文/張濤,蔣鑫強,廖煥·格力電器(珠海)有限公司
目前,空調(diào)器中所用的沖壓件已從落后的人工作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閱卧阶詣泳€生產(chǎn),雖然實現(xiàn)了自動化生產(chǎn),達到了減員增效的目的,但是由于人員誤操作、設(shè)備故障等異常造成自動化線體在生產(chǎn)組合零件的過程中發(fā)生漏工序的情況屢見不鮮。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場人員對缺陷零件結(jié)構(gòu)和設(shè)備工作原理的分析可知,通過機械傳感器、視覺檢測技術(shù)等手段完善自動化生產(chǎn)線體,實現(xiàn)組合件在生產(chǎn)過程中實時智能檢測,將智能檢測設(shè)備與自動化線體程序聯(lián)動互鎖,在識別零件缺陷的同時實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備自動停機報警,杜絕異常零件流出。本文以空調(diào)器底盤組件為例,重點介紹傳感器在自動化線體上實現(xiàn)在線檢測功能的應(yīng)用情況。
空調(diào)器底盤組件由1 個底盤、2 個基腳(16 個焊點)、2 個擋塊(4個焊點)、3 個螺栓(3 個焊點)通過鉚接而成,如圖1 所示,底盤組件為空調(diào)器外機的組成部分,是家用空調(diào)外機關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)件,主要起到固定壓縮機、冷凝器和售后安裝的重要作用(圖2),該組件嚴禁出現(xiàn)漏工序的質(zhì)量異常。
圖1 底盤組件結(jié)構(gòu)圖
圖2 底盤使用處
在生產(chǎn)過程中,底盤組件采用TOX 鉚接自動生產(chǎn)線完成擋塊鉚接、螺栓點焊以及基腳鉚接工序。但是人工將各個散件往自動生產(chǎn)線放料時會出現(xiàn)漏放情況,同時在鉚接過程中因設(shè)備振動、工裝模具磨損等情況致使零件放不到位,在線體運行中發(fā)生掉落,直接導致零件漏工序的質(zhì)量異常,擺料裝車人員自互檢不到位使異常零件流入下道工序。
小組經(jīng)過對零件結(jié)構(gòu)分析及模擬匹配,根據(jù)其特點采用機械檢測裝置(圖3),即接觸型壓力感應(yīng)裝置,對底盤組件各部位進行檢測,通過利用壓力傳感器進行建模設(shè)計,模型設(shè)計參考底盤組件形狀制作仿形工裝,在底盤組件每個散件的相應(yīng)位置增加對應(yīng)數(shù)量的彈簧及壓力傳感器,可使底盤組件檢測完畢后將信號反饋至機器人進行邏輯計算,如存在漏工序異常,機器人將底盤組件剔除,完成底盤組件的檢驗工作。
鉚接后的底盤組件需進行噴涂加工,噴涂過程中要將零件吊掛在專用掛具上進行清洗。底盤在掛具上吊掛后接觸方式為點接觸,零件存在180°自由晃動、旋轉(zhuǎn)的情況,噴涂質(zhì)量不容易控制,必須安排專人在線打點全檢,不僅造成人員浪費,還存在嚴重的缺陷漏檢情況。傳統(tǒng)的視覺檢測因底盤傾斜檢測誤報、掛具上空掛不報警、不同大小底盤同時吊掛出現(xiàn)誤報情況,且噴涂線體在線檢測難度較大,使用傳統(tǒng)的檢測方法不易實現(xiàn)。
圖4 噴涂在線光電視覺檢測
小組對噴涂線體存在的異常情況進行現(xiàn)場調(diào)查對比后,確定采用光電傳感器配合深度學習的智能視覺檢測方案來加以解決,對檢測出的異常情況通過報警以及與噴涂線體聯(lián)動停線,提醒操作人員現(xiàn)場處理,從而解決漏工序的問題。
解決噴涂線體抖動及零件在掛具上晃動而無法識別缺陷零件的基礎(chǔ)方案,是在噴涂線體上增加光電報警傳感器,在固定區(qū)域加裝兩個攝像頭,安裝光源及時對操作區(qū)域進行光線補充,滿足相機的拍照要求,如圖4 所示。其工作原理為:當線體運行至指定檢測區(qū)域時,掛具桿觸動光電傳感器,觸發(fā)相機拍照的信號,通過對相機控制器軟件計算方法編輯,相機對底盤基角位置進行檢測,為解決底盤晃動及底盤旋轉(zhuǎn)不固定的問題,調(diào)整兩側(cè)相機的安裝角度,調(diào)整量為60°。當?shù)妆P進入檢測范圍后,左右兩個相機同時開始檢測,當檢測出不合格品時,進行報警停線。
在吊掛過程中,底盤振動、旋轉(zhuǎn)的角度較大,通過兩側(cè)相機拍照檢測,可解決拍照不全而導致誤報警和不報警的問題,如圖5 所示。
解決大小底盤同時吊掛的誤報警和掛具空掛的不報警問題,通過光電傳感器、相機和控制器編程的配合,對控制器識別檢測流程重新進行編輯,現(xiàn)場對大小底盤狀態(tài)進行照片采集,對控制器系統(tǒng)進行模擬訓練,使控制器能夠識別底盤大小狀態(tài)后,對底盤基腳情況進行檢測,如圖6 所示。
圖5 底盤傾斜狀態(tài)檢測
圖6 底盤不同種類檢測
對于底盤空掛情況,根據(jù)對控制器系統(tǒng)流程的編輯和照片采集訓練,底盤掛具進入到相機檢測范圍內(nèi)后,先識別掛具的四個位置是否有底盤,再對識別后的底盤進行檢測,解決了掛具空掛不報警的問題,如圖7 所示。
圖7 掛具空掛識別
小組通過利用機械傳感器、光電傳感器、深度學習視覺檢測技術(shù)與自動化線體結(jié)合,形成一個能夠在實踐中不斷充實知識庫的自學習系統(tǒng),該系統(tǒng)具備搜索與理解環(huán)境信息,分析判斷和規(guī)劃自身行為的能力,提升了檢驗可靠性,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,升級自動化生產(chǎn)至智能化生產(chǎn)。