胡華清
(中交第三航務(wù)工程局有限公司寧波分公司,浙江 寧波 315200)
黔張常鐵路阿蓬江特大橋位于重慶市黔江區(qū)境內(nèi),設(shè)計速度200km/h客貨共線,橋長1.36km,主橋(135m+240m+135m)為雙塔三跨預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋,主墩設(shè)計變截面矩形空心方墩,主塔高度為173m,是目前國內(nèi)第一高墩大跨鐵路矮塔斜拉橋。
主墩為超高變截面四邊圓弧倒角方形空心墩,墩身高度為123m,底部12.5m和頂部5.5m設(shè)計為實心段,橋墩身縱向外坡為35∶1,內(nèi)坡為60∶1,墩身橫向外坡為30∶1,內(nèi)坡為45∶1,底部截面尺寸為25.8m×15.9m,頂部截面尺寸為17.6m×9.2m。該墩墩身施工屬于超高墩身施工,施工周期長,墩身液壓爬模模板的選配設(shè)計及施工技術(shù)是該橋墩身施工重點控制的關(guān)鍵技術(shù),液壓爬模內(nèi)外模板為樺木梁結(jié)合膠合板體系,采用進口WISA維薩板,架體結(jié)構(gòu)采用ZMP-100上下分離式架體,上支架為桁架式后移支架,制造生產(chǎn)委托專業(yè)廠家進行,墩內(nèi)設(shè)置勁性骨架以便精確定位,采用徠卡全站儀進行測量監(jiān)測及定位,對立模垂直度進行檢查和校正,控制立模偏位在5mm以下。
(1)液壓爬模設(shè)計。液壓爬模設(shè)計外模面板采用21mm厚、內(nèi)模面板選用18mm厚WISA維薩板。外模施工平臺采用液壓自爬模架體結(jié)構(gòu),爬模架體體系由支架系統(tǒng)、模板系統(tǒng)、埋件系統(tǒng)及液壓系統(tǒng)組成,爬模動力采用設(shè)計自帶的電動液壓頂升系統(tǒng),通過電動液壓系統(tǒng)控制頂升動力,使模板架體結(jié)構(gòu)與導(dǎo)軌間形成互爬,模板架體根據(jù)墩身內(nèi)外坡比變截面特點進行相應(yīng)的配置。根據(jù)墩身內(nèi)外坡比不同的變截面外形特點,爬模(預(yù)埋爬錐安裝角度)根據(jù)設(shè)計可調(diào)整為垂直或傾斜狀態(tài)。爬模機位置,模板及上架體結(jié)構(gòu)的數(shù)量,以及布置形式,都由墩身截面形狀和尺寸,通過爬模架體所受承載力及變形控制的計算確定。內(nèi)模平臺采用現(xiàn)場搭設(shè)腳手架方案,中間對拉螺桿間距控制在1.2m以內(nèi),模板連接保證緊密無錯縫、通縫。
(2)爬模爬架配置。阿蓬江特大鐵主墩為空心超高變截面方形直墩,墩身施工高度增加墩身截面按固定坡度比逐漸變小,每施工一節(jié)段墩身,現(xiàn)場均要對模板進行裁剪,相應(yīng)液壓爬模爬架自下而上按設(shè)計高度進行減少,安裝的爬模爬架體相鄰架體支承跨度控制在5m范圍之內(nèi)。
(3)爬模施工。根據(jù)橋墩的結(jié)構(gòu)實際情況進行設(shè)計和施工,模板到場后,首先按照圖紙進行外模的編號組拼,并經(jīng)檢查測量確認達到設(shè)計要求后,開始進行墩底實心段施工。第一節(jié)澆筑高度為6.1m,模板支撐由施工現(xiàn)場對拉連接螺栓固定,同時在墩身周側(cè)埋設(shè)爬模埋件。當(dāng)混凝土強度到20MPa以上時,再進行第二節(jié)墩身混凝土澆筑施工。第二節(jié)墩身混凝土澆筑高度6m,可利用第一次預(yù)埋件安裝爬模支架、拼裝操作平臺、墩身模板及各安全防護裝置等,同時預(yù)埋相應(yīng)的爬模爬錐等預(yù)埋件,以備后續(xù)墩身節(jié)段爬模施工需要。墩身第二節(jié)施工完成后,對施工作業(yè)的內(nèi)模及爬模構(gòu)架爬伸設(shè)備進行安裝,然后完成第三節(jié)澆筑。模板爬升到第四節(jié)時,第一節(jié)的附墻座附件、掛座部件和爬錐件全部拆除,循環(huán)、周轉(zhuǎn)使用。第三節(jié)澆筑高度為6m,用塔吊將爬模支架提升到位后安裝下平臺,然后重復(fù)第三次澆筑過程,直至澆筑完成到墩頂?shù)菇翘帯?/p>
