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萊鋼提高400 m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)質(zhì)量生產(chǎn)實(shí)踐

2020-07-03 07:05畢欣成
山東冶金 2020年3期
關(guān)鍵詞:焦粉燒結(jié)機(jī)臺(tái)車

畢欣成

(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 濟(jì)南271104)

1 前 言

萊鋼400 m2燒結(jié)機(jī)主要承擔(dān)著向3 200 m3高爐提供優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗燒結(jié)礦的生產(chǎn)任務(wù),是熱線生產(chǎn)的第一道工序。隨著對成本、效益和環(huán)保等要求的不斷提升,降低工序能耗、提升生產(chǎn)質(zhì)量成為企業(yè)挖潛增效的焦點(diǎn)。2018年,型鋼煉鐵廠計(jì)劃燒結(jié)礦月平均綜合合格率95%以上,400 m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦月平均綜合合格率最高96.82%、最低76.5%、平均92.2%,與型鋼煉鐵廠質(zhì)量要求有一定差距。為此,型鋼煉鐵廠組織立項(xiàng)攻關(guān),2019年燒結(jié)礦月平均綜合合格率提升至95.80%,比2018年提高了5.70%,創(chuàng)400 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來的最好成績。

2 制約因素分析

2.1 綜合指標(biāo)分析

對影響燒結(jié)礦綜合合格率的各項(xiàng)指標(biāo)不合格頻次進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),并做出排列(見圖1)。由圖1看出,堿度、亞鐵、轉(zhuǎn)鼓占燒結(jié)礦不合格批次的83.9%,降低這3項(xiàng)指標(biāo)不合格20%便能達(dá)到廠質(zhì)量要求,為此確定堿度、亞鐵、轉(zhuǎn)鼓3項(xiàng)為主要攻關(guān)方向。

圖1 400 m2燒結(jié)指標(biāo)的Pareto圖

2.2 原因分析

2.2.1 燃料粒度不符合工藝要求

2.2.2 礦料成分波動(dòng)大

統(tǒng)計(jì)用同一配比的兩堆料,混勻料的TFe含量差別為1.94%,相對于燒結(jié)礦TFe±1%的偏差較大;CaO/SiO2比值為0.86%,相對于燒結(jié)礦CaO/SiO2±0.12%的偏差大,影響焦粉配比大。

2.2.3 燒結(jié)過程水分不穩(wěn)定

混勻料水分控制雖然采用了紅外線測水及自動(dòng)控制系統(tǒng),但效果不好,水分控制在7.5%左右,超出了工藝要求的(7.2±0.2)%的范圍,需要技術(shù)改造以減少燒結(jié)過程中的水分波動(dòng),穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn);且水分波動(dòng)不利于降低燒結(jié)礦固體燃耗。

2.2.4 “三低一高”工藝要求執(zhí)行不到位

低碳控制,低溫1 250~1 280℃,降低FeO,降低還原氣氛,生成多的Fe2O3、少量Fe3O4。采用低水燒結(jié),有利于料層透氣性改善。厚料層800 mm以上,保證良好的儲(chǔ)熱作用,減少邊緣返礦。水分控制在7%左右,低水分燒結(jié),減少了過濕層的不利影響,提高了料層透氣性。增大料層密度,有利于提高燒結(jié)礦的產(chǎn)、質(zhì)量,減少水分蒸發(fā)熱,可節(jié)省燃料。

2.2.5 雨季燒結(jié)原燃料水分偏大

本研究中,PVT1在肝癌患者血漿中相對表達(dá)量明顯高于肝硬化患者,說明PVT1在肝癌患者中存在明顯高表達(dá)。同時(shí),也有研究表明,PVT1在結(jié)直腸癌、肺癌、鼻咽癌和腎癌等腫瘤中均存在高表達(dá)[10-13]。進(jìn)一步分析PVT1在肝癌中的表達(dá)與患者臨床特征的關(guān)系,結(jié)果顯示,PVT1表達(dá)與肝癌患者腫瘤大小、腫瘤數(shù)量、BCLC分期、血管侵犯、甲胎蛋白的表達(dá)水平與有關(guān),并在一定程度影響肝癌患者的預(yù)后[14]。

