国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

一起調(diào)速器系統(tǒng)溜負(fù)荷事件的原因分析

2020-07-04 09:57盛朝輝
廣西水利水電 2020年3期
關(guān)鍵詞:調(diào)速器導(dǎo)葉調(diào)頻

盛朝輝

(中油國(guó)際管道有限公司,北京 100020)

水電廠調(diào)速器系統(tǒng)溜負(fù)荷一般是指在沒(méi)有接到調(diào)整負(fù)荷指令或未按負(fù)荷調(diào)整要求執(zhí)行,機(jī)組自行減少出力甚至出現(xiàn)有功進(jìn)相的情況。溜負(fù)荷有不易察覺(jué)的特性,當(dāng)事件發(fā)生時(shí)影響全廠有功的出力,從而引發(fā)機(jī)組有功進(jìn)相、功率波動(dòng)或事故跳閘停機(jī)等事故[1]。本文針對(duì)一起調(diào)速器系統(tǒng)在功率閉環(huán)控制模式下進(jìn)行一次調(diào)頻試驗(yàn)期間溜負(fù)荷事件進(jìn)行了原因分析,并簡(jiǎn)述了處理方法及整改措施。

1 事件概況

某電廠為單機(jī)容量700 MW 混流式機(jī)組,采用SAFR-2 000H型系列調(diào)速器系統(tǒng)設(shè)備,根據(jù)該電廠機(jī)組檢修后啟動(dòng)并網(wǎng)試驗(yàn)方案,正在進(jìn)行調(diào)速器功率閉環(huán)模式下一次調(diào)頻試驗(yàn)時(shí),在調(diào)速器電柜手/自動(dòng)控制方式切換過(guò)程中發(fā)生溜負(fù)荷現(xiàn)象。

1.1 事件經(jīng)過(guò)

22:57:35,調(diào)速器電柜控制方式切至“手動(dòng)”位,試驗(yàn)人員將仿真試驗(yàn)儀器由測(cè)頻切至發(fā)頻,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“有功PID調(diào)節(jié)退出”。

22:57:57,仿真試驗(yàn)儀器由測(cè)頻切至發(fā)頻后,試驗(yàn)人員將調(diào)速器電柜控制方式切至“自動(dòng)”位。

23:03:58,試驗(yàn)人員通過(guò)調(diào)速器仿真試驗(yàn)儀器向調(diào)速器電柜發(fā)出一個(gè)+0.1Hz的頻率階躍信號(hào),機(jī)組一次調(diào)頻動(dòng)作。機(jī)組有功負(fù)荷由500 MW 降至391 MW。

23:04:17,試驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)負(fù)荷大幅下降,將調(diào)速器電柜控制方式切至“手動(dòng)”位,機(jī)組有功負(fù)荷保持在391 MW。

23:05:34,試驗(yàn)人員申請(qǐng)上位機(jī)投入監(jiān)控有功PID 后再次將調(diào)速器電柜控制方式切至“自動(dòng)”位(此時(shí)+0.1Hz的頻率階躍信號(hào)仍然保持),機(jī)組有功負(fù)荷再次出現(xiàn)大幅下降,由391 MW 下降至258 MW。

23:05:52,試驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng),再次將調(diào)速器電柜控制方式切至“手動(dòng)”位,機(jī)組負(fù)荷保持在258 MW。

23:06:10,試驗(yàn)人員將調(diào)速器仿真試驗(yàn)儀器的頻率階躍信號(hào)由+0.1Hz 修改至0Hz,機(jī)組一次調(diào)頻動(dòng)作復(fù)歸。

23:11:12,試驗(yàn)人員將調(diào)速器電柜控制方式切至“自動(dòng)”位,機(jī)組有功負(fù)荷未發(fā)生波動(dòng)。

23:11:20,上位機(jī)操作投入機(jī)組有功PID調(diào)節(jié)。

1.2 過(guò)程分析

調(diào)速器做一次調(diào)頻試驗(yàn),需將調(diào)速器仿真試驗(yàn)儀器由測(cè)頻切至發(fā)頻,試驗(yàn)人員將調(diào)速器控制方式切至手動(dòng)位后,機(jī)組有功PID調(diào)節(jié)自動(dòng)退出,調(diào)速器功率給定跟蹤機(jī)組實(shí)發(fā)值。在上位機(jī)未投入機(jī)組有功PID 調(diào)節(jié)的情況下,試驗(yàn)人員開(kāi)始進(jìn)行頻率階躍試驗(yàn),通過(guò)調(diào)速器仿真試驗(yàn)儀器發(fā)出+0.1Hz的頻率階躍信號(hào)至調(diào)速器電柜,調(diào)速器一次調(diào)頻動(dòng)作,機(jī)組有功實(shí)發(fā)理論應(yīng)下降17.5 MW,但由于此時(shí)調(diào)速器功率給定跟蹤機(jī)組有功實(shí)發(fā)值,調(diào)速器功率給定隨實(shí)發(fā)值減小。同時(shí),由于一次調(diào)頻信號(hào)未復(fù)歸,一次調(diào)頻動(dòng)作量再次下調(diào)機(jī)組有功17.5 MW,如此往復(fù)造成機(jī)組連續(xù)兩次負(fù)荷急速下降。最終試驗(yàn)人員將頻率階躍復(fù)歸(頻率設(shè)置為50Hz),一次調(diào)頻動(dòng)作信號(hào)復(fù)歸,再次將調(diào)速器控制方式切至自動(dòng)位,機(jī)組有功未出現(xiàn)波動(dòng),上位機(jī)操作將有功PID調(diào)節(jié)投入,上位機(jī)操作將機(jī)組有功設(shè)值為200 MW。

