唐恒達(dá)
(酒鋼集團(tuán)能源中心,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
電除塵電源設(shè)備是電除塵系統(tǒng)必不可少的設(shè)備之一。電除塵供電裝置的性能對除塵效率影響極大。一般來說,在其他條件相同的情況下,電除塵的除塵效率取決于粉塵的驅(qū)動速度,而驅(qū)動速度是隨著荷電電場強(qiáng)度和收塵電場強(qiáng)度的提高而增大的。要獲得最高的除塵效率,需盡可能地提高電場的強(qiáng)度,電場強(qiáng)度完全取決于供電裝置,也就是所說的電源。
靜電除塵器是根據(jù)靜電原理,將直流高壓加到陰極框架和極板之間產(chǎn)生強(qiáng)大的電場。其電源供電方式有兩種:工頻電源和高頻電源。供電結(jié)構(gòu)控制原理分別見圖1、圖2。
圖1 工頻電源結(jié)構(gòu)原理圖
圖2 高頻電源結(jié)構(gòu)原理圖
甘肅某電廠一期2×125 MW 機(jī)組電除塵系統(tǒng)一、二電場改造后供電電源裝置采用阿爾斯通高頻電源供電,其供電可靠性及除塵效率正常;三電場供電電源采用工頻電源和升壓變及電源控制系統(tǒng)是由阿爾斯通高頻電源控制器相結(jié)合的運行方式,該工況自動跟蹤供電比控制方式,即根據(jù)機(jī)組運行負(fù)荷,煙氣含塵量進(jìn)行自動修正供電周波,在保證最佳效率的前提下最大可能地節(jié)約用電。
由于該運行方式在甘肅省內(nèi)屬于首次應(yīng)用,亦沒有同類型機(jī)組成熟的技術(shù)應(yīng)用作為參考,在機(jī)組實際運行過程中,頻繁出現(xiàn)電場故障跳閘、升壓變燒損故障,導(dǎo)致鍋爐粉塵排放波動較大,環(huán)保參數(shù)超標(biāo)。
為此,成立了電除塵高頻電源控制器與工頻電源配套運行優(yōu)化攻關(guān)小組,通過優(yōu)化電除塵設(shè)備參數(shù)及運行工況對比分析,降低除塵器電場內(nèi)的較大壓降,避免火花閃絡(luò),保證平穩(wěn)的除塵電壓,增強(qiáng)設(shè)備運行可靠性,提高機(jī)組除塵效率,降低設(shè)備故障與成本。
2.1.1 高頻電源高壓輸出接地
2.1.2 修改三個報警參數(shù)
(1)arc detection level
由5.0 kV改為0 kV。
(2)DC-voltage limit low trip
由5.0 kV改為0 kV。
(3)DC-voltage limit low warning
由10.0 kV改為0 kV。
2.1.3 短路試驗
(1)Test/Function test菜單下選擇test mode為on。
(2)修改modulation參數(shù)為20%后選擇modula?tion test為on。
(3)調(diào)整modulation參數(shù)至30%,40%,50%,觀察記錄second current和current ratio分別為多少。
2.1.4 選擇modulation為off,之后選擇test mode為off
2.1.5 之前修改的三個報警參數(shù)復(fù)位
2.1.6 高頻電源高壓輸出連接電場,短路試驗結(jié)束
(1)Second current 隨modulation 參數(shù)上升而上升,當(dāng)modulation 參數(shù)達(dá)到60%,second current 應(yīng)接近額定二次電流1700 mA。
(2)Current ratio 不隨modulation 參數(shù)變化而變化,current ratio 應(yīng)在40-200之間變化。以上兩個條件都能滿足說明設(shè)備良好,否則設(shè)備有損壞。
通過對該電廠2×125 MW 機(jī)組#1、#2 爐三電場4 臺工頻電源的整流變壓器進(jìn)行采樣回路的檢查,發(fā)現(xiàn)原#1爐2臺整流變電壓采樣阻值不符合原有的設(shè)計值6.3 kΩ,其中1 臺整流變電流采樣電阻因接線不牢導(dǎo)致阻值很大達(dá)到20 Ω(正常應(yīng)該是5 Ω),因部分整流變電壓采樣板老化且無法采購到備件,電壓采樣阻值已達(dá)不到設(shè)計值6.3 kΩ。采取的措施是將#1 爐5#、6#高壓控制柜和#2 爐5#高壓控制柜對應(yīng)整流變的電壓采樣元件阻值都更換成33 kΩ,#2 爐的6#高壓控制柜整流變電壓采樣阻值為6.3 kΩ,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1 所列數(shù)據(jù)(電流、電壓采樣電阻調(diào)整后)。
