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綜放工作面推進(jìn)緩慢時期防滅火技術(shù)實(shí)踐

2020-05-22 01:54高楠楠
江西煤炭科技 2020年2期
關(guān)鍵詞:化劑遺煤漏風(fēng)

高楠楠

(同煤集團(tuán)四老溝礦,山西 大同 037028)

四老溝礦,設(shè)計能力為300萬噸/年,屬低瓦斯礦井。根據(jù)礦井煤層自然發(fā)火傾向性鑒定結(jié)果可知,四老溝礦首采的石炭二疊系3-5#煤層為自燃煤層,煤層自然發(fā)火期最短為85天。由于礦井采用綜采低位放頂煤的綜合機(jī)械化采煤工藝開采工作面,致使采空區(qū)留有大量的遺煤,存在遺煤自然發(fā)火隱患。四老溝礦3-5#層8106工作面設(shè)計長度904/1016 m,傾向長度200 m,平均煤層厚度為7.22 m,煤層傾角2°~9°。8106工作面因頂板較差、周期來壓頻繁和夾矸影響導(dǎo)致推進(jìn)緩慢,工作面采空區(qū)CO濃度呈上升趨勢,工作面采空區(qū)存在自然發(fā)火嚴(yán)重隱患,為控制采空區(qū)CO濃度上升趨勢,四老溝礦制定了專項治理方案和措施,使采空區(qū)CO濃度上升的隱患得到有效控制。

1 自然發(fā)火原因分析

通過連續(xù)觀察8106工作面回風(fēng)流氣體變化情況,比對采空區(qū)氣體化驗(yàn)分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)8106工作面回風(fēng)流一氧化碳?xì)怏w濃度在2019年4月1日至5月2日期間逐漸上升,最大為29 ppm,采空區(qū)CO氣體濃度在這個期間內(nèi)同樣逐漸升高,最大為237 ppm(見表1、圖1)。根據(jù)煤層氣體產(chǎn)物與溫度的量化關(guān)系,可確定采空區(qū)遺煤已經(jīng)發(fā)生劇烈氧化反應(yīng),其溫度已經(jīng)達(dá)到了100℃左右,即將達(dá)到煤層自然發(fā)火的拐點(diǎn),因此必須采取措施抑制煤層的劇烈氧化。

四老溝礦8106工作面2019年3月份推進(jìn)41 m,2019年4月份推進(jìn)33 m,工作面頂板較差、周期來壓頻繁及夾矸影響導(dǎo)致工作面推進(jìn)緩慢,同時采空區(qū)進(jìn)、回風(fēng)側(cè)冒落不好,漏風(fēng)嚴(yán)重,可以確定這是造成這次采空區(qū)自然發(fā)火的主要原因。

表1 四老溝礦8106工作面防滅火情況表(部分)

圖1 8106工作面回風(fēng)流及采空區(qū)CO濃度變化統(tǒng)計

2 防滅火策略

根據(jù)以上分析,采空區(qū)目前已經(jīng)存在劇烈氧化的浮煤,而且高溫浮煤的位置位于采空區(qū)氧化帶較深處,根據(jù)8106工作面進(jìn)回風(fēng)側(cè)氣體情況及采空區(qū)30 m和60 m處束管監(jiān)測CO氣體濃度數(shù)據(jù)析可確定采空區(qū)的高溫點(diǎn)位于采空區(qū)40~60 m的氧化帶,因此必須迅速將采空區(qū)氧化帶的氧濃度降到7%以下,才能達(dá)到抑制采空區(qū)浮煤的繼續(xù)氧化的目的。所以,8106工作面采取的主要防火策略為:加強(qiáng)采空區(qū)的堵漏風(fēng);加大采空區(qū)氧化帶進(jìn)風(fēng)側(cè)注氮流量。

3 防滅火措施

3.1 加強(qiáng)采空區(qū)堵漏風(fēng)

通過每天對采空區(qū)進(jìn)行堵漏減少采空區(qū)的漏風(fēng),具體措施為:

