牛 瑞,王 寧,史策輝
(1.中鐵隧道集團二處有限公司,河北 廊坊 065201;2.華東交通大學(xué) 江西省巖土工程基礎(chǔ)設(shè)施安全與控制重點實驗室,江西 南昌 330013;3.廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司,廣東 廣州 510010)
目前國內(nèi)已報道的盾構(gòu)切樁項目大多為土壓平衡式盾構(gòu)機切樁,只有少部分臨江項目采用了泥水加壓平衡式盾構(gòu)機。相對于土壓平衡盾構(gòu),切樁時泥水加壓平衡盾構(gòu)需要控制的參數(shù)更多,切削過程中的參數(shù)調(diào)整更加復(fù)雜精細,當前的研究成果相對較少。王江華[1]介紹了土壓盾構(gòu)機穿越樁基時的一些改造技術(shù),指出增加貝殼刀有助于切割鋼筋。王飛、傅德明等學(xué)者[2]則分別對土壓盾構(gòu)切樁的過程進行了試驗?zāi)M。王飛的試驗表明貝殼刀可適用于直接切削樁基,切樁時推速的波動幅度較大,易造成刀具合金崩裂,并建議推速設(shè)定值≤2mm/min。傅德明[3]采用直徑0.4m模型試驗機模擬了土壓盾構(gòu)切樁的過程,指出刀盤改造宜增加一定數(shù)量先行刀和貝殼刀,推進速度宜<10mm/min,并應(yīng)向土倉內(nèi)添加潤滑減摩材料,以防混凝土碎塊堵塞螺旋輸送機。楊自華等[4]對廣州地鐵3號線瀝浩站至大石站區(qū)間盾構(gòu)切樁施工過程進行了簡單描述,缺少對盾構(gòu)參數(shù)控制的分析。潘茁等[5]利用有限元分析了天津地鐵泥水盾構(gòu)機下穿某橋梁的工程,在該案例中盾構(gòu)機并未切到樁基而是近距離通過。
綜上,對于泥水盾構(gòu)切削橋梁樁基的相關(guān)研究較少,且工程案例也較為缺乏。因此,提出一套泥水盾構(gòu)切樁時參數(shù)動態(tài)調(diào)整措施及施工方法,對地下空間開發(fā)與利用具有十分重要的意義。文章以南昌地鐵某盾構(gòu)區(qū)間隧道切削臨江橋梁樁基礎(chǔ)為背景,通過分析直接盾構(gòu)切樁過程中的泥水壓力、刀盤扭矩、轉(zhuǎn)速等參數(shù),得出泥水盾構(gòu)切樁的相關(guān)規(guī)律,并對臨江區(qū)泥水盾構(gòu)切樁的可行性進行探討。
南昌地鐵2號線某區(qū)間施工時,需要直接盾構(gòu)切除一大直徑橋梁樁,隧道與橋梁樁之間的關(guān)系如圖1所示。需切除的橋直徑1.5m,主筋三級鋼(直徑28mm),入侵隧道斷面4.43m。隧道直徑6.6m,其中襯砌厚度為0.3m,隧道斷面主要處于中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖。
該區(qū)域土層自上而下主要為素填土、粉黏土、礫砂、圓礫、強風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖和中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖。地下水位線位于地面以下約5m處,地下水受臨近的贛江水影響。土體參數(shù)如表1所示。
圖1 舊樁、隧道和托換樁位置關(guān)系圖(單位:m)
表1 土層參數(shù)
盾構(gòu)機為國產(chǎn)氣墊式泥水加壓平衡盾構(gòu)機。為提高切樁效率,防止鋼筋卡頓差繞刀盤,在原盾構(gòu)機的刀具配備基礎(chǔ)上加焊6把撕裂刀,增強盾構(gòu)機的切樁能力。同時將盾構(gòu)機的刀盤開口率提高至40%,使泥水漿液能夠把渣土碎石以及鋼筋碎片帶入開挖倉。刀具配置數(shù)量如表2所示。
表2 泥水盾構(gòu)機刀盤配置
施工中,開始切樁時的初始掘進參數(shù)為刀盤轉(zhuǎn)速0.3~0.5rpm,速度1~5mm/min,刀盤扭矩2005~2020kN·m,推力12590~12680kN。刀盤切入樁體50cm時,刀盤扭矩和推力出現(xiàn)較大波動,停機沖刷刀盤5min,發(fā)現(xiàn)有部分鋼筋碎段。恢復(fù)掘進后,轉(zhuǎn)速提升至0.6rpm,持續(xù)42min,推力由10990kN上升至11280kN,切樁70cm。此后,刀盤轉(zhuǎn)速調(diào)整為0.5rpm,直到完成掘進,盾構(gòu)扭矩上升至1900kN·m,推力逐漸上升至12000kN。切樁全過程監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖3所示。
圖2 切樁過程中盾構(gòu)參數(shù)變化圖
從圖2(a)中可以看出刀盤最大轉(zhuǎn)速達到0.65rpm,最小0.40rpm,整個過程中平均轉(zhuǎn)速在0.55rpm左右。圖2(b)顯示刀盤扭矩在整個切削橋梁樁體過程中逐漸增大,在17時14分的扭矩急劇降低是由調(diào)整回轉(zhuǎn)角將刀盤反轉(zhuǎn)造成的,扭矩的最小值為1044kN·m,最大值為2094kN·m,平均值為1400kN·m。盾構(gòu)的總推力在整個切樁過程中也是逐漸增大,最小值為10050kN,最大值為12120kN,平均值為11160kN。
盾構(gòu)在切樁過程,需考慮盾構(gòu)推力對舊樁擾動形成串漿通道,推進速度較慢時,刀盤倉內(nèi)泥漿比重?zé)o法達到正常掘進排漿比重。因此,盾構(gòu)切樁過程泥水比重初步控制在1.1~1.15g/cm3,黏度控制在25~30s。掘進的前50cm為試掘,結(jié)果發(fā)現(xiàn)盾構(gòu)掘進參數(shù)異常,經(jīng)分析表明是泥漿比重、粘度過高所致。后將泥漿比重調(diào)整為1.08g/cm3,黏度為17.26~19.35s,流量為800~850m3/h。按照該組參數(shù)盾構(gòu)切樁時,盾構(gòu)循環(huán)系統(tǒng)排渣較為順暢,刀盤倉壓力穩(wěn)定,地面無冒漿情況。
在施工過程中發(fā)現(xiàn),泥水的析水量須<5%,API失水量應(yīng)<30CC/30min,不夠則添加降失水劑。
該工程中對盾構(gòu)刀盤刀具及進行了一些改進措施,并及時調(diào)整了相關(guān)的掘進參數(shù),保證了工程的順利施工。期間采取的多項試驗性數(shù)據(jù)總結(jié)如下。
(1)磨樁過程中建議調(diào)低刀盤轉(zhuǎn)速和推進速度。刀盤轉(zhuǎn)速可保持0.5~0.6rpm,推進速度維持在4~8mm/min。與正常地層對比刀盤扭矩要降低,推力可微調(diào)。
(2)為防止鋼筋影響刀盤正常轉(zhuǎn)動,建議在盾構(gòu)超過混凝土保護層后,停機進倉檢查或清理一次。
(3)與正常地層掘進對比,切樁時建議泥漿比重上調(diào),黏度下調(diào),但比重不可過大。