魯曉斐
(大同煤礦集團 燕子山礦,山西 大同 037037)
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,我國的煤炭開采技術(shù)得到了長足進步,越來越多的礦井逐漸向集約化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變[1-2]。在此轉(zhuǎn)變過程中不可避免地面臨著諸多問題,其中最為典型的是如何在采掘交鋒下有效減少掘進巷道受鄰近工作面的采動影響,有關(guān)學(xué)者對此進行了研究,并提出相應(yīng)的圍巖穩(wěn)定性控制措施[3-5]。
大同煤礦集團燕子山礦5214軌道巷和8216工作面在生產(chǎn)過程中存在著采掘交鋒的情況,且5214軌道巷和8216工作面之間的間距僅為35 m,該巷受采動影響較大,圍巖受力復(fù)雜,在采掘交鋒時若不采取任何控制措施,則存在著較高的安全隱患。因此在采掘交鋒時對5214軌道巷制定合理有效的控制措施成為當(dāng)前該礦急需解決的首要任務(wù)。
5214軌道巷和8216工作面位于燕子山礦3號煤層302盤區(qū),該煤層傾角約為2°,平均厚度為5.3 m,系全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。其中5214軌道巷埋深450 m,為矩形巷道,巷寬4 m,巷高3.3 m,斷面積為13.2 m2,從盤區(qū)軌道巷開口,沿頂板掘進,巷道走向長度為2 490 m。支護方案為:頂板采用D20 mm、L2 400 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,共布置6根,間排距900 mm×1 000 mm,頂板兩側(cè)角錨桿呈60°布置;錨索采用D17.8 mm、L7 000 mm的低松弛鋼絞線,每排布置2根,分別位于距巷道中線左右兩側(cè)1 000 mm處,排距為2 000 mm。兩幫錨桿采用D18 mm、L1 700 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,每排布置3根,上排距頂板600 mm,間排距1 000 mm×1 000 mm。錨桿所施加的預(yù)緊力為45 kN,并采用一支MSCKa2360型樹脂藥卷進行錨固,錨索所施加的預(yù)緊力為125 kN,采用一支MSCKa2360、一支MSZ2360型樹脂藥卷對其進行錨固,巷道斷面支護如圖1所示。5214軌道巷進巷右側(cè)為8216工作面,該工作面傾向長200m,走向長2 100 m。
圖1 5214巷道斷面支護(mm)
為了提高生產(chǎn)效率,加快采掘銜接,5214軌道巷和8216工作面存在著采掘交鋒的情況,采掘交鋒所引起的動壓疊加現(xiàn)象會嚴重影響工作面和掘進巷道的圍巖穩(wěn)定性,特別是5214軌道巷受鄰近工作面采動影響較大,若不采取相應(yīng)的控制措施保證其能夠順利的通過壓力區(qū),必然會造成嚴重的安全隱患。
掌握5214軌道巷頂?shù)装鍘r層的賦存情況以及各巖層的圍巖物理力學(xué)參數(shù)對于制定圍巖控制措施具有重要意義。故在5214軌道巷頂?shù)装暹x取合適的位置打鉆取芯并將所取巖芯密封后帶回實驗室,使用巖石力學(xué)試驗機對其物理力學(xué)參數(shù)進行測試,測試結(jié)果見表1。
表1 巷道頂?shù)装鍑鷰r賦存狀況及力學(xué)參數(shù)統(tǒng)計
從表1可以看出,3號煤層厚度較厚且強度偏低,5214軌道巷的偽頂為炭質(zhì)泥巖,該巖層的厚度僅為0.8 m;直接頂為3.6 m的細粒砂巖和2.9 m的粉砂巖,這兩層圍巖的完整性相對較好,具有較高的強度;老頂為18.6 m厚的高嶺巖。直接底為6.85 m的粉砂巖。
測試結(jié)果表明,5214巷頂板圍巖強度整體偏高,而兩幫為煤體強度偏低,易受到8216工作面的采動影響,從而造成對頂板的支撐能力出現(xiàn)一定程度的下降。