2 原因分析

事件主要原因是上位機(jī)在機(jī)組有功PID未投入情況下,通過(guò)調(diào)速器仿真試驗(yàn)儀器發(fā)出+0.1Hz頻率階躍信號(hào)(一次調(diào)頻動(dòng)作),此時(shí)調(diào)速器有功給定跟蹤實(shí)發(fā)值,引起調(diào)速器功率給定一直下降,導(dǎo)致機(jī)組溜負(fù)荷。

2.1 技術(shù)分析

當(dāng)機(jī)組處于發(fā)電狀態(tài),機(jī)組頻率和網(wǎng)頻是同步的,調(diào)速器檢測(cè)機(jī)組頻率和網(wǎng)頻進(jìn)行比較,如果兩者偏差的絕對(duì)值超過(guò)調(diào)速器人工設(shè)定的一次調(diào)頻動(dòng)作死區(qū),則一次調(diào)頻動(dòng)作,導(dǎo)葉開(kāi)度(功率)就會(huì)按照程序內(nèi)部固有的關(guān)系做相應(yīng)的調(diào)整。這種頻率和開(kāi)度(功率)的調(diào)差變化關(guān)系就是“調(diào)差特性”的概念,該概念可用圖1 進(jìn)行表述,橫坐標(biāo)是開(kāi)度(功率)百分比,縱坐標(biāo)是頻差的百分比,繪成曲線,曲線上每一點(diǎn)切線斜率的負(fù)數(shù)就是我們常說(shuō)的“調(diào)差率”。負(fù)數(shù)的物理意義在于保證調(diào)節(jié)的方向正確。

實(shí)際運(yùn)行中的調(diào)速器一般是將圖1的曲線簡(jiǎn)化成一條直線進(jìn)行處理,其線性公式(1)如下:

圖1 調(diào)速器調(diào)差關(guān)系曲線

式中:BP為調(diào)差系數(shù);Δf 為頻差,Hz;Δy 為導(dǎo)葉(功率)變化量,MW;Y為機(jī)組額定功率,MW。

分子為機(jī)組頻率變化率的標(biāo)幺值,分母為導(dǎo)葉行程的百分比(導(dǎo)葉開(kāi)度)。將調(diào)差公式進(jìn)行變換,可容易得出如下公式(2):

從公式(2)可以看出,頻差和導(dǎo)葉開(kāi)度(功率)偏差有一個(gè)計(jì)算關(guān)系,如果已知頻差Δf 為固定值,那樣反算到導(dǎo)葉開(kāi)度或功率就有一個(gè)固有的偏差值Δy,即調(diào)速器動(dòng)作的理論值。

事件發(fā)生時(shí),調(diào)速器在功率閉環(huán)控制模式下正在進(jìn)行一次調(diào)頻試驗(yàn),功率模式下邏輯參數(shù)設(shè)定機(jī)組調(diào)差系數(shù)ep等于永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp值為4%,即調(diào)差公式可寫為以下公式(3)。

調(diào)速器在功率模式下的控制邏輯框圖如圖2所示。

從圖2可以看出,當(dāng)調(diào)速器系統(tǒng)出現(xiàn)頻差時(shí)(即一次調(diào)頻動(dòng)作)Δf1有值并參與主環(huán)PID 計(jì)算,則主環(huán)一直存在輸出控制調(diào)節(jié)導(dǎo)葉,此時(shí)監(jiān)控功率給定保持不變,導(dǎo)葉動(dòng)作后功率反饋會(huì)相應(yīng)變化,此時(shí)有功會(huì)出現(xiàn)Δp,Δp再與bp( ep)環(huán)在系統(tǒng)邏輯中進(jìn)行計(jì)算Δf2,再在負(fù)反饋單元中與Δf1進(jìn)行比較,直至Δf1與Δf2相等為止,此時(shí)主環(huán)輸出為零,待一次調(diào)頻動(dòng)作復(fù)歸后,功率反饋會(huì)調(diào)節(jié)至原功率給定值(AGC未下達(dá)最新功率給定情況下)。

