陳勇江,熊鵬,趙宗強(qiáng)
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100)
氯堿行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,節(jié)能降耗勢(shì)在必行。鹽水一次精制過(guò)程中升溫需要蒸汽,電解槽產(chǎn)堿帶走的水分須用生產(chǎn)水進(jìn)行彌補(bǔ)。新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圣雄氯堿”)通過(guò)改造,降低生產(chǎn)水和蒸汽的使用量,實(shí)現(xiàn)鹽水一次精制過(guò)程中生產(chǎn)水和蒸汽零使用的目標(biāo)。
圣雄氯堿38萬(wàn)t/a離子膜法燒堿裝置的工藝流程如圖1所示,配套的一次鹽水工藝采用的是配水槽、化鹽池、預(yù)處理器、后反應(yīng)槽、膜過(guò)濾器裝置。
1#、2#生產(chǎn)裝置都是采用生產(chǎn)水來(lái)彌補(bǔ)堿中帶走的水分,除去回收泵機(jī)封水、樹(shù)脂塔再生酸堿廢水、氫氣洗滌液、酸洗膜過(guò)濾器等廢水外,每條線每天須加入系統(tǒng)的生產(chǎn)水量(表實(shí)際顯示值)為300 m3。
在鹽水精制過(guò)程中,鹽水的升溫、碳酸鈉配制都是通過(guò)蒸汽加熱進(jìn)行的。鹽水升溫消耗蒸汽量為4.97 t/h,則鹽水加熱單條線需要蒸汽量為:
4.97 t/h×24 h/天×330天/a =39 362.4 t/a 。
配制碳酸鈉消耗蒸汽:
2 t/天×330天/a=660 t/a。
具體調(diào)查數(shù)據(jù)如圖2所示。
生產(chǎn)水的損失主要是在電解槽生產(chǎn)的燒堿中帶走的水分,除回收泵機(jī)封水、樹(shù)脂塔再生酸堿廢水、氫氣洗滌液外,每天須加入300 m3生產(chǎn)水。因此,在廠區(qū)尋找水源,最終決定將動(dòng)力車(chē)間混床再生酸堿廢水送至一次鹽水,每天輸送300 m3,以彌補(bǔ)堿中帶走的水分。在接收過(guò)程中,對(duì)廢水進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),安裝pH計(jì)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),安裝在線ORP探頭進(jìn)行游離氯檢測(cè),分析室每天都對(duì)廢水做樣進(jìn)行全分析,確保廢水中不帶入其他雜質(zhì)。接收酸堿中和廢水中的pH值為8.0~11.0,游離氯含量為0,一旦檢測(cè)到指標(biāo)超標(biāo)即刻停止接收廢水。
圖1 預(yù)處理器+膜過(guò)濾器一次鹽水工藝流程Fig.1 Process flow of primary brine refining composed of preprocessor and membrane filter
圖2 1#裝置生產(chǎn)水加入量隨運(yùn)行時(shí)間變化曲線圖
Fig.2 Curve of production water feed change with operation time in 1#unit
在鹽水一次精制過(guò)程中,使用蒸汽的位置是鹽水升溫處和碳酸鈉配制處。使用前,鹽水須從40 ℃升溫至60 ℃,所需蒸汽熱量的計(jì)算公式為:
Q1=m1×cp1×(60-40) 。
其中:Q1為熱量,kJ;m1為鹽水流量,m3/h;cp1為鹽水的比熱容,J/(kg·℃)。
熱流體釋放的熱量計(jì)算式為:
Q2=m2×r+ 65m2×cp。
其中:Q2為熱流體釋放的熱量,kJ;m2為蒸汽流量,m3/h;r為汽化潛熱,kJ/kg;cp2為水的比熱容,J/(kg·℃);65為飽和蒸汽的溫度,℃。
兩個(gè)熱量在理論上相等,計(jì)算其蒸汽消耗量為:
m1×cp1×(60-40)=m2×r+m2×cp× 65。
計(jì)算可得:
m2=39 362.4(t/a)。
對(duì)鹽水升溫系統(tǒng)進(jìn)行改造,將廠區(qū)氯乙烯轉(zhuǎn)換熱水熱量進(jìn)行回收,并將其引至一次鹽水化鹽系統(tǒng)進(jìn)行換熱。換熱之后將熱水送回至氯乙烯工序進(jìn)行回收利用[2]。
