何新偉,杜志軒
(中交廣州航道局有限公司,廣東 廣州 510290)
隨著國內(nèi)外疏浚工程施工項(xiàng)目所涉及的航道疏浚水深增加,施工土質(zhì)情況越發(fā)復(fù)雜。尤其是面對(duì)黏土疏浚工程項(xiàng)目時(shí),如何解決耙吸船高效挖掘硬質(zhì)黏土的問題,成為一個(gè)以疏浚為主業(yè)的公司迫切需要解決的問題,也是進(jìn)一步拓寬耙吸船適用領(lǐng)域的關(guān)鍵方向。
目前國內(nèi)外多家疏浚龍頭企業(yè)及科研單位已對(duì)耙吸船黏土施工進(jìn)行了深入研究,包括耙吸船增加水下泥泵、耙頭改造、耙頭高壓沖水、船舶施工工藝等方面,且取得了多項(xiàng)成果,如耙吸船增加水下泵技術(shù)分析、耙頭沖水系統(tǒng)優(yōu)化、軟格柵改造、施工工藝的優(yōu)化等[1-6]。本文以連云港工程為基點(diǎn),結(jié)合六號(hào)錨地錨位單位工程疏浚施工經(jīng)驗(yàn),介紹本工程大型耙吸船在黏性土質(zhì)條件下通過引進(jìn)水下泵設(shè)備、增強(qiáng)高壓沖水、改造耙頭以及采用“泥沙墊艙+黏土裝艙”新型施工工藝等方法的施工效果,為其他類似工況條件下的施工提供參考。
本工程主要施工內(nèi)容為六號(hào)錨地錨位的疏浚(包括30萬噸級(jí)散貨船錨位、30萬噸級(jí)油船錨位)、推薦航線的疏浚以及徐圩航道X7+015~X12+515段的掃淺工程。見圖1。
其中六號(hào)錨地施工區(qū)位于外航道外段E點(diǎn)南側(cè),面積25.4 km2,錨地北邊線距航道軸線1.6 km,自然水深21.9~27.2 m。六號(hào)錨地內(nèi)布置30萬噸級(jí)散貨船錨位以及30萬噸級(jí)油船錨位各1個(gè),錨位尺寸均為1.3 km×1.3 km,設(shè)計(jì)底高程分別為-28.7和-28.1 m,設(shè)計(jì)邊坡1:5。散貨船錨位主要疏浚土質(zhì)為淤泥混砂,30萬噸級(jí)油船錨位主要疏浚土質(zhì)為黏土。
圖1 工程施工總平面
1)工程自2018年11月開工,合同重要工期節(jié)點(diǎn)為2019年3月,基建工程量大,施工時(shí)間短,節(jié)點(diǎn)壓力重。
2)工程涉及耙吸船黏土施工。其中,六號(hào)錨地油船錨位施工區(qū)主要為黏土土質(zhì),標(biāo)貫系數(shù)大(部分區(qū)域標(biāo)貫系數(shù)N超過20),根據(jù)以往施工經(jīng)驗(yàn),耙吸船黏土施工過程中經(jīng)常出現(xiàn)悶耙、堵耙以及泥艙疏浚土板結(jié)等問題,對(duì)施工效率、施工進(jìn)度影響較大。施工區(qū)相關(guān)土質(zhì)資料見表1、圖2。
表1 土質(zhì)分級(jí)疏浚工程量
圖2 油船錨位土質(zhì)情況
隨著疏浚深度增加,船舶對(duì)泥泵真空度的要求提高,而艙內(nèi)泵受安裝位置的限制,其所能提供的真空度有限。尤其在本工程黏性土質(zhì)開挖條件下,疏浚土沿耙管搬運(yùn)至泥艙過程中易出現(xiàn)黏土粘接現(xiàn)象。這種情況下,耙吸船對(duì)泥泵功率和泥泵真空度要求更高,傳統(tǒng)艙內(nèi)泵難以達(dá)到施工要求[7]。而采用水下泵設(shè)備的施工船舶在相同挖深的情況下,可減少泵吸高度和沿程水頭損失,有效提高疏浚濃度和施工效率。
耙頭泥漿濃度公式為:
(1)