2018年雨季焦粉水分含量與平時(shí)差別大,對燒結(jié)礦固體燃耗影響較大。

2.2.6 自動(dòng)配料系統(tǒng)誤差大(7%~15.7%)

對人工跑盤數(shù)據(jù)記錄分析,各物料下料量誤差值:混勻料±15.7%、熔劑±7%、燃料±7.8%、返礦±8%,差值大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出工藝要求(混勻料±2%、熔劑±4%、燃料±4%、返礦±2%)。

2.2.7 標(biāo)準(zhǔn)化操作條例執(zhí)行不到位

對2018年5—8月份3個(gè)月的操作督察情況分析,在布料平整和厚度、FeO大小的判斷、焦粉的調(diào)整、點(diǎn)火強(qiáng)度、燒結(jié)終點(diǎn)的控制都有明顯的失誤,布料拉溝、不平、厚度不到800 mm的情況時(shí)有發(fā)生,自動(dòng)蓄熱作用得不到充分利用,增加了固體燃料消耗。

3 提高燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量措施

3.1 加強(qiáng)焦粉質(zhì)量管理

加強(qiáng)焦粉入倉前質(zhì)量把關(guān),防止以劣充好影響成分穩(wěn)定。針對中、夜班焦粉破碎質(zhì)量差,表現(xiàn)為粒度粗、水分偏大的情況,增加中、夜班值班人員,加大值班力量,加強(qiáng)焦粉質(zhì)量督查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢取樣檢驗(yàn),確保中、夜班焦粉質(zhì)量合格,為燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量和固體燃耗穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。

對焦粉進(jìn)料量及水分進(jìn)行把關(guān)。班組督促收料崗位每天對水分含量較大的車輛進(jìn)行抽檢,并通知質(zhì)檢進(jìn)行現(xiàn)場取樣并將測量數(shù)據(jù)上傳;主控崗位對每天的進(jìn)料賬單進(jìn)行比對并形成臺(tái)賬,包含進(jìn)料量、車數(shù)、干基、含水量、消耗量等,便于日常固體燃耗控制和月度結(jié)算比對。

每天督查燃料粒度,督促崗位及時(shí)根據(jù)實(shí)際粒度調(diào)整控制,并做好統(tǒng)計(jì)分析。

改進(jìn)效果:2018年10月份固體燃料固定碳含量范圍在77.15%~82.58%,2019年10月份固定碳波動(dòng)范圍在75.15%~81.55%,波動(dòng)幅度顯著降低。

3.2 提高對混勻料料種頻繁變化的應(yīng)變能力

近幾年,特別是噸鋼成本降低300元后,燒結(jié)性能好的原料供應(yīng)異常緊張,料種互相代替頻繁,燒結(jié)性能變差,且品種多、雜,給生產(chǎn)組織和燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的提升帶來不利影響。因此需提前測算料堆成分變化,根據(jù)料堆成分預(yù)測,提前做好質(zhì)量預(yù)警。

改變目前混勻料化驗(yàn)取樣從料倉出料口取樣的方法,新料堆使用前即取樣送交化驗(yàn),使生產(chǎn)單位獲知新料堆混勻料化學(xué)成分的時(shí)間由原先的6~8 h后提前至3 h后,為燃料、熔劑配比調(diào)整提供了時(shí)間保證。

在即將更換料堆前,將6個(gè)混勻料倉保持均衡料位5分倉以上,上新料時(shí)5個(gè)混勻料倉均衡打料并同時(shí)開啟運(yùn)行,減少新舊料混料時(shí)間,為燒結(jié)生產(chǎn)線提供準(zhǔn)確分析判斷的基礎(chǔ)。