(1)每天在工作面上、下隅角壘珍珠巖絲袋或粉煤灰絲袋,對工作面上、下隅角進(jìn)行堵漏風(fēng)。

(2)因8106工作面采空區(qū)的回風(fēng)側(cè)冒落不好,每天將采空區(qū)回風(fēng)側(cè)未冒落空間用珍珠巖絲袋充填,防止采空區(qū)回風(fēng)側(cè)的大量漏風(fēng)。

在封堵過程中,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況發(fā)現(xiàn)了采用珍珠巖粉堵漏風(fēng)效果最好,珍珠巖粉為輕型堵漏材料,每立方米僅重170 kg,在施工時1個工人可以手提兩袋進(jìn)行壘墻,減輕工人勞動強(qiáng)度。珍珠巖粉成本較低,每立方米不到200元,從運(yùn)費(fèi)和施工費(fèi)綜合計算,實(shí)際上比粉煤灰還便宜。由于容易施工,可以大大縮短在采空區(qū)的壘墻時間,有利于施工安全。

3.2 調(diào)整通風(fēng)方式及風(fēng)量

通過調(diào)整工作面的通風(fēng)方式及進(jìn)、回風(fēng)順槽的風(fēng)量來減少采空區(qū)的漏風(fēng),具體采取的措施為:

(1)減小8106工作面的風(fēng)量,將8106工作面風(fēng)量調(diào)整至正常風(fēng)量的50%。

(2)目前工作面的一進(jìn)兩回的通風(fēng)方式造成了工作面采空區(qū)的大量漏風(fēng),由于采空區(qū)瓦斯涌出量不大,因此可以封閉瓦斯排風(fēng)巷,工作面實(shí)施一進(jìn)一回的U型通風(fēng)。

(3)通過減少工作面的進(jìn)、回風(fēng)壓差來減少工作面采空區(qū)的漏風(fēng)。工作面實(shí)施開區(qū)均壓通風(fēng)。在8106工作面回風(fēng)順槽附近的進(jìn)風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷設(shè)置1臺2×30 kW的局扇,將局扇風(fēng)筒拉到工作面上隅角前2~5 m處,用局扇向8106工作面回風(fēng)順槽供風(fēng),保證風(fēng)量為200 m3/min,進(jìn)風(fēng)順槽風(fēng)量保持在700 m3/min左右,回風(fēng)順槽風(fēng)量可達(dá)到900 m3/min,這樣可減少工作面的進(jìn)風(fēng)量,從而減少采空區(qū)的漏風(fēng)(見圖2)。采用這種通風(fēng)方式還可以解決工作面下隅角缺氧,為工人創(chuàng)造一個好的作業(yè)環(huán)境。

圖2 8106工作面開區(qū)均壓通風(fēng)系統(tǒng)

3.3 注氮防火

(1)注氮技術(shù)參數(shù)

a、氮?dú)饧兌燃岸杌笜?biāo)

根據(jù)煤礦安全規(guī)程,采空區(qū)防火注氮的氮?dú)饧兌榷椤?7%,采空區(qū)氧化帶防火惰化指標(biāo)為O2濃度為≤7%。

b、注氮流量

采空區(qū)合理的防滅火注氮流量根據(jù)理論計算和礦井工作面防滅火注氮實(shí)踐考察而確定。根據(jù)氧含量計算防火注氮流量:

式中:Q0為采空區(qū)氧化帶內(nèi)漏風(fēng)量,工作面風(fēng)量為800 m3/min,取Q0為8 m3/min;C1為采空區(qū)內(nèi)氧化帶平均氧含量,取為15%;C2為采空區(qū)氧化帶防火惰化指標(biāo),取為7%;Cn為注氮防火時氮?dú)饧兌?,取?8%;k為輸?shù)苈窊p失系數(shù),為1.1~1.2,取為1.1r為煤層自然發(fā)火期,1~3個月為1.1故取為1.1;e為防滅火用途,防火取1,抑制高溫浮煤自燃取為3。

根據(jù)氧含量計算四老溝礦防火注氮流量為2787 m3/h,抑制采空區(qū)高溫浮煤自燃所需注氮流量取為2800 m3/h。

(2)氮?dú)夥罍缁鹣到y(tǒng)

