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一種原油乳化液破乳劑的研究與應(yīng)用

2020-07-04 00:49畢巖濱
石油化工應(yīng)用 2020年6期
關(guān)鍵詞:乳化液反應(yīng)釜乳劑

畢巖濱,林 超

(1.中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司,天津 300452;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)

伴隨著海上油田開采中后期的到來,海上油田產(chǎn)液中含水越來越高。油田采出液中的水主要有兩種形式[1]:游離水和乳化液。其中,渤中34-2/4 油田產(chǎn)液中含有大量的乳化液,處理難度較大,需定期人工排出,否則現(xiàn)場處理流程無法正常運(yùn)作,造成外輸原油含水值超標(biāo),給油田現(xiàn)場生產(chǎn)帶來了極大的困擾。

破壞乳化液界面的穩(wěn)定性是解決乳化液問題的關(guān)鍵。截止目前,處理乳化液比較有效的方法可以分為以下幾種:過濾法、離心分離法、化學(xué)破乳脫水法、超聲破乳脫水法、微波輻射法、生物法、磁處理法和電破乳脫水法[2-5]。其中,化學(xué)破乳脫水法效果尤為顯著。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑

主要儀器:2L 不銹鋼高壓反應(yīng)釜,型號(hào)FCF2-3.0,煙臺(tái)科立化工設(shè)備公司;加熱套,HDM-1000,常州澳華儀器有限公司;電磁攪拌器,SXJQ-1,鄭州長城科工貿(mào)有限公司;恒溫水浴,TW-20,德國Julabo;電子天平,YP15K,上海第二天平儀器廠;旋片真空泵,2XZ-2,浙江黃巖真空泵廠。

主要試劑:起始劑A(自制),羥基≤100;起始劑B(自制),羥基≤100;起始劑C(自制),羥基≤100;環(huán)氧丙烷(工業(yè)品),純度≥99 %;環(huán)氧乙烷(工業(yè)品),純度≥99%;氫氧化鉀,工業(yè)品。

1.2 破乳劑制備

分別將定量的起始劑和催化劑氫氧化鉀投入到高壓反應(yīng)釜中,閉合反應(yīng)釜,上緊密閉螺栓,開啟攪拌,將轉(zhuǎn)速調(diào)至150 r/min,開啟電加熱,待反應(yīng)釜溫度升至100 ℃時(shí)開啟旋片真空泵,將整個(gè)反應(yīng)釜體及進(jìn)料管線抽真空2 min,用氮?dú)庵脫Q2 次,繼續(xù)加熱,待反應(yīng)釜升至150 ℃開始緩慢滴加定量的環(huán)氧丙烷(PO),保持滴加速度在20~30 滴/分鐘,反應(yīng)溫度控制在150 ℃~160 ℃,釜內(nèi)反應(yīng)壓力控制在≤0.4 MPa,待環(huán)氧丙烷反應(yīng)至負(fù)壓后,保溫40 min,開啟冷凝水將反應(yīng)釜內(nèi)溫度降至130 ℃,開始緩慢滴加定量的環(huán)氧乙烷(EO),保持滴加速度在10~20 滴/分鐘,反應(yīng)溫度控制在130 ℃~140 ℃,釜內(nèi)壓力控制在≤0.3 MPa,待環(huán)氧乙烷反應(yīng)至負(fù)壓后保溫1 h 出料。

1.3 破乳劑的性能評(píng)價(jià)

按照石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《原油破乳劑使用性能檢測方法》(SY/T5281-2000),《水包油乳狀液使用性能評(píng)價(jià)方法》(SY/T5797-1993)對(duì)破乳劑破乳效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2 結(jié)果與討論

2.1 起始劑種類對(duì)原油乳狀液破乳的影響

分別使用不同類型的起始劑A、起始劑B 和起始劑C 按照1.2 方法制備破乳劑YH-01、YH-02 和YH-03。取BZ34-2/4 油田一級(jí)分離器入口油水樣,實(shí)驗(yàn)溫度65 ℃,加藥濃度100 mg/L 開展破乳劑脫水實(shí)驗(yàn),具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表1)。

