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萊鋼型鋼區(qū)化水車間循環(huán)泵安全穩(wěn)定運(yùn)行的問題分析及改進(jìn)

2020-06-15 06:34王春芹李文濤
冶金動(dòng)力 2020年5期
關(guān)鍵詞:汽蝕循環(huán)泵濾網(wǎng)

王春芹,李文濤,周 妍,王 強(qiáng)

(山鋼股份萊蕪分公司能源動(dòng)力廠,山東萊蕪 271104)

1 現(xiàn)狀概述

萊鋼型鋼循環(huán)水系統(tǒng)有6 臺(tái)循環(huán)泵,設(shè)計(jì)最大運(yùn)行能力為5500 t/h,負(fù)責(zé)供給高爐鼓風(fēng)機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)凝汽器、引送風(fēng)機(jī)鍋爐輔機(jī)設(shè)備、TRT發(fā)電機(jī)油系統(tǒng)所用冷卻水。每臺(tái)循環(huán)泵年運(yùn)行時(shí)間約8 個(gè)月,理論大修周期應(yīng)為20~24 個(gè)月。但實(shí)際運(yùn)行后發(fā)現(xiàn):循環(huán)泵葉輪汽蝕速度快,葉輪腐蝕后導(dǎo)致系統(tǒng)機(jī)械平衡不均勻、軸承磨損過(guò)大引起泵運(yùn)行不穩(wěn),甚至使電機(jī)側(cè)受力失衡,導(dǎo)致電機(jī)軸承磨損故障頻發(fā),運(yùn)行周期縮短,被迫頻繁對(duì)泵和電機(jī)檢修,泵被迫帶病運(yùn)行,長(zhǎng)時(shí)間帶來(lái)較多安全隱患。在不均衡的運(yùn)行環(huán)境中,電機(jī)基礎(chǔ)松動(dòng)劣化趨勢(shì)上升,系統(tǒng)大的平衡破壞,循環(huán)泵處于極不安全運(yùn)行狀態(tài)。其檢測(cè)值如表1。

表1 2#循環(huán)水泵狀態(tài)監(jiān)測(cè)情況

由表1 數(shù)據(jù)可見,泵軸承的各方向振速各項(xiàng)均大,軸承加速度、高頻包絡(luò)加速度也略高,葉輪通過(guò)頻率成分明顯(99.38 Hz 是葉輪通過(guò)頻率)。結(jié)合該設(shè)備的特性,認(rèn)為是葉輪汽蝕嚴(yán)重造成;電機(jī)高頻包絡(luò)加速度軸向偏高,是大振速、位移引起的,各軸承無(wú)故障,數(shù)值上還可接受;電機(jī)兩前地腳有松動(dòng),是電機(jī)基礎(chǔ)的鋼板框架松動(dòng)導(dǎo)致,需檢查葉輪汽蝕情況并通過(guò)基礎(chǔ)改進(jìn)后對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。

2 影響循環(huán)泵穩(wěn)定運(yùn)行的原因分析

循環(huán)泵的性能參數(shù)為,型號(hào):DFSS600-710A;流量:5500 t/h;揚(yáng)程:41m;有效汽蝕余量:4.2 m。根據(jù)循環(huán)泵的運(yùn)行現(xiàn)狀及檢修記錄,經(jīng)過(guò)仔細(xì)研討,初步對(duì)存在的缺陷分析總結(jié)如下:

2.1 循環(huán)水系統(tǒng)存在一定的缺陷,平時(shí)運(yùn)行3 臺(tái)循環(huán)泵時(shí),吸水井的液位即吸水井的上液面至吸水井底部,運(yùn)行控制液位偏低,為4.7~4.8 m,而循環(huán)泵的吸入口的中心垂直距離吸水井底部為1.2 m 左右,即泵的吸入口中心至液面的距離為3.5~3.6 m,系統(tǒng)的有效汽蝕余量較?。ㄓ行g余量越大越不易汽蝕),容易導(dǎo)致循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,從而使循環(huán)泵的葉輪過(guò)早的汽蝕,進(jìn)入不穩(wěn)定狀態(tài)。

2.2 循環(huán)泵的葉輪采用的材質(zhì)為鑄鐵,材質(zhì)抗腐蝕能力差,鑄造表面粗糙不光滑,粗糙度達(dá)到Ra12.5,在電導(dǎo)率2265 μS/cm 左右、氯離子含量較高(355 mg/L 左右)的循環(huán)水環(huán)境中運(yùn)行的循環(huán)泵葉輪腐蝕速度快,抵抗汽蝕能力差,因此葉輪的壽命較短,這就決定了循環(huán)泵的運(yùn)行周期較短。

2.3 經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)泵運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè),在運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)振幅大、不穩(wěn)定現(xiàn)象,經(jīng)專業(yè)測(cè)定究其根源在于循環(huán)泵電機(jī)的基礎(chǔ)不穩(wěn)定,原來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)只是簡(jiǎn)單的角鐵方形框架進(jìn)行了淺層水泥凝固固定,其穩(wěn)定性能差,從而影響了循環(huán)泵的整體運(yùn)行狀態(tài),這也是造成循環(huán)泵不安全運(yùn)行的原因之一。

