王盟
石橫特鋼集團(tuán)有限公司煉鐵廠,中國·山東 泰安 271612
工藝控制標(biāo)準(zhǔn);配礦結(jié)構(gòu);經(jīng)濟(jì)料;生產(chǎn)工藝
入爐結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作是我公司長期堅(jiān)持開展的一項(xiàng)重點(diǎn)研究課題,項(xiàng)目的持續(xù)開展為我公司近幾年增加了巨大經(jīng)濟(jì)效益。但隨原燃料整體質(zhì)量水平的逐年下滑、環(huán)保管控力度的加大,配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間變小。同時(shí)在增加經(jīng)濟(jì)料消耗后,燒結(jié)礦質(zhì)量及產(chǎn)量控制難度增加,高爐穩(wěn)定運(yùn)行水平及指標(biāo)提升也面臨了一定的壓力。另外因高爐冶煉強(qiáng)度提高,高爐對(duì)于精料的控制要求也相應(yīng)提高。2019年圍繞以上問題煉鐵廠進(jìn)行有針對(duì)性的重點(diǎn)研究,提出了多項(xiàng)管理及技術(shù)應(yīng)對(duì)措施,有效地推動(dòng)了結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作的開展,降低了生產(chǎn)成本。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作開展的先決條件是要守住生產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定的紅線,近年來煉鐵廠依據(jù)實(shí)際原燃料質(zhì)量、高爐爐型及周邊鋼企控制經(jīng)驗(yàn)等,制定了入爐有害元素控制標(biāo)準(zhǔn):鋅負(fù)荷不超0.35kg/t、堿負(fù)荷不超3.8kg/t,尤其重點(diǎn)控制鉀元素入爐負(fù)荷,日常配礦中燒結(jié)礦、球團(tuán)礦K2O 含量分別控制不超0.06%、0.07%。每周對(duì)入爐鋅及堿金屬負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算、平衡,制定《高爐排堿、排鋅管理辦法》,出現(xiàn)富集時(shí),按照確定的工藝控制標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整爐渣堿度、爐渣流動(dòng)性及布料制度等,進(jìn)行排鋅、排堿操作。
2019年,高爐冶強(qiáng)大幅提高,燒結(jié)機(jī)提產(chǎn)壓力增大,生產(chǎn)模式的變化,進(jìn)一步要求燒結(jié)提高成品礦質(zhì)量,2019年燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)在公司管控標(biāo)準(zhǔn)65%的基礎(chǔ)上提高了要求,按不低于68%控制。同時(shí)為提高燒結(jié)主要操控及管理人員質(zhì)量服務(wù)意識(shí),制定燒結(jié)礦粒度質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法,其中燒結(jié)礦10~25mm 粒級(jí)、<10mm 粒級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分別按≤47%、≤26%控制。
2019年,礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行,在參考各品種鐵料性價(jià)比排序的同時(shí),根據(jù)我公司實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用效果,并結(jié)合其它鋼企、院校的研究成果,對(duì)我公司配礦主結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。在燒結(jié)礦化學(xué)成分按方針控制前提下,以長期穩(wěn)定配用2~3 種理化品質(zhì)及燒結(jié)性能均較好的富礦粉,外加不低于15%國產(chǎn)精粉為原則組織燒結(jié)配礦,主體結(jié)構(gòu)的富粉加精粉總配比控制在55%左右,該結(jié)構(gòu)可確保燒結(jié)料的整體粒度、制粒效果及燒結(jié)性能滿足日常燒結(jié)過程控制要求。
表1 常用礦粉燒結(jié)性能參數(shù)
依據(jù)各品種礦粉試驗(yàn)性能指標(biāo)及實(shí)際應(yīng)用效果,技術(shù)科對(duì)常用礦粉的燒結(jié)性能進(jìn)行了評(píng)價(jià),選擇了同化性、高溫液相下流動(dòng)性及冷卻過程中粘結(jié)強(qiáng)度均較好的紐曼粉[1]、巴西混合粉這兩種礦粉作為燒結(jié)主配礦結(jié)構(gòu),并配用部分酸性精粉,以提高燒結(jié)礦強(qiáng)度。2019年我公司精粉開發(fā)品種及數(shù)量較多,因酸性精粉有利于改善礦相整體粘結(jié)強(qiáng)度,煉鐵廠對(duì)燒結(jié)、球團(tuán)精粉結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,燒結(jié)重點(diǎn)提高了東平宏達(dá)、中鋼蒼山等質(zhì)量較穩(wěn)定的酸性精粉配比,適當(dāng)下調(diào)了魯中、金嶺等堿性精粉配比,該部分堿性精粉由球團(tuán)配用消化。經(jīng)優(yōu)化后燒結(jié)配礦主結(jié)構(gòu)確定如表2所示。
