王曉東
(新疆兵團(tuán)勘測設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限責(zé)任公司,新疆 石河子832000)
新疆兵團(tuán)第八師瑪納斯河四級(jí)水電站于1961年建設(shè)完成,現(xiàn)共布置4臺(tái)立軸混流式水輪機(jī)機(jī)組。原設(shè)計(jì)水頭為31.5m,設(shè)計(jì)引水流量51.6m3/s,總裝機(jī)容量1.3萬kW(已擴(kuò)容1×4000kW+原有3×3000kW),多年平均發(fā)電量約為4862萬kW·h,為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要的作用。
水電站由于運(yùn)行時(shí)間長,存在建筑物凍融破壞,混凝土結(jié)構(gòu)老化、破損滲漏,金屬結(jié)構(gòu)銹蝕、啟閉困難,機(jī)電設(shè)備普遍磨損、老化、故障率高等問題。在2013年農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造批復(fù)內(nèi)容為:對(duì)引水渠道進(jìn)行裁彎取直和防滲改建、拆除并重建排冰閘及退水渠,對(duì)前池、溢流堰、尾水平臺(tái)進(jìn)行改造加固處理,更換電站的機(jī)電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備等。
增容改造后設(shè)計(jì)水頭31.6m,設(shè)計(jì)引水流量62.0m3/s,總 裝 機(jī) 容 量 1.60萬 kW(1×4000kW+改造3×4000kW),多年平均年發(fā)電量為6088萬kW·h(年均增發(fā)電量1226萬kW·h),裝機(jī)利用小時(shí)數(shù)為3805h,設(shè)計(jì)發(fā)電流量59.6m3/s。
瑪納斯河徑流年際變化平緩,年內(nèi)分配集中,6月~9月的水量占全年徑流量的76.6%,冬季水量僅占7.3%。多年平均年徑流量為13.23億m3/s,多年平均流量為41.9m3/s;90%頻率的保證流量為5.98m3/s。河水含沙量大,多年平均含沙量2.73kg/m3,水中泥砂懸移質(zhì)約占87%,并且泥沙中石英含量多,對(duì)水輪機(jī)機(jī)組磨損影響較大。
改造前瑪納斯河四級(jí)水電站機(jī)組每2~3年須進(jìn)行一次大修。轉(zhuǎn)輪、底環(huán)、頂蓋、導(dǎo)葉、蝸殼等過流部件空蝕和磨蝕最嚴(yán)重,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行效率低下,機(jī)組振動(dòng)大、噪音大,長時(shí)間處在不穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),嚴(yán)重影響了電站運(yùn)行安全和經(jīng)濟(jì)效益。本次增容改造更新3臺(tái)老機(jī)組,將除尾水管的肘管段和擴(kuò)散段外的所有水輪機(jī)部件進(jìn)行更換(含轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)葉、頂蓋、座環(huán)、蝸殼、尾水管直錐管等)。
經(jīng)過參建方的多次現(xiàn)場檢查和技術(shù)討論,確定通過調(diào)整座環(huán)高度和蝸殼直徑,增加機(jī)組過流能力,以達(dá)成水輪機(jī)增容改造的目標(biāo)??紤]到金屬蝸殼外包混凝土厚度較小的現(xiàn)狀,工程難點(diǎn)在于:保證蝸殼的結(jié)構(gòu)安全,蝸殼和座環(huán)聯(lián)合受力,控制機(jī)組振動(dòng)在允許范圍。
本工程混凝土蝸殼承擔(dān)機(jī)墩傳下來的荷載、水輪機(jī)層設(shè)備重量和活荷載。原鋼蝸殼與外圍混凝土之間設(shè)置有彈性墊層,用以減少鋼蝸殼的振動(dòng),混凝土蝸殼承擔(dān)部分內(nèi)水壓力。根據(jù)增容要求,鋼制蝸殼需要增加內(nèi)徑,最寬部位達(dá)23cm,為此需要對(duì)原混凝土蝸殼內(nèi)側(cè)進(jìn)行鑿除拓寬,須鑿除鋼蝸殼外部彈性層、多余混凝土層和鋼筋網(wǎng)。工程技術(shù)改造如何不影響混凝土蝸殼結(jié)構(gòu)安全,保證鋼蝸殼、座環(huán)與混凝土蝸殼之間的荷載傳遞,避免混凝土澆筑和干縮產(chǎn)生空腔,造成水輪機(jī)組的振動(dòng)和氣蝕,是設(shè)計(jì)考慮的主要問題。
結(jié)構(gòu)安全方面考慮混凝土蝸殼擴(kuò)徑后,結(jié)構(gòu)厚度減少14%,經(jīng)計(jì)算,混凝土蝸殼上部鋼筋拉應(yīng)力增加較大,為此須采取混凝土蝸殼補(bǔ)強(qiáng)措施,考慮了2種方案。方案1:加強(qiáng)混凝土蝸殼內(nèi)側(cè)配筋,將橫向鋼筋與座環(huán)焊接,改善蝸殼受力條件;方案2:在鋼蝸殼外側(cè)設(shè)置多道加勁環(huán),由混凝土蝸殼和鋼蝸殼共同承擔(dān)上部荷載。考慮到方案2加勁環(huán)寬度較大,相應(yīng)混凝土鑿除厚度大損害結(jié)構(gòu)安全,并且豎向加勁環(huán)影響混凝土澆筑,故選擇加固方案1。