式中:ρ為泥漿密度(kg/m3);P0為大氣壓力(Pa);PNPSHr為泥泵必需氣蝕余量(Pa);ρw為海水密度(kg/m3);g為重力加速度(m/s2);H為挖深(m);Hs為耙頭吸口面至泥泵中心面的水平高差(m);v為泥泵進(jìn)口處平均流速(m/s);λ為沿程損失系數(shù);L為吸管長度(m);D為吸管直徑(m);ξ為局部損失系數(shù)。
在相同挖深的情況下,相比艙內(nèi)泵,采用水下泵設(shè)計(jì)的施工船舶,其耙頭吸口面至泥泵中心面的水平高差Hs減小,吸管長度L減小,沿程壓力損失減小,泥漿密度ρ明顯增加,進(jìn)而增加船舶過泵產(chǎn)量,減少裝艙時(shí)間,提高船舶疏浚效率。艙內(nèi)泵、水下泵運(yùn)轉(zhuǎn)見圖3。
注:Pb1為耙頭處壓力。
為保證投入的施工船舶能夠滿足本工程黏土施工的需要,在開工初期立即調(diào)遣“浚洋1”輪進(jìn)場施工,作為當(dāng)前亞洲最先進(jìn)的耙吸挖泥船,“浚洋1”輪左、右耙均裝備有先進(jìn)的水下泵設(shè)備,能夠提供的泥泵功率和泥泵真空度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常黏土施工的需要。
2019年3月,六號(hào)錨地后期掃淺施工階段,“浚洋1”輪右耙水下泵受船舶設(shè)備狀態(tài)影響無法正常工作,采用IHC公司設(shè)計(jì)“浚洋1”輪時(shí)提供的備選方案,將右水下泵拆除,通過管路改換,連接右耙艙內(nèi)泵。分析左耙水下泵、右耙艙內(nèi)泵對(duì)部分硬質(zhì)淺點(diǎn)施工效果,發(fā)現(xiàn)水下泵運(yùn)轉(zhuǎn)效果確實(shí)優(yōu)于艙內(nèi)泵。
耙吸船通過可以下放的耙臂管和耙頭挖掘水下疏浚土,再通過泥泵抽吸作用,將疏浚土運(yùn)送到泥艙內(nèi)。在耙吸船黏性土質(zhì)疏浚施工中,黏土顆粒的凝聚特性會(huì)增強(qiáng)疏浚土對(duì)耙齒和流道的附著力,在耙頭低流速回流區(qū)淤積沉淀,易形成堵耙、結(jié)塊等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率[8]。為解決上述問題,通過優(yōu)化耙頭流道結(jié)構(gòu)、增大格柵開口尺寸、調(diào)整耙齒的安裝角度、改造單排耙頭耙齒分布等優(yōu)化措施,研發(fā)主動(dòng)式改造型黏土耙頭。
通過研究施工過程中耙頭流速、濃度、真空度穩(wěn)定性以及現(xiàn)場效果,發(fā)現(xiàn)耙頭更換后耙頭附著黏土明顯減少,悶耙、堵耙現(xiàn)象基本消除,證明改進(jìn)型耙頭施工效果較好,改進(jìn)型耙頭施工作業(yè)效果見圖4。
圖4 主動(dòng)式改造型耙頭施工作業(yè)效果
目前耙吸船耙頭均配備高壓沖水系統(tǒng)輔助施工,其中高壓沖水挖泥系統(tǒng)通過噴嘴噴射出的高壓射流沖刷、液化水底泥沙,提高疏浚土的含水量,進(jìn)而使疏浚物膨脹松散,以此提高挖掘效果[9]。在對(duì)黏性土質(zhì)施工時(shí),其高壓沖水壓力大小更是直接影響耙齒噴頭、防堵噴頭以及耐磨塊上預(yù)切割高壓沖水噴頭的輔助切削效果。
“浚洋1”完成左高壓沖水系統(tǒng)的更換修復(fù)后,輪艙內(nèi)沖水壓力和耙頭沖水壓力均得到顯著提升,“浚洋1”輪油船錨位施工期間耙頭濃度由1.1~1.3 t/m3提升至1.15~1.35 t/m3,耙頭流速由4.9~5.5 m/s提升至5.0~6.0 m/s,船舶過泵產(chǎn)量提高約10%,施工效率提升明顯。“浚洋1”輪艙內(nèi)沖水作業(yè)效果見圖5。
