【摘要】本文將詳細介紹主蒸汽安全閥在核電廠運行中出現(xiàn)泄漏的原因,并指出采用彈簧式安全閥、重新分布安全閥的數(shù)量及改進閥芯組件的設(shè)計三項安全閥技術(shù)的改進措施。在核電廠運行的過程中,主蒸汽安全閥極其重要,為了避免產(chǎn)生泄漏,技術(shù)人員應(yīng)改進安全閥技術(shù),從而提升設(shè)備可靠性,保障電廠的穩(wěn)定運行。
【關(guān)鍵詞】核電廠;主蒸汽;安全閥技術(shù)
主蒸汽系統(tǒng)是保障核電廠運行的關(guān)鍵部位,主蒸汽安全閥在蒸汽管道中作用明顯,良好的安全閥可有效防止系統(tǒng)過熱或超壓的情況,但當(dāng)前在運行時,會產(chǎn)生泄漏問題,管理人員應(yīng)找出原因,及時修改主蒸汽安全閥技術(shù),保證核電廠的運行效率,保障人員安全。
1、主蒸汽安全閥在核電廠運行中泄漏的原因
主蒸汽安全系統(tǒng)通常有兩種安全閥,即助動式與機械式,一方面,由于核電廠的檢修人員大多經(jīng)驗豐富,且檢修工作通常是按流程進行,因而并不會因為操作不當(dāng)而產(chǎn)生泄漏。針對助動式安全系統(tǒng)內(nèi)部的設(shè)備來說,若助動裝置失效,安全閥門會有較大的影響,與此同時,閥芯組件中的某個部件出現(xiàn)失效或缺陷時,也會影響閥門的安全。基于此,產(chǎn)生泄漏的根本原因為整定壓力的不合理設(shè)置,對材料來說,大多由原廠直接提供,且檢驗手段完善,在安裝完成以后,現(xiàn)場還會進行復(fù)驗,因此,材料也不會是閥門泄漏的原因。
另一方面,機械式的安全閥與助動式有些相似,其結(jié)構(gòu)大致為保護罩、閥桿彈簧罩、閥體及閥座等,如圖1所示。其檢修人員大多技術(shù)較高,而該系統(tǒng)內(nèi)部的設(shè)備,即彈簧部件,在使用前都會對其抗壓能力進行確認,在滿足多種要求后,才會使用,因而其與安全閥泄漏無關(guān)。而主蒸汽系統(tǒng)內(nèi)部的介質(zhì)由于壓力大,且溫度高,可能給安全閥門帶來些許影響,但并不會泄漏。此外,基于安全閥的密封比壓較高,其整定壓力較為穩(wěn)定,也不會造成泄漏。通過檢修人員的計算與檢測,主蒸汽中的管道振動,會帶動安全閥門一起振動,進而使密封面不穩(wěn)定,出現(xiàn)長期損傷的情形,從而安全閥在系統(tǒng)高位波動時引發(fā)泄漏。
2、核電廠運行中的主蒸汽安全閥技術(shù)改進措施
2.1采用彈簧式安全閥
通過了解多個核電廠的運行情況,技術(shù)人員應(yīng)改進主蒸汽安全閥,其樣式可采用彈簧式,由于配套控制柜與助動裝置的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,且可靠性不強,任意器件的故障都會使裝置發(fā)生改變,進而開啟安全閥。該裝置極具工藝性,若蒸汽發(fā)生器出現(xiàn)失控排放,將會使反應(yīng)堆變得過冷或停堆。技術(shù)人員需使用加載彈簧式的安全閥,如圖2所示,并將配套控制柜與助動裝置取消,避免不必要的事故發(fā)生。
例如,海南核電有限公司為了降低泄漏問題,采用全新的安全閥技術(shù)進行改進,在查找泄漏原因的過程中,管理人員發(fā)現(xiàn)安全閥的性能不高,因而為保證安全,采用了彈簧式的安全閥,極大的提升其安全性能,保障了核電廠的有序運行。
2.2重新分布安全閥的數(shù)量
通常來講,助動安全系統(tǒng)中的整定壓力大概為8.3MPa,且是在還未使用的情況下,相較于熱停堆的壓力,其差距不大,并未達到10%冗余的設(shè)計要求,在閥門正常運行的過程中,極易出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,進而使維修的總量增加,使機組很難穩(wěn)定運行,其利用率會持續(xù)下降,因此,管理人員應(yīng)重新分布蒸汽管道線中安全閥的數(shù)量與整定值。在原來總數(shù)7臺不變的情況下,仍將整定值分成兩組,第一組的整定值設(shè)定為8.7MPa,數(shù)量由原來的4臺增加到5臺;而第二組的整定值則由8.3MPa升高到8.5MPa,但數(shù)量由之前的3臺降到2臺。在此次改動中,第二組的冗余度升高到12%,其整定值可軍力熱停堆壓力較遠,由于動作次數(shù)降低,閥門頻繁起跳的概率極大降低,密封面也會減少損傷。
2.3改進閥芯組件的設(shè)計
閥芯組件的改動主要在兩個方面,一方面,閥芯與閥桿在作用點及連結(jié)上發(fā)生改變,通常來講,電站中的閥芯上部中的組件都會與閥桿端部的螺紋產(chǎn)生連結(jié),但二者大多為間接連結(jié)。核電廠紅的閥桿與閥芯一般為卡套式連結(jié),在裝配時,閥芯可隨意地進行水平轉(zhuǎn)動,且傾斜,而閥桿的端部則呈現(xiàn)半球狀態(tài),閥桿與閥芯內(nèi)部的接觸面則是內(nèi)球面,其噴嘴密封面要高于觸點。該設(shè)計有助于閥芯自動校正,噴嘴環(huán)與閥桿的軸線重合,使密封面多個方向的力保持平衡,降低因管道振動而給安全閥帶來的損傷[1]。
另一方面,是閥芯密封形式產(chǎn)生變化,過去傳統(tǒng)的密封方式為平面密封,若管道振動頻率較大,其密封面極易發(fā)生泄漏問題。基于此,技術(shù)人員可將噴嘴接觸的部分與閥芯的密封面性質(zhì)設(shè)置成金屬彈性,其封面可隨著溫度與壓力的變化而改變,即線密封模式,該密封性能的質(zhì)量較高。應(yīng)用新結(jié)構(gòu)以后,其閥門密封的壓力值極高,極大降低因壓力而造成的閥門泄漏。
總結(jié):
綜上所述,主蒸汽安全產(chǎn)生泄漏的原因通常是由于設(shè)置壓力較低或管道振動,基于此,技術(shù)人員需采取科學(xué)、合理的方案,完善主蒸汽安全閥,式其變得更加可靠,與此同時,管理人員要加強監(jiān)管,出現(xiàn)問題可及時修復(fù),從而提高核電廠的穩(wěn)定。
參考文獻:
[1]張超,唐小江.核電廠運行中的主蒸汽安全閥技術(shù)改進[J].電工技術(shù),2019(18):44-45.
作者簡介:
蔣大東 (1984年4月出生) 男,漢族,吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣,2008年畢業(yè)于西安交通大學(xué)熱能與動力工程專業(yè),現(xiàn)供職于江蘇核電有限公司,工程師,大學(xué)本科,學(xué)士學(xué)位,研究方向:核電廠運行。