陳廷偉,彭學(xué)平,臧建波,劉萬(wàn)平,董蕊
浙江長(zhǎng)興某2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)位于浙江省湖州市長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn),于2003年投產(chǎn),窯尾使用的是帶TDF爐預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng),篦冷機(jī)機(jī)型為T(mén)C-1164三代推動(dòng)式篦冷機(jī)。燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備參數(shù)
改造前,熟料產(chǎn)量正常為3 000~3 100t/d,實(shí)物煤耗約145~146kg/t熟料。改造前現(xiàn)場(chǎng)中控畫(huà)面見(jiàn)圖1。
該生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)熱器系統(tǒng)主要存在的問(wèn)題如下:
(1)燒成系統(tǒng)煤耗偏高;
(2)系統(tǒng)阻力偏大。
表2 熟料全分析,%
表3 煤粉工業(yè)分析
燒成窯尾預(yù)分解系統(tǒng)測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
從窯尾氣體成分可以看出,窯和分解爐內(nèi)煤粉燃燒情況不好,尤其是分解爐CO含量很高,系統(tǒng)阻力也偏高。
表4 燒成窯尾預(yù)分解系統(tǒng)測(cè)量數(shù)據(jù)
根據(jù)生產(chǎn)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、采樣分析結(jié)果及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試參數(shù),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,在現(xiàn)有原、燃料情況下,確定以下改造目標(biāo):
(1)在現(xiàn)有的原、燃料條件下,實(shí)物煤耗指標(biāo)降低3kg/t熟料;
(2)產(chǎn)量為3 100t/d時(shí),預(yù)熱器壓損降低800Pa。
4.2.1 旋風(fēng)筒
旋風(fēng)筒部分主要考慮降阻,通過(guò)增加進(jìn)風(fēng)口的面積來(lái)降低進(jìn)口風(fēng)速,從而降低旋風(fēng)筒的阻力。實(shí)驗(yàn)表明,在一定范圍內(nèi)進(jìn)口風(fēng)速對(duì)壓損的影響遠(yuǎn)大于對(duì)分離效率的影響,因此,在不顯著影響分離效率和在進(jìn)口不產(chǎn)生過(guò)多物料沉積的前提下,適當(dāng)擴(kuò)大旋風(fēng)筒的進(jìn)口面積、降低進(jìn)口風(fēng)速是有效的降阻措施。
圖1 改造前現(xiàn)場(chǎng)中控參數(shù)
從中控?cái)?shù)據(jù)來(lái)看,各級(jí)旋風(fēng)筒阻力偏高。本次改造主要是通過(guò)增加進(jìn)風(fēng)口的面積、降低旋風(fēng)筒的進(jìn)口風(fēng)速,達(dá)到降低局部阻力的目的。同時(shí),根據(jù)旋風(fēng)筒的加高情況,相應(yīng)改造各級(jí)風(fēng)管風(fēng)口、調(diào)整內(nèi)筒的插入深度。
實(shí)施《數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)與編程》課程的混合式教學(xué),可以充分利用學(xué)校提供的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)網(wǎng)站和優(yōu)慕課App,根據(jù)教學(xué)模式設(shè)計(jì)相應(yīng)的方案。具體方案設(shè)計(jì)如下:
4.2.2 撒料裝置
風(fēng)管中換熱以對(duì)流換熱為主,而對(duì)流換熱的速率主要取決于生料分散的程度,管道中物料的分散效果主要靠撒料裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)。本次改造中,調(diào)整了料管布置,并更換了各級(jí)撒料裝置,選用了新型高效撒料盒,通過(guò)以上改造,可取得良好的換熱效果,降低預(yù)熱器出口溫度。
新型撒料裝置具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)撒料角度及撒料板的長(zhǎng)度更合理,撒料板上不宜產(chǎn)生積料。
(2)新型撒料裝置能夠改變來(lái)自旋風(fēng)筒下料管的物料的分散程度,盡量促使進(jìn)入風(fēng)管內(nèi)的物料呈現(xiàn)料幕,易被氣流吹散并帶上,在懸浮狀態(tài)下充分進(jìn)行氣料之間的熱交換;
圖2 調(diào)整煙室縮口尺寸
(3)新型撒料裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不易損壞。
現(xiàn)有窯尾煙室縮口尺寸為φ1.7m,需要加大窯尾煙室縮口尺寸,以降低系統(tǒng)阻力。煙室縮口尺寸調(diào)整見(jiàn)圖2。
4.2.4 分解爐
目前的分解爐已進(jìn)行過(guò)擴(kuò)容改造,分解爐有效容積有所增加,但爐內(nèi)依然存在嚴(yán)重的不完全燃燒現(xiàn)象。受窯尾框架結(jié)構(gòu)的限制,分解爐已無(wú)法再繼續(xù)加高擴(kuò)容。
煤粉燃燒不好與分解爐噴煤管的安裝位置、角度和插入深度以及風(fēng)、煤、料的配合有關(guān)。本次改造重新調(diào)整了噴煤管位置和角度,同時(shí)取消了窯尾燃燒器的一次風(fēng)機(jī),減少冷風(fēng)的摻入,降低熱耗。C4下料管改為上、下兩點(diǎn)分料,可以靈活控制分解爐主燃區(qū)溫度,達(dá)到了使主燃區(qū)溫度盡可能高的目的,能大幅提高煤粉燃燒速率,充分利用現(xiàn)有有限爐容。
重新制作三次風(fēng)管進(jìn)分解爐部分,使三次風(fēng)進(jìn)分解爐的方式更加合理。
圖3 改造后中控現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面
表5 技改前后主要參數(shù)對(duì)比表
表6 經(jīng)濟(jì)效益情況
該2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施預(yù)熱器系統(tǒng)技術(shù)改造后,整體運(yùn)行狀況良好,實(shí)物煤耗下降3kg/t熟料,在熟料產(chǎn)量提高了150~250t/d的情況下,預(yù)熱器系統(tǒng)壓損大幅下降了1 605Pa,C1出口負(fù)壓在4 200Pa左右,達(dá)到了非常先進(jìn)的壓損水平。改造后現(xiàn)場(chǎng)中控畫(huà)面見(jiàn)圖3,技改前后主要參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表5。
按照每年生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)300d,平均熟料產(chǎn)量3 200t/d,原煤價(jià)格700元/t,電均價(jià)0.5元/kWh,熟料利潤(rùn)50元/t,核算項(xiàng)目年產(chǎn)生效益,經(jīng)濟(jì)效益情況見(jiàn)表6。
此技改項(xiàng)目改動(dòng)較小,效果明顯,其成功實(shí)施為其他存在同樣問(wèn)題的水泥生產(chǎn)線(xiàn)提供了很好的示范作用。