配制碳酸鈉需要的蒸汽和生產(chǎn)水全部用片堿工藝?yán)淠捍妫瑴p少蒸汽的使用量,同時(shí)減少生產(chǎn)水的使用量,使鹽水一次精制過(guò)程中實(shí)現(xiàn)蒸汽零使用、生產(chǎn)水零使用的目標(biāo)。
利用原有動(dòng)力車(chē)間至事故水池DN150再生廢水管線,在鹽水廠房濾液槽外引至濾液槽,利用濾液泵將廢水送至配水槽與鹽水混合,安裝流量計(jì)、pH值、ORP在線監(jiān)測(cè)儀對(duì)廢水流量和質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)。
注意事項(xiàng):為保證鹽水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,在pH值不在控制指標(biāo)范圍內(nèi)時(shí),拒絕接收廢水;配水槽液位≥50%時(shí),拒絕接收廢水;電解停車(chē)時(shí),拒絕接收廢水。
從氯乙烯工序引溫度為115 ℃的轉(zhuǎn)換熱水至一次鹽水鹽場(chǎng),利用原有板式換熱器(材質(zhì)為鈦,換熱面積為50 m2)進(jìn)行換熱,管線為DN200碳鋼管線,管道中設(shè)有U形彎。換熱后的水繼續(xù)送至氯乙烯工序,將片堿工藝?yán)淠和ㄟ^(guò)鹽水廠房南側(cè)的DN50碳鋼管道引至碳酸鈉配制槽,利用工藝?yán)淠捍嬲羝蜕a(chǎn)水。工藝?yán)淠簻囟葹?5~60 ℃,配制碳酸鈉可以使碳酸鈉充分溶解,防止沉淀堵塞管道。
圣雄氯堿2017年改造完成后,鹽水系統(tǒng)無(wú)明顯變化,運(yùn)行數(shù)據(jù)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求如圖3、圖4所示。
圖3 1#裝置精鹽水懸浮物質(zhì)量濃度隨運(yùn)行時(shí)間變化曲線圖Fig.3 Curve of change of suspended substance concentration in refined brine with operation time in 1# unit
圣雄氯堿電解車(chē)間一次鹽水兩條線,每條線上計(jì)量表的實(shí)際計(jì)數(shù)示為“300”(300 m3);1年按330天生產(chǎn)時(shí)間計(jì),生產(chǎn)水的用量為:
300×330×2=198 000(m3);
生產(chǎn)水單價(jià)為0.6元/t,費(fèi)用為:
198 000×0.6=11.88萬(wàn)(元/a)。
罐的體積為17 m3,每天4罐;2條生產(chǎn)線每年碳酸鈉配制使用生產(chǎn)水量為:
17×4×330×2=44 880(m3/a) ;
費(fèi)用為:
44 880×0.6=2.692 8(萬(wàn)元/a)。
共計(jì):
2.692 8+11.88=14.572 8(萬(wàn)元)。
圖4 1#裝置精鹽水Ca2和+Mg2+質(zhì)量濃度隨運(yùn)行時(shí)間變化曲線圖Fig.4 Curve of change of Ca2+ and Mg2+ concentration in refined brine with operation time in 1# unit
圣雄氯堿一次鹽水使用蒸汽量為:
(39 362.4+660)×2=80 044(t/a)。
蒸汽單價(jià)為95元/t,共節(jié)約蒸汽費(fèi)用為:
80 044×95=760.418萬(wàn)(元/a)。
14.572 8+760.418≈775(萬(wàn)元)。
氯堿行業(yè)中鹽水精制使用蒸汽和生產(chǎn)水是不可少的,但是利用合格的廢水和熱水代替這部分的蒸汽和生產(chǎn)水的效益顯著。圣雄氯堿經(jīng)過(guò)此次改造,可獲直接經(jīng)濟(jì)效益775萬(wàn)元/a;改造完成后至今,運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)指標(biāo)合格,沒(méi)有出現(xiàn)指標(biāo)偏離的狀況。因此,利用酸堿廢水和熱水代替生產(chǎn)水和蒸汽是可行的,此次改造為氯堿行業(yè)中水和蒸汽的使用改造提供了參考依據(jù)。在生產(chǎn)過(guò)程中,氯堿企業(yè)可根據(jù)自身能源的協(xié)調(diào),合理利用廢水、廢蒸汽來(lái)代替堿中帶走的水分和鹽水升溫所需的熱量。