盧斯煜,陳 凱,李建飛,柴少龍,羅偉鋒
(煤科集團(tuán)杭州環(huán)保研究院有限公司,浙江 杭州 311201)
近年來(lái)我國(guó)電鍍行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì),截至2018年我國(guó)已成為電鍍加工大國(guó)。絕大部分的電鍍企業(yè)分布在華南、華東及沿海制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū),其中臺(tái)州部分地區(qū)還存在新增中小型電鍍企業(yè)速度快、密度高的現(xiàn)象。鑒于此現(xiàn)象當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境保護(hù)管理部門(mén)為控制該地區(qū)電鍍廢水排放總量對(duì)當(dāng)?shù)仉婂兤髽I(yè)達(dá)標(biāo)排放的水量進(jìn)行了更嚴(yán)格的控制,故當(dāng)?shù)仉婂兤髽I(yè)必須進(jìn)行減量生產(chǎn)或?qū)υ黾舆_(dá)標(biāo)排放水再利用工藝。目前臺(tái)州某電鍍企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)良好無(wú)法減量生產(chǎn),故需要對(duì)原污水站進(jìn)行改造,增設(shè)中水回用工藝工程,通過(guò)比較電鍍廢水回用技術(shù)常用的反滲透過(guò)濾法、電滲析技術(shù)和離子交換樹(shù)脂三種工藝的優(yōu)缺點(diǎn)[1],結(jié)合該電鍍企業(yè)現(xiàn)有的人員配置、場(chǎng)地限值等因素后選擇了在我國(guó)比較成熟且具有人員操作簡(jiǎn)便及設(shè)備占地面積小等優(yōu)勢(shì)的反滲透過(guò)濾法。反滲透過(guò)濾法的缺陷在于反滲透膜在使用過(guò)程中受待處理水水質(zhì)影響極大,若水質(zhì)較差容易發(fā)生反滲透膜不可逆污堵問(wèn)題從而必須更換新的反滲透膜,這將造成額外的經(jīng)濟(jì)損失[2],而該電鍍企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中為控制成本,在不影響污水站出水指標(biāo)的前提下使用石灰代替片堿進(jìn)行電鍍廢水pH調(diào)節(jié),導(dǎo)致出水硬度極高(Ca2+>3 000 mg/L)達(dá)到特硬水等級(jí)[3-4],為保證反滲透膜的正常使用必須對(duì)污水站出水進(jìn)行軟化處理。在吸取前人的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,通過(guò)多方研究后決定采用“軟化+砂濾+UF+RO”組合工藝進(jìn)行污水站中水回用,輔以CIP(在線清洗)工藝進(jìn)行新增系統(tǒng)的日常維護(hù)。本工程于2017年11月下旬安裝調(diào)試結(jié)束并投產(chǎn)使用,至今系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果良好,可為電鍍企業(yè)污水站高硬度排放水回用改造提供較好的借鑒。
臺(tái)州某電鍍企業(yè)污水站原有達(dá)標(biāo)排放150 t/d電鍍廢水,出水重金屬濃度達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900—2008)新建企業(yè)水污染物濃度排放限值要求,其余指標(biāo)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)為減少污水站排水量需要增設(shè)一套污水站中水回用系統(tǒng),現(xiàn)結(jié)合電鍍企業(yè)電鍍線用水水質(zhì)要求,在保證中水回用系統(tǒng)回用率≥50%的基礎(chǔ)上對(duì)回用系統(tǒng)的進(jìn)水水質(zhì)和回用水質(zhì)做出了明確要求(其中污水站出水還需進(jìn)行軟化處理此時(shí)的電導(dǎo)率測(cè)定無(wú)意義,為達(dá)到回用水質(zhì)要求只需保證超濾產(chǎn)水電導(dǎo)率≤30 000 μS/cm;污水站出水的鈣離子則會(huì)對(duì)反滲透膜造成污堵,為保證反滲透系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行需要保證一體式組合軟化池出水鈣含量≤20 mg/L),水質(zhì)具體要求見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)和回用水水質(zhì)
