尹中誠 鐘振坤 邱輝球 劉紅亮
(廣東珠海金灣發(fā)電有限公司,廣東 珠海519050)
隨著發(fā)電機組自動化程度的不斷提高,大容量機組對于汽水品質(zhì)的要求也逐步提高,所以凝結(jié)水的情況對于機組運行的穩(wěn)定性也有著重要的影響。因此在機組運行中,相關(guān)人員要時刻注意凝結(jié)水系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)和運行狀況,而凝結(jié)水系統(tǒng)的繁雜性也增大了處理問題的難度。本文針對某電廠一起凝結(jié)水泵系統(tǒng)泄漏引起的機組問題進行闡述,為同類機組處理相關(guān)問題提供參考。
某火電機組為600MW 超臨界機組,汽輪機為上海汽輪機有限公司生產(chǎn),型號N600-24.2/566/566,該汽輪機形式為超臨界、三缸四排汽、一次中間再熱、雙背壓、凝汽式、單軸。凝結(jié)水系統(tǒng)配置兩臺凝結(jié)水泵,容量都是100%并且改造增設(shè)了凝泵變頻器,凝結(jié)水泵運行中設(shè)計為一臺運行一臺備用,水泵形式為多級離心筒袋泵。每臺機組配置四臺水環(huán)式真空泵,正常運行時候兩臺運行兩臺備用。
機組運行人員在監(jiān)盤中于2019 年1 月13 日當天發(fā)現(xiàn)12點左右,機組負荷300MW 穩(wěn)定,絕對真空值突然下降,下降幅度有1KPa 左右,真空下降后排查真空泵運行情況無異常。然后真空穩(wěn)定在當前值,當日16 時05 分啟動一臺備用真空泵后,真空度略有提升,巡視人員就地檢查真空泵的狀態(tài),也沒有發(fā)現(xiàn)真空泵參數(shù)有異常,之后停運備用真空泵,機組真空度又恢復(fù)到了原先的數(shù)值。
當日17 時45 分的時候,機組隨AGC 指令開始增加負荷,在加負荷過程發(fā)現(xiàn)兩側(cè)凝汽器真空均略有好轉(zhuǎn),根據(jù)該現(xiàn)象結(jié)合平時運行經(jīng)驗判斷可能是低負荷階段軸封汽壓比較低,密封性收到影響的原因,或者是低負荷階段為負壓區(qū)域、高負荷階段為正壓區(qū)域的汽輪機管閥有漏,導(dǎo)致低負荷段真空較高負荷真空差。
具體真空度變化如表1 所示。
當日18 時,機組收到指令負荷加到450MW,此時4B 凝泵變頻率輸出已達到100%,但是凝結(jié)水流量只有達到920t/h,而凝汽器水位上漲至220mm,除氧器水位仍在下降直至-720mm,初步判斷4B 凝泵工作異常(DCS 畫面如圖1),運行人員立即通知巡檢到就地檢查,同時通知相關(guān)專業(yè)檢修到場。
表1 凝汽器真空參數(shù)變化
圖1 DCS 運行畫面
運行人員巡視現(xiàn)場情況,發(fā)現(xiàn)4B 凝泵工作聲音沉悶,噪音很大,于是DCS 遠方啟動4A 凝泵并列運行。4A 凝泵啟動后電流、壓力及母管流量正常,但是很快電流下降至86.5A 左右,凝結(jié)水母管壓力只有1.5MPa,兩臺凝泵進口濾網(wǎng)差壓分別為0、7KPa,凝結(jié)水流量尚能滿足450MW 的要求,但凝結(jié)水母管壓力嚴重偏低,說明凝結(jié)水泵內(nèi)部存在著嚴重的汽蝕現(xiàn)象。
然后根據(jù)機組情況,相關(guān)人員仔細檢查DCS 曲線,查看曲線中發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水的溶解氧及高加疏水的溶解氧是從中午凝汽器真空下降后逐步提高,由此推測較大可能是凝結(jié)水系統(tǒng)中有地方出現(xiàn)了泄露情況。
為了查找泄露的位置,工作人員先通知巡檢及汽機檢修加強對熱井水位計、凝汽器檢漏裝置、凝結(jié)水進口濾網(wǎng)端蓋等凝結(jié)水系統(tǒng)容易出現(xiàn)泄露的地方進行檢查,為此運行人員與檢修外包隊通過管路溫度判斷法,利用肥皂水檢測漏法等多種方式對懷疑處進行檢測,實施上述方法進行檢測后均未發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水系統(tǒng)異常的地方。