3 整改措施

針對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)吸水井液面距離循環(huán)泵的吸入口低、葉輪材質(zhì)差、電機(jī)基礎(chǔ)缺陷,研討制定出整改措施如下:

3.1 解決循環(huán)水的系統(tǒng)存在的缺陷

3.1.1 在原來(lái)涼水塔回流溝的周邊再加高壘砌30 cm,將溢流管口也相應(yīng)的提高20 cm,盡可能提高塔底的蓄水量以整體提高吸收井的液位,通過(guò)試驗(yàn)在冷卻塔正常運(yùn)行不溢流的狀況下,將循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行水位提到最高,約5.3 m,以保證涼水塔底水不溢流,并為試運(yùn)泵時(shí)留出余量即涼水塔底的液位距溢流口約15 cm。涼水塔與吸水井的位置示意如圖1。

圖1 涼水塔與吸水井相對(duì)位置示意圖

3.1.2 對(duì)保證泵的入口暢通穩(wěn)定做了積極工作,塔的四周外加護(hù)網(wǎng)阻止外來(lái)異物的侵入而堵塞濾網(wǎng),把回水溝濾網(wǎng)換為大孔徑及加高底地溢流口保證泵的吸入口處的水保持平穩(wěn)狀態(tài),回水溝安裝高強(qiáng)度高密封閘板,實(shí)現(xiàn)塔底有效清淤,保證了水質(zhì)的合格和濾網(wǎng)的干凈無(wú)阻,使水均勻流動(dòng),避免旋渦的形成和泵吸入口的堵塞,有效減少了汽蝕的發(fā)生。

3.2 改變?nèi)~輪材質(zhì)提高耐汽蝕性

打破應(yīng)用材質(zhì)為鑄鐵的循環(huán)泵葉輪的慣例,采用鑄鋼的或其他特殊材質(zhì)的葉輪,或者將葉輪的表面噴涂防腐蝕材料以延長(zhǎng)葉輪的壽命,如:葉輪噴涂高分子超滑涂層材料后具有表面光滑,可在流體設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生光滑的表面。

3.3 對(duì)泵的電機(jī)基礎(chǔ)要進(jìn)行徹底的整改

將原來(lái)的不穩(wěn)固的基礎(chǔ)拆除,重新用螺紋鋼打框架增加混凝土與框架的親和力,用整個(gè)鋼板做面預(yù)埋地腳螺栓,然后用硅酸鹽水泥強(qiáng)度等級(jí)較高的PI62.5 水泥做好二次灌漿,基礎(chǔ)混凝土應(yīng)平整無(wú)裂紋、空洞、露筋等現(xiàn)象,其標(biāo)高偏差不大于2 mm;基礎(chǔ)混凝土與二次澆注混凝土的接觸表面應(yīng)鑿出新的毛面,并清理干凈;安放墊鐵處的混凝土表面應(yīng)鏟平,并應(yīng)使兩者接觸密實(shí)且四角無(wú)翹動(dòng);二次灌漿前底座外側(cè)混凝土應(yīng)比底座內(nèi)側(cè)低,但不能低于底座高度的1/2;二次灌漿后,要待混凝土強(qiáng)度達(dá)到70%后才能緊固地腳螺栓。

4 整改效果評(píng)價(jià)

4.1 通過(guò)運(yùn)行提高循環(huán)水吸水井的水位后,相應(yīng)提高了泵的入口水平線與吸水井的液面的高度差0.3~0.4 m,這樣系統(tǒng)的有效汽蝕余量相應(yīng)地增大了。通過(guò)塔的四周外加護(hù)網(wǎng)、把回水溝濾網(wǎng)換為大孔徑及加高底地溢流口、回水溝安裝高強(qiáng)度高密封閘板實(shí)現(xiàn)塔底有效清淤,這樣循環(huán)水的水質(zhì)明顯提高,濾網(wǎng)堵塞機(jī)率大大降低,提高了泵的抗汽蝕性。

4.2 將循環(huán)泵的葉輪改進(jìn)材質(zhì),4#循環(huán)泵在更換采用鑄鋼材質(zhì)的葉輪后,在18 個(gè)月檢修查看,經(jīng)試驗(yàn)使用的超光滑鑄鋼葉輪表面良好無(wú)腐蝕穿孔現(xiàn)象;其1#泵上進(jìn)行試驗(yàn),在表面噴涂了防銹層(聚脲)材料后的葉輪也增加了循環(huán)泵葉輪的運(yùn)行周期,從原來(lái)的7~10 個(gè)月的周期延長(zhǎng)至15 個(gè)月。通過(guò)提升液位,改造前后不同材質(zhì)的葉輪運(yùn)行周期如圖2。

圖2 葉輪運(yùn)行周期

4.3 經(jīng)過(guò)對(duì)循環(huán)泵電機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)框架的設(shè)計(jì)和重新更換加固,整改后循環(huán)泵的運(yùn)行穩(wěn)定,通過(guò)點(diǎn)檢測(cè)試記錄,對(duì)明顯部位的檢測(cè)其整改之前與之后的振動(dòng)比較如表2。

表2 狀態(tài)檢測(cè)mm

通過(guò)比較可以明顯地看到在基礎(chǔ)整改后泵及電機(jī)的運(yùn)行狀況有了大幅度的改善,從而保證了循環(huán)泵的安全運(yùn)行。

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