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油船真空凝水系統(tǒng)液位故障實例分析

2020-05-11 09:35李中華蔣大偉臧大偉郭元俊
船舶 2020年2期
關(guān)鍵詞:冷凝器油泵離心泵

李中華 蔣大偉 臧大偉 王 穎 張 微 郭元俊

(大連船舶重工集團設(shè)計研究院有限公司 大連116005)

引 言

貨油泵是油船上實現(xiàn)貨油卸貨的核心設(shè)備,大型油船貨油泵驅(qū)動方式普遍采用以汽輪機為主要設(shè)備的蒸汽動力系統(tǒng),由于復雜的系統(tǒng)集成及苛刻的可靠性要求[1],系統(tǒng)方案設(shè)計和設(shè)備配套市場長期被國外設(shè)備公司控制。外包設(shè)計配套只是船舶系統(tǒng)設(shè)計的一部分,也只有與其他設(shè)備系統(tǒng)協(xié)調(diào)匹配才能保證其正常工作。我國造船要實現(xiàn)從大到強的轉(zhuǎn)變,船舶關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備配套國產(chǎn)化是大勢所趨。對相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備開展積極研究,對系統(tǒng)配置優(yōu)化和典型故障進行分析總結(jié),具有重要現(xiàn)實意義。

1 故障現(xiàn)象描述

某油船試航時進行貨油泵試驗,按照試驗要求,3 臺貨油泵透平應(yīng)能在額定輸出轉(zhuǎn)速下驅(qū)動3臺貨油泵穩(wěn)定工作。試驗開始后,貨油泵透平輸出軸轉(zhuǎn)速隨著蒸汽流量的逐步增大而逐漸升高,當3臺貨油泵透平輸出轉(zhuǎn)速接近額定轉(zhuǎn)速時,真空冷凝器內(nèi)凝水液位持續(xù)上升而觸發(fā)液位高報警(Tag 1667,VAC.CONDENSER LEVEL ALARM HIGH),從而人為中止試驗。

2 真空凝水系統(tǒng)

2.1 系統(tǒng)原理

船舶輔鍋爐產(chǎn)生的高溫高壓蒸汽在貨油泵透平中膨脹做功,帶動透平葉輪高速運轉(zhuǎn),并經(jīng)減速齒輪降速后驅(qū)動貨油泵工作。做功后的透平乏汽進入真空冷凝器,在一定的真空度環(huán)境中,在海水持續(xù)冷卻作用下凝結(jié)到真空冷凝器底部。在氣動三通閥控制下,凝水被冷凝水泵輸送至熱井或返回真空冷凝器,保持真空冷凝器中液位平衡,完成系統(tǒng)汽液轉(zhuǎn)換。

系統(tǒng)原理簡圖如圖1 所示。

2.2 系統(tǒng)設(shè)備

2.2.1 貨油泵透平

透平(Turbine),是將流體介質(zhì)中蘊有的能量轉(zhuǎn)換成機械功的機器。貨油泵透平就是通過高溫高壓蒸汽膨脹做功,驅(qū)動透平葉片高速旋轉(zhuǎn)并輸出軸功帶動貨油泵工作的設(shè)備。

本船有3 臺貨油泵透平,每臺透平額定輸出容量為1 290 kW×1 330 r/min,其輸出功率與蒸汽耗量關(guān)系曲線如圖2 所示。3 臺貨油泵透平在額定工況下的蒸汽耗量為 13.9×3 = 41.7 t/h,這些蒸汽在膨脹做功后進入真空冷凝器。

圖1 真空凝水系統(tǒng)

圖2 透平蒸汽耗量曲線

2.2.2 真空冷凝器

真空冷凝器為殼管式換熱器,殼側(cè)透平乏汽被管側(cè)海水持續(xù)冷卻而凝結(jié)成飽和水,體積驟然縮小,從而在殼側(cè)形成一定的真空度,并通過其附屬的真空抽射器維持真空冷凝器內(nèi)部真空度穩(wěn)定。本船真空冷凝器內(nèi)部真空度約-77.3 kPa.G,查飽和水和飽和水蒸氣熱力性質(zhì)表[2],可知該壓力下飽和水的溫度約為63℃,這些數(shù)據(jù)是下文AFT 仿真計算的輸入?yún)?shù)。