由表1 可知,不同類型起始劑制備的破乳劑對(duì)BZ34-2/4 油田原油乳化液脫水效果不同。其中,起始劑C 類型的破乳劑對(duì)BZ34-2/4 油田乳化液破乳效果最好,且乳化液含量明顯降低。起始劑A 和起始劑B類型的破乳劑對(duì)BZ34-2/4 油田乳化液有一定的脫水效果,但是脫水效果不明顯。由此可見,隨著起始劑支鏈的增多,所得破乳劑的破乳性能隨之提高[6],針對(duì)乳化液處理效果越好。

2.2 起始劑量對(duì)原油乳狀液破乳的影響

分別使用不同劑量的起始劑C 按照1.2 方法分別制備破乳劑。取BZ34-2/4 油田一級(jí)分離器入口物流上層原油,實(shí)驗(yàn)溫度65 ℃,加藥濃度100 mg/L 開展破乳劑脫水實(shí)驗(yàn),具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表2)。

由表2 可知,不同劑量的同一起始劑制備的破乳劑破乳效果也不相同。針對(duì)BZ34-2/4 油田產(chǎn)液,當(dāng)起始劑量為0.8 %時(shí),所制備破乳劑的破乳效果最好,并且隨著起始劑加注量的增加,所制備破乳劑的破乳效果減弱。因此,隨著起始劑含量的增大,破乳劑的脫水效果變差,處理乳化液的能力削弱。

表1 不同起始劑種類破乳劑脫水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

表2 不同劑量起始劑破乳劑脫水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

表3 不同m(EO)/m(PO)值破乳劑脫水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

2.3 m(EO)/m(PO)對(duì)原油乳狀液破乳的影響

使用相同劑量的起始劑C,選用不同的m(EO)/m(PO)值按照1.2 制備不同的破乳劑。取BZ34-2/4 現(xiàn)場一級(jí)分離器的出口原油,實(shí)驗(yàn)溫度為65 ℃,加藥濃度100 mg/L 開展破乳劑脫水實(shí)驗(yàn),具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表3)。

由表3 可知,m(EO)/ m(PO)值影響破乳劑的破乳效果。針對(duì)BZ34-2/4 油田,使用起始劑C,起始劑含量為0.8 %,m(EO)/m(PO)在2:8 到3:7 時(shí),所制備破乳劑效果最優(yōu),原油乳化液處理效果最好。當(dāng)m(EO)/m(PO)值太大或者太小時(shí),制備的破乳劑破乳效果均不明顯。破乳劑不同的m(EO)/m(PO) 值會(huì)直接影響其HLB值,而HLB 值最終影響破乳作用效果[7],不同乳化程度的原油乳化液對(duì)HLB 值要求不同,只有當(dāng)破乳劑的HLB 值處于一定范圍內(nèi)時(shí),才能破壞界面張力[8]。因此,不同的原油對(duì)破乳劑的m(EO)/m(PO)值要求不同。

2.4 破乳劑濃度對(duì)原油乳狀液破乳的影響

以起始劑C 為起始劑,起始劑含量為0.8%,m(EO)/m(PO)值為2:8 制備破乳劑。取BZ34-2/4 現(xiàn)場一級(jí)分離器入口物流上層原油,實(shí)驗(yàn)溫度65 ℃,加藥濃度100 mg/L 開展破乳劑脫水實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表4)。

由表4 可知,當(dāng)破乳劑的加注濃度在60 mg/L~120 mg/L 時(shí),隨著破乳劑加注濃度的增加,破乳劑的脫水效果增加;當(dāng)破乳劑加注濃度在120 mg/L~160 mg/L時(shí),隨著破乳劑加注濃度的增加,破乳劑的脫水效果保持不變。其主要原因?yàn)槠迫閯┤芤旱腃MC 影響油水界面的界面張力[9,10]。