(4)爬模拆除。爬模施工到墩頂最后一個節(jié)段在澆筑0#塊之前對爬模進行拆除,使用現(xiàn)場QTZ160型塔吊進行爬模拆除工作,按照安裝的倒排順序?qū)⒛0宓闹误w系、液壓油缸、上下爬架以及內(nèi)外構(gòu)架拆除,然后對模板外掛支架、操作平臺、人員上下爬梯等體系進行拆除。爬模的拆除應(yīng)嚴格按照拆卸順序和高空作業(yè)安全要求拆除,拆除過程中要保持受力平衡對稱進行。
(1)爬模垂直度控制。為使爬模垂直度滿足設(shè)計要求,千斤頂頂面標高與承重系統(tǒng)桿件、限位卡底部位置要控制在同一水平面上,并確保爬模系統(tǒng)的同步性;爬升過程中每爬升1m檢查一次,垂直度超出±1%,調(diào)節(jié)螺絲桿滑輪并頂緊墻面,糾偏到位,使垂直度滿足規(guī)范設(shè)計標準要求。施工過程中均勻布置施工荷載,采取合理的混凝土澆筑順序,墩身四面對稱澆筑,同側(cè)從中間向兩邊對稱澆筑等措施,混凝土澆筑過程中,加強模板檢查,及時加固謹防漲模、跑?,F(xiàn)象發(fā)生。
(2)爬模倒角控制。阿蓬江特大橋主墩四周為R=15cm圓倒角,為了避免錯臺倒角采用單獨加工的定型鋼模,鋼模和直線段爬模拼緊,外側(cè)用兩根槽鋼固定,槽鋼端頭用對拉螺桿對拉,以確保鋼模和木摸的連接及固定,有效控制墩身倒角的外觀質(zhì)量。
(3)模板制作拼縫控制。在模板制作時,采用大板幅模板進行拼裝制作,模板的拼縫控制在同一水平或豎直方向上,模板裁切后混凝土表面拼縫自下而上整體紋理順直。拼縫處采用泡沫膠粘合模板的方式處理,有效阻止混凝土漿體從模板拼縫中漏出。
主墩墩身高、單次澆筑方量大,對于混凝土質(zhì)量及澆筑工藝要求高??紤]到降本增效,在混凝土配合比細骨料選配上采用機制砂代替河砂,為確保高墩泵送混凝土工作性能符合要求,從外加劑、粉煤灰、水泥、粗細骨料等原材料的擇優(yōu)選取以及混凝土坍落度、擴展度、和易性、保水性、經(jīng)時坍損、泵送坍損等多方面進行綜合試驗。
(1)機制砂的顆粒形態(tài)對混凝土工作性能影響。機制砂經(jīng)機械破碎、篩分制成5mm以下的巖石顆粒,呈多棱角狀,表面粗糙,顆粒間的相互摩擦阻力加大,使混凝土的和易性、流動性變差,造成混凝土泵送困難。機制砂中的顆粒相對集中或級配不連續(xù),0.315mm以下的顆粒因水洗散失掉,混凝土易發(fā)生離析泌水、工作性變差,在泵送過程中,造成泵壓增加、甚至卡管堵塞等問題發(fā)生。
(2)機制砂中的石粉含量對混凝土性能影響。生產(chǎn)機制砂的巖石料源選擇堅硬的灰?guī)r、花崗巖或卵石,抗壓強度符合(火成巖≥80MPa,變質(zhì)巖≥60MPa,水成巖≥30MPa)要求。針對機制砂中石粉含量對混凝土的影響分析,采用石粉摻量3%、5%、7%、10%、13%進行試驗,以C40墩身泵送混凝土配合比(水泥∶粉煤灰∶機制砂∶碎石∶外加劑∶水=287∶123∶755∶1080∶4.1∶155)試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 石粉含量對混凝土的性能影響分析
試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)機制砂中的石粉含量(3%~13%)增加的情況下,混凝土的流動性、坍落度逐步下降,和易性變得越來越好,粘聚性逐步增加,石粉的含量偏大或是偏小,都會影響著混凝土的各項性能,適當(dāng)合理(7%)的石粉的含量,增加了混凝土中的漿體質(zhì)量,改善了混凝土拌合物的和易性、流動性。當(dāng)石粉含量繼續(xù)增加10%~13%的時候,骨料顆粒的表面積增大,反而阻礙了漿體的流動,降低了混凝土的坍落度和擴展度,同時,石粉含量超過7%以后,混凝土的強度逐步降低,說明超量的石粉會影響混凝土強度。
(1)水泥。混凝土中的水泥選用C3A含量低(<8%),不低于42.5的普通硅酸鹽水泥,試驗選用P.O42.5水泥,比表面積小于340m2/kg,游離氧化鈣0.9%,氯離子含量0.018%,堿含量0.58%。C3A含量7.45%,28d抗壓強度46.2MPa。
(2)粉煤灰。依據(jù)《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標準》(TB 10424)混凝土中摻入最大30%粉煤灰,降低水泥用量,降低混凝土水泥水化熱,改善混凝土拌合物的工作性、流動性和可泵性。粉煤灰選用F類Ⅱ級灰,細度18%,需水量比100%。
