王鵬
(1.大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院;2.黑龍江省致密油和泥巖油成藏研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
大慶深層天然氣已探明未動(dòng)用中基性火山巖、致密砂礫巖儲(chǔ)量達(dá)570.61×108m3,在投產(chǎn)過程中(以宋深9 區(qū)塊為例),普遍存在著壓力高(48 MPa)、產(chǎn)量較低(1×104~5×104m3/d),按常規(guī)高壓輸送模式建井成本高,經(jīng)濟(jì)評價(jià)無法通過,需利用井下節(jié)流工藝,井下降壓,地面低壓集輸,節(jié)約建井成本,才能實(shí)現(xiàn)高壓低產(chǎn)氣井的高效節(jié)能開發(fā)[1-2]。近年來,大慶油田通過對井下節(jié)流工藝技術(shù)的攻關(guān)以及與多項(xiàng)配套技術(shù)的研究,解決了大慶深層氣高溫、高壓、高含CO2氣井下節(jié)流工藝應(yīng)用的瓶頸。
卡瓦式任意位置井下節(jié)流器是大慶油田采油工程研究院自主研發(fā)的一種用于井下節(jié)流工藝上的配套工具。投放頭與節(jié)流器通過鋼銷釘連接,下行時(shí)卡瓦松弛,密封膠筒處于自然收縮狀態(tài);達(dá)到設(shè)計(jì)位置,上提卡瓦定位,向上震擊剪斷投放頭與節(jié)流器連接銷釘,內(nèi)部彈簧撐開密封膠筒坐封;開井后節(jié)流嘴上、下形成壓差,密封膠筒進(jìn)一步撐開封牢。打撈時(shí)下放工具串帶專用打撈頭,下震擊將打撈頭與節(jié)流器對接,抓提卡瓦,震擊時(shí)造成卡瓦松弛,同時(shí)打撈頭擠壓工具中心桿,彈簧收縮;密封膠筒回到自然收縮狀態(tài),上提即可撈出節(jié)流器。工具耐溫150 ℃、承壓35 MPa,卡瓦式任意位置井下節(jié)流器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 卡瓦式任意位置井下節(jié)流器結(jié)構(gòu)
卡瓦式任意位置井下節(jié)流器在室內(nèi)試驗(yàn)過程中出現(xiàn)支撐錨定卡瓦牙齒磨損不均勻、卡瓦支撐腿受力變形問題,初步分析可知,該現(xiàn)象是由于模擬井下生產(chǎn)工況下,卡瓦受錐體支撐力較大導(dǎo)致,筆者擬應(yīng)用數(shù)值模擬手段分析卡瓦式任意位置井下節(jié)流器中錐體與卡瓦、卡瓦與套管之間的接觸應(yīng)力關(guān)系,優(yōu)化節(jié)流器結(jié)構(gòu),降低錐體與卡瓦接觸應(yīng)力,提高工具穩(wěn)定性。借鑒井下封隔器卡瓦等相關(guān)工具數(shù)值模擬方法,通過數(shù)值模擬方法給出了工具結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)的思路和技術(shù)手段[3-6]。
根據(jù)封隔器卡瓦相關(guān)井下工具數(shù)值模擬方法,給出了相關(guān)工具結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)的思路和技術(shù)手段。通過簡化卡瓦式任意位置井下節(jié)流器中錐體、卡瓦和油管之間接觸關(guān)系,建立錐體、卡瓦和油管三維接觸幾何模型(圖2)。從三者的接觸關(guān)系可知,當(dāng)錐體上行時(shí)卡瓦與錐體相互擠壓,支出卡瓦牢靠錨定到油管內(nèi)壁。
圖2 錐體、卡瓦和油管三維接觸幾何模型
應(yīng)用數(shù)值模擬軟件建立有限元分析模型。其中,油管采用六面體網(wǎng)格進(jìn)行劃分,錐體和卡瓦采用四面體和六面體網(wǎng)格進(jìn)行劃分,其有限元網(wǎng)格模型如圖3所示。錐體、卡瓦和中心管之間分別建立接觸單元,接觸摩擦系數(shù)為0.2(金屬與金屬接觸),錐體、油管和卡瓦接觸對有限元模型如圖4所示。
錐體、卡瓦和油管材料力學(xué)性能參數(shù)如表1所示。2.3 邊界設(shè)置
圖3 錐體、卡瓦和油管有限元網(wǎng)格模型
圖4 卡瓦與錐體、卡瓦和油管接觸有限元模型
表1 不同材料力學(xué)性能參數(shù)
根據(jù)卡瓦式節(jié)流器實(shí)際工況,設(shè)置數(shù)值模型的邊界條件:
