張偉哲(大慶油田第一采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所,黑龍江 大慶 163000)
樹(環(huán))狀流程井自2010年在采油某廠推廣應(yīng)用以來,通過老區(qū)改造及產(chǎn)能工程建設(shè),共建樹(環(huán))狀流程424 組,轄井1540口。通過分析在應(yīng)用過程中出現(xiàn)的問題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷摸索,反復(fù)試驗(yàn),完善了樹(環(huán))狀流程集油工藝。
為了節(jié)省地面建設(shè)工程投資,規(guī)劃在地面建設(shè)中大力推廣樹(環(huán))狀集油工藝的應(yīng)用,并隨著產(chǎn)能、老區(qū)改造、基建節(jié)余項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn),逐漸擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。
樹(環(huán))狀集油工藝設(shè)計(jì)參數(shù)與常規(guī)雙管集油工藝的設(shè)計(jì)參數(shù)相比有一定的調(diào)整,主要有:單井來液入轉(zhuǎn)油站的溫度由高于凝固點(diǎn)3~5℃進(jìn)站變?yōu)槟厅c(diǎn)進(jìn)站(即降低摻水溫度,節(jié)能降耗);井口最大回壓由1.0MPa 調(diào)整為1.5MPa;單井摻水量由0.8m3/h 調(diào)整為0.3m3/h。
樹狀(環(huán)狀)流程示意圖如圖1、圖2 所示。
圖1 樹狀集油管網(wǎng)示意圖
圖2 環(huán)狀集油管網(wǎng)示意圖
樹狀(環(huán))流程通過近幾年實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用,逐步暴露出了一些問題,主要問題有:
(1)部分單井回壓升高、管線沖洗頻繁。樹(環(huán))狀流程井沖洗干線周期一般在10~15 天,小隊(duì)人員需不定期沖洗干線化蠟來降低回壓。
(2)管理難度增大。從注聚以來,產(chǎn)液粘度增大,熱洗管線很難沖掉管道內(nèi)部大量的含聚合物的雜質(zhì),長時(shí)間積累后造成管線管徑變細(xì),導(dǎo)致在冬季實(shí)際生產(chǎn)中,掛接井?dāng)?shù)多的樹狀流程井存在分流,使有些井摻水進(jìn)不去,造成凍堵,小隊(duì)管井人員無法迅速處理開凍井管線,處理難度增大,造成單井停產(chǎn),影響產(chǎn)量。
2013年某廠注高濃度聚合物及三元復(fù)合驅(qū)油,產(chǎn)液量增加,高濃度聚合物使產(chǎn)液粘度進(jìn)一步增加,導(dǎo)致回壓提升,影響產(chǎn)量。為了解決這一問題,保障油田生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行,集中采取了一些整改措施。
針對目前樹狀、環(huán)狀流程井帶來的問題,對其進(jìn)行逐步改造,拆分樹狀、環(huán)狀流程井,具體以某油礦所轄驅(qū)塊為例:
2010年某區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)中某礦聚中某09 轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)、中某09 轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)、中某05 轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)共新建油井359口,為節(jié)省地面建設(shè)投資,部分油井采用了樹(環(huán))狀集油流程。
其中樹狀和環(huán)狀流程井共253口,分屬79個樹或環(huán)。目前共有16個樹或環(huán)的60口井因回壓升高需要定期沖洗管線,占已投產(chǎn)樹或環(huán)總數(shù)的20.25%,占井?dāng)?shù)的23.71%。沖洗管線的標(biāo)準(zhǔn)是回壓達(dá)到1.5MPa。沖洗方式為聚中某09 站外系統(tǒng)因無固定熱洗工藝,采用熱洗車沖洗,中某05 站外系統(tǒng)采用固定熱洗流程的熱洗水進(jìn)集油管線沖洗。