此次事件中在調(diào)速器仿真試驗(yàn)儀器發(fā)出+0.1Hz的頻率階躍信號(hào)后,系統(tǒng)一次調(diào)頻動(dòng)作,即Δf1=0.1Hz,再去除一次調(diào)頻動(dòng)作死區(qū)后通過(guò)公式(3)反算,此時(shí)負(fù)荷調(diào)節(jié)量理論值Δp 應(yīng)為17.5 MW,但由于上位機(jī)有功PID 調(diào)節(jié)退出,功率給定跟蹤實(shí)發(fā)值,Δp始終為零,導(dǎo)致主環(huán)反饋單元計(jì)算始終有值,因此在一次調(diào)頻未復(fù)歸的情況下,調(diào)速器會(huì)一直調(diào)負(fù)荷,這才導(dǎo)致了溜負(fù)荷的情況。該電廠一次調(diào)頻策略是:有功PID 投入,調(diào)速器優(yōu)先跟蹤有功設(shè)定值,一次調(diào)頻動(dòng)作期間,有功是二者疊加的結(jié)果,一次調(diào)頻復(fù)歸后,有功跟蹤PID設(shè)定值;有功PID未投入,調(diào)速器在功率閉環(huán)模式下有功設(shè)定值為當(dāng)前實(shí)發(fā)值,一次調(diào)頻動(dòng)作期間,每個(gè)計(jì)算周期都會(huì)以當(dāng)前實(shí)發(fā)值為基準(zhǔn),進(jìn)行增/減負(fù)荷操作,若頻差一直存在,則一次調(diào)頻動(dòng)作持續(xù),有功不斷變化。

圖2 調(diào)速器在功率模式下的邏輯圖

3 暴露的問(wèn)題及整改措施

3.1 暴露問(wèn)題

(1)試驗(yàn)人員安全意識(shí)不強(qiáng),工作匯報(bào)制度落實(shí)不夠,試驗(yàn)前未對(duì)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析;試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)大綱要求調(diào)速器在手動(dòng)方式下監(jiān)控投入有功PID調(diào)節(jié)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題上未能引起足夠重視,未能認(rèn)真分析調(diào)速器切自動(dòng)、監(jiān)控投入有功PID 調(diào)節(jié)與加入一次調(diào)頻頻差的正確順序;試驗(yàn)后未能及時(shí)匯報(bào)試驗(yàn)中的異常情況。

(2)試驗(yàn)責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),未能全面檢查設(shè)備是否處于正常接線或正常運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致監(jiān)控未投入有功PID 的工況下,調(diào)速器系統(tǒng)始終發(fā)出+0.1Hz 的頻率階躍信號(hào),從而引起問(wèn)題發(fā)生。

(3)試驗(yàn)過(guò)程中重視進(jìn)度、忽視安全。試驗(yàn)人員未能堅(jiān)持開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)判,忽略操作風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 整改措施

(1)原有功PID調(diào)節(jié)投入的前提條件為調(diào)速器控制方式在自動(dòng)位,更改邏輯為調(diào)速器在功率模式下,調(diào)速器進(jìn)行手自動(dòng)切換,監(jiān)控有功PID調(diào)節(jié)不退出。

(2)加強(qiáng)各專業(yè)人員技術(shù)技能的培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí),有效提高各專業(yè)試驗(yàn)人員對(duì)相關(guān)試驗(yàn)特別是試驗(yàn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的掌控能力。

(3)加強(qiáng)工作危險(xiǎn)點(diǎn)分析,制定預(yù)控措施;嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)制度,出現(xiàn)問(wèn)題立即暫停試驗(yàn),待原因分析透徹后方可繼續(xù)試驗(yàn),杜絕出現(xiàn)只重進(jìn)度,忽略安全和質(zhì)量的情況。

4 結(jié)語(yǔ)

調(diào)速器系統(tǒng)在不同控制模式下均有不同的邏輯計(jì)算和配合關(guān)系,往往這些關(guān)系都是一環(huán)扣一環(huán),因工作失誤或技術(shù)技能水平不足等導(dǎo)致任何一環(huán)出現(xiàn)問(wèn)題,都會(huì)造成異常的出現(xiàn),甚至事故的發(fā)生。在試驗(yàn)期間對(duì)設(shè)備控制邏輯認(rèn)識(shí)不清、麻痹大意、責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)直接導(dǎo)致了這次溜負(fù)荷事件,筆者對(duì)該事件進(jìn)行了詳細(xì)的分析同時(shí)也給電廠工作人員敲響了警鐘,希望能對(duì)同類電廠處理類似問(wèn)題提供參考[2],以便提前采用有效措施保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

猜你喜歡
調(diào)速器導(dǎo)葉調(diào)頻
考慮頻率二次跌落抑制的風(fēng)火聯(lián)合一次調(diào)頻控制
瀑布溝水電站機(jī)組導(dǎo)葉安裝立面間隙調(diào)整方法優(yōu)化
新工藝在貫流式機(jī)組導(dǎo)葉間隙調(diào)整的應(yīng)用
壓氣機(jī)導(dǎo)葉用GTD222合金鑄造技術(shù)研究
電力系統(tǒng)水機(jī)調(diào)速器改造情況及特點(diǎn)研究
水電站沖擊式水輪機(jī)調(diào)速器技術(shù)發(fā)展回顧
某型發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)進(jìn)口可調(diào)導(dǎo)葉角度不歸位的故障分析
響水水電站調(diào)速器技改研究
調(diào)頻發(fā)射機(jī)技術(shù)改造
調(diào)頻激勵(lì)器干擾的排除方法