(3)機制砂。細骨料選用黔江永文砂石水洗機制砂,并嚴格控制含泥量,試驗表明含泥量超標不僅會降低混凝土強度,而且會增加混凝土硬化后的收縮徐變。機制砂細度模數(shù)2.7~3.0,級配合格,Ⅱ區(qū)中砂,亞甲藍MB值1.0,石粉含量6%,壓碎指標18%(<25%),非堿活性骨料(砂漿棒法0.02%)。
(4)粗骨料。粗骨料選用良好的三級配(5~10mm∶10~20mm∶16~31.5mm碎石按3∶5∶2比例摻配)合成5~31.5mm,可以減少混凝土空隙率,提高混凝土和易性和密實性。粗骨料采用黔江區(qū)洞采灰?guī)r碎石,含泥量0.4%,緊密空隙率小于40%,針片狀含量5%,母巖強度100MPa,壓碎指標9%。非堿活性骨料(砂漿棒法0.02%)。
(5)外加劑。摻加減水劑是減少水泥用量降低水化熱的間接有效途徑,選用上海三瑞高性能緩凝型減水劑,含固量25.52%,減水率27%,含氣量2.6%,用于泵送混凝土壓力泌水率21%,堿含量2.9%,28d抗壓強度比155%,收縮率比101%。通過調(diào)整外加劑性能(保坍、緩凝、緩釋、增稠、降粘)、砂率、漿體比,確定試驗室合理配合比,根據(jù)現(xiàn)場氣溫季節(jié)變化,結(jié)合泵送高度距離變化情況,采用不同的配合比進行生產(chǎn)施工。
C40機制砂混凝土配合比經(jīng)過多次選配確定W/B水膠比0.39,單位用水量160kg,總膠材用量410kg,粉煤灰摻量30%即123kg,水泥287kg,合理砂率41%。經(jīng)6次不同批次水泥和減水劑試拌及試泵,坍落度180~200mm,擴展度470~500mm,坍損15%,含氣量2.6%~3.0%,泌水率為0,可泵性良好,初凝10h30min,終凝12h30min。經(jīng)檢測3d強度27MPa(滿足>20MPa爬模要求),7d抗壓強度37MPa,28d和56d抗壓強度分別為48MPa、53MPa,56d電通量850C(<1200C),C40配合比優(yōu)化選定如表2所示。
阿蓬江特大橋距離項目部拌合站約8km,由于山區(qū)道路路況較差,為及時運至澆筑地點,保證混凝土的質(zhì)量,對出機混凝土和施工現(xiàn)場混凝土的各項指標進行了對比檢測,檢測數(shù)據(jù)如表3所示。試驗結(jié)果表明機制砂混凝土在運輸過程后,可以滿足拌合物的施工技術(shù)要求。
表2 混凝土配合比試驗選定結(jié)果
表3 混凝土運輸過程中的性能變化檢測表
高墩混凝土澆筑采用混凝土泵送施工工藝,泵管從泵車接出,經(jīng)墩身外表面爬升到澆筑的節(jié)段處,垂直管每4.5m附墩身外表面一次,并在墩身上采用單獨安裝的預(yù)埋件來固定泵管;澆筑的墩身節(jié)段泵管固定在模板錨錐上,水平和垂直管路連接處設(shè)液壓混凝土控制截止閥,便于泵管清洗和堵管事故處理。同時,沿著墩身布設(shè)一套預(yù)備泵管,防止施工過程中因堵管處理時間過長造成施工質(zhì)量事故。
阿蓬江特大橋超高墩身爬模采用液壓自動爬模施工工藝,最大澆筑高度6m,為便于現(xiàn)場爬模施工,增加爬模同條件混凝土試塊,掌握混凝土早期實際強度增長情況,混凝土在泵送管道出口澆筑部位進行分批取樣制作同條件試件,經(jīng)一系列實測,齡期30h混凝土抗壓強度達到20MPa以上,56d混凝土抗壓強度達到48.6~51.3MPa,進一步驗證了機制砂混凝土滿足高泵送混凝土中對早期強度質(zhì)量的控制。
在經(jīng)濟效果方面,機制砂為本地砂源,采用機制砂施工解決了天然砂資源緊缺困難,降低了長途運輸成本及工程造價。該項目橋梁工程樁基、承臺、墩身混凝土合計36.33萬m3,采用機制砂每方混凝土節(jié)約成本約75.5元,累計節(jié)約施工成本約2743萬元。
因此,機制砂混凝土配合比優(yōu)化在超高墩身施工中,無論是提高混凝土性能、滿足混凝土泵送工藝、保證混凝土質(zhì)量方面還是在經(jīng)濟效果方面都值得實踐和提倡。
文章依托阿蓬江特大橋超高墩身施工過程,總結(jié)了一些墩身液壓爬模施工工藝、機制砂混凝土配合比選配優(yōu)化以及超高墩身泵送混凝土施工技術(shù)措施,限于篇幅及作者水平,個別技術(shù)尚不能加以全面介紹和闡述,還有待于進一步總結(jié)提高,同時,也希望本文能對類似各公路、鐵路橋梁超高墩身的施工中起到借鑒作用。