表4 不同破乳劑濃度脫水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

3 現(xiàn)場應(yīng)用

3.1 破乳劑工業(yè)化生產(chǎn)

將起始劑C 在暖房加熱熔化后經(jīng)電子秤計(jì)量吸入3 m3到聚合釜,加熱并開攪拌,投入催化劑氫氧化鉀,升溫,減壓下抽真空,充氮?dú)庵脫Q,再升溫至投料溫度150 ℃。啟動(dòng)投料程序,按投料比例投環(huán)氧丙烷,并進(jìn)行聚合反應(yīng),反應(yīng)過程中,通過DCS 系統(tǒng)控制投藥速度,并控制加熱蒸汽或冷卻水的量,使聚合釜溫度保持在150 ℃~160 ℃,釜內(nèi)反應(yīng)壓力維持在≤0.4 MPa。投完環(huán)氧丙烷后,繼續(xù)內(nèi)壓反應(yīng),使釜壓降至初始?jí)毫?,通冷卻水降溫至140 ℃,開始按照設(shè)定投料比投入環(huán)氧乙烷,通過DCS 系統(tǒng)控制投料速度,使聚合釜溫度保持在130 ℃~140 ℃,釜內(nèi)反應(yīng)壓力維持在≤0.3 MPa,投料完畢后保溫1 h 使釜內(nèi)壓力恢復(fù)至初始?jí)毫?,降溫出料?/p>

3.2 破乳劑現(xiàn)場應(yīng)用

BZ34-2/4CEP 平臺(tái)為渤海區(qū)域渤南作業(yè)公司下屬中心處理平臺(tái),具體現(xiàn)場原油流程(見圖1)。

2019 年4 月至5 月,筆者在BZ34-2/4CEP 平臺(tái)開展兩個(gè)月現(xiàn)場加注實(shí)驗(yàn),替換原來現(xiàn)場在用藥劑BH-113,具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表5)。

根據(jù)表5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以得出: 實(shí)驗(yàn)藥劑替換現(xiàn)場在用破乳劑BH-113 后,破乳劑加注濃度由140 mg/L降低至120 mg/L;原油各級(jí)分離器脫水效果改善較為明顯,設(shè)備出口原油含水值均較實(shí)驗(yàn)前降低;現(xiàn)場外輸原油含水值能夠穩(wěn)定在0.3 %左右(外輸乳化液含量由0.3 mL 降低至0.1 mL),能夠確保BZ34-2/4CEP 平臺(tái)現(xiàn)場原油外輸合格。

4 結(jié)論

針對(duì)BZ34-2/4 油田,筆者合成一系列不同型號(hào)的破乳劑,并開展了相關(guān)破乳劑脫水性能實(shí)驗(yàn)的研究,可以得出如下結(jié)論:

(1)起始劑的類型影響破乳劑的破乳效果,不同類型起始劑的支鏈越多,破乳劑的破乳脫水效果越高,乳化液處理效果越好。

(2)起始劑的劑量影響破乳劑的脫水效果,隨著破乳劑起始劑劑量的增加,破乳劑的脫水效果減弱,處理乳化液的能力削弱。

(3)m(EO)/m(PO)值影響破乳劑的脫水效果和乳化液的處理效果,不同原油要求的m(EO)/m(PO)值不同。

圖1 BZ34-2/4CEP 平臺(tái)油水流程處理簡圖

表5 BZ34-2/4 油田破乳劑現(xiàn)場加注實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

(4)在一定濃度范圍內(nèi),破乳劑濃度影響破乳劑的脫水效果,隨著破乳劑濃度的增加,破乳劑的脫水效果增加,但當(dāng)破乳劑濃度增加到一定程度后,破乳劑的脫水效果不再增加,保持不變。

針對(duì)BZ34-2/4 油田產(chǎn)液,新型破乳劑YH-15 能夠有效降低外輸原油中乳化液含量,大大降低了BZ34-2/4 油田現(xiàn)場乳化液處理的成本,對(duì)于油田乳化液處理研究具有重要指導(dǎo)意義。

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