礦井的氮?dú)夥罍缁鹣到y(tǒng)由制氮機(jī)、輸?shù)苈泛筒煽諈^(qū)埋管組成。目前礦井共有井下制氮機(jī)1臺,流量為1000 m3/h,實(shí)際產(chǎn)氮?dú)饬髁繛?50 m3/h;在地面有流量為2300 m3/h地面制氮機(jī)2臺,實(shí)際供氮能力為2088 m3/h。地面制氮機(jī)和井下制氮機(jī)全運(yùn)轉(zhuǎn),可向采空區(qū)注入2800 m3/h流量氮?dú)?,可以滿足工作面采空區(qū)抑制高溫浮煤自燃的需要。

(3)輸?shù)苈芳白⒌攸c(diǎn)

a、輸?shù)苈?/p>

①礦井的地面輸?shù)苈分鞴苓x取為Φ219 mm的無鏠鋼管1趟。

②井下制氮機(jī)的輸?shù)苈愤x直徑為Φ108 mm無鏠鋼管1趟。

b、注氮地點(diǎn)

氮?dú)庥刹煽諈^(qū)進(jìn)風(fēng)側(cè)氧化帶注入,可以由進(jìn)風(fēng)向回風(fēng)擴(kuò)散,隋化整個氧化帶,不留死角,起到好的防火效果。目前礦井在采空區(qū)60 m處有注氮埋管1趟,如果將2800 m3/h的氮?dú)馊繌拇颂幾⑷?,則形成瓶徑效應(yīng),阻力太大,不能將全部氮?dú)庥行ё⑷氩煽諈^(qū),因此還必須增加采空區(qū)的注氮?dú)獾攸c(diǎn),采取的方法為:工作面每推進(jìn)20 m,都必須在下隅角埋設(shè)Φ108 mm鋼管一趟,同時注氮的埋管為下隅角以里20 m、40 m、60 m處3趟管路同時注氮?dú)?,一直注?0 m時則斷掉此注氮埋管。

3.4 阻化劑防火

為實(shí)現(xiàn)對采空區(qū)遺煤進(jìn)行降溫阻化,在進(jìn)行汽霧阻化措施的基礎(chǔ)上,對頂抽巷后方遺煤實(shí)施阻化劑溶液灌注。8106頂抽巷通向采空區(qū)方向?yàn)橄律较锏溃ㄟ^鉆孔灌注使之自流進(jìn)入采空區(qū)。

在回風(fēng)順槽里程340 m處施工鉆孔并套管,鉆孔直徑為Φ50 mm,打通8106頂抽巷煤壁后將管路與鉆孔之間間隙封嚴(yán)實(shí),于鉆孔處回風(fēng)順槽中設(shè)置阻化劑液箱和泵站,每天檢修班對頂抽巷灌注阻化劑溶液,生產(chǎn)班對頂抽巷灌水。工作面頂抽巷每天阻化劑灌注劑量不低于650 kg(見圖3)。

圖3 8106工作面瓦斯排放巷阻化劑灌注系統(tǒng)

4 防滅火的效果

8106工作面在2019年5月1日開始實(shí)施上述措施,2019年5月16~20日連續(xù)5天對8106工作面采空區(qū)和回風(fēng)流氣體采樣化驗(yàn),采空區(qū)20~100 m處氧氣濃度已降至5%以下,采空區(qū)一氧化碳濃度穩(wěn)定在30 ppm以下,回風(fēng)流一氧化碳濃度穩(wěn)定在10 ppm以下,表明采空區(qū)一氧化碳上升的隱患得到有效控制。

5 結(jié)語

通過綜合采取采空區(qū)堵漏風(fēng)、改變工作面通風(fēng)方式及風(fēng)量、科學(xué)加大采空區(qū)注氮量、瓦斯排放巷鉆孔注阻化劑等措施后,8106工作面采空區(qū)遺煤氧化自燃的隱患得到了有效控制,解決了工作面推進(jìn)緩慢期間采空區(qū)遺煤自然發(fā)火問題,保障了正常生產(chǎn),避免了因采空區(qū)自然發(fā)火而使工作面設(shè)備被封閉的損失,取得了極大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,并為大同礦區(qū)石炭二疊系綜放工作面的安全生產(chǎn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),所以推廣應(yīng)用前景非常廣闊。

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