發(fā)現(xiàn)燃料成分波動(dòng)及時(shí)分析調(diào)整,確保成分穩(wěn)定,具體實(shí)施方法為:首先根據(jù)配料計(jì)算確定燃料配比,根據(jù)燒結(jié)礦的化學(xué)成分變化做出調(diào)整,調(diào)整幅度控制在±0.5%的空間,直至FeO穩(wěn)定并形成配比調(diào)整的良性循環(huán);增加燒結(jié)礦及燒結(jié)礦燃料成分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),提高燒結(jié)生產(chǎn)線對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化調(diào)整及時(shí)性。

3.3 燒結(jié)布料設(shè)備改造

降低小礦槽篦子間隙。2019年1月開始,燒結(jié)機(jī)臺(tái)車布料存在混合料表層凹凸不平、拉溝多、生料帶多,返礦量大、燒結(jié)礦燒成率低等問題。利用大修機(jī)會(huì),降低了礦槽篦子尺寸,改善了混合料的布料效果,提高了燒結(jié)的有效風(fēng)量,為實(shí)現(xiàn)850 mm布料厚度提供了可靠的保障;強(qiáng)化燒結(jié)過程自動(dòng)蓄熱作用,進(jìn)一步降低固體燃耗。

針對燒結(jié)機(jī)布料不平的弊端,將梭式布料器南端停留時(shí)間由原來的3 s優(yōu)化調(diào)整為4 s,調(diào)整后,對減輕南側(cè)邊緣效應(yīng)起到重要作用。將泥輥出料口兩端改造為可調(diào)式活頁門,對改善臺(tái)車邊緣布料起到重要作用,降低了邊緣效應(yīng)。另外,對泥輥給料機(jī)活頁門底部空隙進(jìn)行了增大距離改造,消除了石塊卡、堵活頁門導(dǎo)致布料拉鉤的現(xiàn)象,改善了混合料的布料效果,優(yōu)化了抽風(fēng)風(fēng)量的分布;對燒結(jié)臺(tái)車邊篦條進(jìn)行了加增肋筋改造,大大降低了掉篦條的幾率。

3.4 改進(jìn)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車篦條與隔熱墊配合不合理情況

400 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來,一直存在著篦條、隔熱墊與臺(tái)車體之間安裝配合間隙不合理,篦條、隔熱墊脫落的問題。通過現(xiàn)場實(shí)際測量后分析,篦條與隔熱墊脫落的主要原因是:篦條、隔熱墊與臺(tái)車體組合裝配間隙過大,臺(tái)車向下部軌道翻轉(zhuǎn)或返置過程中,篦條長度方向的間隙向一個(gè)方向集中轉(zhuǎn)移,使另一端與臺(tái)車體離開而脫落。對燒結(jié)機(jī)臺(tái)車篦條與隔熱墊配合現(xiàn)狀進(jìn)行針對性改造:將隔熱墊加厚3 mm,間隙由7~8 mm改為4~5 mm;將篦條下部兩端各加長5 mm,間隙由12 mm改為7 mm。改進(jìn)后,燒結(jié)機(jī)篦條脫落現(xiàn)象得以改觀,由此導(dǎo)致的停機(jī)上篦條周期由1 d延長到1周以上。

3.5 蒸汽管網(wǎng)改造

使用原有蒸汽管道,將J30煤氣水封處原蒸汽管網(wǎng)接茬南閥門關(guān)閉,在后方開口接生產(chǎn)蒸汽,開口前原管路不變,提供取暖用汽,生產(chǎn)蒸汽沿原管路鋪設(shè),加寬原平臺(tái),在平臺(tái)處設(shè)一閘閥、報(bào)警閥、壓力表,加裝壓力變送器、流量計(jì),將數(shù)據(jù)信號(hào)引至配控室。這樣,生產(chǎn)用汽使用外部蒸汽,取暖用汽使用自產(chǎn)蒸汽。將車間生產(chǎn)蒸汽單獨(dú)從主管網(wǎng)加設(shè)1條管路,使生產(chǎn)與取暖用汽分離,增設(shè)取暖蒸汽管道及分支閥門(見圖2)。蒸汽管網(wǎng)改造后,燒結(jié)混合料溫從35℃提高到55℃,有效消除了燒結(jié)臺(tái)車底部礦料“過濕”現(xiàn)象,燒結(jié)礦班產(chǎn)提高2.5%。