表1 各控制柜整流變、電流電壓采樣阻值
通過檢查整流變采樣回路二次接線,發(fā)現(xiàn)采樣回路接線比較混亂。其中部分接線不符合標(biāo)準(zhǔn),沒有壓接線頭,線路顏色不統(tǒng)一,無法區(qū)分電流、電壓二次線,有些接線只是簡單的繞接在相應(yīng)的地方,而不是用焊錫將接線與端子固定。這樣有可能在電源正常運行過程中,接線松動或者脫落導(dǎo)致采樣回路出現(xiàn)故障,二次電流或者電壓沒有反饋等情況發(fā)生。
針對上述問題采取如下處理措施:
由于電壓采樣阻值、電流采樣阻值和整流變型號不相同,導(dǎo)致在EPIC III 控制器二次采樣板上調(diào)整的阻值就不相同,對后期更換工頻電源采樣板后保證整流變的正常運行有很大的影響,特別發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有變壓器的一側(cè)線包絕緣值不能達(dá)到廠家設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)100 MΩ 以上,存在運行隱患。建議保證4臺整流變的型號和容量并符合變壓器制造廠家的設(shè)計絕緣要求一致,這樣就能保證整流變采樣回路的一致性。以后在運行維護(hù)過程中若要更換采樣板時調(diào)整的阻值就能保持一致,采樣板互換也能保證和整流變壓器同步匹配,維護(hù)方便。
在檢查中發(fā)現(xiàn)#2 爐6#高壓柜上下兩組可控硅G、K 兩極之間的阻值偏差40 Ω(一個是16.7 Ω,一個是60 Ω),偏差大導(dǎo)致采樣數(shù)據(jù)的匹配錯誤,嚴(yán)重影響控制器的判斷輸出。而后對剩余其他的3臺工頻電源控制柜內(nèi)上下兩組可控硅的G、K 兩極之間的阻值進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)只有#1爐6#高壓柜內(nèi)可控硅阻值基本匹配,而后通過更換可控硅的方式對阻值偏差較大的進(jìn)行了重新匹配,保障采樣數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
鑒于以上情況,如果在后期的運行過程中發(fā)現(xiàn)可控硅損壞,更換時請先保證更換的可控硅阻值與原來的可控硅阻值基本匹配,建議多采購一些可控硅備貨。這樣可以防止偏勵磁故障損壞整流變壓器。
阻容吸收回路的作用:當(dāng)可控硅在啟動或者斷電瞬間會產(chǎn)生浪涌脈沖電壓,這個浪涌電壓對可控硅會有干擾,造成可控硅誤動作而損壞整流變壓器,因此在可控硅回路上并聯(lián)一個阻容吸收器來吸收浪涌脈沖。
檢查發(fā)現(xiàn)只有#1 爐6#高壓柜內(nèi)可控硅兩側(cè)并接有阻容吸收回路,其余3 臺電源控制柜阻容吸收回路部分損壞或者存在接入錯誤現(xiàn)象,導(dǎo)致對電壓波動狀況下抗干擾能力降低,影響采樣數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。經(jīng)過控制柜內(nèi)阻容吸收回路接線整改及元件恢復(fù)后,電壓穩(wěn)定性明顯上升。
工頻電源柜內(nèi)部分采樣板和觸發(fā)板無固定或者固定不牢,可控硅G、K 兩極接線應(yīng)該雙絞并做好固定。經(jīng)檢查柜內(nèi)采樣板和觸發(fā)板多數(shù)存在脫落情況,可控硅G、K 兩極接線布置較隨意,存在外部因素干擾板件采樣數(shù)值問題。
采取措施:對工頻電源柜內(nèi)的采樣板、觸發(fā)板按照標(biāo)準(zhǔn)重新固定,并對柜內(nèi)的接線進(jìn)行整理,有條件的話將可控硅G、K 兩極接線進(jìn)行雙絞后接入觸發(fā)回路,并增加耐高溫套管用于保護(hù)G、K接線。
(1)#1、#2 爐工頻電源整流變壓器運行老化情況嚴(yán)重,整流變電流電壓采樣阻值不統(tǒng)一,采樣回路接線混亂,整流變?nèi)萘啃吞柌煌?,檢查發(fā)現(xiàn)整流變電流、電壓采樣回路阻值不匹配,更換與整流變匹配的電流、電壓采樣電阻。
(2)工頻電源柜內(nèi)兩組可控硅阻值不匹配,有可能造成偏勵磁故障,長期將會損壞整流變壓器。
(3)阻容吸收回路損壞或者未接入,可控硅在啟動或者斷電瞬間會產(chǎn)生浪涌脈沖電壓,這個浪涌電壓對可控硅會有干擾,造成可控硅誤動作而損壞整流變壓器。