吳躍鵬,喬冠男,宋吉鎖,王洪濤,高洪濤,王巒濤
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)
目前,鞍鋼高爐產(chǎn)出的鐵水中硅含量波動較大,為0.2%~0.9%。硅含量為0.5%~0.9%的鐵水稱為高硅鐵水。高硅鐵水直接入轉(zhuǎn)爐會增加轉(zhuǎn)爐冶煉的熔劑成本,而且操作困難、易噴濺。另外,從脫磷的角度而言,由于硅氧的親合力更強(qiáng)[1],鐵水脫磷必須先脫硅,因此鐵水脫硅是鐵水預(yù)處理的一個重要環(huán)節(jié)。
切割渣(包括旋流井鐵皮、火焰清理產(chǎn)生的鐵皮等)是連鑄工藝生產(chǎn)的副產(chǎn)品。鞍鋼的切割渣產(chǎn)量較大,約4 000 t/a,通常作為廢棄品閑置,不僅浪費(fèi)資源、占用場地,而且不利于環(huán)保。據(jù)了解,國內(nèi)其它鋼廠目前沒有將切割渣用于鐵水預(yù)處理脫硅的先例。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠研究一種利用切割渣進(jìn)行鐵水預(yù)處理脫硅的方法,可以穩(wěn)定脫硅平均達(dá)0.23%,脫硅效果明顯,而且入爐后轉(zhuǎn)爐冶煉平穩(wěn)。
以往的鐵水預(yù)處理模式中,都是先脫硅后脫硫,至少是同時(shí)進(jìn)行。通常作法是在高爐出鐵時(shí),在鐵水溝中加入氧化鐵皮或是燒結(jié)礦粉脫硅。但是,高爐出鐵溫度較高并且處于還原性氣氛,均不利于脫硅。另外,脫硅后產(chǎn)生的酸性渣不利于脫硫,脫硫前還要進(jìn)行扒渣。相反,如果鐵水先脫硫后脫硅,由于脫硫反應(yīng)放熱,并且伴隨著脫硫劑的加入鐵水會有較大的溫降(30~50℃),在相對溫度降低的條件下,脫硅效果會更好。脫硅反應(yīng)的平衡常數(shù)與鐵水溫度的關(guān)系如下[2]:
式中,KSi為脫硅反應(yīng)的平衡常數(shù);T為鐵水溫度,℃。
由式(1)可知,脫硅反應(yīng)的平衡常數(shù)與鐵水溫度成反比,鐵水溫度低對鐵水脫硅有利。另外,為了避免在脫硅的同時(shí)碳被氧化,脫硅反應(yīng)也應(yīng)該在低溫下進(jìn)行??梢姡让摿?,再降溫,后脫硅是具備良好熱力學(xué)條件的。
從動力學(xué)觀點(diǎn)看,渣鐵脫硅反應(yīng)可分為如下步驟:
(1)鐵水中的Si通過鐵水邊界層擴(kuò)散到渣-鐵界面;
(2)熔渣中的FeO通過熔渣邊界層擴(kuò)散到渣-鐵界面;
(3)到達(dá)渣-鐵界面的Si和FeO通過化學(xué)反應(yīng)生成SiO2和Fe;
(4)界面上生成的SiO2通過熔渣邊界層擴(kuò)散到熔渣中;
(5)界面上生成的Fe通過鐵水邊界層擴(kuò)散到鐵水中。
動力學(xué)研究結(jié)果表明,鐵水中的硅通過鐵水邊界層向渣-鐵界面的擴(kuò)散是脫硅反應(yīng)全過程的控制環(huán)節(jié)[3]。提高鐵水中硅的傳質(zhì)系數(shù)和渣-鐵界面的面積均有利于促進(jìn)脫硅反應(yīng)的進(jìn)行。
鞍鋼采用KR法進(jìn)行鐵水預(yù)處理,其原理是澆鑄耐火材料并經(jīng)過烘烤的“十字型”或“三葉型”攪拌槳插入到鐵水液面下一定深度,通過攪拌槳的機(jī)械旋轉(zhuǎn)攪動鐵水,鐵水在外力作用下產(chǎn)生“V”字形漩渦,具有攪拌強(qiáng)度大、反應(yīng)無死區(qū)的特點(diǎn),完全滿足脫硅的動力學(xué)條件要求。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠有13臺鑄機(jī),1臺火焰清理機(jī)。通常是將一部分切割殘?jiān)?jīng)煤氣烘烤后加入白灰、黏結(jié)劑等物料,再經(jīng)過壓制工藝制成球狀含鐵料,作為冷料供轉(zhuǎn)爐降溫使用,但加工成本較高,達(dá)200~300元/t鋼,并且轉(zhuǎn)爐工序鐵的收得率較低(20%左右)。其余部分切割渣都作為廢物閑置,造成大量的資源浪費(fèi)。