1)節(jié)流器卡瓦在錨定過程中,錐體支撐卡瓦,將卡瓦頂端固定,對卡瓦頂端施加位移約束;卡瓦牙齒咬入油管,對油管外壁施加位移約束。
2)節(jié)流器初始錨定坐封后,生產(chǎn)過程中,節(jié)流器上下節(jié)流壓差越大,錨定載荷越大,模擬錐體推動(dòng)支撐力為1 t。
根據(jù)建立的接觸有限元分析模型,通過設(shè)定合理的位移邊界條件和載荷邊界條件,借助數(shù)值模擬分析錐體、卡瓦、油管擠壓受力狀態(tài),通過優(yōu)化卡瓦結(jié)構(gòu),降低卡瓦與油管、卡瓦與錐體接觸應(yīng)力狀態(tài),達(dá)到提高井下節(jié)流器錨定穩(wěn)定性的效果。模型中三片卡瓦的應(yīng)力分析結(jié)果如圖5a所示,卡瓦和油管最大接觸應(yīng)力達(dá)到924 MPa,卡瓦咬入油管0.255 mm錐體軸向運(yùn)動(dòng)位移,卡瓦邊部結(jié)構(gòu)應(yīng)該進(jìn)一步優(yōu)化,避免應(yīng)力集中導(dǎo)致卡瓦與油管咬痕過大。
圖5 卡瓦與錐體、卡瓦和油管接觸應(yīng)力云圖
在保證錐體抗外擠強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,通過改變卡瓦牙齒邊部結(jié)構(gòu),將卡瓦側(cè)面與油管的線接觸改變?yōu)閳A弧過渡接觸,使得優(yōu)化后的模型在保持其他部件穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,降低卡瓦與油管的接觸應(yīng)力最大值,來達(dá)到優(yōu)化節(jié)流器卡瓦結(jié)構(gòu)的目的。將優(yōu)化后的模型導(dǎo)入軟件中,在相同邊界條件下進(jìn)行受力分析,模擬分析卡瓦與油管間的接觸應(yīng)力,模擬分析結(jié)果如圖5b 所示,錐體、卡瓦和油管間分析結(jié)果如表2所示。
表2 錐體、卡瓦和油管間分析結(jié)果
根據(jù)模擬分析結(jié)果,在保持卡瓦牙齒弧度不變的基礎(chǔ)上,通過改進(jìn)卡瓦邊部結(jié)構(gòu),改善卡瓦與油管接觸狀態(tài),改進(jìn)后,卡瓦邊部弧度優(yōu)化為2°,卡瓦最大應(yīng)力降低577 MPa (較優(yōu)化前降低37.5%),卡瓦錨定力分布更加均勻,卡瓦穩(wěn)定性提高,優(yōu)化前后卡瓦結(jié)構(gòu)示意圖如圖6所示。
圖6 卡瓦結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后示意圖
以大慶徐深X井為例,下入節(jié)流器后關(guān)井,時(shí)隔50 天后開井,站內(nèi)放空40 min 后,井口壓力由關(guān)井時(shí)的23.8 MPa 降至6 MPa,日產(chǎn)氣量為3.5×104m3,符合設(shè)計(jì)要求,已穩(wěn)定生產(chǎn)24 個(gè)月,下入節(jié)流器前后一個(gè)月生產(chǎn)曲線如圖7所示。井下節(jié)流器的改進(jìn)前后現(xiàn)場應(yīng)用情況對比(表3),施工成功率100%,最長有效期長達(dá)2年,較之前有效期延長1 年以上。卡瓦式井下節(jié)流有效期由原來的4 個(gè)月延長至2 年,每口井年節(jié)約鋼絲作業(yè)2 次,共計(jì)節(jié)約作業(yè)施工費(fèi)用96萬元。
表3 井下節(jié)流器的改進(jìn)前后現(xiàn)場應(yīng)用情況對比
圖7 徐深X井下入節(jié)流器前后生產(chǎn)動(dòng)態(tài)曲線
1)在相同錨定坐封載荷條件下,節(jié)流器卡瓦與錐體接觸面結(jié)構(gòu)對錨定接觸力狀態(tài)影響較大,通過優(yōu)化卡瓦底部面的形狀,降低接觸面積,降低卡瓦牙齒邊部與油管接觸應(yīng)力37.5%,顯著提升節(jié)流器穩(wěn)定性,節(jié)流器工作壽命延長1年以上。
2)井下節(jié)流器性能提升可減少井下施工作業(yè)次數(shù),降低氣井常規(guī)維護(hù)作業(yè)費(fèi)用及能耗,顯著提高經(jīng)濟(jì)效益。
3)筆者針對卡瓦與錐體接觸方式進(jìn)行了優(yōu)化,另外卡瓦牙齒的角度、弧度等因素對工具穩(wěn)定性的影響尚未深入研究,是下步工作研究的重點(diǎn)。