對(duì)鋼蝸殼與澆筑混凝土存在的干縮空腔考慮進(jìn)行灌漿處理,灌漿材料進(jìn)行水泥灌漿和化學(xué)灌漿材料的比較。水泥灌漿凝結(jié)強(qiáng)度高,而化學(xué)灌漿固結(jié)體可以具有一定的彈性,達(dá)到減輕鋼蝸殼振動(dòng)的效果,故鋼蝸殼外側(cè)空腔選擇化學(xué)灌漿。經(jīng)比較選用LW水溶性聚氨酯,其具有良好的親水性能,漿液遇水后先分散乳化,進(jìn)而凝膠固結(jié);固結(jié)體為彈性體,可遇水膨脹,具有彈性止水和以水止水的雙重功能,主要性能指標(biāo)見表1。
表1 LW水溶性聚氨酯主要性能
經(jīng)比較確定結(jié)構(gòu)加固措施如下:1)拆除原鋼蝸殼和座環(huán),按設(shè)計(jì)斷面鑿除混凝土和鋼筋;2)剔出座環(huán)錨筋,將改造座環(huán)與錨筋固定;3)在混凝土蝸殼內(nèi)側(cè)鑿除部位恢復(fù)鋼筋網(wǎng),并適當(dāng)加大鋼筋網(wǎng)中的鋼筋直徑,橫向鋼筋兩端與座環(huán)上下焊接,鋼筋網(wǎng)通過焊接錨筋與混凝土蝸殼錨固;4)逐節(jié)安裝鋼蝸殼,將鋼蝸殼外側(cè)錨筋與鋼筋網(wǎng)焊接固定;5)鋼蝸殼預(yù)留混凝土灌注管和振搗孔,灌注高標(biāo)號(hào)混凝土,待混凝土干縮后,進(jìn)行聚氨脂灌漿。改造措施設(shè)計(jì)見圖1。
圖1 鋼蝸殼、座環(huán)改造圖
座環(huán)采用組焊式,鋼材材質(zhì)為Q345E,固定導(dǎo)葉數(shù)24個(gè),外形尺寸2.36m×1.557m×0.992m,分成4 瓣,總重量 5.2t,單重 1.3t。
蝸殼平面直徑5.13m,設(shè)計(jì)壓力0.4MPa,進(jìn)水口內(nèi)徑1.75m,出水口內(nèi)徑0.5m,蝸殼壁厚16~12mm,材質(zhì)為Q345E,分22段運(yùn)輸,單段最大件寬度0.3~0.8m,相應(yīng)重量350kg,總重量約6t。
(1)切割、拆除已磨損鋼內(nèi)襯,清洗混凝土蝸殼表面松動(dòng)的混凝土塊、沉積泥沙,進(jìn)行鋼筋除銹和混凝土表面鑿毛和清洗,混凝土最大鑿除厚度25cm,最小鑿除厚度16cm。
(2)混凝土修補(bǔ)要求剔除原有鋼筋網(wǎng),重新焊接鋼筋網(wǎng)片。為確保鋼筋接頭焊接質(zhì)量,采用砂輪打磨焊接部位殘?jiān)?。增大鋼筋網(wǎng)片的鋼筋直徑,設(shè)計(jì)鋼筋直徑φ25mm,間距20cm,并與φ25植筋錨桿焊接,錨桿錨固長度不小于30cm,間距40cm布置。
(3)其余混凝土蝸殼表面按間距30~40cm設(shè)置植筋錨桿,要求與金屬蝸殼管節(jié)焊縫距離不大于20cm。植筋錨桿采用Ⅲ級(jí)φ25mm鋼筋加工,設(shè)計(jì)強(qiáng)度360MPa,錨孔孔徑32mm;錨桿植筋膠采用改性環(huán)氧類、A級(jí)膠,設(shè)計(jì)環(huán)境溫度為-5~35℃,約束拉拔條件下與混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度≥11.0MPa。
(4)蝸殼外包鋼筋網(wǎng)要求與座環(huán)焊接;座環(huán)分4片焊接,并預(yù)留直徑3cm灌漿孔、排氣孔16個(gè)。
(5)金屬蝸殼材質(zhì)為 Q345E,板厚 16~12mm,在對(duì)應(yīng)混凝土錨桿的位置開孔,孔徑36mm。蝸殼管節(jié)分段編號(hào)后,利用鉸鏈依次拖運(yùn)到指定位置。
(6)通過拉緊桿、松緊螺栓、支座、千斤頂、墊板等連接定位件,分別進(jìn)行座環(huán)、蝸殼安裝調(diào)整,并與錨桿焊接固定。
(7)金屬蝸殼上預(yù)留一定數(shù)量的混凝土灌注孔,孔徑6cm,灌注C25混凝土(14d限制膨脹率大于0.02%),進(jìn)行震搗后用Q345E等厚鋼板焊接封孔。
(8)錐管與下部蝸殼間的空腔混凝土,常規(guī)澆筑措施難以保證混凝土澆筑質(zhì)量,經(jīng)考慮采用蝸殼下開口上部預(yù)留孔洞,并焊接40cm長,直徑5cm導(dǎo)管,通過導(dǎo)管灌注C25混凝土,并進(jìn)行震搗密實(shí)。
(9)通過錘擊金屬蝸殼進(jìn)行混凝土灌注密實(shí)度檢查,如有空腔聲,進(jìn)行接觸灌漿處理,灌漿壓力0.2MPa,灌漿孔孔徑2cm,灌漿材料為聚氨脂。
(10)對(duì)錨桿孔、灌漿孔堆焊封孔,打磨光滑。
瑪納斯河四級(jí)水電站蝸殼改造工程于2014年完工并投入發(fā)電,經(jīng)過3年的運(yùn)行,已通過竣工驗(yàn)收,水輪機(jī)機(jī)組運(yùn)行良好,平均較改造前增發(fā)電量12%,蝸殼振幅在規(guī)范允許范圍內(nèi),達(dá)到了增效擴(kuò)容目標(biāo),工程改造效益顯著。