廖定榮,楊金標(biāo),閻 鵬
(新余鋼鐵集團(tuán)公司第一動力廠,江西新余 338000)
新鋼冷軋加壓站焦?fàn)t煤氣凈化裝置于2011年5月建成投運(yùn),主要為冷軋薄板廠、硅鋼廠、中厚板廠、制氫站提供精制焦?fàn)t煤氣。這些用戶對煤氣品質(zhì)要求非常高;如冷軋薄板廠要求煤氣中的硫化氫含量必須≤10 mg/m3。變壓吸附制氫裝置的吸附劑,對焦?fàn)t煤氣所含焦油、硫化氫、萘有嚴(yán)格限定。實(shí)際運(yùn)行時(shí),由于焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)含量超過凈化裝置設(shè)計(jì)處理能力,精制焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)成分超標(biāo),易造成用戶燒嘴堵塞和吸附劑中毒,無法正常生產(chǎn)。這一問題在冷軋加壓站焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量逐漸增大后,暴露出來。
冷軋加壓站焦?fàn)t煤氣凈化裝置由9 座粗脫塔(脫硫塔)和6座精脫塔(脫萘塔)2個(gè)部分組成,采用先脫硫、后脫萘的方式運(yùn)行。粗脫塔主要裝填氧化鐵脫硫劑脫除焦?fàn)t煤氣中的硫化氫,精脫塔主要裝填活性炭脫除焦?fàn)t煤氣中的萘。設(shè)計(jì)能力:當(dāng)原料氣中H2S 含量≤1000 mg/m3、萘≤500 mg/m3、焦油≤50 mg/m3時(shí),要求粗脫塔出口H2S≤10 mg/m3,精脫塔出口萘≤50 mg/m3、焦油含量≤5 mg/m3,處理焦?fàn)t煤氣能力為42000 m3/h,整個(gè)系統(tǒng)阻損≤2000 Pa,自投入使用開始,使用時(shí)間1年。
工藝流程示意圖見圖1。
圖1 焦?fàn)t煤氣凈化工藝簡圖
焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力保持在5000~6000 Pa 運(yùn)行。凈化裝置在投運(yùn)前期,阻損一般在500 Pa 左右,3~4個(gè)月以后,阻損會逐漸上升至1000 Pa 左右;運(yùn)行6個(gè)月阻損會達(dá)到2000 Pa 左右;后期最高阻損會出現(xiàn)≥5000 Pa的情況,導(dǎo)致加壓機(jī)前壓力過低、加壓機(jī)無法正常啟動,影響用戶生產(chǎn)。
(1)粗脫塔運(yùn)行情況
粗脫塔在投運(yùn)前期,阻損一般保持在200~300 Pa 左右運(yùn)行,3 個(gè)月以后,會逐漸上升至500Pa左右,5 個(gè)月左右阻損會1000 Pa 以上,后期最高時(shí)會達(dá)到3000 Pa以上。在粗脫塔運(yùn)行6個(gè)月左右,粗脫塔出口硫化氫含量達(dá)到20 mg/m3以上,9 個(gè)月后會達(dá)到35 mg/m3以上,導(dǎo)致冷軋薄板廠混合煤氣過濾網(wǎng)和燒嘴堵塞、連退爐被迫停產(chǎn)檢修情況發(fā)生。
(2)精脫塔運(yùn)行情況
精脫塔的運(yùn)行一般采用4塔并聯(lián)運(yùn)行,2塔再生備用模式。新的活性炭裝填好,投運(yùn)初期,阻損一般保持在200~400 Pa 運(yùn)行;3~5 個(gè)月以后,也會逐漸上升至800 Pa以上;后期最高會超過2500 Pa。
當(dāng)粗脫塔和精脫塔同時(shí)出現(xiàn)阻損大時(shí),由于焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力在5500 Pa 左右,系統(tǒng)阻損很大,加壓機(jī)根本無法正常開機(jī),造成混合煤氣無法滿足用戶配比需要,嚴(yán)重影響冷軋廠等用戶的正常生產(chǎn)。
加壓機(jī)、凈化裝置及混合煤氣供應(yīng)系統(tǒng)流程示意圖見圖2。
圖2 混合煤氣系統(tǒng)流程示意圖
在日常運(yùn)行及脫硫劑更換過程中,對造成凈化裝置阻損大的原因進(jìn)行了細(xì)致的分析,主要存在以下幾個(gè)方面。
由于粗脫塔采用下進(jìn)上出的方式運(yùn)行,進(jìn)氣管存在U型結(jié)構(gòu),煤氣冷凝水容易沉積在進(jìn)口管中,而底部排污管安裝在塔底管彎頭處,高于U型管底部,平時(shí)無法將U 型管中冷凝水排干凈,導(dǎo)致進(jìn)氣管進(jìn)氣面積減少,增加了系統(tǒng)運(yùn)行阻力。
粗脫塔脫硫劑裝填時(shí),設(shè)計(jì)采用氧化鋁瓷球進(jìn)行分層隔離,防止每層脫硫劑泄漏到下層。由于格柵板的寬度比氧化鋁瓷球略小,沒有透氣性的氧化鋁瓷球充填在格柵板的凹槽中,運(yùn)行一段時(shí)間后,煤氣中的焦油、萘、硫等物質(zhì)充填了瓷球之間的間隙,在格柵板處阻礙煤氣的正常流動,增大了粗脫塔的阻力。
