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單井同步回轉(zhuǎn)增壓技術(shù)在蘇里格南區(qū)塊的應(yīng)用

2020-06-03 13:56喬煒頓昊龍蔡思敏劉琳
關(guān)鍵詞:氣井油壓氣量

喬煒,頓昊龍,蔡思敏,劉琳

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田蘇里格南作業(yè)分公司(陜西 西安 710018)

隨著氣井開(kāi)采時(shí)間的延長(zhǎng),地層能量逐漸下降,氣井?dāng)y液能力降低,氣井出現(xiàn)井筒積液現(xiàn)象[1]。需要采取有效的排水采氣措施將井筒積液帶至地面,從而達(dá)到排水增氣的目的[2]。通過(guò)單井同步回轉(zhuǎn)增壓裝置實(shí)現(xiàn)單井壓力降低,與地層壓差增大提高氣井?dāng)y液能力達(dá)到排水及增產(chǎn)的目的[3]。

1 單井同步回轉(zhuǎn)增壓技術(shù)原理

1.1 技術(shù)原理

單井同步回轉(zhuǎn)增壓設(shè)備核心裝置為同步回轉(zhuǎn)多相混輸泵[4],通過(guò)外部發(fā)電機(jī)提供電能,其零部件主要為轉(zhuǎn)子、滑板和氣缸,采取徑向吸入、軸向排出的布置方式,轉(zhuǎn)子與氣缸偏心布置,分別繞自身軸心旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子外圓與氣缸內(nèi)圓始終相切;滑板一端通過(guò)圓頭與轉(zhuǎn)缸連接,另一端嵌入轉(zhuǎn)子滑板槽內(nèi)。轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)缸之間形成的月牙形工作腔,通過(guò)滑板分割成周期性變化的吸入腔與排出腔,從而實(shí)現(xiàn)工作介質(zhì)的吸入與增壓排出?;燧敱迷谶\(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),主軸驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子通過(guò)滑板帶動(dòng)氣缸旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)子與氣缸之間“同步回轉(zhuǎn)”的運(yùn)動(dòng)方式(圖1)。

1.2 工藝流程

裝置外部進(jìn)出口通過(guò)硬管連接,氣井產(chǎn)氣裝置經(jīng)過(guò)濾器(濾1)、進(jìn)氣緩沖流程(罐1)進(jìn)入主機(jī)(機(jī)1),通過(guò)主機(jī)增壓經(jīng)排氣緩沖流程(罐2),罐2頂部出口氣相外輸,底部出口潤(rùn)滑油經(jīng)冷卻器(機(jī)3)回注至進(jìn)氣管線,進(jìn)入主機(jī),循環(huán)使用(圖2)。

1.3 設(shè)備參數(shù)

圖1 單井同步回轉(zhuǎn)增壓裝置基本結(jié)構(gòu)與工作過(guò)程示意圖

圖2 同步回轉(zhuǎn)排水增壓裝置工藝流程示意圖

吸氣壓力0~4.0 MPa;排氣壓力≤6.4 MPa;吸氣溫度5~65 ℃;排氣溫度30~70 ℃;處理量720~29 000 m3/d;驅(qū)動(dòng)方式為變頻電機(jī)皮帶輪;潤(rùn)滑方式為潤(rùn)滑油自潤(rùn)滑;主電機(jī)YB3-315M-10,75 kW、740 r/min;轉(zhuǎn)速100~330 r/min。

2 試驗(yàn)氣井選擇

2.1 氣井選擇

同步回轉(zhuǎn)增壓措施氣井的選擇優(yōu)先考慮地層壓力較低、單井產(chǎn)量低、攜液能力不足[5]、已出現(xiàn)了井筒積液特征的氣井。

根據(jù)以上原則選出9 口氣井作為措施備選井。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步篩選,最終選定A、B兩口氣井進(jìn)行試驗(yàn)。

2.2 試驗(yàn)氣井基本情況

A 井投產(chǎn)于2012 年11 月29 日,現(xiàn)已累計(jì)產(chǎn)氣837×104m3,初期配產(chǎn)8×104m3/d,2016 年12 月下入速度管柱后配產(chǎn)1.4×104m3/d。

B 井投產(chǎn)于2012 年11 月29 日,現(xiàn)已累計(jì)產(chǎn)氣1 199×104m3,初期配產(chǎn)6×104m3/d,2016 年12 月下入速度管柱后配產(chǎn)0.6×104m3/d。