表2 燒結(jié)配礦主方案
在配礦主結(jié)構(gòu)確定后,其它可配用部分性價(jià)比較好的經(jīng)濟(jì)料,2019年該部分配比控制5~10%。
正常情況下紐曼粉、巴混等主流礦現(xiàn)貨資源是較充足的,我公司BHP 及Vale 長協(xié)資源也以該類礦粉為主,但現(xiàn)貨市場資源受價(jià)格、鋼企消耗等不確定因素影響較大,會(huì)出現(xiàn)短期內(nèi)資源短缺甚至無貨的情況。針對(duì)該問題,煉鐵廠一方面與采購部門及時(shí)溝通,降低紐曼粉或巴混配比,提前對(duì)燒結(jié)主配礦結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整應(yīng)對(duì);另一方面制定了紐曼粉、巴混斷料情況下的配礦預(yù)案,具體如表3所示。
表3 燒結(jié)配礦預(yù)案
在燒結(jié)無法配用紐曼粉、巴混時(shí),燒結(jié)配料結(jié)構(gòu)按以上方案執(zhí)行,其中作為日常配礦用的副礦品種如FMG 粉、麥克粉、超特粉暫停采購及配用,配用理化指標(biāo)及燒結(jié)性能相對(duì)較好的PB 粉、巴粗及巖迪粉代替紐曼粉、巴混,可實(shí)現(xiàn)配礦結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)調(diào)整的平穩(wěn)過渡。
燒結(jié)主配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,進(jìn)一步穩(wěn)定了燒結(jié)過程及燒結(jié)礦質(zhì)量,在此生產(chǎn)條件下,煉鐵廠及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)料的使用問題跟進(jìn)研究,積極開發(fā)使用新品種礦。
經(jīng)濟(jì)料多為鐵品位低、硅鋁含量及有害元素含量較高的含鐵料[2],按照單一性價(jià)比公式測(cè)算其倒折成本對(duì)比主流礦性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在10 美元以上,但實(shí)際上該類料存在品質(zhì)波動(dòng)大、燒結(jié)配礦后影響入爐品位降低等問題,從分廠、公司范圍上講,其在燒結(jié)的使用有使系統(tǒng)成本升高的潛在風(fēng)險(xiǎn),因此經(jīng)濟(jì)料使用效益問題應(yīng)利用綜合配礦模型,并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)變化等,進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)算后確定。按照以上原則,在確保生產(chǎn)穩(wěn)定及系統(tǒng)效益最大化前提下,對(duì)比2018年,2019年提高了經(jīng)濟(jì)料使用量,截止11月份經(jīng)濟(jì)料總消耗達(dá)15.0 萬t,創(chuàng)效889.17萬元/年。其中新開發(fā)使用的礦有WPF粉、吉布森粉、泰和礦、伊朗粉、朝鮮粉、南非塊(低品位)。具體使用數(shù)量、效益如表4所示。
表4 經(jīng)濟(jì)料使用品種、消耗量及效益
2019年隨周邊礦山開工率的提高,精粉供應(yīng)較充足,其對(duì)比外礦的價(jià)格優(yōu)勢(shì)達(dá)到4 美元/噸以上。為降低燒結(jié)配礦成本,2019年下半年對(duì)如何提高精粉配比問題進(jìn)行了重點(diǎn)研究,主要工作有以下兩點(diǎn):一是在塊礦對(duì)比粉礦有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)時(shí),高爐提高塊礦入爐比例、降低燒結(jié)礦消耗,在燒結(jié)產(chǎn)量壓力較小,通過優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),燒結(jié)可適當(dāng)提高精粉配比。二是通過優(yōu)化燒結(jié)工藝細(xì)節(jié),為提高精粉配比創(chuàng)造技術(shù)條件。2019年通過優(yōu)化配混系統(tǒng)加水方式及布料系統(tǒng)、提高混合料料溫、改善混合料制粒效果等措施,精粉配比逐步由上半年的18%提高至22%,按對(duì)比外礦優(yōu)勢(shì)4 美元/噸測(cè)算精粉消耗增量可創(chuàng)效246.76 萬元/年。