2.2.3 凝水泵

凝水泵負責把真空冷凝器中的凝水抽走,為一用一備工作的2 臺離心泵。凝水泵布置在真空冷凝器下層,為避免離心泵進口可能由于集聚空氣而無法正常工作,一般在泵進口設(shè)置透氣管連至真空冷凝器殼側(cè)。真空冷凝器凝水液位過低,會影響泵的穩(wěn)定工作并加重葉輪汽蝕。[3]

2.2.4 三通閥液位控制系統(tǒng)

真空冷凝器液位控制系統(tǒng),主要有以下幾部分組成:氣動三通閥(圖3),氣動定位器(P/P),氣動隔膜執(zhí)行機構(gòu),浮球控制器(L/C),如圖4 所示。真空冷凝器內(nèi),浮球控制器中心高度位于系統(tǒng)設(shè)定的凝水正常工作液位(NWL)。

圖3 氣動三通閥

圖4 液位控制系統(tǒng)原理圖

液位控制系統(tǒng)的工作過程:

(1)三通閥在初始或無氣壓信號狀態(tài),閥桿閥芯在彈簧力作用下壓緊下方閥座,使接口1-2 相通,凝水泵出水返回真空冷凝器,使其內(nèi)部凝水液面上升;

(2)當凝水液面高于正常工作液位(NWL)時,浮球控制器輸出氣壓信號,氣動定位器據(jù)信號將相應(yīng)壓縮空氣送入隔膜執(zhí)行器內(nèi),氣壓推動隔膜并帶動閥桿閥芯抬升,三通閥接口3 逐漸打開而接口2逐漸關(guān)閉,凝水泵出水駁至熱井,真空冷凝器內(nèi)凝水液面下降;

(3)當凝水液面低于正常工作液位(NWL)時,液位控制系統(tǒng)又使三通閥桿閥芯下降,接口1-2 相通,凝水又返回冷凝器使液面上升。

總之,液位控制系統(tǒng)控制三通閥動作,使凝水輸送至熱井或返回真空冷凝器,從而使冷凝器內(nèi)液位在正常工作液位(NWL)上下一定范圍內(nèi)時(低液位報警LAL - 高液位報警LAH)波動,維持凝水液位動態(tài)平衡,保證真空凝水系統(tǒng)正常工作。

2.2.5 熱井

在貨油泵透平蒸汽動力循環(huán)中,熱井為輔鍋爐提供熱水用以產(chǎn)生高壓蒸汽,并接收凝水泵輸送來的真空冷凝器凝水,回收循環(huán)工質(zhì)。

3 故障分析

根據(jù)故障現(xiàn)象及以上分析,初步判斷故障原因可能為:液位控制系統(tǒng)故障,或凝水離心泵實際排量較小。

3.1 液位控制系統(tǒng)故障

液位控制系統(tǒng)故障,如三通閥閥芯卡阻在底端、信號氣壓或驅(qū)動氣壓不足等,使三通閥出水全部或大部分返回冷凝器,液位持續(xù)上升而報警。

對液位控制系統(tǒng)進行現(xiàn)場拆檢,并對各疑點逐項檢查確認,沒有發(fā)現(xiàn)異常。另外,貨油泵透平在較低負荷運行時,真空凝水系統(tǒng)仍能正常工作,也支持了這一觀點。

3.2 凝水離心泵實際流量較小

液位控制系統(tǒng)對凝水液位的穩(wěn)定作用也是有限的,即當凝水生成的速度(取決于透平蒸汽流量)與凝水排出的速度(取決于凝水泵排量)需在可調(diào)范圍內(nèi)。如果超出范圍,例如當3 臺貨油泵蒸汽流量(13.9×3 = 41.7 t/h)大于凝水泵的實際排量,即便液位控制系統(tǒng)使凝水全部排向熱井,真空冷凝器內(nèi)凝水液面仍會逐漸上升,直至高位報警(LAH),發(fā)生試航時出現(xiàn)的故障現(xiàn)象。