污水站放流池中水通過(guò)水泵抽入一體式組合軟化沉淀池,組合池內(nèi)中水依次通過(guò)軟化池、快混池和慢混池,在攪拌機(jī)的攪拌作用下使中水和藥劑充分接觸后進(jìn)入斜管沉淀池進(jìn)行固液分離,上清液通過(guò)溢流堰流至中間水槽;中間水槽水經(jīng)水泵抽入砂濾器過(guò)濾凈化后流入pH調(diào)節(jié)槽,在槽內(nèi)通過(guò)酸堿加藥系統(tǒng)在pH探頭實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的控制下調(diào)節(jié)水體pH至中性后進(jìn)入U(xiǎn)F原水池;之后水經(jīng)超濾系統(tǒng)和兩級(jí)反滲透系統(tǒng)處理后獲得高品質(zhì)水返回企業(yè)車(chē)間內(nèi)再次使用。
一體式組合沉淀池產(chǎn)生的污泥主要成分為碳酸鈣,定期通過(guò)污泥泵排入污水站污泥池中統(tǒng)一壓泥處理,產(chǎn)生的濾液回污水站前端混合處理,成型泥餅定期委外處理。
反滲透系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中污染物會(huì)在濃水側(cè)富集,一級(jí)反滲透富集濃水內(nèi)會(huì)含較多的雜質(zhì)故返回污水站前端混合處理,由于二級(jí)反滲透用于一級(jí)反滲透產(chǎn)水品質(zhì)提升,水體自身的污染物濃度較低,故產(chǎn)生的富集濃水返回一級(jí)反滲透系統(tǒng)前端再次利用。詳細(xì)工藝流程詳見(jiàn)圖1。
本工程主要構(gòu)筑物見(jiàn)表2。
一體式組合軟化沉淀池由軟化池、快混池、慢混池、pH調(diào)節(jié)池和斜管沉淀池組合而成,各反應(yīng)池之間共用隔墻,沉淀池選用表面負(fù)荷較大的斜管沉淀方式,通過(guò)池體結(jié)構(gòu)優(yōu)化以節(jié)約占地面積。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)軟化池中加藥系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)投加過(guò)量的純堿引入碳酸根離子,同時(shí)通過(guò)投加液堿調(diào)節(jié)水體的pH維持在10~12之間,污水站中水通過(guò)攪拌機(jī)攪拌作用充分與藥劑接觸反應(yīng)形成碳酸鈣沉淀,反應(yīng)后的水流經(jīng)快、慢混池加藥混凝后流入斜管沉淀池中沉淀,上清液通過(guò)溢流堰流入中間水槽,沉淀池底部污泥通過(guò)水泵輸送至污水站的污泥收集池經(jīng)壓濾機(jī)壓成泥餅后處理。
表2 主要構(gòu)筑物一覽表
一體式組合沉淀池內(nèi)發(fā)生軟化作用的“純堿+液堿”的組合軟化工藝通過(guò)碳酸鈣的溶度積常數(shù)[5]和碳酸在不同pH水體中存在的形態(tài)確定,藥劑投加量及最佳反應(yīng)pH則通過(guò)后期工況調(diào)試確定。
企業(yè)污水站內(nèi)原有配套管路完整的濾器罐體,但因污水站處理工藝修改遭廢棄,在本工程中考慮到一體式組合軟化沉淀池出水水質(zhì)會(huì)受到污水站出水水質(zhì)波動(dòng)影響,為了提高系統(tǒng)整體抗沖擊能力在組合沉淀池出水后接入過(guò)濾器過(guò)濾,一方面提高系統(tǒng)整體的抗沖擊能力,一方面也將廢棄濾器罐體再次利用起來(lái)。本工程中過(guò)濾器過(guò)濾介質(zhì)采用石英砂填料故稱砂濾器,用于去除生化沉淀出水中殘留的顆粒、膠體物質(zhì)、懸浮固體等,以提高水質(zhì),增強(qiáng)系統(tǒng)抗沖擊能力,保證后續(xù)工序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