圖2 蒸汽管網(wǎng)改造示意圖

3.6 配料秤波動(dòng)問題改進(jìn)

制定《電子皮帶秤操作標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法》,主要做法是每班對運(yùn)行的電子皮帶秤進(jìn)行至少1次的零點(diǎn)校準(zhǔn)和不少于2次的人工跑盤驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在案,以便于分析確定電子皮帶秤的運(yùn)行狀況。另外,輸送同料種的電子皮帶秤要做到定期輪換使用,使用前必須進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)。

嚴(yán)格配料室秤的管理:白班稱料校秤,檢修跑零校秤,倒倉稱料校秤,電子秤跑偏等運(yùn)行督查。定期與自動(dòng)化部技術(shù)人員交流,出現(xiàn)問題,協(xié)商解決,確保下料準(zhǔn)確穩(wěn)定。

改進(jìn)后,檢查2019年5月份配料室所有的電子秤的下料精度,混勻料、熔劑、燃料、返礦在1%~2%,比2018年同期下料精度提高4%~6%,說明電子皮帶秤得到及時(shí)有效地維護(hù),減少了因電子皮帶稱稱量不準(zhǔn)確引發(fā)的水碳波動(dòng)。

4 實(shí)施效果

4.1 燒結(jié)礦不合格頻次顯著降低

對2019年燒結(jié)礦不合格頻次進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),并作排列圖(見圖3)。由圖3可以看出:轉(zhuǎn)鼓、堿度、亞鐵這3項(xiàng)指標(biāo)已從之前的83.9%降到了63.38%,下降幅度為20.52%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)(下降20%);分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),生產(chǎn)總批次由2018年2 757批次增加了385批次,R、轉(zhuǎn)鼓、亞鐵3個(gè)項(xiàng)目廢樣批次由217批降為87批,說明主要問題得到了解決。同時(shí),2019年燒結(jié)礦綜合合格率比2018年提高了5.70%,燒結(jié)礦綜合合格率達(dá)到95.80%,創(chuàng)下了400 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)以來的最好成績。

圖3 改進(jìn)后400 m2燒結(jié)指標(biāo)的Pareto圖

4.2 經(jīng)濟(jì)效益

燒結(jié)礦綜合合格率的穩(wěn)定提高為生鐵產(chǎn)、質(zhì)量的提升提供了可靠保障,高爐增鐵節(jié)焦效益顯著提高,年增鐵節(jié)焦效益756萬元。

5 結(jié)語

改進(jìn)后還存在焦粉、鐵礦石質(zhì)量不穩(wěn)定,焦粉破碎粒度階段性不達(dá)標(biāo),焦粉下料不穩(wěn)定,標(biāo)準(zhǔn)化操作執(zhí)行不到位等問題,有待進(jìn)一步攻關(guān)。下一步打算:目前在線生產(chǎn)的燒結(jié)礦FeO含量大小主要依靠人工機(jī)尾觀察判斷,對個(gè)人的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)水平依賴程度較大,F(xiàn)eO含量判斷準(zhǔn)確性不高。計(jì)劃引入先進(jìn)的燒結(jié)機(jī)尾熱成像儀設(shè)備,能夠?qū)崟r(shí)在線觀測燒結(jié)礦FeO的變化,縮短工藝操作調(diào)整周期,有利于穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量,降低燃料消耗,真正實(shí)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)尾數(shù)據(jù)化管控。

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