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降低950冷軋機(jī)輥耗的工藝措施

2020-07-03 07:05張志剛侯元新
山東冶金 2020年3期
關(guān)鍵詞:輥面鋼量乳化液

陳 普,王 波,張志剛,侯元新

(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南271100)

1 前 言

950冷軋機(jī)軋輥消耗居高不下,成為影響軋機(jī)加工成本降低和生產(chǎn)效率提升的瓶頸。對(duì)950軋機(jī)軋輥消耗進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),950軋機(jī)平均輥耗為0.993 kg/t。廠部要求降低軋輥消耗,降低加工成本,提高軋機(jī)生產(chǎn)效率,通過對(duì)降低950軋機(jī)輥耗進(jìn)行攻關(guān),實(shí)現(xiàn)了攻關(guān)目標(biāo)。

2 輥耗偏高原因分析

對(duì)造成950冷軋機(jī)輥耗高的原因從人、機(jī)、料、法、環(huán)等5個(gè)方面進(jìn)行了分析,共找出了9條末端因素:人員技能培訓(xùn)不足;軋輥檢測(cè)、磨削不到位;開卷機(jī)、卷取機(jī)中心線偏移;AGC控制系統(tǒng)故障;來料頭尾板形差;軋制過鋼量過大;壓下分配不合理;乳化液濃度不穩(wěn)定;軋制力偏高。通過對(duì)末端因素逐條進(jìn)行確認(rèn),共確認(rèn)了5條主要原因。1)軋輥檢測(cè)、磨削不規(guī)范:因輥面裂紋、疲勞層探傷不到位造成的軋輥爆輥,平均每月出現(xiàn)3次。2)開卷機(jī)、卷取機(jī)中心線偏移:經(jīng)測(cè)量,水平度及垂直度超過標(biāo)準(zhǔn)值,造成鋼帶跑偏斷帶粘輥。3)AGC控制系統(tǒng)故障:系統(tǒng)故障平均每月出現(xiàn)2次,因AGC伺服閥、溢流閥、壓力傳感器、彎輥等設(shè)備出現(xiàn)故障導(dǎo)致斷帶粘輥。4)軋制過鋼量大,軋制過鋼量存在過高現(xiàn)象,軋輥疲勞造成非正常換輥。5)乳化液濃度不穩(wěn)定:乳化液濃度波動(dòng)超過0.5%,導(dǎo)致軋輥在高速軋制時(shí)產(chǎn)生熱劃傷。

3 控制措施

3.1 完善探傷標(biāo)準(zhǔn)和磨削規(guī)定

1)完善事故軋輥探傷標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)事故軋輥的類型、輥面損傷情況,進(jìn)行必要的車削、磨削,并采用多種檢測(cè)手段對(duì)軋輥進(jìn)行檢測(cè),將輥面裂紋、損傷層等缺陷磨削干凈,方可上線使用。

2)在超聲波探傷時(shí),若出現(xiàn)持續(xù)波長(zhǎng)尖峰,則判斷軋輥部位存在裂紋缺陷,然后通過磁粉探傷,對(duì)軋輥裂紋部位進(jìn)行標(biāo)注并重新上線磨削,直到探傷合格后方可上線使用。

3)對(duì)軋輥的冷卻時(shí)間、磨削量等工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化(見表1),中間輥磨削時(shí)倒角弧度5°,寬度為50 mm。

表1 軋輥冷卻時(shí)間、磨削量工藝參數(shù)

4)實(shí)施效果:通過完善探傷標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范磨削規(guī)定,達(dá)到了因軋輥檢測(cè)、磨削不規(guī)范造成的軋輥爆輥事故為零的目的。

3.2 對(duì)中心線進(jìn)行測(cè)量和調(diào)整

1)采用先進(jìn)的激光跟蹤儀,對(duì)軋機(jī)開卷機(jī)、左/右卷取機(jī)中心線在線檢測(cè)。2)根據(jù)檢測(cè)出的偏差值,對(duì)設(shè)備精度進(jìn)行調(diào)整。3)實(shí)施效果:通過對(duì)開卷機(jī)、卷取機(jī)的中心線進(jìn)行測(cè)量和調(diào)整,鋼卷跑偏斷帶次數(shù)由平均每月15次下降到每月3次,降低了80%。

3.3 優(yōu)化軋制過鋼量

根據(jù)產(chǎn)品的厚度優(yōu)化軋制過鋼量,減少因過鋼量過大導(dǎo)致輥面爆輥事故的發(fā)生。通過優(yōu)化軋制過鋼量,因輥面疲勞造成的非正常換輥次數(shù)由平均每月23次下降到每月12次,降低了52.17%。

3.4 AGC控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造

采用先進(jìn)的S7—400西門子PLC,將軋機(jī)傳動(dòng)控制和AGC控制完美結(jié)合,具有斷帶保護(hù)功能及故障報(bào)警功能,提高了電氣及液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性,減少斷帶粘輥次數(shù)??刂葡到y(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造后,斷帶粘輥事故由平均每月3次下降到平均每月1次,降低了67%。

3.5 在乳化液箱安裝機(jī)械攪拌裝置

為提高乳化液濃度的穩(wěn)定性,增加軋輥潤滑及冷卻效果,在凈油箱設(shè)計(jì)安裝了乳化液機(jī)械攪拌裝置。通過增加減速機(jī)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定。通過皮帶動(dòng)力傳輸、雙葉輪攪拌機(jī)懸浮式安裝的方式,提高乳化液攪拌的效果及使用壽命。攪拌裝置安裝使用后,乳化液濃度達(dá)標(biāo)率由85.2%提高到93.6%,有效減少了因乳化液濃度波動(dòng)造成的輥面熱劃傷及打滑現(xiàn)象。

4 結(jié)語

通過以上措施的實(shí)施,950軋機(jī)輥耗由實(shí)施前0.993 kg/t降低到實(shí)施后的0.873 kg/t,比目標(biāo)值0.89 kg/t降低了0.017 kg/t,達(dá)到了目標(biāo)要求。同時(shí)提高了冷軋產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量,提高了軋機(jī)生產(chǎn)效率,降低了軋機(jī)設(shè)備故障率,降低了軋制加工成本,成效顯著。

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