超濾(UF)工藝[6]在砂濾器過(guò)濾作用后進(jìn)一步去除水中的雜質(zhì),該系統(tǒng)在一定壓力下,當(dāng)水流過(guò)膜表面時(shí),只允許水、無(wú)機(jī)鹽和小分子物質(zhì)透過(guò)膜,而截留水中的懸浮物、膠體和微生物,以達(dá)到凈化分離的目的。本系統(tǒng)中超濾膜過(guò)水的運(yùn)行方式采用死端過(guò)濾方式,將所有的進(jìn)水在壓力差的作用下透過(guò)超濾膜,把進(jìn)水中的雜質(zhì)截留在超濾膜上,并輔以頻繁水反洗技術(shù)去除截留在超濾膜表面的雜質(zhì),以保證膜系統(tǒng)穩(wěn)定的產(chǎn)水量,并提高系統(tǒng)的水利用率,使系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。
反滲透(RO)技術(shù)[7]作為中水回用的核心步驟,本工程中采用的反滲透膜元件具有脫鹽率高、透過(guò)速度快、機(jī)械強(qiáng)度好、抗污染性能好等特點(diǎn)。超濾產(chǎn)水經(jīng)過(guò)兩級(jí)反滲透膜系統(tǒng)處理后的產(chǎn)水進(jìn)入回用水池,經(jīng)節(jié)能變頻恒壓供水系統(tǒng)送至企業(yè)車(chē)間用水點(diǎn),一級(jí)反滲透污染物富集濃水返回臺(tái)州某電鍍公司企業(yè)配套的企業(yè)內(nèi)污水站和原處理水混合后處理,二級(jí)反滲透污染物富集濃水由于污染物濃度較低可以返回超濾產(chǎn)水箱再次處理提高中水回用率。兩級(jí)反滲透膜管數(shù)量采用3∶1(一級(jí)膜數(shù)量∶二級(jí)膜數(shù)量)的比例進(jìn)行處理,在安裝過(guò)程中反滲透膜管架采用垂直疊加式制作,在平面空間上做到了盡可能小的占地面積。
本工程雖然采用了“砂濾器+超濾系統(tǒng)”的串聯(lián)工藝作為反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理模塊,但反滲透系統(tǒng)的膜元件不被污染是不現(xiàn)實(shí)的。為確保系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,本工程反滲透系統(tǒng)配有在線清洗(CIP)工藝,在污堵發(fā)生后配制特定清洗液清除膜中污染物質(zhì),通過(guò)此方法可以有效地恢復(fù)膜元件的性能。
該工程自2017年11月下旬設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后開(kāi)始使用,經(jīng)半年多的運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,設(shè)備運(yùn)行良好,處理效果可靠,達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期目的,排放指標(biāo)均低于設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)在調(diào)試期間和運(yùn)行半年后各取一周的數(shù)據(jù),處理效果見(jiàn)圖2、圖3。
圖中所示數(shù)據(jù)的水樣分別取于一體式組合軟化沉淀池進(jìn)水端和砂濾器出水端。從圖中可以觀察到,從污水站放流池中抽入的中水含有大量的鈣離子,通過(guò)調(diào)試期進(jìn)水?dāng)?shù)據(jù)曲線和系統(tǒng)運(yùn)行半年后隨機(jī)抽取一周的進(jìn)水?dāng)?shù)據(jù)曲線可以發(fā)現(xiàn)中水中鈣離子含量在3 000~7 000 mg/L范圍內(nèi)波動(dòng)。軟化出水的鈣離子含量有明顯的減少,在調(diào)試初期軟化出水的鈣離子含量就達(dá)到≤50 mg/L的要求。但對(duì)于膜系統(tǒng)而言鈣離子含量越低就越不容易造成膜污染,因此將一體式組合軟化沉淀池中軟化單元的pH控制點(diǎn)由10.5提至11.5。從圖中調(diào)試期軟化出水后半段數(shù)據(jù)曲線和系統(tǒng)運(yùn)行半年后隨機(jī)抽取一周的軟化出水?dāng)?shù)據(jù)曲線可以看出軟化出水的鈣離子含量穩(wěn)定<15 mg/L。