5214軌道巷右?guī)涂拷?216工作面,在采掘交鋒時右?guī)退艿牟蓜佑绊戄^大,為了對采掘交鋒時巷道圍巖控制措施的制定提供一定的依據(jù),在工作面和掘進面相距200 m時,在5214軌道巷右?guī)瓦x取合適的位置布置窺視鉆孔,對其圍巖內(nèi)部破碎狀況以及裂隙發(fā)育情況進行窺視,窺視結(jié)果如圖2所示。
從圖2可以看出,窺視孔1.4 m深處圍巖較為破碎,2.2 m深處裂隙比較發(fā)育且張開度較大,2.4 m深處以上圍巖完整性較好。而在原支護方案中幫部錨桿的長度僅為1.7 m,錨固基礎(chǔ)較差,在較強的采動影響下難以保障巷道圍巖的穩(wěn)定性。
圖2 鉆孔窺視結(jié)果
5214軌道巷和8216工作面間距較小,且該巷道幫部為煤體,距巷幫0~2 m深處范圍內(nèi)的圍巖破碎嚴重,煤層整體強度偏低,若掘進面和工作面強行交鋒,則會引起一定程度的應(yīng)力疊加,同時5214軌道巷受強烈的采動影響,圍巖穩(wěn)定性必然會出現(xiàn)一定程度的下降,為了避免在采掘交鋒時發(fā)生重大的安全事故,保證其順利交鋒,根據(jù)圍巖原位測試結(jié)果,提出如下治理措施。
1) 為了保證巷道在掘進期間能夠順利通過壓力區(qū),并使工作面和掘進巷道的圍巖應(yīng)力得到一定程度的釋放,在5214軌道巷掘進面位于8216工作面前方60 m時開始對5214軌道巷進行加強支護,同時巷道的掘進速度由原來的8 m/d降低至4 m/d。
2) 為了防止5214軌道巷和8216工作面之間的壓力區(qū)進一步疊加,當(dāng)交鋒剩余30 m時5214巷停止掘進,工作面的推進速度由5 m/d降至3 m/d。
3) 交鋒完畢且5214軌道巷掘進面位于工作面后方20 m時方可恢復(fù)掘進,掘進速度仍保持4 m/d,巷道圍巖采用加強支護對其進行控制。
4) 當(dāng)5214軌道巷掘進面位于8216工作面后方60 m時,掘進速度恢復(fù)至原來的8 m/d并一直保持到巷道掘進完畢,工作面的推進速度恢復(fù)為5 m/d,由于5214軌道巷使用時間較長,在此過程中仍采用加強支護的方式對其進行支護。
對5214軌道巷進行加強支護的措施主要為:
1) 頂板錨桿在原方案的基礎(chǔ)上將其排距縮小為900 mm,預(yù)緊力由原來的45 kN提高至60 kN,頂板錨索的布置方式改為在巷中心處布置一根,距巷中心左右兩側(cè)1 400 mm處分別布置一根,排距改為900 mm,預(yù)緊力則由125 kN提高至160 kN。
2) 為了對巷幫0~2 m范圍內(nèi)的圍巖進行加強控制,幫部錨桿在原方案的基礎(chǔ)上將其全部更換為D20 mm×L2 400 mm規(guī)格,排距縮小為900 mm,同時兩幫各布置一根3.5 m長的錨索,距頂板1 500 mm,排距900 mm,幫部錨桿(索)所施加的預(yù)緊力與加強支護后頂板錨桿(索)所施加的預(yù)緊力一致,圖3為加強支護后的巷道斷面。
圖3 加強支護后的巷道斷面(mm)
5214軌道巷掘進面位于8216工作面前方60 m時開始實施加固措施,同時在掘進面后方3 m處布置測站,對5214巷的圍巖變形進行為期30 d的現(xiàn)場監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖4所示。
從圖4可以看出,在監(jiān)測期間的第17 d工作面通過測站,在第1 d~14 d期間,測站圍巖變形較小,從第14 d開始測站圍巖受采動影響變形量開始增大,并一直持續(xù)到20 d后,圍巖變形開始減緩并逐漸趨于平穩(wěn)。最終頂板下沉量和兩幫移近量分別為81 mm和114 mm,兩幫移近量略大于頂板下沉量,同時在采掘交鋒時以及采掘交鋒后5214軌道巷掘進面并未發(fā)生明顯變形,上述結(jié)果顯示,采取加強支護后巷道圍巖穩(wěn)定性較好,可以有效保證礦井的正常安全生產(chǎn)。