另外考慮到近段時間該機組凝汽器內(nèi)側(cè)鈦管有泄漏情況發(fā)生過的事例,考慮到凝結(jié)水電導(dǎo)率及鈉含量參數(shù)均比較高,于是機組檢修人員在循環(huán)水進口加了大量的木糠來進行檢測鈦管泄漏的情況,經(jīng)過一段時間觀測也暫未發(fā)現(xiàn)鈦管泄漏的跡象。運行人員在凝結(jié)水系統(tǒng)暫未發(fā)現(xiàn)異常的情況下,并且結(jié)合檢修現(xiàn)場匯報的情況,一邊繼續(xù)查找凝結(jié)水系統(tǒng)的泄漏點,同時進行凝結(jié)水進口濾網(wǎng)可能有堵的故障預(yù)處理,機組當值值長下令該機組減負荷至300MW,然后對凝汽器循環(huán)水內(nèi)側(cè)進行隔離觀察,通知化學(xué)專業(yè)人工化驗?zāi)Y(jié)水水質(zhì)。
考慮到負荷穩(wěn)定以及4B 凝泵工作參數(shù)正常的情況下,停運4A 凝泵并且通知汽機專業(yè)進廠進行事故處理。運行和檢修相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對接下來方案進行討論,檢修提出4A 凝泵系統(tǒng)可能存在機封不嚴密故障,建議隔離4A 凝泵進行檢查,但是運行人員考慮到4A 凝泵啟動后凝結(jié)水流量沒有明顯改善,在故障原因未明確的情況下貿(mào)然單泵運行,會給系統(tǒng)造成較大的風(fēng)險,經(jīng)過慎重的思考,決定暫時不進行隔離操作。
于是相關(guān)專業(yè)對機組參數(shù)進行進一步的分析,根據(jù)凝結(jié)水、除氧器、給水含氧量高,凝泵運行異常,凝汽器真空下降不明顯等現(xiàn)象,逐漸將排查重點轉(zhuǎn)移到可能直接漏空氣到熱井水中的方向上,各個參數(shù)曲線如下圖2 所示(各個曲線含義按照順序為:機組負荷、凝汽器水位、凝結(jié)水流量、凝結(jié)水泵變頻率、B 凝結(jié)水泵電流、A 凝結(jié)水泵電流、凝結(jié)水母管壓力)。
圖2 機組相關(guān)參數(shù)曲線1
在當日21 時00 分的時候,機組AGC 來指令要求加負荷至500MW,當機組負荷加至400MW 的時候,除氧器上水接近1000t/h,先前凝泵的異?,F(xiàn)象再次出現(xiàn),除氧器水位無法維持,持續(xù)下降。于是馬上退出AGC 減負荷至300MW,巡檢就地檢查報告凝泵運行聲音再次出現(xiàn)異常,負荷到300MW 后聲音恢復(fù)正常。由此根據(jù)以上的其他排查結(jié)果,進一步將問題縮小到凝泵的范圍,決定將相關(guān)人員集中力量對凝泵的相關(guān)設(shè)備管道進行密集排查,最終在22 時15 分的時候運行人員發(fā)現(xiàn)4B 凝泵進口濾網(wǎng)差壓取樣管斷裂,測試發(fā)現(xiàn)有吸氣現(xiàn)象,如下圖3 所示,于是馬上通知檢修進行封堵。
查找到斷裂處后,檢修于22 時50 分封堵完畢,運行人員發(fā)現(xiàn)封堵完成后機組真空上升約0.5kPa,機組4B 凝泵也恢復(fù)到正常工作狀態(tài),說明凝泵差壓取樣管道斷裂就是問題所在,具體參數(shù)曲線如下圖4 所示(各個曲線含義按照順序為:機組負荷、凝汽器水位、凝結(jié)水流量、凝結(jié)水泵變頻率、B 凝結(jié)水泵電流、A 凝結(jié)水泵電流、凝結(jié)水母管壓力)。
圖3 凝泵差壓取樣管道斷裂情況圖
圖4 機組參數(shù)曲線2
本文闡述了一起因為凝結(jié)水泵差壓管道斷裂導(dǎo)致的凝結(jié)水系統(tǒng)空氣漏人的情況,該情況的發(fā)生最先導(dǎo)致真空下降,隨后出現(xiàn)凝結(jié)水泵的異常運行,對機組負荷的增加限制很大,如果操作不當甚至?xí)饳C組停機。
由本次事件可以得知,對于該類問題發(fā)生時,不僅需要考慮主運行管路和設(shè)備問題還要顧及取樣等輔助管道和設(shè)備的情況,另外由于這些設(shè)備較多處于較為昏暗隱蔽的地點,難以察覺,因此更加需要定期進行巡查和維護。此外,本次事件還說明了凝結(jié)水溶氧量的變化,有時候也會是凝結(jié)水系統(tǒng)負壓段漏人空氣所導(dǎo)致,此次處理過程為今后同類問題的分析提供了有效的經(jīng)驗。