圖中所示數(shù)據(jù)的水樣分別取于超濾工藝的產(chǎn)水端和反滲透工藝的產(chǎn)水端。通過(guò)兩級(jí)反滲透處理,中水電導(dǎo)率由14 000~20 000 μs/cm穩(wěn)定降至40~110 μs/cm(圖3(a)電導(dǎo)率變化),滿足回用水電導(dǎo)率≤300 μs/cm的要求;中水CODCr由350~420 mg/L穩(wěn)定降至8~20 mg/L(圖3(b)CODCr變化),滿足回用水CODCr≤20 mg/L的要求;中水SS由360~440 mg/L穩(wěn)定降至0~4 mg/L(圖3(c)SS變化),滿足回用水SS≤10 mg/L的要求。
綜上所述,本工程中通過(guò)“軟化+砂濾+超濾+反滲透”組合工藝對(duì)污水站出水進(jìn)行深度處理后的回用水質(zhì)能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求,且經(jīng)過(guò)半年運(yùn)行后系統(tǒng)依舊相對(duì)穩(wěn)定。
本工程總投資100萬(wàn)元,處理水量150 t/d,正常生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用主要包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi)、耗材費(fèi)和維修費(fèi),各費(fèi)用計(jì)算如下:
(1)電費(fèi):系統(tǒng)正常運(yùn)行期間各設(shè)備的用電量構(gòu)成,計(jì)算后為7.13元/t;
(2)藥劑費(fèi):系統(tǒng)運(yùn)行期間各藥劑投加量構(gòu)成,其中每噸水的藥劑費(fèi)分別為氫氧化鈉0.33元/t,50%硫酸0.3元/t,PAC 0.28元/t,PAM 0.07元/t,純堿4.07元/t組成,共計(jì)5.05元/t;
(3)人工費(fèi):系統(tǒng)需要專(zhuān)人進(jìn)行操作維護(hù),由于系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,崗位只需1人,結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY收入情況,工資以135元/d計(jì),則人工費(fèi)為0.9元/t;
(4)耗材費(fèi):系統(tǒng)正常運(yùn)行期間砂濾器過(guò)濾介質(zhì),日常用品,化驗(yàn)室易耗品等,折算后為0.69元/t;
(5)維修費(fèi):系統(tǒng)正常運(yùn)行期間設(shè)備難免出現(xiàn)故障,為排除故障產(chǎn)生得費(fèi)用,費(fèi)用參考給排水手冊(cè)以5 000元/月計(jì),即維修費(fèi)為0.11元/t。
(6)直接運(yùn)行費(fèi)用:上述費(fèi)用合計(jì)為13.88元/t。
采用“軟化+砂濾+超濾+反滲透”組合工藝處理臺(tái)州某電鍍企業(yè)污水站達(dá)標(biāo)排放的高硬度電鍍污水,回用水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到CODCr≤20 mg/L,電導(dǎo)率≤300 μS/cm,SS≤10 mg/L,pH 6~9,回用率≥50%,滿足臺(tái)州某電鍍企業(yè)對(duì)回用水水質(zhì)的要求。高硬度廢水本身易造成反滲透膜產(chǎn)生不可逆的污堵,本工程中通過(guò)系統(tǒng)前端的廢水軟化處理和反滲透系統(tǒng)CIP在線清洗維護(hù)下,經(jīng)半年多運(yùn)行后系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)較調(diào)試期數(shù)據(jù)無(wú)明顯變化。