在更換脫硫劑時(shí),發(fā)現(xiàn)在脫硫塔中間層中心大約有直徑1.8 m 左右圓柱形的脫硫劑顏色變化不大,表明煤氣很少在該圓柱形脫硫劑內(nèi)流通。分析認(rèn)為,在脫硫劑裝填時(shí),由于脫硫劑是通過塔頂部管口向塔內(nèi)傾倒的,在中心部位不斷擠壓,造成中心部位脫硫劑的密度大,煤氣無法在中心部位順利通過,使塔內(nèi)過流面積減少。新的脫硫劑裝填好,投運(yùn)初期,阻損不明顯,隨著一段時(shí)間的運(yùn)行,脫硫劑吸附飽和及硫的析出,造成脫硫劑的間隙減小,阻損會明顯增大。
經(jīng)分析,精脫塔阻損大的主要原因是用于再生蒸汽壓力低,再生煤氣量在2000~2500 m3/h 時(shí),煤氣溫度很難加熱到110 ℃以上,使精脫塔內(nèi)溫度無法保持在90 ℃以上,無法完全脫出活性炭吸附的萘。由于再生溫度不能滿足活性炭完全再生需要,且由于再生煤氣在塔內(nèi)自上而下,且溫度逐漸降低,使上部升華了的萘,在塔的中部或底部低溫區(qū)域再次凝華,造成精脫塔阻力就逐漸增大,阻礙了焦?fàn)t煤氣在塔內(nèi)的正常流動。
針對粗脫塔進(jìn)口管積水問題,2015 年11 月在9個(gè)粗脫塔進(jìn)口管最低點(diǎn)安裝了DN100 排水管,將原來的排水管用盲板堵斷。這樣每次排水時(shí),可以完全將粗脫塔進(jìn)口U 型管中的積水排干凈,降低進(jìn)口管流通阻力。
氧化鋁瓷球作為填料分層隔離材料,主要是應(yīng)用在化工行業(yè),運(yùn)行壓力至少在0.8 MPa 以上的裝置,即使產(chǎn)生2~3 kPa 的阻損,對整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行不會帶來什么影響。但在冶金企業(yè)使用時(shí),因焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力偏低,一旦阻損偏大就會影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。2015 年4 月更換脫硫劑時(shí),根據(jù)脫硫塔的結(jié)構(gòu)和脫硫劑的裝填情況,決定取消氧化鋁瓷球,采用強(qiáng)度和密度符合運(yùn)行要求的兩層10~12目304 不銹鋼鋼絲網(wǎng)替代,在防止脫硫劑漏到塔底的同時(shí),使煤氣通過隔離床層時(shí),所遇阻力會明顯降低。
針對裝料過程中脫硫劑從高處下落的沖擊,使中心部位脫硫劑密度增大情況,設(shè)計(jì)制作了布料裝置,放置在塔頂部裝料口:每次裝料時(shí),料從園周邊分布下料,接觸塔壁后再降落到塔內(nèi),減少料與料的相互沖擊,并且每裝填10 m3左右,就調(diào)整布料裝置及下料方向,使塔內(nèi)脫硫劑分布密度均衡。這樣,不僅使煤氣在塔內(nèi)的過流面積得到充分利用,減少了阻損,而且提高了脫硫劑使用效率和使用時(shí)間。
圖3 為粗脫塔布料裝置改造前后裝料及氣流情況簡圖。
圖3 布料裝置改進(jìn)前后對比圖
針對精脫塔活性炭吸附的萘在再生過程中不能完全脫除的問題,通過試驗(yàn)論證,運(yùn)用活性炭高效再生工藝技術(shù):即在精脫塔進(jìn)口管靠近塔底部位增加DN500 人孔,定期采用人工手動對精脫塔用蒸汽直接再生。具體操作如下:將需要再生的精脫塔進(jìn)出口、再生氣和解析氣盲板插除;打開頂板放散閥,用氮?dú)獯祾呔撍?0 min 左右,檢測CO 含量≤30 mg/m3,停止氮?dú)?,打開人孔,向塔內(nèi)直接充入130 ℃蒸汽對活性炭進(jìn)行再生;塔內(nèi)溫度保持100 ℃以上24 h 后停止蒸汽,封人孔,充入氮?dú)饨禍?;抽進(jìn)出口盲板,煤氣置換氮?dú)夂细窈?,再生塔投入運(yùn)行。通過用蒸汽直接再生后,塔內(nèi)阻力與新塔相差無幾。該方法不但解決了精脫塔阻損大的問題,同時(shí)減少了再生所需精制焦?fàn)t煤氣使用量2200 m3/h 左右,減小了精制系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷,對延長系統(tǒng)的運(yùn)行周期發(fā)揮了積極作用。
通過以上改善方法,焦?fàn)t煤氣凈化裝置系統(tǒng)阻力下降明顯見表1。
表1 焦?fàn)t煤氣凈化裝置阻損問題改善前后對比表
粗脫塔系統(tǒng)阻損保持在200~400 Pa 運(yùn)行,精脫塔系統(tǒng)阻損保持在300~800 Pa 運(yùn)行,使用近一年時(shí)間,精制系統(tǒng)阻力變化不大,且精制焦?fàn)t煤氣中硫化氫、萘的含量沒有出現(xiàn)超標(biāo)情況。焦?fàn)t煤氣加壓機(jī)沒有出現(xiàn)過因機(jī)前壓力低運(yùn)行困難的情況,精制混合煤氣配比沒有受到影響,為冷軋廠、硅鋼廠、中厚板廠、制氫站等用戶的正常生產(chǎn)發(fā)揮了積極作用。
利用蒸汽直接吹掃再生,含萘的放散氣體直接排放會對大氣環(huán)境造成污染。后續(xù)尋求更優(yōu)方案解決。