李道賓,黎藝明
(廣西水利電力勘測設計研究院有限責任公司,南寧 530023)
樂業(yè)縣那漏水庫可研階段壩址區(qū)勘探中遇到巖體結構破碎、節(jié)理密集發(fā)育的砂泥巖地層,鉆進過程受機械磨蝕和沖洗液沖刷作用,巖芯采取率極低,甚至無法取芯,通過調整鉆進參數(shù)和使用傳統(tǒng)單動雙管鉆具效果均不理想,同時受鉆孔壓水試驗要求制約,無法通過配置泥漿型鉆井液進行鉆進,只能依靠孔口返渣返水情況、鉆進過程記錄、鉆孔電視以及聲波測試等手段進行輔助勘查,給地層巖性判別和風化帶劃分帶來極大困難。目前,鉆探取芯工藝主要有單管取芯、雙管取芯和三管取芯工藝,水利行業(yè)多采用單管或全封閉內管的雙管取芯工藝。在極特殊地質條件、取芯率要求極高的情況下,可采用半合式單動雙管取芯工藝,這種鉆具除了可以防止沖洗液直接沖刷巖芯的作用外,由于內管不轉動,還可以避免因鉆具回轉對巖芯的機械破壞,同時由于內管為打開式,巖芯節(jié)理面發(fā)育情況清晰可見,也更大程度上避免人為敲擊退芯造成巖芯的二次破壞,取芯率和取芯質量大幅提高。
樂業(yè)縣那漏水庫是一座以農村人飲供水為主、兼顧灌溉等綜合利用的水利工程,設計供水人口5000 人,新增灌溉面積2100 畝,設計年供水量約為138 萬m3,屬小(1)型水庫,Ⅳ等工程??尚行匝芯侩A段共布置兩個壩址進行比選,壩址河谷南北走向,河溝坡降較大,呈“V”~“U”型。擬選壩址區(qū)分布地層主要為三迭系下統(tǒng)板納組上段(T2b3)粉砂質泥巖夾少量砂巖、三迭系下統(tǒng)蘭木組下段(T2l1)含鈣粉砂質泥巖夾少量砂巖。地層受構造影響強烈,巖體縱向劈理極發(fā)育,風化深且不均一,局部呈碎裂結構,強~弱風化巖體節(jié)理裂隙渲染嚴重,多夾泥,巖體完整性差(見圖1)。
本次鉆探采用XUL100 型地質鉆機,單層巖芯管鉆具在破碎砂泥巖鉆進時,巖芯采取率普遍較低,一般在30%~50%,有些鉆孔甚至無法取芯。通過研究分析,造成巖芯采取率低的原因主要有:
(1)巖石十分破碎,節(jié)理、裂隙密集發(fā)育,回轉鉆進過程受鉆頭磨蝕,進入巖芯管前大部分已受機械破壞。
(2)地層巖性中富含親水礦物成分,受沖洗液沖刷作用,使巖芯被沖蝕流散。
(3)沖洗液使用不當,只能通過清水鉆進,因壩址區(qū)鉆孔壓水試驗規(guī)程有關規(guī)定,無法通過配置泥漿型鉆井液有效增強對巖芯的保護。
(4)鉆進參數(shù)選取不當,破碎砂泥巖地層鉆進時,須嚴格控制泵量、轉速、壓力、回次進尺等鉆進參數(shù),在前期鉆孔過程沒有采用合理鉆進參數(shù),也是取芯率偏低的其中一個關鍵因素。
圖1 附近同地層新建道路開挖邊坡巖體情況
通過分析,在不能采用配置泥漿鉆井液進行鉆進的前提下,只能通過改變取芯工藝和調整合適鉆進參數(shù)來提高巖芯采取率。因此,我們決定引入新型半合式單動雙管鉆具進行取芯,在正式施工前,為確保取芯效果和質量,開展了現(xiàn)場試驗工作,并與其他類型取芯鉆具進行對比分析。
2.2.1 結構特點