我司高爐冶強(qiáng)提高后,燒結(jié)產(chǎn)能壓力持續(xù)緊張,正常生產(chǎn)時(shí)燒結(jié)礦入爐比例僅可維持在71~72%。進(jìn)入采暖季燒結(jié)階段性停限產(chǎn),燒結(jié)礦入爐比例降低至不足70%,高爐被迫增加了性價(jià)比較差的外購燒結(jié)礦及塊礦配比。為最大程度減少外購燒結(jié)礦及塊礦消耗,降低高爐配礦成本,通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝,10月份后兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)日產(chǎn)始終穩(wěn)定在13900t 以上,大燒結(jié)日產(chǎn)突破9100t,并組織老3#燒結(jié)復(fù)產(chǎn),主要工作開展如下。
混合料經(jīng)二混制粒再由皮帶倒運(yùn)、分料漏斗碰撞時(shí)料溫會(huì)出現(xiàn)降低,且水分蒸發(fā)嚴(yán)重,不利于穩(wěn)定混合料成球性及燒結(jié)生產(chǎn)過程,通過以下措施可有效減輕以上現(xiàn)象。
(1)提高并穩(wěn)定二混蒸汽壓力至0.3Mpa 以上,把二混圓筒內(nèi)的蒸汽管道改造為安裝在出料端,并使通入蒸汽直接與物料接觸。這樣蒸汽預(yù)熱完的物料直接通過皮帶運(yùn)輸走,比原來的頭部安裝蒸汽管道減少了一段距離的蒸汽發(fā)散。
(2)在蒸汽管道進(jìn)入圓筒前500mm 的位置開孔增加一處水管道,加入一定量的水通過蒸汽管道噴入圓筒內(nèi),使水能夠更均勻的與混合料接觸,提高了混合料中>3mm 小球的比例,使燒結(jié)過程表現(xiàn)出良好的透氣性,也為精粉比例提高創(chuàng)造有利條件。
(3)改進(jìn)一混加水方式,把原直徑100mm、長10m 的水管截去一半,將頭部接進(jìn)去的水管噴頭按圓弧形安裝在進(jìn)料斗正面和兩側(cè),正面的噴頭與直沖下來的物料成垂直角度,兩側(cè)噴頭方向呈V 形順物料而下,90%的水分由頭部水管加入;另一路水管豎向加在一混進(jìn)料端的皮帶上面,水管上面加裝噴頭使水直接噴在生石灰上面,改善了石灰粉消化效果及混合料成球性,也減少了揚(yáng)塵。
1#燒結(jié)機(jī)上采取圓輥+多輥的布料方式,長期以來因燒結(jié)產(chǎn)能壓力大,燒結(jié)料層厚度偏低,多輥布料器下沿離燒結(jié)料面距離大(達(dá)300mm),混勻料下料軌跡是垂直落到臺(tái)車上,很大一部分大顆粒到不了燒結(jié)臺(tái)車底部,布料偏析效果差,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生壓料現(xiàn)象,影響燒結(jié)料層透氣性。通過增設(shè)反射板可有效解決該現(xiàn)象,具體做法:在多輥布料器下方,沿料流運(yùn)動(dòng)方向安裝一塊長3m、寬350mm 的反射板,將落料點(diǎn)與臺(tái)車上沿距離縮小至30~50mm,改變混合料下料軌跡,可使一部分混合料大顆粒落到燒結(jié)臺(tái)車底部,布料偏析趨于合理,減輕壓料現(xiàn)象,改善燒結(jié)料層透氣性[3]。
按單一性價(jià)比公式測(cè)算,2019年大部分時(shí)間內(nèi)塊礦倒折成本對(duì)比粉礦、燒結(jié)礦均倒掛,為提高燒結(jié)礦入爐比例,降低塊礦消耗,2019年煉鐵廠對(duì)老3#燒結(jié)階段性生產(chǎn)運(yùn)行方式中涉及的相關(guān)問題進(jìn)行了研究,通過分析現(xiàn)場工藝流程及設(shè)備運(yùn)行情況等,制定了老3#燒結(jié)臨時(shí)復(fù)產(chǎn)方案,解決了三條燒結(jié)機(jī)并行生產(chǎn)時(shí)的原料供應(yīng)、物流運(yùn)輸、生產(chǎn)人員組織及設(shè)備維護(hù)等問題。2019年老3#燒結(jié)階段性復(fù)產(chǎn)期間生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,1~10月份累計(jì)完成產(chǎn)量15.85 萬t,按全年對(duì)比塊礦優(yōu)勢(shì)3 美元/噸測(cè)算代替塊礦可創(chuàng)效332.85 萬元/年。
通過優(yōu)化入爐原料結(jié)構(gòu)可有效降低生產(chǎn)成本,但結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過程往往伴隨著原料質(zhì)量下滑以及生產(chǎn)指標(biāo)的退步,需針對(duì)性地采取管理及技術(shù)應(yīng)對(duì)措施,確保生產(chǎn)及質(zhì)量穩(wěn)定。目前,對(duì)于含鐵料價(jià)值的評(píng)估還是以單一性價(jià)比公式測(cè)算為主,實(shí)際生產(chǎn)中部分含鐵料對(duì)煉鐵指標(biāo)的影響在性價(jià)比公式中未體現(xiàn),需對(duì)性價(jià)比公式作相應(yīng)修訂。對(duì)于部分經(jīng)濟(jì)料的燒結(jié)性能、冶金性能及在生產(chǎn)中的應(yīng)用缺乏較深入的研究,需進(jìn)一步總結(jié)配礦結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)工藝參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量變化的影響。