄坯的試樣進行了成分分析,其檢測結(jié)果見表1。

表1 氮氧含量分析 %

從表1 可以看出,在換水口前4 m 至3 m 部位,水口快換鑄坯的氮、氧含量與正常鑄坯的相同且變化不大。換水口前2 m 至換水口后2 m 位置,氮、氧存在明顯上升,氮含量平均為0.004 2%,最高達到0.004 5%,氧含量平均為0.002 6%,最高達到0.003 0%。換水口后3 m 和4 m 部位的氮氧含量均有所降低,并趨近于正常鑄坯水平。由此可見,換水口前后3 m 外位置的氮氧含量趨于正常,可正常使用。

2.2 鋼中夾雜物分析

2.2.1 夾雜物數(shù)量分析

大樣電解法是檢驗鋼中夾雜物的主要方法,采用大樣電解法對所取樣品的夾雜物數(shù)量進行統(tǒng)計分析,分析結(jié)果見表2。

表2 換水口鑄坯夾雜物數(shù)量統(tǒng)計

從表2 可以看出,夾雜物數(shù)量統(tǒng)計與氮、氧含量的規(guī)律基本相似。換水口前2 m 以外位置的夾雜物總量均在1 mg/10 kg 以下,但是2 m 部位存在80 ~140 μm大顆粒夾雜物;換水口前1 m 至換水口后2 m 部位,夾雜物數(shù)量較多,均存在80 ~140 μm 的大顆粒夾雜物;換水口后3 m 位置,夾雜物總量降至1 mg/10 kg以下,且無大顆粒夾雜物,趨近于正常水平。

因此,綜合夾雜物數(shù)量和尺寸,換水口位置前后3 m 外鑄坯夾雜物水平趨于正常,可正常使用。

2.2.2 夾雜物種類分析

不同換水口位置夾雜物宏觀結(jié)構(gòu)主要為球狀或塊狀結(jié)構(gòu),如圖2 所示。對電解出的夾雜物進行掃描電鏡分析,球狀夾雜物主要為Al-Ca-Mg 類夾雜,部分含有K、Na 或Zr 元素,塊狀夾雜物主要為純Al2O3類夾雜和Al-Si 類夾雜,伴有K、Na 元素,如圖3 所示。

圖2 換水口鑄坯樣的夾雜物形貌

圖3 換水口鑄坯樣典型夾雜物掃描電鏡分析

分析認為,含Zr 元素夾雜物與水口耐材元素一致,應(yīng)為換水口過程中水口耐材脫落進入鋼水中所致。純Al2O3類夾雜應(yīng)為換水口過程中鋼水二次氧化造成。K、Na 元素為保護渣特有元素,因此,這類夾雜物應(yīng)為換水口過程中保護渣卷入所致。

3 生產(chǎn)應(yīng)用

通過氮氧含量分析、大樣電解分析、掃描電解和能譜分析可以發(fā)現(xiàn),水口快換對應(yīng)鑄坯前后2 m 部位,氮氧含量、夾雜物數(shù)量均較高,且存在80 ~140 μm 的大顆粒夾雜物,2 m 外位置的趨近于正常坯水平。基于以上分析,在實際生產(chǎn)過程中,換水口部位安排在鑄坯頭部或尾部,便于后續(xù)切割操作。切割長度為換水口位置前后3 m,3 m 外部分正常使用。為驗證換水口鑄坯前后3 m 位置的質(zhì)量與正常鑄坯是否一致,進行了氮、氧含量分析對比,發(fā)現(xiàn)換水口鑄坯前后3 m 位置與正常鑄坯基本一致,具體數(shù)據(jù)見表3。

基于以上驗證,對該優(yōu)化方法進行推廣應(yīng)用,通過后續(xù)軋鋼生產(chǎn)跟蹤以及用戶使用跟蹤,未出現(xiàn)批量的由大顆粒夾雜物導(dǎo)致的質(zhì)量問題,產(chǎn)品實物質(zhì)量良好。該方法推廣后,利于換水口鑄坯進一步質(zhì)量細分和精細化使用,提高了鑄坯利用率,降低了生產(chǎn)成本。

表3 氮氧含量分析 %

4 結(jié)論

(1)根據(jù)氮氧含量和夾雜物總量分析,鑄坯換水口位置前后3 m 外部位的氮氧含量以及夾雜物數(shù)量趨于正常,可以正常使用。

(2)根據(jù)夾雜物種類分析,認為換水口鑄坯中的夾雜物主要為換水口過程中水口耐材脫落、鋼水二次氧化造成和保護渣卷入所致。

(3)基于換水口鑄坯潔凈度分析,在實際生產(chǎn)中,將換水口位置安排到鑄坯頭部或尾部,切割尺寸為換水口位置前后3 m。通過對軋鋼生產(chǎn)過程跟蹤以及用戶使用情況反饋,未出現(xiàn)批量的由大顆粒夾雜物導(dǎo)致的質(zhì)量問題。

(4)該鑄坯優(yōu)化利用方法利于換水口鑄坯進一步質(zhì)量細分和精細化使用,提高了鑄坯利用率,有效降低了生產(chǎn)成本。

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