圖5 “浚洋1”輪艙內(nèi)沖水作業(yè)效果
由于黏土土質(zhì)具有聯(lián)結(jié)強(qiáng)度大、土質(zhì)密度高的特點(diǎn)[10],因此滿載情況下,船舶泥艙下層疏浚土易受泥艙疏浚土重力影響,導(dǎo)致疏浚土在裝艙單元入口發(fā)生板結(jié)固化(尤其是泥泵管道排出端下方的裝艙單元),致使拋泥難度增加、拋泥時(shí)間延長、整體施工能效降低。
為解決上述問題,對(duì)船舶施工工藝進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,先后采用了3種措施:
1)船舶在油船錨地和散貨船錨地輪流施工。待油船錨地施工后,通過散貨船錨地施工期間泥漿對(duì)于泥艙剩余黏土的沖刷浸泡,減少黏土在船舶泥艙的滯留,從而降低下一船油船錨地施工后的拋泥難度。
2)縮短拋泥時(shí)間。質(zhì)量較大、密度較高的疏浚物集中于2#、4#、5#泥門柱附近,導(dǎo)致拋泥過程中上述拋泥單元拋泥困難、拋泥時(shí)間增加,若拋泥過程中不開啟上述泥門,而通過泥泵沖水將此單元疏浚土沖刷,可縮短拋泥時(shí)間。
3)采用“泥沙墊艙+黏土裝艙”的施工工藝?!翱Q?”輪在散貨船錨位施工0.5 h,待泥艙中裝載部分淤泥及少量砂土后,再前往油船錨位施工,以淤泥、沙土作為后期裝載黏土與船舶泥艙間的潤滑劑,減少油船錨位黏土的板結(jié)固化,降低船舶拋泥難度。
通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),采用3種工藝調(diào)整后,“浚洋1”輪拋泥時(shí)間均有一定幅度的縮短,但相較于第1、2種工藝調(diào)整效果,第3種調(diào)整效果最好,拋泥時(shí)間最短。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表2。
通過對(duì)船舶施工數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),施工工藝最終調(diào)整后,“浚洋1”輪拋泥時(shí)間及泥艙疏浚土殘留量降低明顯,平均拋泥時(shí)間由52 min縮短至30 min,單船施工周期降低9.4%,船舶施工效率提升明顯。
表2 “浚洋1”輪施工工藝調(diào)整前后施工周期對(duì)比 min
通過采取耙頭改造更換、提高高壓沖水壓力、改進(jìn)施工工藝措施,“浚洋1”輪施工效率提升明顯,通過對(duì)施工數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,“浚洋1”輪在單船裝載量基本不變的情況下,船舶施工周期縮短0.43 h,施工效率為3 229.7 m3/h,較措施實(shí)行前提升12.44%。船舶施工參數(shù)變化見表3。
表3 船舶施工參數(shù)對(duì)比
1)水下泵可以明顯提高泥泵真空度,提高施工過程中耙頭泥漿濃度。
2)提高高壓沖水壓力和采用改造后的黏土耙頭可以減少悶耙、堵耙現(xiàn)象,提高耙頭泥漿濃度和泥漿流速。
3)“泥沙墊艙+黏土裝艙”的施工工藝以淤泥及少量沙土作為疏浚黏土與泥艙間的潤滑劑,減少黏土在船舶泥艙的滯留板結(jié),縮短船舶拋泥時(shí)間。
4)經(jīng)現(xiàn)場施工試驗(yàn),耙吸船黏土施工措施效果良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為類似工況條件下的船機(jī)設(shè)備安排選取及施工措施的制定優(yōu)化提供了經(jīng)驗(yàn)。