由觀察結(jié)果可知,在一個沖洗周期內(nèi),6口單井回壓均先逐步升高,沖洗后立即降低??梢酝茢鄦尉芫€隨著生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)間的增長,集油管道內(nèi)結(jié)蠟越來越多,從而使堵塞越來越嚴(yán)重。當(dāng)熱洗水沖開堵塞處后,管線暢通,且摩阻降低,單井回壓恢復(fù)正常。因只從樹狀流程的端點(diǎn)井開始,只沖洗干線,不沖洗單井支線,就可以使回壓恢復(fù)到正常,因此判斷干支線連接處堵塞的可能性更大。
管線沖洗后單井回壓最高下降了0.75 MPa,最低下降了0.43MPa,平均下降了0.62MPa,10口單井沖洗前后產(chǎn)液量平均上升25.8%。因此沖洗管線可以使單井管線內(nèi)的蠟及雜質(zhì)去除從而使堵塞的管線暢通,集油管徑從小變大,管線摩阻由大變小,回壓逐漸下降,產(chǎn)液量上升。10口井沖洗后累計(jì)產(chǎn)液量增加363t/d。
試驗(yàn)結(jié)果得出,單井分開計(jì)量,降低井口回壓可核增日產(chǎn)液16%~22%,日產(chǎn)油3.3t~4.8t。
聚中某09 轉(zhuǎn)油站、中某09 轉(zhuǎn)油站、中某05轉(zhuǎn)油站站外系統(tǒng)的樹(環(huán))狀流程井回壓異常的主要原因是管線結(jié)蠟從而使管線堵塞,管徑變細(xì),管線摩阻增大。因改變了技術(shù)參數(shù),樹(環(huán))狀工藝較常規(guī)雙管流程集油工藝溫度低,凝固點(diǎn)附近管線更易結(jié)蠟,因此摩阻增加,回壓上升,與常規(guī)雙管流程計(jì)量間相比,平均回壓要小34.5%。
采油某礦已投產(chǎn)的79 組樹狀、環(huán)狀流程井中,只有16 組涉及單井60口因回壓超過1.5MPa 需要定期沖洗管線,占已投產(chǎn)總數(shù)的20.25%,79.75%的樹狀、環(huán)狀流程井回壓正常。
常規(guī)雙管集油流程設(shè)計(jì)進(jìn)站溫度高于凝固點(diǎn)3~5℃,現(xiàn)在樹(環(huán))集油流程以凝固點(diǎn)進(jìn)站;井口最大回壓由1.0MPa 調(diào)整為1.5MPa;設(shè)計(jì)管徑、摻水量、摻水溫度等都有所下降。設(shè)計(jì)參數(shù)的變化使集油管道摩阻比常規(guī)的雙管集油流程要大,井口回壓變高。
回壓異常的樹(環(huán))狀單井沖洗后回壓明顯下降,產(chǎn)液量較沖洗前平均提高了25.8%;老井由雙管流程改為樹狀流程后,回壓基本都會上升,產(chǎn)液量平均下降28.2%。
改變設(shè)計(jì)參數(shù)后,集油溫度降低。因此管線結(jié)蠟比以前嚴(yán)重,進(jìn)而導(dǎo)致單井回壓升高。因此應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理,提高轉(zhuǎn)油站出站的摻水溫度,使單井進(jìn)間溫度提高2-3℃,從而改善管線結(jié)蠟堵塞現(xiàn)狀,降低井口回壓。
由于存在局部摩阻,可對管線現(xiàn)場開孔,尋找管線堵塞點(diǎn);并確認(rèn)管線結(jié)蠟情況。
沖洗管線對降低單井回壓,提高產(chǎn)液量有顯著作用,所以在今后的日常管理中,定期沖洗單井管線可以列為正常的生產(chǎn)管理措施。
樹(環(huán))狀集油工藝目前是相對成熟的集油工藝,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中也會出現(xiàn)不適應(yīng)的情況,應(yīng)將這種情況反映給設(shè)計(jì)者或管理人員,針對回壓高的單井應(yīng)考慮凝固點(diǎn)附近原油流變性的變化及結(jié)蠟情況。對單井管線的管徑及來液的進(jìn)站溫度等參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化。
認(rèn)真分析研究現(xiàn)有單井計(jì)量手段存在的問題,完善該計(jì)量工藝。目前為了更準(zhǔn)確計(jì)量樹狀和環(huán)狀流程單井液量,可以按照模擬井口回壓的工況點(diǎn)對總產(chǎn)液量進(jìn)行劈分。