3 應(yīng)用效果

3.1 A井應(yīng)用效果

A 井增壓裝置于2018 年8 月8 日開(kāi)機(jī)運(yùn)行,裝置累計(jì)運(yùn)行491 h,裝置運(yùn)行期間采用“油管抽吸-外輸輸氣”流程,開(kāi)機(jī)前油壓為2.21 MPa,套壓為6.17 MPa。從生產(chǎn)曲線可以看出裝置開(kāi)機(jī)運(yùn)行后,經(jīng)抽吸作用,油套壓整體均呈下降趨勢(shì),油套壓最低降至0.90 MPa,該井井筒內(nèi)積液得到有效的排出。運(yùn)行期間瞬時(shí)氣量保持在200 m3/h 至400 m3/h 之間,油壓穩(wěn)定至1.2 MPa 左右生產(chǎn)302 h,達(dá)到了模擬氣井低壓生產(chǎn)狀態(tài)的目的。2018 年8 月31 日裝置停機(jī)自產(chǎn),從曲線可以看出套壓迅速上升,瞬時(shí)氣量逐步下降,說(shuō)明該井重新積液。

該氣井自試驗(yàn)以來(lái),共計(jì)進(jìn)行過(guò)2次關(guān)井壓恢,1 次提高設(shè)備轉(zhuǎn)速(更改皮帶輪尺寸)。因此,可將整個(gè)試驗(yàn)劃分為4個(gè)階段進(jìn)行分析。

第1 階段:8 月7 日12:00 開(kāi)井,油壓12 MPa,套壓11.8 MPa。8月8日7:50開(kāi)機(jī)試驗(yàn),油壓2.1 MPa、套壓4.44 MPa,瞬時(shí)氣量367 m3/h。開(kāi)井后油壓降低并維持在1.8 MPa 左右波動(dòng),套壓降低并維持在3.3 MPa左右波動(dòng),瞬時(shí)氣量降低至280 m3/h左右波動(dòng),平均油套壓差1.5 MPa。氣井在該壓力、氣量狀態(tài)下維持超過(guò)24 h,為進(jìn)一步驗(yàn)證試驗(yàn)效果,在8月10日17:00關(guān)井壓恢。

第2 階段:8 月11 日13:00 開(kāi)井,油壓9 MPa,套壓9 MPa。開(kāi)井后油壓降低并維持在1.5 MPa 左右波動(dòng),套壓降低并維持在3.0 MPa左右波動(dòng),瞬時(shí)氣量由300 m3/h 左右降低至260 m3/h 左右波動(dòng),平均油套壓差1.55 MPa。運(yùn)行壓力較第1 階段降低了0.3 MPa。為進(jìn)一步驗(yàn)證試驗(yàn)效果,在8月14日10:00關(guān)井壓恢。

第3 階段:8 月15 日16:00 開(kāi)井,油壓9.00 MPa,套壓8.79 MPa。開(kāi)井生產(chǎn)至8月19日12:30,油壓最低降低至1.22 MPa,平均1.31 MPa;套壓最低降至2.36 MPa,平均2.42 MPa;油套壓差平均1.11 MPa;瞬時(shí)氣量平均維持在248 m3/h左右波動(dòng)。

第4 階段:8 月19 日12:30 設(shè)備停機(jī),走旁通生產(chǎn),對(duì)設(shè)備皮帶輪及皮帶進(jìn)行更換。更換前電機(jī)皮帶輪直徑200 mm,皮帶尺寸3 000 mm;變更后電機(jī)皮帶輪直徑230 mm,皮帶尺寸3 150 mm;壓縮機(jī)皮帶輪尺寸630 mm 不變,電機(jī)轉(zhuǎn)速720 r/min 維持不變。變更前壓縮機(jī)變速比為630/200=3.15,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速為720/3.15=228.57 r/min;變更后壓縮機(jī)變速比為630/230=2.74,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速為720/2.74=262.77 r/min;變更后壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速提升約15%,設(shè)備處理量整體提升15%。16:00啟動(dòng)設(shè)備恢復(fù)試驗(yàn),油壓由2.47 MPa用時(shí)1 h抽低至1.20 MPa。瞬時(shí)氣量保持在260 m3/h運(yùn)行,與前期保持一致。至8月21日,油壓降低至1.09 MPa左右;套壓降低至2.02 MPa左右;油套壓差在0.95 MPa 左右波動(dòng),瞬時(shí)氣量在242 m3/h 左右波動(dòng)。8月21日至8月22日,油壓升高約0.13 MPa,套壓升高約0.30 MPa,井筒形成小幅積液現(xiàn)象。8 月22日12:00,同步回轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)氣罐積液已滿,設(shè)備停機(jī)走旁通進(jìn)行生產(chǎn),對(duì)設(shè)備進(jìn)行排液。13:40啟動(dòng)設(shè)備恢復(fù)生產(chǎn),至8月22日晚,油壓已抽低至1.10 MPa;套壓由3.34 MPa 降至2.38 MPa,并呈現(xiàn)出持續(xù)降低趨勢(shì);油套壓差由1.41 MPa降至1.28 MPa左右。