對切割渣檢驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn),切割渣中全鐵含量約為70%,主要成分為FeO。
鐵水脫硅的反應(yīng)式為:
由此看來,切割渣不僅滿足鐵水脫硅反應(yīng)的需求,還可以最大程度的回收切割渣中的鐵,實(shí)現(xiàn)廢物利用,降低冶煉成本并提高鋼產(chǎn)量。因此,開展了高硅鐵水預(yù)處理脫硫后加入一定量切割渣進(jìn)行脫硅的試驗(yàn)。
試驗(yàn)鐵水條件要求:Si含量≥0.5%,T≥1 290℃。
(1)根據(jù)高爐預(yù)報(bào)的鐵水成分選鐵;
(2)魚雷罐折鐵后測溫、取樣化驗(yàn),確認(rèn)脫硅試驗(yàn)的鐵水成分是否符合要求;
(3)鐵水罐進(jìn)站后,鐵水進(jìn)行扒渣作業(yè),將高爐渣扒除;
(4)高爐渣扒除后進(jìn)行脫硫作業(yè),要求按二級計(jì)算模型確定脫硫劑加入量及攪拌槳攪拌時(shí)間;
(5)脫硫結(jié)束,不抬攪拌槳進(jìn)行扒渣操作;
(6)扒除脫硫渣后,進(jìn)行脫硅。
脫硅工藝步驟如下:
(1)扒除脫硫渣后,將攪拌槳自動模式改為手動模式,待攪拌槳加速至70轉(zhuǎn)/min時(shí),加入1 t切割渣;
(2)加料過程中觀察鐵水面狀態(tài),如發(fā)生渣子泡沫化反應(yīng),立即加入300 kg脫硫劑,防止渣子反應(yīng)劇烈,溢出鋼水罐;
(3)待一切正常后手動加速至高速(100~120轉(zhuǎn)/min),并將剩余的切割渣加入,根據(jù)鐵水硅含量范圍值選擇切割渣的加入量及攪拌時(shí)間;
(4)脫硅完成后,將渣子扒凈;
(5)測溫、取樣檢驗(yàn)。
鐵水硅含量的范圍值與切割渣加入量及攪拌時(shí)間的關(guān)系見表1。統(tǒng)計(jì)9組數(shù)據(jù),取平均值,分析切割渣使用前后鐵水成分變化情況,見表2。
表1 鐵水硅含量與切割渣加入量及攪拌時(shí)間的關(guān)系Table 1 Relationship among Content of Si in Hot Metal,Adding Quantity of Residues Resulted in Cutting and Stirring Time
表2 切割渣脫硅試驗(yàn)前后鐵水成分變化Table 2 Variation of Compositions in Hot Metal before and after Experiment for Desiliconization of Residues Resulted in Cutting %
由表1可以看出,每爐鋼水切割渣加入量為3~5 t時(shí),硅含量降低至0.3%~0.5%;鐵水溫降為25~35℃。由表2看出,脫硅后鐵水中碳含量有所降低,均值在4%左右,實(shí)測轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)間平均為13 min,完全能夠滿足轉(zhuǎn)爐的冶煉需求。脫硅前后鐵水硅含量平均下降了0.230%,硅含量及鐵水溫降非常穩(wěn)定,脫硅工序時(shí)間穩(wěn)定,平均為10~12 min,這些都有利于轉(zhuǎn)爐工序進(jìn)行廢鋼準(zhǔn)備。另外,脫硅后的鐵水兌入轉(zhuǎn)爐后有利于氧槍操作,冶煉過程中噴濺現(xiàn)象明顯減少,同時(shí)降低了熔劑消耗,有效降低了轉(zhuǎn)爐冶煉鐵損和熔劑成本。
按目前日產(chǎn)70爐鋼水,高硅鐵水占比40%,每爐加入切割渣4 t進(jìn)行效益計(jì)算,綜合產(chǎn)生效益為7.18元/t鋼。
(1)分析高硅鐵水先脫硫后脫硅的熱力學(xué)條件和動力學(xué)條件后認(rèn)為,鞍鋼采用KR法進(jìn)行鐵水預(yù)處理攪拌時(shí)加入切割渣脫硅的方法可行。
(2)采用切割渣脫硅,可以將0.5%~0.9%硅含量的高硅鐵水穩(wěn)定脫硅0.20%~0.25%。脫硅后的鐵水兌入轉(zhuǎn)爐后有利于氧槍操作,冶煉過程中噴濺現(xiàn)象明顯減少,同時(shí)降低了熔劑消耗,有效降低了轉(zhuǎn)爐冶煉鐵損和熔劑成本,綜合效益達(dá)到7.18元/t鋼。