3.2.1 凝水泵實際流量

根據(jù)離心泵揚程計算公式[4]和故障發(fā)生時凝水泵進出口壓力,可得凝水泵工作揚程:

式中:Pd為泵排出壓力,2.1×105Pa;Ps為泵吸入壓力,-0.42×105Pa;ρ為液體的密度,981 kg/m3(@63℃);g 為重力加速度,9.8 m/s2。

根據(jù)凝水泵出廠實驗特性曲線(圖5),可得其工作揚程26.3 m 時的體積流量約38 m3/h(質(zhì)量流量37.2 t/h),小于3 臺貨油泵透平額定蒸汽流量(41.7 t/h)。

圖5 凝水泵出廠實驗特性曲線(原泵)

3.2.2 凝水泵工況點分析

離心泵實際工作的性能參數(shù)不一定等于銘牌上標注的額定工況數(shù)值,而是由離心泵和工作管路的特性共同決定的[4]。將離心泵的揚程特性曲線和工作管路的特性曲線畫在同一坐標圖上,稱為該泵的裝置特性,兩條曲線的交點稱為泵的工況點,如圖6 所示,曲線1 為管路特性曲線,曲線2 為泵的揚程特性曲線,交點C為泵工況點。

圖6 離心泵的裝置特性

管路特性曲線用公式表示為[4]:

式中:HST是管路靜壓頭,m;Σh是管路阻力,m;Q是管路液體流量,m3/h;K是比例常數(shù)。

根據(jù)圖6 及式(2),以下情況可造成凝水泵實際流量偏小:

(1)凝水離心泵選型偏小

對于既定管路,如果泵選型偏小,會使泵特性曲線偏低,泵的工況點流量偏小。

(2)管路靜壓頭偏大

對于既定離心泵,如果管路靜壓頭HST偏大,管路特性曲線上移,泵工況點流量偏小。管路靜壓頭包括吸、排液位之間的高度差和壓力差產(chǎn)生的位置頭和壓力頭。熱井和真空冷凝器液位壓力差基本為定值,液位高度差與兩者布置位置高度有關(guān)。

(3)管路阻力偏大

對于既定離心泵,如果管路口徑偏小,或管路臟堵及閥門未完全打開等情況,會使K值變大,管路特性曲線變陡,從而使泵工況點流量偏小。根據(jù)現(xiàn)場拆檢,未發(fā)現(xiàn)管路及閥件臟堵等情況。

3.2.3 AFT 仿真分析

AFT Fathom 是一款真實流體的動態(tài)模擬分析軟件,可計算不可壓縮流體和低速氣體管網(wǎng)的壓降及流量分配等,近年來在造船行業(yè)應(yīng)用越來越多。

在AFT Fathom 軟件中對真空冷凝系統(tǒng)進行仿真,根據(jù)系統(tǒng)原理、設(shè)備管路三維模型、設(shè)備資料等,搭建AFT 仿真模型,設(shè)置系統(tǒng)流體壓力、溫度等參數(shù),輸入真空冷凝器及熱井位置高度、液位壓力,凝水泵流量揚程數(shù)據(jù),閥件的流量系數(shù)[5],管路口徑及長度等信息,運行模型得到仿真結(jié)果。根據(jù)分析需要,分別對以下情況進行仿真:

(1)既有系統(tǒng)模型

既有真空凝水系統(tǒng)中,真空冷凝器、凝水泵、三通控制閥等主要設(shè)備由貨油泵廠家選型并提供,管路及閥件口徑也按廠家要求,結(jié)合三維管系模型搭建仿真模型,運行仿真結(jié)果見圖7 和圖8。

圖7 仿真界面-既有系統(tǒng)

圖8 凝水泵工況點

根據(jù)仿真計算,在既有凝水泵選型參數(shù)(50 m3/h×25 m)下,泵的工況點流量為36.0 m3/h(質(zhì)量流量35.3 t/h),小于3 臺透平額定工況下凝水量(41.7 t/h),會發(fā)生實船故障現(xiàn)象。