該井試驗(yàn)中累計(jì)總產(chǎn)量14.284 5×104m3,日均產(chǎn)氣量0.571 4×104m3,措施前平均日產(chǎn)氣量0.198 2×104m3,措施后平均日增產(chǎn)氣量0.373 2×104m3,累計(jì)總增產(chǎn)9.680 8×104m3。試驗(yàn)過(guò)程中共出現(xiàn)4次停機(jī)排液過(guò)程,總排液量約6 m3(進(jìn)氣緩沖灌容積約1.5 m3),每次停機(jī)時(shí)間約1.5 h,8 月31 日1:00 停機(jī),該井試驗(yàn)結(jié)束。結(jié)合圖3可看出同步回轉(zhuǎn)增壓措施實(shí)施后除了有一定的增產(chǎn)效果外,還將該井連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間由16 d左右延長(zhǎng)至45 d。

3.2 B井應(yīng)用效果

B 井裝置于2018 年10 月23 日開(kāi)機(jī)運(yùn)行,裝置累計(jì)運(yùn)行327 h,裝置運(yùn)行期間采用“油管抽吸-外輸輸氣”流程,開(kāi)機(jī)前油壓為3.0 MPa,套壓為15.1 MPa。從圖4 生產(chǎn)曲線中可以看出裝置開(kāi)機(jī)運(yùn)行后,經(jīng)抽吸作用,油套壓整體均呈下降趨勢(shì),油套壓最低降至0.90 MPa,有效排出井筒內(nèi)積液。運(yùn)行期間瞬時(shí)氣量保持在200 m3至400 m3之間,油壓穩(wěn)定至2.3 MPa 左右生產(chǎn)244 h,達(dá)到了模擬氣井低壓生產(chǎn)狀態(tài)的目的。

2018 年10 月23 日15:00 開(kāi)井,油壓3.00 MPa,套壓15.10 MPa。10 月27 日5:00 外輸管線凍堵停機(jī),11 月2 日19:00 啟機(jī)油壓2.40 MPa,套壓3.15 MPa,瞬時(shí)氣量372 m3/h,至11月3日19:00油壓穩(wěn)定至2.30MPa,套壓3.15 MPa 左右,油套壓差0.85 MPa波動(dòng),瞬時(shí)氣量在325 m3/h 左右波動(dòng),11 月4 日20:00 套壓開(kāi)始升高,11 月7 日14:00 上升至6.39 MPa,說(shuō)明井筒內(nèi)有大量積液產(chǎn)生。11月8日8:00油壓穩(wěn)定至1.10 MPa,套壓穩(wěn)定至2.55 MPa左右,11月9日套壓有小幅上漲,說(shuō)明井筒內(nèi)有積液產(chǎn)生,11 月11日10:00 設(shè)備停機(jī)排液。13:00 啟機(jī)至11 月12 日4:00 油壓降低至1.1 MPa,套壓降低至2.25 MPa。至11 月12 日16:00 油壓上漲1.50 MPa,套壓上漲0.85 MPa,再次停機(jī)排液??紤]到冬季環(huán)境溫度低造成排液困難,終止試驗(yàn)。

圖3 A井生產(chǎn)曲線

圖4 B井生產(chǎn)曲線

該井試驗(yàn)中累計(jì)總產(chǎn)量13.570 2×104m3,日均產(chǎn)氣量0.646 2×104m3。該井措施前平均日產(chǎn)氣量0.305 3×104m3,措施后平均日增產(chǎn)氣量0.340 9×104m3,累計(jì)增產(chǎn)8.685 4×104m3。試驗(yàn)過(guò)程中共出現(xiàn)5次停機(jī)排液過(guò)程,總排液量約7.5 m3(進(jìn)氣緩沖灌容積約1.5 m3),每次停機(jī)時(shí)間約1.5 h,11 月13 日8:00停機(jī),該井試驗(yàn)結(jié)束。結(jié)合圖4 看出同步回轉(zhuǎn)增壓措施實(shí)施后除了有一定的增產(chǎn)效果外,還將該井連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間由15 d左右延長(zhǎng)至31 d。

4 結(jié)論

1)同步回轉(zhuǎn)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中達(dá)到了降低油套壓的效果,通過(guò)抽吸作用,使壓降能力與瞬時(shí)氣量變化趨勢(shì)負(fù)相關(guān),達(dá)到氣井增產(chǎn)與排水采氣的目的。

2)同步回轉(zhuǎn)設(shè)備在抽吸過(guò)程中,通過(guò)緩慢降低油壓,使瞬時(shí)氣量維持相對(duì)穩(wěn)定,可以達(dá)到延長(zhǎng)氣井連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間的效果。

3)該設(shè)備處理能力有限,僅在一定氣量范圍內(nèi)可以起到排水采氣的作用,當(dāng)氣井產(chǎn)能超出范圍時(shí)無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果。開(kāi)展同步回轉(zhuǎn)增壓措施選井時(shí)應(yīng)考慮氣井產(chǎn)量與增壓設(shè)備處理量的匹配問(wèn)題。

4)單井增壓生產(chǎn)有效達(dá)到了排水采氣的目的,可將該技術(shù)推廣應(yīng)用于已生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)的氣井,在配備大排量增壓設(shè)備的情況下實(shí)現(xiàn)整個(gè)井叢增壓生產(chǎn)。

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