半合式單動雙管鉆具設計有雙級單動機構,鉆具單動性能好,配有單向閥,防止沖洗液逆流堵塞裝置。內管設計成內壁磨光的半合管,并取消與鉆頭連接的短節(jié),減少巖芯入管阻力,高合金材料熱加工成型,開合緊密,能適應各種復雜地層取芯,半合式單動雙管鉆具結構見圖2。
圖2 半合式單動雙管鉆具結構示意圖
2.2.2 取芯原理
半合式單動雙管鉆具鉆進時,沖洗液經雙管接頭的進水孔進入內、外管間的環(huán)狀間隙,流至孔底沖洗孔底后再沿孔壁外環(huán)間隙返至孔口,避免了直接沖刷內管巖芯,同時具有單動功能(外管轉動、內管相對不動)可避免因鉆具轉動造成對巖芯的機械破壞作用;提鉆后退芯時內管可直接拆成兩個半管,退芯時避免敲擊和振動作用造成的人為二次破壞,能較好地保持巖石的原生結構形態(tài),節(jié)理清晰可見,結構面保存完整,同時巖芯的采取率、完整度、代表性較高。
本次現(xiàn)場試驗經過合理調整鉆進參數(shù)(鉆進壓力:10~12 kN;鉆機轉數(shù):400~590 r/min;泵水量:50~60 L/min),同時對單管、全封閉式雙管、半合式雙管3 種不同取芯工藝鉆具進行取芯效果對比分析。試驗結果表明,同樣在破碎砂泥巖層中鉆進,單管鉆進,取芯困難,采取率極低,甚至無法取芯,巖芯多為碎塊狀或砂狀(巖屑);全封閉式雙管取芯率較單管有顯著提高,巖芯多為碎塊狀或短柱狀,但受鉆具結構特點限制,內管短接及巖芯卡簧部位易造成堵芯憋水,單次進尺30~50 cm 需起鉆,嚴重影響鉆進效率,耽誤進度;半合式雙管取芯率最高,巖芯以柱狀形態(tài)保存完好,節(jié)理、裂隙清晰可見。不同取芯工藝現(xiàn)場試驗取芯結果統(tǒng)計表見表1,對比分析圖見圖3。
表1 不同取芯工藝現(xiàn)場試驗取芯結果統(tǒng)計表
圖3 現(xiàn)場試驗取芯效果對比圖
通過以上試驗,從技術和效率方面考慮,本工程破碎砂泥巖地層取芯首選半合式雙管取芯工藝。同時根據現(xiàn)場半合式雙管拆裝耗時,為了保持鉆進的連續(xù)性,減少中間工序耗時,每臺機組配備兩套半合式雙管鉆具,鉆進和鉆具拆裝同步進行,提高鉆進效率。
在那漏水庫壩址區(qū)勘探施工中,左、右岸共5個鉆孔使用半合式單動雙管鉆具進行鉆孔取芯,在松散的破碎砂泥巖孔段,平均巖芯采取率達95%以上,不僅滿足了鉆孔設計要求,還使巖芯節(jié)理、裂隙的完整性和原狀性得到了較好的保持,取芯結果統(tǒng)計表見表2,巖芯實物照片見圖4和5。
表2 那漏水庫半合式單動雙管鉆具取芯率統(tǒng)計表
樂業(yè)縣那漏水庫工程鉆探過程中所遇砂泥巖地層較破碎,巖芯采取率低,地層地質巖性判斷難度大。通過對多種取芯方法研究探索,選取半合式單動雙管鉆具,配合合理的鉆進參數(shù),成功解決了清水鉆進中破碎砂泥巖的取芯技術難題,為地質專業(yè)提供了可靠實物資料,達到了準確判斷地層地質巖性的目的,該取芯方法可在類似地層鉆探中推廣應用。
圖4 強風化破碎地層取芯效果(ZK115孔29.0~30.5 m回次巖芯)
圖5 弱風化破碎地層取芯效果(ZK112孔37.6~39.0 m回次半合管內巖芯)