(2)降低熱井布置高度

對于既有系統(tǒng)仿真模型,若降低熱井布置高度,如從二平臺(16 370 A/B)降到三平臺(11 200 A/B),其他條件不變,進行仿真計算,得到凝水泵的工況點流量為46.0 m3/h(質(zhì)量流量45.1 t/h),大于3 臺透平額定工況下凝水量(41.7 t/h)。

圖9 仿真界面-降低熱井布置高度

(3)增大三通閥到熱井管路口徑

對于既有系統(tǒng)仿真模型,三通閥到熱井管路口徑為DN80,加大管路及板式止回閥口徑并進行仿真對比,結(jié)果參見表1。

表1 管路及閥件口徑對凝水泵流量影響

由表1 可知,增大三通閥到熱井管路及板式止回閥口徑可增加凝水泵工況點流量,當兩者口徑增大至DN100,凝水泵質(zhì)量流量(45.1 t/h)可大于3臺透平額定工況下的凝水量(41.7 t/h)。

4 故障解決

4.1 修改方案

根據(jù)以上理論及仿真分析可知,要增大凝水泵的工況點流量,有以下兩種方案,一是增大泵的選型參數(shù);二是減小系統(tǒng)管路阻力或靜壓頭,如增大管路口徑或降低熱井布置高度等。經(jīng)船東、船廠、設(shè)備廠家共同商議研究,綜合考慮方案可行性、交船時間限制、修改施工量等因素,最終選擇加大凝水泵及板式止回閥的方案。

根據(jù)貨油泵廠家核算,新泵的額定參數(shù)為50 m3/h×30 m,根據(jù)新泵的出廠實驗特性曲線(圖10),同時將板式止回閥從DN80 加大到DN100,再次對系統(tǒng)進行AFT 仿真,仿真結(jié)果如圖11 和圖12 所示。

圖10 凝水泵出廠實驗特性曲線(新泵)

圖11 仿真界面(新泵)

圖12 凝水泵工況點(新泵)

仿真結(jié)果中,新泵的工況點流量為48.6 m3/h(質(zhì)量流量47.7 t/h),大于貨油泵透平最大凝水流量41.7 t/h。

4.2 實船驗證

實船按既定方案修改后再次進行試驗,當3臺貨油泵透平達到額定輸出轉(zhuǎn)速時(1 330 r/min),真空凝水系統(tǒng)工作正常。

此時凝水泵進口壓力-0.45×105Pa,出口壓力2.41×105Pa,根據(jù)離心泵揚程公式(1),求得工作揚程約29.7 m,根據(jù)新泵出廠實驗特性曲線,獲知此時凝水泵的實際流量約50 m3/h,即泵的實際工況點參數(shù)接近額定參數(shù)。

圖13 貨油泵透平輸出轉(zhuǎn)速

4.3 反思總結(jié)

(1)船廠設(shè)計與設(shè)備廠家之間要加強溝通及核查。尤其對廠家打包設(shè)計,廠家要明確與船廠相關(guān)設(shè)計輸入的要求及確認,船廠設(shè)計要加強對打包設(shè)計的學習研究及審查核對。

圖14 新凝水泵進出口壓力

(2)利用仿真工具對系統(tǒng)設(shè)計和三維模型進行校驗,及時發(fā)現(xiàn)問題并給出解決方案或建議。制系統(tǒng)、離心泵等典型設(shè)備,各設(shè)備既有獨立功能,又緊密配合協(xié)同工作。本文結(jié)合實船凝水液位高位報警故障案例,重點對凝水液位自動平衡邏輯、離心泵工況點特性進行分析,并結(jié)合AFT Fathom流體仿真軟件對故障原因和解決方案進行分析。文章對以后船舶真空凝水系統(tǒng)綜合配置、仿真校核以及對于故障分析和排查提供了理定的理論依據(jù)參考。

5 結(jié) 語

真空凝水系統(tǒng)作為透平蒸汽動力循環(huán)重要組成部分,包含貨油泵透平、真空冷凝器、液位控

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